段利鋼,姜 林
(河鋼股份有限公司邯鋼公司(煉鐵部),河北 邯鄲 056009)
煉鐵部1#400m2燒結機二系列脫硫系統于2008年12月31日投運,該系統煙氣脫硫采用半干法循環流化床脫硫系統(GSCA)。由于脫硫系統存在嚴重的設計缺陷,導致該系統一直不能穩定運行。為了實現煙氣脫硫系統的高效穩定運行,煉鐵部于2013年7月啟動1#400㎡燒結機二系列脫硫系統技術改造項目。項目實施后,脫硫系統實現了長期高效、穩定運行,確保了燒結煙氣的達標排放,降低了工人勞動強度,節約了人工成本。
由于脫硫系統存在嚴重的設計缺陷,自投入使用以來,煉鐵部1#400m2燒結機二系列脫硫系統一直不能穩定運行。問題主要集中在:
(1)脫硫塔及旋風除塵器板結嚴重,正常運行時需要每月對脫硫塔清理一次,清理時間一般在5天左右。
(2)漿液制備系統無法正常運行,制漿時必須現場有人操作,勞動強度大,制漿現場環境惡劣。
(3)物料循環系統運行不暢,不能形成循環流化床,不能大量自動返灰。
(4)整個系統自動化程度低,設備基本上全部為現場手動啟停,運行中需要操作工人員較多。
系統運行過程中,由于不能形成循環流化床,造成了脫硫塔板結,導致脫硫系統不能正常運行。為了能夠快速形成循環流化床,在脫硫灰倉和生石灰底部分別安裝一套氣力輸送系統,脫硫系統第一次建床時,通過氣力輸灰系統直接往脫硫塔內輸送脫硫灰和生石灰,輸送到脫硫塔內部的部分粒度較大的脫硫灰會被左右旋風捕捉收集,當左右旋風下部料倉料位達到2m后,啟動左右雙螺旋,從而形成循環流化床。
物料循環是實現循環流化床脫硫工藝的基礎條件,由于物料循環不暢,工藝系統的灰斗在放灰時經常出現板結、蓬倉等情況,導致灰斗內的脫硫灰不能正常排出。
為了保證物料循環系統能夠運行順暢,在每個灰斗及生石灰倉、脫硫灰倉倉壁上安裝四塊流化板,增加5臺流化風機,并在每臺流化風機的出口配有電加熱器,從而保證吹入灰斗及料倉內的流化風溫度達到85℃以上,從而徹底解決了脫硫灰在灰斗、脫硫灰倉上板結、蓬倉的問題,保證了脫硫灰在脫硫系統中能夠循環順暢,從而為脫硫塔能夠形成穩定的循環流化床提供了物料支撐。
漿液制備系統由振動給料機、生石灰旋轉給料器、螺旋給料機、熟化機、除砂機等設備組成。該系統在未改造之前,主要存在以下弊端:
(1)生石灰旋轉給料器為定頻率控制,不能根據需要控制生石灰下料量,只能采取間斷性啟動振動給料機的方式控制生石灰下料量,造成熟化機不能穩定的制出合格的漿液。
(2)由于熟化機受料口設計不合理,經常出現落入熟化機的生石灰在熟化機受料口處堆積,一般在制漿過程中30min即可把受料口堵死,需要有崗位工定時處理。
(3)熟化機無制漿溫度顯示,漿液濃度只能由人工憑經驗觀察。(4)經除砂機排出的渣子直接落到地面,需要人工定時清理。為了使漿液制備系統能夠實現自動制漿,針對以上缺陷,對該系統做出如下改進:
(1)把生石灰旋轉給料器改為變頻控制,并把變頻信號引到主控工控機上,通過在工控機上操作即可實現遠程控制生石灰下料量。
(2)對熟化機受料口進行改造,徹底杜絕了受料口堵死問題,減少了職工勞動強度。
(3)在熟化機消化段安裝溫度計,通過控制生石灰熟化溫度來控制漿液濃度,從而實現了由經驗操作向依靠數據操作的跨越。
(4)在除砂機下渣口安裝皮帶機,把渣子直接排往脫硫灰庫,降低了勞動強度,優化了現場環境。
(5)通過程序控制,利用熟化機制漿溫度來控制生石灰旋轉給料器頻率,從而實現了全自動制漿。
通過以上措施,提高了漿液制備系統的自動化水平,降低了職工勞動強度。所制備漿液濃度穩定,事故率大大降低。
在文丘里喉部裝有三套三流體噴槍,三個噴槍呈120°角水平分布。熟化石灰漿液、壓縮空氣和水分別進入噴槍,在噴嘴內混合噴出。漿液被壓縮空氣霧化,并在喉部高速氣流中進一步粉碎和與煙氣良好混合。在運行過程中,噴漿系統主要存在以下幾個問題。
(1)由于漿液中有雜質或小顆粒物,導致噴槍噴頭經常容易堵死,由于槍頭為整體設計,槍頭內顆粒物及雜質很難清理,只能更換噴頭。
(2)在運行過程中,由于漿液壓力可達0.7MPa以上,漿液將會被倒壓入水管道中,嚴重時會進入就地水箱。由于就地水箱未安裝攪拌器,漿液在就地水箱內沉淀,從而堵死整個水管道。
(3)噴槍噴頭磨損嚴重,經磨損后的槍頭霧化效果變差,會導致脫硫效率下降,脫硫塔板結加劇。
為了解決上述問題,通過長期摸索,最后對噴漿系統及噴槍、槍頭做出了如下改進:
(1)在就地漿液泵取漿口安裝Y型過濾器。如果漿液中含有小顆粒料或其它雜質,將通過Y型過濾器濾除,減少了槍頭堵死的現象。
(2)把三流體噴槍改為兩流體噴槍。原設計三流體噴槍使用方法如圖1所示,為了杜絕漿液倒壓到水管道,通過管路改造,采用兩支噴槍噴漿(見圖2)、一支噴槍噴水(見圖3)的方式,使漿管、水管徹底分開,杜絕了單獨噴漿時漿液倒流入就地水箱的問題。
圖1 原設計三流體噴槍
圖2 漿液噴槍
圖3 水噴槍
(3)對噴漿噴頭進行改造。原噴頭為整體設計,不能夠拆卸,如果噴頭內進入雜物將很難清理。為此,把噴頭改為可拆卸噴頭,當噴頭內進入雜質后,只需把噴頭拆開即可清理干凈,從而避免了噴頭內堵死更換噴頭情況的出現。另外,由于噴頭磨損主要為端部,當噴頭磨損嚴重時,只需更換噴頭的端部即可,從而使備件費用大大降低。
通過采取以上措施,噴漿系統事故率及勞動強度大大降低,脫硫系統隨機作業率大大提高,取得了良好效果。
技術改造之前,該系統操作人員為7人/班次,為了減少操作人員,必須提高系統的自動化水平,具體措施如下。
此次技術改造把倉泵進灰、排灰、進氣等氣動閥的操作全部改為電腦控制,并且通過摸索,確定每個氣動閥門的開啟時間,寫入電腦程序,從而實現了放灰的自動控制,在氣力輸灰管道上安裝壓力檢測裝置,生產實踐證明,輸灰時壓力達到0.1MPa以上時下料順暢。
把漿液制備系統的所有啟停信號全部引到主控制室控機上,并把生石灰旋轉給料器改為變頻調節,在熟化機熟化段安裝熱電偶,通過生石灰熟化時的放熱溫度來確定漿液濃度,從而使制漿溫度控制在規定值。
把增壓風機監測信號全部實現電腦顯示,加強了對增壓風機各監測值的監測。同時把增壓風機液偶轉速調節實現主控電腦控制,便于液偶的調節,降低了職工勞動強度。
由于左右旋風對粉塵收集能力以及脫硫塔粉塵進入左右旋風粉塵濃度的變化,為了保持兩個儲灰罐料位相對穩定,編寫專門控制程序,通過自動調整左右雙螺旋頻率來控制兩儲灰罐料位,保證循環流化床床層壓降的穩定。
由于燒結生產波動的變化,會造成入口煙氣流量、溫度及SO2濃度的變化,為了保證出口SO2濃度達到規定值以下,程序通過前饋+反饋的控制方式通過調整就地漿液泵及就地水泵的頻率及閥門開度來控制噴漿量和噴入的水量,從而達到出口SO2濃度的穩定。
(1)通過增加輔助返料系統、流化風系統保證了整個系統物料能夠循環順暢,從而使脫硫塔能夠形成穩定的循環流化床。
(2)通過優化漿液制備系統、噴漿系統,減少三流體噴槍堵死及磨損狀況,保證漿液供給連續穩定。
(3)通過技術改造和工藝優化,系統操作人員大為減少,從改造前的7人/班次降低到目前的2人/班次,并且勞動強度大為降低。
(4)目前脫硫效率能夠達到90%以上,系統出口SO2濃度能夠降低到100mg/m3以下,且系統能夠長期穩定運行。