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一起1100kV 氣體絕緣金屬封閉開關設備母線放電故障分析

2021-04-24 07:59
電氣技術 2021年4期
關鍵詞:盆子閃絡氣室

余 爽 趙 科

(1. 國網江蘇省電力有限公司檢修分公司,南京 211100;2. 國網江蘇省電力有限公司電力科學研究院,南京 211100)

0 引言

氣體絕緣金屬封閉開關設備(gas insulated switchgear, GIS)在現代電力系統中起著舉足輕重的作用,具有結構緊湊、運行可靠和易維護等優點[1-2]。GIS 在制造、運輸、安裝、運行過程中,可能會因產品質量把控不嚴或長期操作振動,導致其內部導體表面存在金屬微粒、絕緣件或緊固件松動和相對位移等缺陷,嚴重時引發跳閘事故,甚至造成人身傷害,帶來巨大的損失[3-7]。

1 故障概述

特高壓站執行網調1 000kV Ⅰ母線復役操作,通過T011 開關給Ⅰ母線充電,遙控合T011 開關,40ms 后,1 100kV GIS 故障,Ⅰ母兩套母差保護動作,跳開T011 開關,C 相故障電流約為14.2kA。故障時現場天氣晴,氣溫-6℃~6℃。

故障前運行方式為T011 處于熱備用狀態,T051、T041、T022 處于冷備用狀態,T053、T042、T043、T023、T013 開關處于運行狀態,如圖1 所示。

故障設備為河南平高電氣股份有限公司生產的ZF27—1100(L)型GIS,額定電流為6 300A(母線8 000A),額定短路開斷電流為63kA,制造日期為2014 年,投運日期為2016 年4 月3 日。

2 檢查處理

2.1 保護動作情況

圖1 故障前運行方式

故障發生后,現場檢查1 000kV Ⅰ母第一套母差保護和第二套母差保護均動作,故障電流14.2kA,保護動作行為正確。調取監控后臺事件順序記錄(sequence of event, SOE),故障發展過程見表1,故障時刻波形如圖2 所示。

表1 故障發展過程

圖2 1 000kV 線路及母線故障錄波

從圖2 可以看出,T011 開關遙控合閘后4ms盱泰Ⅰ線電壓波形開始出現異常,14ms 時C 相電壓跌至零,故障電流增加。本次故障電流由T011 開關流向故障點。由于盱泰Ⅰ線線路保護未動作,判斷故障點處于盱泰Ⅰ線保護范圍外,即T011 母線側隔離開關至整個Ⅰ母母線段。

2.2 一次設備檢查情況

故障后,現場檢查發現1 100kV GIS T011 斷路器位置為分位,機構油壓為 33MPa(額定為31.5MPa),未見異常。對設備SF6壓力情況進行排查,非斷路器氣室的壓力為0.48MPa 左右(額定值為0.45MPa),斷路器氣室的壓力為0.68MPa左右(額定值為0.65MPa),排查未見壓力異常。

對Ⅰ母及關聯設備C 相的SF6組分進行了測量[8-9],發現Ⅰ母10 號氣室氣體組分異常,SO2和H2S 含量嚴重超標,其中SO2體積分數為70×10-6,H2S 體積分數為 28.7×10-6(標準規定均不超過10-6),測量結果如圖3 所示,初步判斷放電故障點位于該氣室。

圖3 Ⅰ母10 號氣室氣體成分測量結果

現場對Ⅰ母C 相10 號氣室進行開蓋檢查,確定放電點位于Ⅰ母C 相10 號氣室近T0411 側隔離開關盆式絕緣子,為絕緣沿面閃絡故障,盆子沿面閃絡情況如圖4 所示。對該氣室另一側盆子進行檢查未發現放電痕跡。

圖4 故障盆子沿面閃絡情況

綜合一次設備檢查情況及保護動作情況,初步分析故障原因為Ⅰ母C 相10 號氣室近T0411 側隔離開關盆式絕緣子存在絕緣缺陷,在空母線投入時發生沿面閃絡,進而導致母差保護動作跳閘。

3 返廠檢查

3.1 外觀檢查

對故障盆子返廠檢查發現,10:00~13:00 區域(面向盆子凹面)有大片灼黑痕跡,3:00 區域有三條細樹叉狀放電痕跡,6:00 區域有熔融物飛濺痕跡,如圖5 所示。

圖5 故障盆子外觀檢查

故障盆子觸頭座在10:00、12:00 左右區域(面向盆子凹面)有2 片金屬燒融痕跡,如圖6 所示。筒體內表面(對應導體電弧燒蝕點)在10:00、12:00區域(面向盆子凹面)有兩處電弧燒蝕點。筒體內表面6:00 方向有熔融物滴落堆積痕跡,導體觸頭座表面燒蝕嚴重,如圖7 所示。

3.2 試驗檢查

對故障盆子進行X 光檢查[10-12],未見異常,如圖8 所示。對故障盆子凹、凸面打磨拋光,分別進行著色滲透試驗,試驗結果未見異常,如圖9 所示。

圖6 故障盆子觸頭座

圖7 導體觸頭座外觀檢查

圖8 故障盆子X 光檢查

圖9 故障盆子著色滲透試驗

將故障盆子封入試驗工裝,進行工頻耐壓局部放電試驗[13],試驗加壓順序為:0→1 100kV/5min→762kV/10min→試驗結束。最大局部放電量約為1.7pC,滿足單只絕緣件局部放電量不超過3pC 的要求,試驗結果未見異常。

3.3 原因分析

盆式絕緣子放電的原因主要有內部絕緣缺陷、絕緣及連接件松動、表面異物三個方面。通過返廠X 光檢測、著色滲透試驗及耐壓試驗,發現盆子絕緣無異常,因此排除內部絕緣缺陷的問題。通過現場解體檢查,未發現盆子及導電桿連接件松動的問題,這一方面的原因也可排除。通過對盆子表面、觸頭座的放電痕跡檢查可以看出,放電起始通道為中心導體12 點方向沿盆式絕緣子表面發展,到GIS筒體12 點位置導通形成放電通道。因此推斷本次故障原因為盆子電連接裝配間隙處可能存在微小顆粒、纖維等異物。

故障盆子位于Ⅰ母C 相母線末端,該相母線未安裝PT,在盆子表面容易積聚殘余電荷。T011 開關處于母線另一側,通過T011 開關給Ⅰ母線充電時,在操作過電壓、盆子表面殘余電荷、長母線容性效應的共同作用下,故障盆子處電壓相對升高,放電電壓降低,造成絕緣子沿面放電[14]。

綜合上述分析,本次故障原因為盆子電連接裝配間隙處可能存在微小顆粒、纖維等異物,母線復役過程中,在盆子表面殘余電荷、操作過電壓等因素作用下,造成盆子的閃絡故障。故障后異物消除,盆子絕緣強度得到恢復。

4 結論

本文對一起特高壓變電站1 100kV 氣體絕緣金屬封閉開關設備母線跳閘故障進行了分析。綜合廠內檢查、解體結果,本次故障原因為盆子電連接裝配間隙處可能存在微小顆粒、纖維等異物,母線復役過程中,在盆子表面殘余電荷、操作過電壓等因素作用下,誘發盆子電連接裝配三角區電場畸變,造成盆子的閃絡故障。

針對本次故障的原因,為避免類似故障再次發生,提出以下建議:

1)生產廠家需進一步加強產品制造質量管控,保證產品生產環境及出廠質量。同時核算盆子結構、盆子與電連接裝配三角區電場,進一步研究操作過電壓下盆子的絕緣特性。

2)基建安裝過程中,施工單位及廠家加強GIS母線對接、內部安裝環節的管理,提高安裝質量。

3)設備驗收過程中,監理及運維單位加強實施驗收檢查,交接試驗過程中對設備本體進行全面的局部放電檢測。

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