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鋁箔軋機測厚儀系統升級改造

2020-12-30 08:37張東洋
中國金屬通報 2020年9期
關鍵詞:分廠軋機電纜

張東洋

(煙臺東海鋁箔有限公司,山東 龍口 265706)

1 項目改造前的準備工作

1.1 升級改造廠家選擇

非接觸式射線式測厚儀技術已在鋼鐵、鋁軋制等領域得到廣泛的應用,技術已比較成熟,取得較好的市場反饋。分廠原使用的軋機測厚儀系統生產廠家為德國IMS,測厚儀自從投入運行以來,運行較穩定,故障率較低,但隨著使用年限增加,測量精度下降,且大多備件已停產,無法再購買,所以決定對測厚儀進行升級。在項目升級改造期間也有其他廠家提供過改造的方案,但考慮到原配IMS測厚儀系統分廠維護人員已校熟悉運行相對穩定,且在公司的其他分廠得到廣泛的應用,備件通用性上有較大優勢,所以分廠經過綜合考慮討論后,升級改造廠家還是選擇原廠家德國IMS。

1.2 框架安裝方式確定

鋁箔測厚儀對測量精度及穩定性有較高的要求,原測厚儀Detector head安裝在框架上,原設計方式為框架可以升降,但隨著使用時間的推移,框架升降次數增加后,機械磨損等原因造成框架每次上升、下降到位后位置會有偏差,會影響測量的精度及穩定性,所以在升級后我方提出將框架固定,不再升降。

框架不再升降的方案確定后,最終框架是固定在上升到位的位置、還是固定在下降到位的位置,又與IMS廠家進行了多次的討論。

圖1

討論最終的結果是固定在下降到位的位置,因為鋁箔軋機對厚度測量的精度及穩定性太高了,很多的因素都會影響測量結果,如果測量間隙的空氣溫度是固定的,則測量間隙最大可以到400mm.而現場的實際情況是軋制過程中測量間隙間的空氣溫度是變化的,所以需要測量間隙的溫度并進行相應的補償,如果測量間隙越大,則越難對其進行補償?;谶@個原因,我們必須確保測量間隙盡可能的小,一般情況下推薦是設置是150mm(50mm是軋制線標高,100mm是板帶到測量頭的距離),現有的測厚儀在框架下降到位后測量間距是203mm(其中57mm是軋制線標高),這個間距也是能接受的。但是如果是400mm的話,測量效果可能沒有之前的好。

1.3 探測頭安裝位置確定

新的電力室箱體因為箱體進行了改造,大小與之前有一定變化,所以要確定是否可以安裝到之前的位置。

圖2

經過現場測量,現場安裝位置長度310mm大于需要尺寸295mm,現場安裝位置高度320mm大于安裝尺寸226mm,安裝位置大小沒有問題。

1.4 測量精度范圍

表1 原測厚儀精度范圍

其他參數要求:

①測量精度(再現性):±0.1%;≥±0.2 μm 。

②線性度:< 0.05 %

③漂移8 h假設為穩定的環境條件:<±0.05%;厚度≥0.2 μm

④統計噪聲(2 Sigma,在10毫秒內,對于2毫秒取樣的噪聲過濾):在特定的厚度范圍內有效。

經過與廠家確認新的測厚儀在性能指標上能夠完全滿足以上要求。

2 新測厚儀安裝、調試

2.1 新測厚儀的安裝

新的測厚儀安裝分為以下5個部分,每一部分都安排了單獨的人員同時進行施工,電氣主任現場總體協調,各個小組分工協作,同時做好與廠方現場人員溝通、交流,確保在最短時間內是設備能夠投入的正常運行使用。

2.1.1 電控室內控制柜的安裝

設備斷電,包括電控柜照明供電。

拆除所有舊的電纜接線。

拆除電控柜內所有部件,移走舊的柜體。

整體安裝新的電控柜。

2.1.2 電機間控制柜的安裝

拆除舊的電控柜及接線。

安裝新的電控柜。

軋機側來線、高壓電纜連接、固定。

2.1.3 軋機現場部分的安裝

對高壓電纜兩側涂抹硅脂。

軋機側安裝、固定電力室箱體,安裝、固定X光管箱體。

軋機側穿線到電機間控制柜。

2.1.4 電纜鋪設

電控室電纜到電機間電纜敷設。

電機間電纜到軋機現場電纜敷設。

電纜校線、接線。

2.2 新測厚儀的調試

2.2.1 新測厚儀送電

合閘總開關,測量開關進線、出線電壓。

逐個合閘分開關,測量進線、出線電壓。

啟動Mserver電腦,檢查各項運行參數。

啟動冷卻裝置,壓縮空氣裝置,觀察參數。

2.2.2 新測厚儀調試

與軋機連鎖信號通訊連接、信號觸發測試。

啟動高壓系統,確定各項參數運行正常。

測厚儀初始化校準。

測厚儀運行噪聲檢查。

廠家原始標養板測量、標定。

分廠合金曲線建立。

分廠各合金標養測定。

軋機運行,軋制過程中對溫度補償系數進行調整。

軋機運行,對各自合金成分料進行軋制。

3 新舊測厚儀比較

3.1 控制系統方面

①原有系統:中央控制柜工控機硬件部分為 M-server和M-Client,兩者之間需要通訊,需要單獨設置參數,出故障后需要分別檢查兩個部分包括兩者之間的接線及通訊。

升級后系統:將M-Server和M-Client、COM-Server集成,改為M/C Server一個工控機,參數設定更加方便,部件減少查找故障時間更加簡便,運行相對穩定。

②原有系統:操作系統為WindowsNT,系統老舊,對新的設備及驅動不支持,系統軟件出問題,恢復比較困難,不支持網絡連接,在程序查看、備份方面存在困難。

升級后系統:為Windows10,系統通用性強,程序查看、備份方便,便于軟件的恢復,可以聯網,支持遠程故障診斷,便于故障處理。

圖3

3.2 測量、轉換、傳輸系統方面

①原有系統:X射線控制器和高壓發生器是分開的,它們之間用幾十米電纜相連,需要維護人員手動調整控制器匹配系數,優化X射線系統,通過COM-Server轉換傳送數據到M-Client。

升級后系統:X射線控制器與高壓發生器合為一體,減少了電纜的使用數量,能有效避免信號噪聲,系統自動優化匹配系數,通Ethernet傳送數據到處理器,不再需要中間轉換的COMServer,使用EtherCAT的總線系統,有更快和更簡單的線纜傳輸和連接,數據處理迅速,實時性高,系統穩定。

②原有系統:高壓電纜兩側的接頭需要定期拆卸,檢查維護、清潔、涂抹散熱硅膠,操作不當會影響測厚儀的正常運行。

升級后系統:高壓電纜的接頭是免維護的,設備安裝時間涂抹硅膠后,5年以內不需要再進行檢查涂抹硅膠。

③原有系統:測厚儀溫度測量上下吸風口,通過熱電偶測量溫度傳輸回信號,測量及傳輸存在不穩定因素。

升級后系統:改進了空氣間隙溫度測量,添加帶材溫度補償模塊,現場采集穩定,現場轉換后傳輸回系統,使測量更加準確,針對鋁箔產品對環境溫度影響敏感,改進空氣間隙溫度測量,根據現場實際情況對溫度補償參數進行調整,添加帶材溫度補償模塊,使測量更加準確。

④原有系統:冷卻單元使用的風冷式冷卻器夏季溫度高時冷卻效果差,造成X射線發生裝置溫度高,對厚度測量造成影響

升級后系統:冷卻單元增加空調裝置,夏季能夠使冷卻溫度保持穩定,冷卻溫度平穩,增加系統穩定性的同時延長設備的使用壽命。

⑤原有系統:框架升降設計,使用時間長了后隨著機械磨損精度下降,上下移動,很難在回到原來的位置,測厚儀標標定值會發生變化,會造成測量誤差。

升級后系統:框架固定,相對位置穩定,測厚儀標定值穩定,減少測量誤差。

4 結束語

鋁箔分廠4臺軋機測厚儀系統升級、改造完成后,經過將近一年時間的運行,系統運行平穩,測量穩定,厚度CPK等綜合指標有較大改善,達到預期效果。

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