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鍍鋅線CLECIM 焊機電氣控制原理及其優化升級

2021-01-19 05:45申燕光陸哲城
魅力中國 2020年42期
關鍵詞:可控硅焊機焊縫

申燕光 陸哲城

(河北鋼鐵集團邯鋼公司冷軋廠,河北 邯鄲 056000)

焊機的工作原理:窄搭接電阻焊機的焊接原理是將兩塊帶鋼搭接,通以適當的電流,在材料自身的電阻、材料間及材料與電極間接觸部分的電阻上產生熱量,最終熔化而焊接起來。根據焦耳定律,焊縫處產生的熱量用公式(1)表示如下:Q=I2RT=IUT (1)式中,Q 為熱量;I 為電流;R 為焊接區電阻;U 為電極間電壓;T為通電時間。

從式(1)中看出,發熱量與焊接電流、通電時間及電阻(包含自身電阻和接觸電阻)有關。當對不同規格的帶鋼進行焊接時,通過控制電流大小、通電時間的長短(實際是通過改變小車速度V 來控制通電時間),及接觸電阻和自身電阻(改變焊輪壓力)。

焊機的電氣設備由以下3 個主要部分組成:可編程邏輯程序(PLC)、焊機交互畫面(HMI)、供電單元。其中PLC 是控制焊機的核心,采用西門子S7-400CPU,通過它可實現焊接邏輯控制、焊輪及碾壓輪壓力調節、搭接量位置管理,小車移動焊接速度控制,焊接報文及報警顯示的管理;焊機交互界面客戶端用于,焊接參數的手自動選擇和調整、生產焊接參數報告、焊機主要參數趨勢圖、報警等信息;供電單元主要包括可控硅控制器、焊接變壓器和整流回路、以及散熱部件的水冷卻系統組成。

焊機順序控制:當產線進入甩尾程序,同時焊機準備就緒,帶尾能夠自動定位到焊機出口待機位,沖孔、剪切、出口夾持板閉合處于搭接位。下一卷帶頭開始定位,對中、剪切、入口夾持板閉合處于搭接位,同時出入口帶鋼進行搭接、焊接,并由碾壓輪對焊縫進行碾壓,焊接完成后,釋放帶鋼,焊機返回初始位置,等待下一個焊接周期。

焊接電流的控制:ML21 型焊機電流控制系統主要由可控硅控制器、焊機變壓器/整流器兩部分組成。另外還設計有電流監視、電壓監視等監視元件。焊接主回路通過3 相380V 交流為變壓器供電,二次側輸出約5V 的低電壓,輸出經二極管整流器整流,以直流的形式輸出至焊輪。上下兩焊輪與帶鋼構成回路,實現直流電流焊接。焊機PLC 能夠根據不同規格的帶鋼,調用焊機數據庫參數,自動匹配焊接所用的焊接速度、焊接電流、焊輪壓力及碾壓力以及帶鋼兩側的搭接量,同時操作人員也可以手動調整相關參數,優化焊縫質量。

由于該線CLECIM 焊機已連續使用17 年之久,核心設備電流控制器頻繁出現工作不穩定,入口焊接時電流時有時無、時大時小的故障,嚴重影響了焊縫質量,造成產線降速或者停車,影響了設備的穩定性和產品質量。該設備內部程序屬于外方鎖定,電氣人員無法讀取修改,造成電氣工程師對其維護上的苦難。

通過查閱該焊機的相關資料以及焊機的主控系統西門子PLC 通訊模板,計劃升級為WTC 公司的梅達控制器A20-24-DIO(帶有以太網口),以及擴容相應的變壓器RC5546 250KVA,通過增加相應模板和改寫程序,實現了焊機PLC—S7-400 系統與焊機控制器PLC 的完全融合,通訊正常,數據傳輸控制有效,保持了焊機之前原有的功能,操作人員按原有的操作習慣進行操作。

優化了自循環水冷系統電氣控制,更改水冷管路,增加對WTC 電流控制器的冷卻功能,加強對可控硅組件、焊接變壓器、上下電極輪的冷卻,保證高散熱設備的有效穩定。

同時升級焊機變壓器為250KVA 雙變壓器,擴大其額定容量,開發實現一拖二的新焊機功能,特殊情況下可以用一備一,增強設備的穩定性,擴容后的變壓器為以后厚板帶的開發提供可靠的電流保障,提高焊機的焊接能力。

改造前效果如圖1 改造升級后效果如圖2

改造升級后的CLECIM 窄搭接焊機在冷軋廠冷鍍鋅機組得到了成功的應用,對于機組達產、超產起到了決定性作用。(1)該控制系統配置簡單、合理、可靠性高;(2)帶鋼實現自動搭接與焊接,設備自動化程度高,故障、報警信息簡單明了,降低了操作人員的勞動強度;(3)焊接工藝上,采用邊焊接邊擠壓,避免了先壓后焊帶來的帶鋼硬傷,減小焊縫超厚和提高焊縫質量。

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