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焦爐煤氣精制工藝在冷軋不銹鋼企業的應用

2020-09-24 00:27王歡申李益華
設備管理與維修 2020年17期
關鍵詞:焦爐煤氣脫硫劑焦油

王歡申,李益華

(中國寶武鋼鐵集團寧波寶新不銹鋼有限公司,浙江寧波 315800)

0 引言

來自焦化廠的焦爐煤氣經焦化廠凈化處理后,焦爐煤氣指標能滿足大部分客戶的需求。但不銹鋼冷軋企業對于焦爐煤氣的品質要求較高,故需對焦爐煤氣進一步精制。

寧波寶新銹鋼有限公司是冶金冷軋不銹鋼生產企業,生產中利用附近鋼鐵公司富余的焦爐煤氣。通過全面研究,探索出一套特有的焦爐煤氣干濕結合精制工藝,將再次凈制的焦爐煤氣成功應用于不銹鋼退火爐使用。

1 精制工藝

1.1 原料氣體情況

焦爐煤氣原料氣成分及主要雜質情況見表1、表2。

表1 焦爐煤氣原料氣成分 %

表2 原料氣主要雜質 mg/Nm3

1.2 產品氣指標

產品氣的指標要求見表3。

表3 產品氣指標要求 mg/Nm3

1.3 工藝流程

焦爐煤氣精制工藝流程見圖1。

1.4 設備組成

焦爐煤氣干濕結合法精制凈化流水線設備組成見圖2。

圖1 焦爐煤氣精制工藝流程

2 脫萘工藝(濕法工藝)

來自焦化廠經過初步凈化的焦爐煤氣,先進入填料式油洗萘塔,用循環洗油噴淋洗滌焦爐煤氣。為了保持循環油溫度高于焦爐煤氣溫度(35),用0.6 MPa 左右的飽和蒸汽經過換熱器對洗油加熱。洗油的洗萘操作將含萘量從400 mg/Nm3降低到80 mg/Nm3以下,為了維持洗油的吸收活力,每天需要將洗油部分替換,新鮮洗油補入洗萘塔。

洗萘塔后設電捕焦油器,以捕集大部分殘存的洗油霧、焦油霧。經電捕焦油器后焦油含量基本達到10 mg/Nm3以下。電捕焦油器捕集下的焦油由管道排入污水池混入含萘污水一并處理。

3 脫萘、脫硫工藝(干法工藝)

出電捕焦油器的焦爐煤氣進入正處于吸附狀態的除油脫萘器,焦爐煤氣中的焦油、萘、部分硫、苯等組分被裝填吸附劑的孔所吸附,從而使煤氣得以凈化,將煤氣中含萘量從80 mg/Nm3降低到20 mg/Nm3以下,焦油含量脫至5 mg/Nm3以下。

除油脫萘器使用一段時間后需進行填料再生。再生方法:用電加熱器對低壓蒸汽進行加熱,形成350的過熱蒸汽對除油脫萘器進行直接吹掃,將脫油脫萘器中的焦油、萘等雜質脫附出來,從而使吸附劑填料再生。

出除油脫萘器的焦爐煤氣進入脫硫塔,經脫硫塔內填料的吸附,出塔后的煤氣中H2S 含量脫至5 mg/Nm3以下。

4 工藝特點

(1)焦爐煤氣干濕結合精制工藝既保證凈化效果,又減輕干式段的運行負擔,從而減輕了填料再生和更換的負擔,降低運行費用的同時兼顧了氣體處理效率。

圖2 焦爐煤氣干濕結合法精制凈化流水線設備組成

(2)為了提高脫硫劑的利用效率,3 臺脫硫塔可并聯亦可串聯操作。當第一個塔出口凈煤氣中的H2S 含量超過5 mg/Nm3時,與第二個塔串聯操作。直到第一個塔的出口H2S 濃度達原料氣濃度時,認為第一個塔中的脫硫劑已經失效,將第一個塔切除出工藝流程,只用第二個塔。第一個塔更換脫硫劑,然后切換到第二個塔前第一組塔后串聯操作。同理,可在線更換或再生第二個塔中的脫硫劑。

(3)除油脫萘塔使用變溫吸附技術,在常溫時可脫除萘、焦油等雜質,在高溫蒸汽下可以使填料吸附劑解吸。裝置通過進出口程控閥門實現在線再生及切換除油脫萘塔的操作。

5 結語

焦爐煤氣干濕結合工藝在寧波寶新不銹鋼退火設備上成功使用,取得良好的經濟效益,同時為區域循環經濟做出重要貢獻。

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