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剛果(金)某銅鈷礦硫化礦及氧化礦混合浮選工業試驗研究

2020-12-28 07:04張恩普盧建安孫利波王振堂許永權
湖南有色金屬 2020年6期
關鍵詞:硫化精礦工藝流程

張恩普,盧建安,孫利波,王振堂,許永權

(萬寶礦產有限公司,北京 100053)

位于非洲中部的剛果(金)盛產礦產資源且種類繁多,其中Cu、Co金屬含量均位于世界前列,Cu、Co金屬主要產出位于剛果(金)南部與贊比亞相鄰的加丹加銅礦帶上[1]。隨著國家“一帶一路”戰略的不斷推進,越來越多的中資企業在該區域從事礦產資源生產經營活動[2~4]。該地區銅鈷礦主要分為氧化礦和硫化礦,氧化礦分布在淺層,通常以濕法浸出—萃取電積的工藝進行處理,硫化礦埋藏相對較深,主要以浮選的工藝進行處理。而處于氧化礦向硫化礦過度的地層通常氧化礦和硫化礦均有產出,以混合礦形式存在,無法單一使用浸出或浮選工藝處理,選擇合適的工藝處理該部分礦石對企業來講尤為關鍵。

該銅鈷礦項目由十個礦體組成,不同礦體中硫化礦和氧化礦各有產出,為綜合開發利用礦區的硫化礦及氧化礦,國內某研究院對礦區的硫化礦、氧化礦及二者的混合礦開展浮選小型試驗研究,試驗達到了較好的浮選指標并推薦了工藝流程及藥劑制度。為驗證該研究院推薦工藝流程的可行性,同時為綜合開發利用氧化礦提供技術依據,對硫化礦及氧化礦的混合礦開展選礦工業試驗[5~8]。

1 試驗原料

1.1 礦石元素分析

試驗所用礦石主要元素分析結果見表1。

表1 礦物主要元素分析結果

1.2 礦物組成

根據工藝礦物學報告可知,礦石中的銅礦物主要為黃銅礦,其次為斑銅礦、孔雀石、輝銅礦,另有少量的銅藍、黑銅礦、自然銅等;鈷礦物主要為硫銅鈷礦,另有少量的水鈷礦;其它金屬礦物主要有黃鐵礦、褐鐵礦;脈石礦物主要有石英、白云石,其次為云母、綠泥石、伊利石等。

1.3 礦物嵌布特征

礦物嵌布粒度粗細極不均勻,黃銅礦常呈它形晶粒狀產出;可見黃銅礦與斑銅礦、黃鐵礦、硫銅鈷礦等呈共結邊結構產出;偶見黃銅礦、斑銅礦、輝銅礦等呈細粒、微細粒集合體嵌布在脈石礦物中;孔雀石多以放射狀、脈狀、不規則粒狀等形式產出,呈包裹細粒、微細粒的輝銅礦等礦物。

2 試驗方案

本次工業試驗采用現有的選礦工藝流程,選礦處理規模為3 000 t/d。開展工業試驗前,拉空原礦倉、中間礦堆、磨機、浮選機、濃密機等設備設施,以避免原生產系統中的礦石對工業試驗產生影響。

2.1 破磨工藝流程

入選工業試驗的礦石采用顎式破碎機進行一段破碎,經中間礦堆暫存,通過膠帶運輸機給至磨礦系統。磨礦工藝為半自磨-球磨工藝。分級采用水力旋流器,水力旋流器溢流細度為-0.074 mm占70%~75%。破磨工藝流程圖如圖1所示。

圖1 工業試驗破磨工藝流程

2.2 浮選工藝流程

浮選分兩段進行,遵循先選硫化礦再選氧化礦的原則工藝流程。經過水力旋流器分級,溢流進入1#攪拌桶加藥攪拌調漿,然后進入硫化礦浮選區,其工藝流程為兩粗一掃三精;硫化礦浮選尾礦進入2#攪拌槽再次加藥攪拌調漿,然后進入氧化礦浮選區,其工藝流程為一粗兩掃三精。兩段浮選分別得到硫化礦精礦及氧化礦精礦。浮選原則工藝流程圖如圖2所示。

圖2 浮選原則工藝流程圖

3 試驗結果與分析

3.1 推薦藥劑制度工業試驗結果與分析

該研究院通過實驗室小型浮選試驗,推薦的藥劑制度為:硫化礦浮選區捕收劑乙硫氨酯(Z-200)120 g/t,起泡劑 2#油 90 g/t,抑制劑 CMC 20 g/t,加在精選作業區,pH調整劑Na2CO31 000 g/t,硫化劑為NaHS 250 g/t;氧化礦浮選區的捕收劑為丁黃藥與丁銨黑藥按1∶1各190 g/t混合使用,起泡劑2#油60 g/t,粗選、掃選抑制劑水玻璃,用量 100 g/t,精選抑制劑 CMC 50 g/t,硫化劑 NaHS 620 g/t。

記者在程立生“受賄清單”中發現,程立生與這15人長期保持聯系,長期為他們承攬項目,長期接受吃請和金錢賄絡。

驗證工藝流程主要試驗指標見表2。

表2 驗證藥劑制度試驗結果 %

由表2數據可知,總精礦Cu品位為27.04%,Co品位為10.37%,達到并超過預期精礦品位,但Cu、Co綜合回收率相對較低,Cu回收率僅為64.54%,Co回收率為68.78%。

通過分析可知,由于氧化礦硫化效果不理想使氧化礦作業區冒槽現象嚴重,起泡劑2#油的用量對浮選現象也有較大影響;由于捕收劑丁黃藥及丁銨黑藥用量偏低、抑制劑CMC及水玻璃用量偏高,使精礦品位高,但回收率相對較低[4]。因此下一步需對研究院推薦的藥劑制度進行調整。

3.2 藥劑制度調整試驗結果與分析

根據該研究院推薦藥劑制度試驗結果,工業試驗過程中兩次對藥劑制度進行調整,主要調整及調整后的試驗結果與分析如下。

3.2.1 第一次藥劑調整

第一次藥劑制度的調整的主要原則為增加硫化劑用量、適當增加捕收劑用量和降低抑制劑用量。通過分析,藥劑制度主要調整有:(1)氧化礦掃選Ⅰ和氧化礦掃選Ⅱ作業段增加NaHS加藥點,強化氧化礦硫化效果;(2)適當增加氧化礦作業區丁黃藥及丁銨黑藥的用量,提高至240 g/t,強化捕收效果;(3)將氧化礦粗選作業段的2#油調整為 Z-200,用量80 g/t,適當降低起泡效果同時增強捕收效果;(4)適當降低氧化礦掃選Ⅰ和氧化礦掃選Ⅱ作業段2#油用量,調整為40 g/t,以弱化起泡性能、防止冒槽現象的發生。

初次調整藥劑制度后主要指標見表3。

表3 初次調整藥劑制度后主要指標 %

由表3數據可知,通過調整藥劑添加量,硫化礦精礦產率及品位基本可保持穩定,氧化礦精礦不僅產率得到提高,精礦質量也有所提升,Cu品位由調整之前的23.88%提高至27.73%,精礦中Cu總回收率提高至71.05%,Co總回收率提高至71.70%。

由表3試驗指標可知,雖然硫化銅精礦及氧化銅精礦品位都相對較高,但仍然存在Cu、Co回收率低的問題,下一步試驗調整的主要目的是提高Cu、Co回收率。

3.2.2 第二次藥劑制度調整

為提高銅、鈷回收率,工業試驗進行第二次藥劑制度調整。第二次主要調整有:(1)停止使用抑制劑水玻璃;(2)起泡劑僅保留硫化礦粗選Ⅰ一個添加點,用量86 g/t;(3)捕收劑混合用藥調整為使用單一丁黃藥,用量192 g/t;(4)氧化礦掃選作業添加捕收劑Z-200,用量36 g/t;(5)停止使用抑制劑 CMC。

第二次藥劑制度調整后主要試驗指標見表4。

表4 第二次藥劑制度調整后主要指標 %

由表4可知,藥劑制度再次調整后硫化礦精礦及氧化礦精礦品位都有所降低,但精礦Cu、Co的回收率得到提高。Cu回收率由71.05%提高至77.19%,Co回收率由71.70%提高至85.08%。

分析原因可知,通過增加使用丁黃藥提高了硫化銅礦的浮選性能;通過增加使用Z-200提高了氧化礦浮選區礦物的浮選性能;通過停止添加抑制劑也使礦物的浮選性能得以提高。本次藥劑制度的調整改善了浮選試驗指標。

3.2.3 藥劑調整結果對比

試驗過程三個階段Cu、Co總回收率對比如圖3所示。

圖3 Cu、Co總回收率對比圖

由圖3可知,隨著試驗的推進及藥劑制度的調整,Cu、Co回收率均得到一定程度的提高。

3.3 浮選工業試驗工藝流程及主要技術指標

根據工業試驗及藥劑制度的調整,得出的本次工業試驗研究的工藝流程圖及主要藥劑制度如圖4所示。

流程調整穩定以后,得到的主要浮選指標見表5。

表5 工業試驗主要浮選指標 %

4 結 論

1.開展本次工業試驗的剛果(金)某銅鈷礦Cu平均品位為1.70%,Co平均品位為0.70%,礦石氧化率為35%~40%。主要銅礦物為黃銅礦和孔雀石,其次為斑銅礦、輝銅礦,主要鈷礦物為硫銅鈷礦。

圖4 Cu、Co礦混合浮選工業試驗工藝流程圖

2.本次工業試驗規模為3 000 t/d,礦石磨礦細度為-0.074 mm占70%~75%,浮選工藝流程為先選硫化礦后選氧化礦,硫化礦浮選區為二粗一掃三精,氧化浮選區為一粗二掃三精。

3.在研究院推薦工藝流程的基礎上,對藥劑制度進行了調整。藥劑調整經歷了兩個階段,從降低抑制劑用量到停止添加抑制劑;從增加捕收劑用量到氧化區掃選增加使用Z-200;從降低起泡劑2#油用量到2#油用量僅保留硫化區粗選一個添加點。隨著藥劑的調整浮選指標不斷提升。

4.通過浮選工業試驗,分別得到硫化礦精礦和氧化礦精礦。硫化礦精礦Cu品位為21.91%,Co品位為7.70%,Cu回收率為71.96%,Co回收率為66.17%;氧化礦精礦Cu品位為20.42%,Co品位為18.10%,Cu回收率為11.60%,Co回收率為15.29%;兩段浮選Cu總回收率為83.56%,Co總回收率為81.46%。

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