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變頻器熱模型故障淺析及改進

2020-09-10 22:23胡偉嘉
內燃機與配件 2020年6期
關鍵詞:港口

胡偉嘉

摘要:針對Control Techniques電控系統SP系列變頻器在岸橋使用中頻繁出現o.ht1過溫故障原因進行分析及處理措施,在對今后出現類似故障具有指導和借鑒意義。

關鍵詞:港口;SPMD1404變頻器;通風冷卻系統;過溫警報

0 ?引言

我司兩部設備變頻器電控系統為Control Techniques公司生產SPMD1404系列變頻器。該系列在集裝箱碼頭設備上使用較少,在維護保養上可借鑒交流的范圍有限。起升機構采用雙電機主從控制,主從電機分別配備4臺SPMD1404系列變頻器。三相異步電機功率560kW,電流883A,變頻器功率:160kW,電壓:400V。近年來隨著集裝箱船舶大型化,雙箱60噸左右數量增多,導致兩部岸橋設備在連續60噸左右作業中會出現O.ht1故障,影響作業效率,存在安全隱患。為此進行系統深入分析與總結,提出判斷及處理方法,以保證快速有效地排除故障。

1 ?O.ht1功率單元過溫及影響因素

O.ht1跳閘表明IGBT結溫過高,IGBT結溫基于熱模型。利用驅動器輸出電流(Pr4.01)和載波頻率(Pr5.18),根據散熱器溫度和瞬時溫度降估算IGBT結溫。估計的結溫顯示在Pr7.34中。如果接超過135℃,則在可能的情況下降低載波頻率,啟動該模式將Pr5.35設置為0。降低載波頻率可以降低IGBT損耗,從而降低IGBT結溫,如果溫度超過145℃,并且不能降低載波頻率,驅動器將會出現O.ht1故障。

影響因素:

①檢查Pr5.35=0,允許載頻自調。

②降低驅動器載波頻率(該設備載波頻率已經設置最低)。

③優化驅動器參數及程序,當IGBT結溫過高時,根據輸出頻率調整載波頻率。

④檢查IGBT散熱器風扇工作是否正常。

⑤減低負載循環。

⑥檢查Pr6.46=On,確保散熱器風扇全速運行。

⑦檢查外部通風系統是否正常。

⑧檢查外部過濾裝置是否正常,是否堵塞。

⑨增加附件通風。

⑩增加加速/減速時間。

{11}減低電機負載。

{12}條件允許下更換大功率驅動器。

2 ?改進措施及效果

綜合分析各方面的因素并進行了以下4方面的檢查及處理:

①清理散熱通道,更換散熱器,并增加外置散熱器。

②原機滿載加減速時間分別為3.6/2.2,延長至4.8/2.2〔減速未更改〕。

③該橋吊起升機構采用雙電機主從控制,起升2為主單元,起升1為從單元。

④起升2報該故障,但是起升1未出現,檢查發現起升2 IGBT結溫檢測最高值在150度浮動,設置故障值145度,起升1結溫在110度浮動,因此起升2出現過溫故障,起升1未出現。通過監控電流參數發現在無動作時兩機構電流值為0A,空載最大電流在300A上下浮動相差在50A之內,55T重載相差200A。重載電流不一致存在異?,F象,發現兩機構4.05最大電流標定不一致分別為119.5和175,調整參數為175,兩機構電流值接近平衡。

改進后效果:

經過以上4方面的處理IGBT結溫明顯下降,在100度上下浮動,O.ht1故障出現頻率下降,在吊重50T以上且掛鉤到船艙時該故障較容易出現。

3 ?驅動器選型校驗

吊具及上架 ? LS=16.3t

起升速度

滿載上升 ?V1=90m/min ? 滿載下降 ?V2=90m/min

空載 ? ? ? ?V3=180m/min

加速度時間

滿載加速 ?t1=3.6s

滿載減速 ?t2=2.2s

空載加速 ?t3=4.5s ? ? ? ? ? ?空載減速 ?t4=2.8s

3.1 電機型號

電機額定功率 560kW

電機額定過載系數 ?p0=180%

電機轉速滿載 ?n1=800rpm

空載n2=1800rpm

電機轉動慣量 ?GR21=3.2kg*m2

電機數 z=2

制動器,聯軸節轉動慣量 ?GR22=2.96kg*m2

總轉動慣量 ?GR2=13.55kg*m2

效率 u=0.92

3.2 功率計算

滿載功率:

運行上升功率

N11=(LL+LS)*9.8*(V1/60)/u=1235.12kW

運行下降功率

N12=(LL+LS)*9.8*(V2/60)*u=-1045.41kW

上升加速功率

N13=(LL+LS)*(V1/60)2/(t1*u)=55.51kW

上升減速功率

N14=(LL+LS)*(V1/60)2/(t2*u)=-85.93kW

下降加速功率

N15=(LL+LS)*(V2/60)2*u/t1=44.75kW

下降減速功率

N16=(LL+LS)*(V2/60)2*u/t2=-72.73kW

電機加速功率

N17=GR2*(2*3.14*n1/60)2/(1000*t1)=26.37kW

電機減速功率

N18=GR2*(2*3.14*n1/60)2/(1000*t2)=-39.55kW

4 ?結論

通過表1計算分析得出機械所需總功率為1317kW,而起升1及起升2功率總共1280kW,達不到設計要求,需要延長設備滿載加減速時間,調整為4.8s,總功率約為1280,因此該設備無法長時間滿載運行。O.ht1故障主要由電流值計算的過溫報警,現場只報O.ht1且變頻器無過流故障,說明尚未達到變頻器極限電流,但是已超出變頻器過載能力。經過參數優化及硬件上維護處理該故障已經得到明顯改善,由于變頻器容量選型保守在作業環境較惡劣,例如吊具掛艙或需長時間持箱運行時容易出現該故障,為滿足集裝箱船舶大型化發展趨勢需要,建議更換更大功率變頻器,我司已按計劃陸續進行電控改造。

參考文獻:

[1]浙江工業職業技術學院.變頻器節能模型控制裝置:CN

201120437002.9[P]. 2012-08-01.

[2]舒心(南京)環保能源科技有限公司.一種智能節能自動控制變頻器控制系統:CN201910291198.6[P].2019-07-09.

[3]張家明,張利軍.一種基于ARM + CPLD的三相無刷直流電機模型參考自適應PI調速控制系統[J].動力系統與控制,2017,7(01):39-51.

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