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煤化工企業循環流化床鍋爐給水處理

2021-04-11 21:19
當代化工研究 2021年9期
關鍵詞:投入使用除氧器流化床

(晉能控股煤業集團廣發化學工業有限公司 山西 037003)

前言

對循環流化床鍋爐給水處理進行分析,可以得知由于在運用過程當中,自然界中的各種水源自身均會有包含一定的雜質,這些雜質會在加熱或使用過程當中傷害相關的機械設備,不能直接對鍋爐實現給水。因此,必須通過合理的工序對水質進行處理,使水質達到相關標準后,才能供給鍋爐使用,以保證后續工作流程的有效性以及安全性。提升鍋爐的運行能力,加強整體經濟效益。鍋爐房必須設定合理的給水處理模式,運用技術以及相關機械,對水質進行有效凈化。

1.循環流化床鍋爐基本概述

在循環流化床鍋爐的應用當中,作為工業化程度最高的燃燒技術,循環流化床鍋爐采用流態化燃燒,包含了“燃燒室”以及“循環回爐”兩大部分。循環流化床鍋爐是在鼓泡床鍋爐的基礎上進行衍生加強而來。因此,鼓泡床的一些理論以及相關概念可以用于循環流化床鍋爐,二者之間具有一定差異。鍋爐整體包含煙風系統,在結構當中,以自然循環的方式分為前部以及尾部。兩大豎井在前部豎井當中由水冷壁組成,自下而上。在尾部煙道上,為高熱過熱器、低溫過熱器以及空氣預熱器等。鍋爐采用床下點火方式分級燃燒,比率占據50%~60%。高溫分離器入口煙溫度在800℃左右,其旋風筒內徑較小,且相關結構簡化。筒內僅需內膜,因此其整體壽命較長,循環倍率約為1~20左右。

循環流化床的煙風系統主要由“燃燒室”“分離器”“回水裝置”等組成,循環流化床的過渡系統通常由燃燒以及汽水系統所組成。在燃燒過程當中,通過燃燒,將化學能轉化為熱能,提供必要能量,完成由水轉化為飽和蒸汽,再轉化為過熱蒸汽的流程。流化床擁有一定的臨界速度,由于在相關的顆粒組成中,其通過氣體流速進行設定,因此隨風速增加,其床層壓降比例也達到增加。當傳承壓降達至最大值時,如繼續增加風速,固定床會突然解鎖,床層壓降會降至床層的靜壓。

影響臨界值流速的因素包含4大點。其一,料層厚度對臨界值流速影響不大;其二,料層的當量平均料徑增加而臨界流速增加;其三,固體顆粒密度增加,其臨界流速增加;其四,流體的整體運動黏度增加,臨界流速變小,在床溫增高時,其臨界流速減小。

2.相關設定簡介

為更好的加強本文的理解性,本文將擬定某集團公司為基本參考元素。某集團公司作為大型煤化工企業,在2016年開始投入生產。為保證后續化工生產所需要的蒸汽以及電力來源,某公司對其自身進行了配套熱電項目。其中,包含三臺循環流化床鍋爐。其中1號爐以及2號爐的容量為160t/h,3號爐容量為260t/h,某公司的運行模式為2開1備。在經過氣化合成的后續工序當中,其蒸汽凝液以及各種汽輪機凝結水一同進入除氧器,通過鍋爐給水泵打入相關鍋爐中,作為給水來源。但由于工廠化工生產工序較多,且流程復雜,部分換熱設備因維護不當出現了滲漏現象。導致有機物進入鍋爐給水系統當中,導致自身pH值偏低,腐蝕了鍋爐水冷壁管,降低了鍋爐運行周期。在后續的檢修過程當中,根據某公司自有的檢測記錄,可以得知1號鍋爐以及2號鍋爐多次出現爆管事故,3號鍋爐經歷了兩次大維修。通過后續檢查,均是由于鍋爐水冷壁管爆管造成的。鍋爐頻繁檢修,為某公司的生產帶來了較大影響,制約了其后續發展。

3.假定改造目標

正如文中所言,本文以某公司為假定目標。因此,在改造前,需要對假定目標的供給流程進行簡介。某公司在正常生產時,其自身的氣化工序所用水均由除氧器通過相應的給水泵進行供給。單次用水量約為160t/h,而合成工序換熱所用水均由除氧器通過一中壓給水泵進行供給,其用水量約為100t/h。兩工序的水量以及蒸汽凝液同時回收,流入除氧器。其蒸汽汽化復產,蒸汽用量為20t/h,水平衡通過除氧器脫鹽水補水進行建立調整。

4.如何在后續使用過程中進行改造處理

在后續的改造過程當中,由于化工生產工序較多,企業流程復雜,生產周期具有連續性的特征。因此,在源頭當中,想解決泄露現象,其實踐性不足。而鍋爐高溫高壓環境可以加速不純凈水的化合物質對純凈水的腐蝕,因此,對鍋爐用水條件的要求更為苛刻。通過相關技術小組的討論以及研究,采取避免滲漏水進入鍋爐給水系統,才可保證過濾系統的穩定運行。為了有效運行該方案,必須改善鍋爐自有水質,以保證鍋爐平穩、安全、長周期運行。相關的技術維修人員根據實際情況,進行考察,并就討論結果提出切實可行的改造方案。在改造過程當中,在廠區內新增加一臺除氧器,并將化工工序中的各種凝液全部引入除氧器中。同時,補充約70t/h脫鹽水,采用蒸汽除氧技術,對出水管進行連接,保證其可以通過低壓對給水泵進行供水。同時,對該水母管與除氧器實現統一隔離,保證給水。舊除氧器不變,在整體流程當中,舊除氧器避免回收化工中凝液,單純為鍋爐供水進行有效除氧。而新增除氧器可以為化工工序用水來源裝置以及蒸汽凝液進行回收,同時以便后續進行處理改造,與水泵化工用戶建立良性循環。

按照工藝參數,將其設定為“V1602”。在設置前,根據實際工程情況進行考量,完成V1602以及相關管線的布置。于設定方案后三個月內投入使用,并根據使用結果進行實時分析,以保證V1602使用的有效性以及集中性。

5.V1602使用性分析

通過集中對比,在V1602投入使用后,以季度為基準,進行運行數據的記錄。通過一、三、六季度的運行對比,可以得知V1602對鍋爐給水系統的pH值產生了極大幅度的提高。新增氧氣在投入使用后,對鍋爐給水溶氧量在投入前有所下降。與以往的數據相比,新除氧器對鍋爐給水系統的下降率達29.8%,合格率提升了12個百分點。截止至六季度后,在V1602投入使用,其鍋爐內部的容氧量平均值為14.63ug/L。在后期的使用過程當中,添加聯氨、溶解氧,其已全部達到相關要求。在新除氧器投入使用后,鍋爐給水系統的COD含量大幅度降低。與之前數據相比,在投入使用前,鍋爐給水系統的平均COD含量為271.6mg/L,降低為45.43mg/L,其下降率達83.68%。此外,V1602中的COD含量明顯高于V1601,根據數據表明,V1602的設定已將污染凝液與高壓鍋爐給水系統實現有效分離。且后續運行效果非常明顯,鍋爐給水系統的pH值根據VER的設定,平均提升達77.26%。與以往相比,其平均值由7.62提升至10.16。除氧器V1062可以明顯對鍋爐給水系統的水質起到改善,降低鍋爐后續的運行問題,提升鍋爐的使用周期。

6.循環流化床鍋爐給水系統爆管問題

在使用過程當中,爆管問題最為常見,同時,也是最難處理環節。因此,本文單獨就給水系統爆管問題進行單獨討論。在爆管后,對其原因進行分析,找出引發爆管的問題,并開展有效的處理模式。首先,對源頭進行控制。例如,加強電導率監控,在引起回水不合適的回水總管上,增添電導率監測點。對給水系統進行全面監測,以保證后續操作人員可以根據給水質量的變化及時切斷不合格給水。

同時,增設取樣點,以周為取樣周期。相關的測量人員每周一在取樣點采取定量的給水,對水質進行有效測量,并分析相關的環節。此外,清洗相關的管線以及控制閥門。在閥門前加裝導淋閥,并對操作人員進行實際培訓,規范其自有操作流程,杜絕工藝介質進入冷凝回水管。在更換隔離器后,通過測量,顯示其電壓值偏高0.2mV左右,曲線顯示平滑。針對加裝隔熱器后,個別測溫點溫度升高問題。應減少系統誤差,消除隱患。

采用相關設備對鍋爐內壁進行掃描檢查,并進行物流檢測。例如,在檢測后1號以及2號流化床鍋爐出現缺陷部位32處。對缺陷部位進行檢測后,可以根據其標準更換相關的薄壁,建立水冷壁管缺陷部位側后臺。按照維修進程,有計劃性的對回水管實現更換維修。

引起鍋爐系統給水管腐蝕的原因很多,除文中假設外,其腐蝕機制也較為復雜。因此,在煤化工企業循環流化床鍋爐給水處理中,應結合單位自身的實際情況進行設定,找出腐蝕的真正根源。在處理相關問題時,必須保證相關人員的技能以及相關工作經驗,檢查相關的缺陷部位,以防萬一。

7.結束語

綜上所述,在我國的整體發展過程當中,國民經濟水準得到了有效增強。其中,工業領域成為了我國經濟支柱的全面體系。工業不僅提供了額外的工作崗位,同時,也對于我國人均GDP產值的提升起到了不可忽視的作用。而在為化工企業供熱、供氣的流化床鍋爐給水技術當中,其來源根據氣化合成的化工工序實行有效完善。新增除氧器投入使用后,整體的PH值等具有明顯改善,達到了運用目的,維持了鍋爐給水系統的穩定運行。

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