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輕烴換熱器殼體開裂原因分析

2020-09-10 07:22王劍宇譚正威
中國化工貿易·上旬刊 2020年4期
關鍵詞:開裂殼體換熱器

王劍宇 譚正威

關鍵詞:換熱器;殼體;開裂

1 引言

兩臺結構和參數相同的浮頭式換熱器,名稱為輕烴換熱器A和輕烴換熱器B,型號為BJS1800-2.5-930-6/25-4,壁厚20mm,封頭壁厚22mm、管箱壁厚46mm,殼程設計壓力為2.45MPa,設計溫度為200℃,工作壓力為1.84MPa,工作溫度為42℃,管程介質為循環水,殼程介質為丙烯。制造單位為某建材制作安裝有限公司,2004年5月隨新裝置投用。

輕烴換熱器A因管束內漏裝置檢修,同時計劃對輕烴換熱器B殼程進行打壓試漏,試壓壓力為2.3MPa,當水壓升壓至1.3MPa,殼體突然開裂,停止打壓。

由于兩臺換熱器的設備法蘭均由同一廠家供貨,因此對所有大法蘭均同時進行各種檢測,以便分析該法蘭的開裂原因。

2 開裂的宏觀表現

檢查發現該換熱器殼體靠近管箱側筒體法蘭(鍛件)直管段熱影響區(距焊縫3cm)部位從下至上沿整周長規則連續開裂,裂縫總長4044mm(殼體外周長為5777mm),

3 具體檢查情況及初步分析

3.1 工藝操作原因分析

3月10日氣分裝置按計劃進行停工處置,停工前該冷卻器壓力、溫度、流量等各項參數平穩,無超標現象,停工過程中嚴格執行操作規程進行降溫降壓,從操作降壓曲線可看出,壓力下降平緩,由上午10時壓力1.64MPa至下午16時壓力降至1.22MPa,未對設備造成較大沖擊。

3.2 檢修質量原因分析

輕烴換熱器B正常生產時殼程操作壓力為1.8MPa,本次檢修擬試壓2.3MPa并保壓30min。3月12日對該冷卻器殼程上水試壓,當壓力緩慢升至1.3MPa時,冷卻器殼體管箱側法蘭直筒段突然開裂,并延周向規則連續擴展至3/4圓周。裂紋位于焊縫熱影響區距焊縫2 cm,該法蘭為鍛件,打壓過程中未出現超壓現象,因試壓超壓造成殼體法蘭開裂的原因可排除。

3.3 介質腐蝕原因分析

塔頂氣相精丙烯經塔頂空冷器冷卻后,進入輕烴換熱器A/B殼程與管程循環水進行冷凝冷卻換熱,然后進入塔頂回流罐,塔頂回流罐液相精丙烯經泵輸送,一部分返回塔頂冷卻,一部分出裝置外送。輕烴換熱器B殼程介質為精丙烯,丙烯純度達99.7%,其中硫含量極低,化驗結果僅為1mg/kg(指標為小于5mg/kg),含水為80mL/m3(指標為小于500mL/m3),且從抽出管束檢查筒體內部的情況上看,內部雜質較少,殼體內部無明顯腐蝕痕跡,殼體法蘭因腐蝕開裂的原因可排除。

3.4 設備制造原因分析

換熱器解體后,從殼體內部檢查發現,開裂裂紋沿圓周上方有明顯人工補焊痕跡,此法蘭為整體鍛造,不應有焊接跡象,可斷定該鍛件出廠前存在嚴重缺陷,廠家通過焊接的方式進行了修補,產品制造的質量問題是該冷卻器筒體法蘭開裂的主要原因。

為進一步了解法蘭的材料采購、鍛造、熱處理及質量控制方面的情況, 影響法蘭原始缺陷的原因還包括以下幾點:①法蘭鍛造工藝不合適,法蘭毛坯廠業務量增大時,計算機操控的環鍛機生產較忙,法蘭毛坯成形過程采取了落后的外圓分步點壓階梯成形方法,過程繁瑣、效率低、質量難以保證;②法蘭鍛造過程控制不好,鍛造時缺乏常規的溫度控制手段,僅憑鍛造工肉眼觀測和經驗判斷,局部溫度低于820℃后,操作人員未按規定回爐加熱,仍繼續鍛造加工,導致法蘭母材部分損傷;③法蘭鍛坯正火熱處理后,缺乏常規的硬度檢測手段,無法發現法蘭硬度明顯偏高且不均勻的問題;④法蘭出廠前只對法蘭密封面及焊接坡口進行探傷檢查,未能發現其他部位可能已存在的缺陷。

4 最終原因確定

綜上所述,引起此次輕烴換熱器B故障的原因如下:

4.1 直接原因

輕烴換熱器B在檢修殼程試壓過程中,壓力逐漸升高至1.3MPa時,筒體受壓后突然開裂。

4.2 間接原因

輕烴換熱器B筒體兩側法蘭(鍛件)制造出廠時存在嚴重的缺陷,制造廠對存在缺陷的位置進行了焊接處理,但設備長期運行后,發生了疲勞規則性開裂。

4.3 管理原因

①使用單位對設備駐場監造工作的要求和執行不到位,導致存在嚴重缺陷的設備以次充好,使用多年直至損壞;②使用單位在該臺設備使用的16年期間,有倆次更換管束的經歷,但未能及時檢查出設備本體內部存在的缺陷;③大檢修期間全面檢驗檢測工作落實不到位,未能全面的、有效的檢測出設備存在的重大缺陷。

4.4 整改措施

更換輕烴換熱器A/B筒體和外頭蓋、加強設備出廠質量驗收。

5 總結與啟示

①嚴格控制法蘭在制作加工過程中的每一個環節,包括冶煉、鍛造及熱處理,加強質量監督檢查;②對法蘭可能出現應力集中部位的加工要特別注意,嚴格按照設計要求執行;③換熱器檢修抽出管束后,對筒體進行全面檢查,同時加強大檢修檢驗檢測工作。

參考文獻:

[1]陳孫藝.鍛造工藝對外頭蓋側法蘭開裂的影響[J].鍛壓技術,2008,33(4):6-9.

[2]李慧峰.冷鐓鋼產品頂鍛開裂的機理分析及應用[J].鍛壓技術,2006,31(2):124.

作者簡介:

王劍宇(1985- ),男,大學本科,工程師,主要從事煉油設備的管理工作,現為大慶煉化公司煉油一廠氣體分餾車間設備工程師。

譚正威(1988- ),男,大學本科,工程師,主要從事煉油設備的管理工作,現為大慶煉化公司煉油一廠氣體分餾車間設備主任。

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