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C3/C4分離裝置異丁烷硫含量超標原因及對策

2021-07-06 11:12魏文
煉油與化工 2021年3期
關鍵詞:丙烷硫含量精制

魏文

(浙江石油化工有限公司,浙江 舟山 316000)

140×104t/a C3/C4分離裝置是對輕烴回收裝置、柴油加氫裂化裝置、重整裝置液化氣和C1/C2分離裝置液化氣進行處理,分離其中的丙烷、異丁烷和正丁烷,操作彈性:60%~110%。裝置為丙烷、異丁烷和正丁烷的3組分分離,采用“脫丙烷塔—脫異丁烷塔”工藝流程。液化氣進脫丙烷塔,塔頂分出丙烷產品,作為丙烷脫氫裝置的原料;塔底餾分進脫異丁烷塔,塔頂分出異丁烷產品,1部分作為烷基化裝置原料、1部分作為產品銷售;塔底分出正丁烷產品,作為乙烯裂解原料,可使裂解性能明顯改善,3烯收率顯著提高排[1]。該裝置于2019年底投產運行后,各項指標均達到了設計要求,運行平穩。

異丁烷是1種重要的化工原料,是制備甲基丙烯腈或甲基丙烯酸的重要原料,同時也可作為許多化工生產過程的促進劑、冷凍劑等[2]。異丁烷可以與混合C4中的烯烴進行烷基化反應,生產高辛烷值汽油組分;也可用于制備環氧丙烷、異丁烯等化工原料。異丁烷經過氧化、脫水步驟,可以制備碳酸二甲酯[3]。

1 工藝流程

液化氣原料進入脫丙烷塔進料緩沖罐,經脫丙烷進料泵升壓,經換熱后進入脫丙烷塔。丙烷和混合C4組分在脫丙烷塔內進行分離。塔頂油氣經過脫丙烷塔頂空冷器冷卻,進入脫丙烷塔頂回流罐。罐底丙烷由脫丙烷塔頂回流泵抽出升壓后,1部分作為塔頂回流返回脫丙烷塔頂,另1路經丙烷冷卻器冷卻后進丙烷精脫硫罐脫硫后送出裝置。塔底混合C4組分抽出分為2部分,1部分進脫異丁烷塔底重沸器加熱后進脫異丁烷塔底,另1部分作為脫異丁烷塔進料,經過脫丙烷塔進料換熱器換熱后進異丁烷塔分離。

自脫丙烷塔底來的液態烴進脫異丁烷塔分離出異丁烷和正丁烷。塔頂油氣經過脫異丁烷塔頂冷卻器冷卻后,進入脫異丁烷塔頂回流罐。

罐底異丁烷由脫異丁烷塔頂回流泵抽出后分為2路,1路作為塔頂回流返回脫異丁烷塔頂,另1路經冷卻至40℃后送出裝置。塔底異丁烷抽出分為2部分,1部分進脫異丁烷塔底重沸器加熱后進脫丙烷塔底;另1部分作為產品抽出,經正丁烷提壓后經過冷卻器冷卻后送出裝置。C3/C4分離裝置的工藝流程見圖1。

圖1 C3/C4分離裝置工藝流程圖

2 異丁烷產品分析

該裝置投產后運行平穩,丙烷、異丁烷和正丁烷產品純度均達到了設計要求。

丙烷供應丙烷脫氫裝置,正丁烷供應乙烯裂解裝置,而由于市場限制,異丁烷產品長期用來摻混精制液化氣,以民用液化氣形式銷售,產品附加值低。

隨著2020年市場變化,當異丁烷產品有銷路時,發現硫含量超過10 mg/m3,無法滿足產品質量要求,遂對產品進行了分析,結果見表1。

表1 異丁烷產品分析

3 原因分析

由于該裝置自身并無任何形態的硫注入,因此異丁烷產品硫含量超標只能是原料液化氣中硫含量超標引起,因此,對裝置各股原料進行硫含量分析,結果見表2。

由表2可以看出,該裝置的幾股原料中,只有C1/C2分離裝置液化氣中的硫含量超過了10 mg/m3,高達52.2 mg/m3。因此,C1/C2分離裝置液化氣硫含量超標是導致異丁烷硫超標的直接原因。

表2 原料液化氣分析

按照設計原料性質,C1/C2分離裝置液化氣硫含量小于1 mg/m3。對實際生產中該液化氣中的硫形態分析,結果發現總硫含量58.2 mg/m3,硫醇達到了50.1 mg/m3(占86%)。

對C1/C2分離裝置的原料和生產環節進行追溯,發現C1/C2分離裝置的原料干氣中攜帶甲硫醇引起液化氣硫含量超標。

C1/C2分離裝置的原料干氣為精制后的催化干氣和焦化干氣,精制裝置采用MDEA脫硫技術,該技術只能脫除干氣中的H2S,無法脫除硫醇[4]。那么從精制裝置去解決該問題難度較大,且周期長,影響市場銷售。

4 處理措施

4.1 短期處理措施

從表2可以看出,C1/C2分離裝置液化氣在原料組成中占比僅為15.5%,理論上只要C3/C4分離裝置減少這股液化氣的加工,異丁烷的硫含量便可以降到10 mg/m3以下。異丁烷產品質量要滿足客戶需求,短期內工藝流程改造無法完成,根據現有工藝流程情況,可以打開C1/C2分離裝置輕烴塔頂回流罐去燃料氣管網的調節閥,見圖2。

圖2 C1/C2分離裝置液化氣流程圖

將1部分液化氣補入燃料氣系統,以減少外送C3/C4分離裝置的流量。經過操作調整,當液化氣去C3/C4分離裝置的量降至15 t/h時,異丁烷產品硫含量合格,且損失的液化氣量最少。

4.2 長期處理措施

通過短期處理措施,雖然可以保證異丁烷產品滿足客戶要求,但是液化氣損失10 t/h,尤其是該股液化氣中含有76.26%的丙烷,分離后是非常好的丙烷脫氫裝置原料,直接補入燃料氣非常浪費。綜合全廠液化氣的加工情況,精制裝置的液化氣處理單元尚有裕量,因此,增設1條C1/C2分離裝置液化氣去精制的管線,見圖3。

圖3 液化氣流程改造圖

將10 t/h液化氣改去精制處理,精制后的液化氣再到氣分裝置進行分離,回收其中的丙烷,減少經濟效益損失。此管線投用后C1/C2分離裝置液化氣全部進行了回收利用,丙烷脫氫裝置的原料丙烷每小時增加約7 t/h。在精制裝置液化氣加工量不超設計負荷時,此對策有效解決了C3/C4分離裝置異丁烷的硫含量超標問題,也最大程度減少了效益損失。

4.3 遠期處理措施

以上2個辦法短期內保證了異丁烷產品的出廠和丙烷的回收,但還是會影響到精制及氣分裝置的生產。(1)當精制或者氣分裝置的設計原料達到滿負荷后,它們就很難再加工C1/C2分離裝置液化氣;(2)飽和液化氣中烯烴含量非常低[5],經過氣分裝置分離后的混合C4對MTBE的生產沒有貢獻,增加了能耗。因此,異丁烷硫含量超標的問題須在C3/C4分離裝置上解決,重點考慮直接對異丁烷產品脫硫。在異丁烷產品流程上增加2臺脫硫反應器,使用分子篩與活性氧化鋁、硅膠、活性炭等搭配的形式,脫除異丁烷產品中的少量的H2S和有機硫[6]。此干法脫硫流程短、投資低、操作簡單,可作為遠期改造的技術方案。

5 結束語

C3/C4分離裝置將飽和液化氣中的丙烷、異丁烷和正丁烷3組分分離,高附加值的產品分類利用。丙烷作為丙烷脫氫裝置的原料,正丁烷作為乙烯裂解裝置原料,異丁烷作為烷基化裝置原料或外銷產品,3種組分物盡其用,效益最大化。其中異丁烷單獨銷售時的利潤遠大于液化氣,針對異丁烷產品硫含量超標的情況,文中通過對裝置的加工流程、原料組成情況進行分析,確定是由其中1股原料引起,經過追根溯源分步采取了臨時、長期的措施,同時提出了遠期技術改造方案,保證異丁烷合格外銷,同時降低丙烷損失。

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