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30公斤銀錠澆鑄工藝優化改造

2020-09-22 15:04夏先敏夏興旺謝太李孫敬韜
銅業工程 2020年4期
關鍵詞:銀錠棱角沖擊力

夏先敏,夏興旺,謝太李,孫敬韜

(江西銅業集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

1 引言

貴溪冶煉廠30kg銀錠澆鑄工藝采用電爐加熱熔化,產出的銀錠產品存在四周棱角鋒利、表面有縮坑、凹凸不平等問題,銀錠外觀質量滿足不了銀錠出口的新標準。為此,必須對原有的銀錠鑄型裝置進行改造,以提高銀錠的外觀質量。

2 30kg銀錠澆鑄工藝簡介

將電解產出的電銀粉加入至電爐中,通電升溫進行熔化,加入去氧劑去氧。達到澆鑄溫度后,爐體整體傾轉,銀液通過溜槽倒入模具中。開啟保溫槍,對模具內銀液進行保溫,銀液降溫,冷卻成型,即得到銀錠產品[1]。

3 銀錠外觀質量影響因素分析

3.1 銀液沖擊力大

銀粉熔化后澆鑄時需將爐體整體傾倒,銀液經溜槽直接倒入模具中,爐體到模具的落差800~1000mm,沖擊力大,銀液易飛濺,造成模具內的銀液翻騰,導致銀錠表面凹凸不平整、底部有空洞。

3.2 模具尺寸不合理

30kg銀錠模具上表面寬,下表面窄,內四條邊的R角小,高溫銀液排氣不通暢,導致銀錠四周棱角鋒利。

3.3 銀錠表面保溫效果差

天然氣保溫槍溫度低,300℃左右,火焰覆蓋銀錠表面積小、溫度不均衡,保溫效果差,導致銀錠表面縮坑、麻臉等現象。

4 優化改造

提升30kg銀錠外觀質量的改進思路:增設中間澆鑄包,解決銀液傾倒模具沖擊力大及銀液易飛濺;優化銀錠模具尺寸,消除高溫銀液排氣不暢、銀錠四周棱角鋒利;設計一種新型保溫助燃加熱炬,解決銀錠表面冷凝速度快、冷凝痕跡明顯、表面縮坑深的問題[2]。

4.1 增設中間澆鑄包

自主設計澆鑄中間包,減少澆鑄過程中銀液倒入模具內沖擊力,使銀液面更加平穩,有利于銀錠四周平整收邊[3]。中間包外套采用特殊鋼制作,內襯石墨坩堝,中間填充高鋁纖維棉保溫材料[4]。同時,在中間包兩側安裝遠程控制電機裝置,實現遠程控制澆鑄。不僅有效解決了銀液進入模具沖擊力大、飛濺等問題,而且消除了近距離澆鑄熱輻射及安全隱患[5]。

圖1 自主設計中間澆鑄包

4.2 優化銀錠模具尺寸

為了解決高溫銀液排氣不暢、銀錠四周棱角鋒利等問題,經過多次研討和工業實驗,按照倫敦金銀市場協會30kg銀錠外形規格,重新設計模具的尺寸,增大模具的R角,模具左邊R角由原來R5增加到R10,右邊R角由原來R2增加到R5,模具下表面尺寸由255mm增加到275mm, 上表面尺寸由303mm減少到300mm,成功解決了銀液排氣、四周棱角鋒利等問題。

圖2 模具優化前后尺寸

4.3 自主設計新型銀錠保溫槍

對銀錠表面保溫進行了試驗,試驗結果見表1。

通過試驗發現:保溫槍火焰溫度會直接影響銀錠表面的平整性和縮坑深度,而原工藝自帶的銀錠保溫槍溫度只能達到400~500℃,銀錠保溫效果差,如圖3所示。經過多次工業實驗,新型保溫助燃加熱炬可以滿足銀錠保溫要求。自主設計的新型銀錠保溫助燃加熱炬如圖4所示,該加熱炬采用天然氣與壓縮空氣混合燃燒,由多個火焰嘴組成,火焰溫度可達600~700℃,且火焰柔和且覆蓋面大,解決了銀錠表面冷凝速度快、冷凝痕跡明顯、表面縮坑深的問題[6]。同時,加熱炬還安裝了防回火、自動點火及自動旋轉移動裝置,大幅度提高加熱炬的使用安全性。

表1 銀錠表面保溫試驗結果

圖3 引進時的銀錠保溫槍

圖4 新型銀錠保溫助燃加熱炬

5 改造效果

(1)工藝優化后,徹底解決了銀錠四周棱角鋒利、表面縮坑深的難題,銀錠表面無縮坑,底面、側面平整,四周菱角圓滑。

(2)30kg銀錠澆鑄合格率由10%提升到99%,改善了現場作業環境,降低了員工勞動強度,減小了職業危害。

(3)銀錠外觀質量達到國際市場新標準,并且產品首次出口至美國、加拿大等北美市場,成功抒寫了“江銅牌”銀錠躋身新國際市場的篇章。

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