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現有膨化硝銨炸藥生產線“液混式”工藝設備改造分析

2020-12-28 06:03劉勛文
裝備維修技術 2020年17期

劉勛文

摘要:基于現代化科學技術不斷進步,推動炸藥生產技術迅猛向前發展,然而國內現有的膨化硝銨炸藥生產線存在諸多的不足之處,基于此,加強對膨化硝銨炸藥生產線“液混式”工藝設備進行改造探究,以期優化工藝環節,改善“液混式”工藝設備性能,提升炸藥生產企業生產線安全技術水平。

關鍵詞:膨化硝銨;炸藥生產線;“液混式”;工藝設備

引言:膨化硝銨炸藥是一種新型無梯粉狀炸藥,相關研究人員基于對硝酸銨飽和溶液相平衡的研究,創建了復合表面活性劑作用下的強制析晶膨化工藝,促使硝酸銨工藝技術取得顯著的提升。因此,為提升膨化硝銨炸藥生產線安全技術,需要加強對“液混式”工藝設備改造分析,以期優化膨化硝銨炸藥生產環節,進而簡化生產目標,提升生產效率。

一、關于膨化硝銨炸藥生產線技術現狀分析

國內當前膨化硝銨炸藥生產工藝流程(如圖所示):

研究人員就膨化硝銨炸藥生產線中面臨的困境問題進行剖析,發現某炸藥生產企業生產線中的生產工序較多,加之受到生產技術的制約,生產工序繁雜,包括了膨化、原材料制備、原材料輸送、硝銨粉碎、炸藥混合等多道生產工序,在整個生產線運營過程中,運用到的生產設備較多,生產線安全性,炸藥產品的質量成為某炸藥生產企業首要解決的問題,基于此背景下,某炸藥生產企業生產線安全風險較高、節能效果不明顯、生產運營模式與節能降耗理念相違背。研究人員,就某企業生產的炸藥產品密度和抗水性進行測試和檢驗,相關技術研究人員,取一定量的普通硝銨和膨化硝銨,將其置放在空氣中暴露2h,用天秤進行稱重,分別計算普通硝銨和膨化硝銨的吸濕量;將兩種藥體進行浸水試驗,2h后取樣觀察,(具體如表2所示):

研究人員發現產品密度不合符生產標準、抗水性能較差,尤其在膨化結晶過程中,過多的水分溢出,在晶體表面形成不規則的棱角,進而形成熱點的源泉,一方面促使膨化硝銨自敏化進步,另一方面,降低了膨化硝銨炸藥密度和抗水性,嚴重影響到炸藥在工業爆破中的應用效果[1]。通過表2分析可清晰地看出,不同的工藝路線,對膨化硝銨炸藥密度和抗水性的影響較大,膨化硝銨吸濕性大于普通硝銨的吸濕性,基于此,加強對膨化硝銨炸藥生產線“液混式”工藝設備升級改造具有研究的可行性。

另外,研究人員在實際考察中發現,某炸藥生產企業生產線制藥工房在線藥量偏大。膨化硝銨粉碎制備、原料混合過程、油相材料制備等相關設備在生產I線運營中,銜接性不強,一次進料、出料量大;某炸藥生產企業就此類問題進行改造優化,采用將生產工序隔離、控制布料厚度、應用一次進料和出料量技術等手段,對進料、出料量大問題的改進,雖取得一定的進展,整體的控制應用效果不明顯,生產線存在較大的安全風險,控制難度大。

二、膨化硝銨炸藥生產線結晶機進水問題及安全技術應用分析

(一)結晶機進水問題和解決對策

相關研究人員首先就膨化硝銨炸藥生產線結晶及進水問題進行探究,以期找到正確的處理方式,保證在膨化硝銨炸藥生產線中促結晶過程順利完成;其次,研究人員采取實驗的方式對結晶機進水問題進行研究,當結晶機完成排料工作后,在結晶機恢復常壓后,打開出料門,最先排出的是水,其次是膨化硝銨與水的混合物,最后得到的藥體結晶無法使用;在研究人員多次試驗后,仍得到上述的結果。

為判斷結晶機進水問題,研究人員對結晶機內的水源進行檢查,排除各種因素后,發現真空管道內部存在水流,采取將冷凝水調小后,實驗發現,結晶機仍然存在進水現象,同時造成了真空管道堵塞問題;研究人員再次進行實驗,開啟結晶機的排空閥,發現排空速度低于冷凝器速度,當結晶機完全排空時,真空度高于冷凝度,并在負壓的情況下,導致了結晶機進水,因此,可判斷結晶機進水的原因與真空管道水流問題有關[2]。

基于此,研究人員在泵機停止后,為降低結晶機負壓,阻止空氣通過真空泵管道進入到冷凝器,在冷凝器與真空泵之間設置了單向閥,改變了冷凝器朝向,當關閉單向閥后,有效阻斷了空氣進入到真空泵和管道中,進而保證冷凝器設備正常運行,有效解決了結晶機進水問題。

(二)安全技術應用

在膨化硝銨炸藥生產前,炸藥生產企業需要就物料的危險因素進行分析,針對硝酸銨物料來說,其氧化性較高、燃燒率高、腐蝕性強,對人體的傷害較大,一旦接觸到皮膚,人員會產生頭暈、無力等癥狀,嚴重可造成人員死亡。同時,硝酸銨具有爆燃特性,與可燃燒的粉末混合,則會出現劇烈的爆炸現象。

就復合油相材料來說,物料中包含了機油、柴油、煤焦油等高熱燃燒的物質,整個混合物中存在松香、石蠟、瀝青等物質,對人體皮膚具有較強的腐蝕性,尤其在高熱的工作環境中,人體不適等癥狀顯著,嚴重威脅到人員的身體健康,炸藥生產企業必須加強對炸藥生產線風險隱患的預見,制定經濟處理方案,加強對人員的安全保護,制定嚴格的工作場所管理制度,要求人員切實履行各項管理制度,保證自身的安全,推動炸藥生產企業可持續發展。

三、改造“液混式”生產工藝設備路徑

基于炸藥生產企業生產線現狀,技術研究人員為提升炸藥生產線安全性、優化生產環節,首先設計了高性能的膨化硝銨炸藥配方,將二氧化劑硝酸銨與可燃劑復合油進行混合,在工業爆破中的應用效果明顯提升,炸藥藥體密度和抗水性明顯提升;技術研究人員積極構建了水包油型分散體系,運用真空干燥工藝,大大提高了藥體的干燥程度,研制出了粉末狀的銨油炸藥,以液混的狀態呈現,生產工藝流程(如圖3所示):

技術研發人員,在“液混式”生產設備研發中,添加了環保節能理念,以期通過技術改造,降低炸藥生產企業能耗和污染,提高炸藥產品生產產能,確?!耙夯焓健迸蚧蹁@炸藥生產技術路線符合節能降耗理念,技術設計人員將上下料倉進行串聯,保證各項生產設備之間的連續性,解決了間隔出料問題,保證連續的膨化結晶;同時,改造了結晶機內部的存量,降低了一次進料、出料量,符合“液混式”膨化硝銨炸藥生產標準。另外,積極踐行“油水連續混合、連續膨化結晶制粉”工藝路線,簡化工藝生產步驟和工序,將膨化硝銨粉碎機、膨化硝銨輸送螺旋機等設備停運,降低生產線能耗的同時,提升“液混式”膨化硝銨炸藥生產效率,保證生產線安全,降低了生產線在線存藥量[3]。技術研究人員,為證實“液混式”膨化硝銨炸藥生產技術具有實際應用的可行性,進行實驗操作,具體(如表4所示);

結論:綜上所述,“液混式”膨化硝銨炸藥生產技術路線適用于炸藥生產企業生產線中,安全性較高,工藝技術先進、工序操作簡單,可保證一次進料、出料的連續性、保證連續膨化結晶,在傳統生產工藝的基礎上進行優化改造,符合企業發展需求,具有實際應用在炸藥企業生產中的可行性,炸藥產品在新型的生產技術支持下,藥體的密度和抗水性提高,最大程度上提高了炸藥綜合性能。

參考文獻:

[1]帖選勛.膨化硝銨炸藥水分的控制[J].現代礦業,2020,36(03):226-227.

[2]梁銳鋒.膨化硝銨炸藥生產過程中的安全技術[J].化學工程與裝備,2019(01):303-304.

[3]盛英俊,徐晨輝,賴俊光.膨化硝銨炸藥生產線結晶機進水問題分析[J].化工設計通訊,2018,44(12):178-179.

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