李 剛,謝青松,何 飛,王懷江,冷龍洋,彭高紅,秦勝廣,王富強
(1.遵義鋁業股份有限公司,貴州 遵義 563100;2.沈陽鋁鎂設計研究院有限公司,遼寧 沈陽 110001)
電解槽傳統煙道往往存在集氣均勻性較差、積灰不易清理的缺陷,導致電解槽密閉效率偏低,易出現出鋁端冒煙的現象[1-2],且覆蓋料上部散熱不均勻,進而影響電解槽熱平衡分布的均勻性,導致諸如煙道端槽溫偏低、沉淀多、爐幫厚、伸腿長等問題,甚至影響煙道端換角極。解決的辦法在于借助數值模擬技術改造煙道,提高槽膛內的集氣均勻性和熱平衡分布均勻性,實現煙道積灰自動清理,改善出鋁端與煙道端槽溫、沉淀、爐幫內形差異大的問題[3]。
遵義鋁業從2020年9月起開始集中力量改造350kA系列二車間的電解槽煙道,經過半年的努力,取得了良好效果。
煙道改造前,二車間內環境質量較差,目測槽上部冒煙情況嚴重,顯見電解槽密閉效率偏低。選取二車間四工區的2419#、2420#、2425#共3臺槽,在槽罩板上居中開洞(共6點,與立柱母線位置對應),用風速儀測量進風速度變化,以此評估槽膛內集氣的均勻性,詳見圖1。由圖1可知,三臺測試槽的槽膛內集氣均勻性偏差較大(-52%~30%),尤其在第5根立柱位置,槽膛內的負壓最小,極易出現集氣不力而產生冒煙現象。若要提升電解槽密閉效率,就必須對原設計煙道進行改造。
圖1 煙道改造前的槽膛內集氣分布均勻性實測值
經過沈陽院專家現場調研,在充分掌握現場情況和查閱原設計圖紙的基礎上,建立了350 kA電解槽上部熱平衡模型,模擬槽上部溫度場及流場的變化規律,以此制定煙道優化方案。槽上部熱平衡的物理模型如圖2所示,槽膛內的煙氣流場如圖3所示,溫度場分布如圖4所示。
圖2 電解槽上部熱平衡半槽物理模型
圖3 槽膛內的煙氣流速分布圖
圖4 槽上部溫度分布圖
槽周的冷空氣主要通過導桿密封和槽罩板間縫(包括出鋁端、煙道端和大面24個)處進入槽膛,因此,導桿密封和槽罩板間縫均設為interior邊界。陽極覆蓋料表面根據測試值設定熱流密度邊界,火眼溫度為電解溫度940℃,煙管的排煙流量與測試值5 600 Nm3/h保持一致。
有研究表明,槽罩板間縫處的進風量約占電解槽總排煙量的90%,導桿密封處進風量僅占9%[4]。因此,提升電解槽密閉效率的關鍵在于調控槽罩板間縫處的集氣量均勻性。煙道優化前后大面槽罩板間縫處的進風量(空氣質量流量)分布偏差對比如圖5所示。
圖5 優化前后的電解槽集氣量均勻性對比
由上圖可知,當排煙量為5 600 Nm3/h時,原設計電解槽的排煙溫度為149℃,煙道的集氣偏差介于±11%之間,呈現出煙道端進風少而出鋁端進風多的整體趨勢,且煙道阻力略偏大(模擬值190 Pa)。其主要原因在于,原設計中的煙道兩端集氣孔直徑相差較大,單靠煙道端的小直徑(Ф35 mm)集氣孔來調整槽膛內的風壓平衡比較困難。而且在實際生產中,煙道積灰嚴重堵塞煙氣流通,尤其在出鋁端至第4個下料點之間最為嚴重,導致集氣分布狀況發生逆轉,出鋁端進風量大幅降低,同等集氣量下煙道阻力必然大幅升高。
優化后的電解槽煙道阻力模擬值為146 Pa,比原設計降低約23%;進風量偏差為-6%~5%,集氣均勻性較原設計有較明顯改善,電解槽密閉效率顯著提高。
根據槽上部熱平衡模型的計算結果制定煙道優化方案,在盡量沿用原設計煙道結構的基礎上,調整了部分集氣孔的直徑,并布置了合理數量的漏料口。
遵義鋁業根據電解槽煙道優化方案,制定完整的操作流程,辨識安全風險,做好各種預防措施和保障工作,并嚴格把控施工質量,確定專人負責驗收工作。截至2021年1月底,已完成四工區所有在產槽的煙道改造工作。在產槽煙道的現場施工如圖6所示。
圖6 在產電解槽煙道改造的現場施工圖
煙道改造完成后,在四工區選取2419?!?427#共9臺槽進行槽膛內集氣均勻性現場測試,以驗證煙道改造后的實際效果。煙道改造后的槽膛內集氣分布均勻性測量結果如圖7所示,煙道改造對電解車間環境狀況的影響如圖8所示。
圖7 煙道改造后的槽膛內集氣分布平均偏差實測值
圖8 煙道改造對電解車間環境狀況的影響
由上圖可知,實測2419?!?427#電解槽的槽膛內集氣平均偏差介于±10%以內;其中2419#、2420#和2425#槽的槽膛內集氣平均偏差介于-6.9%~5.3%之間,集氣均勻性比煙道優化前(-52%~30%)有較明顯改善。經過兩個月的觀察,改造后煙道內無明顯積灰,再也不需要頻繁清灰作業,降低了工人勞動強度,節約了壓縮空氣用量,減少了氧化鋁飛揚損失。
與其他未實施煙道改造的工區(同一時刻)相比,四工區電解槽上部幾無冒煙情況,車間內的環境質量狀況明顯占優,可證明煙道改造后槽膛內的風壓分布均勻,實現了電解槽均勻集氣和均勻散熱,煙道可以自動清灰,煙道優化達到了既定目標。
遵義鋁業開展的350 kA電解槽煙道改造,實現了煙道內無明顯積灰,基本不用再進行每月的煙道清灰工作,減少了壓縮空氣消耗,電解車間環境質量明顯改善。實測槽膛內的集氣均勻性從-52%~30%優化到±10%以內,顯著提升了電解槽密閉效率,有效保證了電解槽內的集氣均勻性和熱平衡分布均勻性,有利于減小電解槽排煙量實現電解槽保溫,降低凈化系統處理風量和電耗,減少電解車間無組織排放和降低氟化鹽單耗,為電解系列節能減排提供可靠的技術保障。