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1000MW機組循泵液控蝶閥關閥異常分析及處理

2021-09-10 15:45黃幸
機電工程技術 2021年2期
關鍵詞:液壓油

黃幸

關鍵詞:液壓油站;插裝閥;卡澀;液壓油;壓縮

0引言

循環水系統作為火力機組的基本系統,需不間斷地為凝汽器、閉式換熱器等設備提供所需的冷卻水,用以維持汽輪機的冷卻循環倍率,保證凝汽器真空,循環水系統的穩定性直接關系到機組運行的安全性和經濟性。

本文針對某機組循環水泵出口液控蝶閥YNQ32-04型液壓油站開閥壓力異?,F象,對其直接原因及間接原因進行了分析、優化,為其他同類型機組提供了參考建議。

1存在的問題

某廠一期建有2臺1000MW發電機組,機組循環水采用一機三泵(3臺雙速泵)的單元制循環供水方式。

循環水泵出口液控蝶閥為鐵嶺特種閥門股份有限公司生產的HD7Q43R-6Q全液控止回蝶閥,其配套控制系統為YNQ32-04型液壓控制油站系統。2B循環水泵停運50h后,循泵出口液控蝶閥油站本應維持0MPa的開閥壓力突然增至2.5MPa并保持穩定,系統及關閥壓力為15MPa,如圖1所示。

在正常運行過程中,該問題多次出現:關閥狀態保持40-60h后,開閥油壓突然增至2-2.7MPa,并保持穩定。

2液壓系統YNQ32-04介紹

如表1所示,控制系統設有4個壓力繼電器:SP1(蓄能器低壓啟動油泵壓力)、SP2(蓄能器高壓停止油泵壓力)、SP3(開閥補壓壓力)、SP4(關閥補壓壓力)。圖3所示為液控單向閥20、23結構圖,主路油

結合表1及圖2可知YNQ32-04控制系統關閥過程:關閥電磁閥17帶電排油,脈沖時間5s,液控插裝閥18開啟排油,液控插裝閥21開啟進油,通過開閥油缸排油、關閥油缸進油控制蝶閥緩慢關閉,關閥電磁閥17脈沖5s后失電進油,液控插裝閥18和液控插裝閥21重新關閉切斷油路,這時因開閥電磁閥24失電排油,液控單向閥20、23均為關閉狀態,此時關閥動作全部完成,系統保持油壓平衡狀態。

從p2流向p1,K為控制路油,p2油路與單向閥芯上部彈簧腔室相通。在沒有控制壓力K的作用下,p2油路在彈簧及自壓的作用下被切斷。然而,將控制油路K引通后,控制活塞把承受著彈簧力和p2壓力的單向閥芯推開,使主油路連通。

通過式(1)計算,無壓狀態下,當K≥0.15MPa時,能把單項閥芯推開。依據該閥門先導比算出,正常運行中,p2=15 MPa時,當K≥2.5 MPa時能夠將單項閥芯推開,p2、p1形成通路。

圖4所示為單向閥14結構圖,主路油從p2流向p1,該單向閥開啟壓力為0.2MPa。

(2)電磁閥

在關閥過程中,電磁閥17帶電為排油狀態,脈沖時問5s后失電進油:此過程插裝閥18、21上腔室排油5s,油缸開/關閥腔室分別進行5s的排/補油動作,脈沖時問5s結束后,電磁閥17失電為進油狀態,油缸開/關閥腔室排/補油動作結束,系統保持穩壓狀態。

如圖5所示,電磁閥17型號屬“UK”型電磁閥,電磁閥24屬“CK”型電磁閥?!癠K”、“CK”型電磁閥通過調整彈簧的設置位置來確定閥體的初始位置。在YNQ32-04型液壓系統中,斷電時電磁閥17為進油補壓狀態,電磁閥24為排油泄壓狀態。

在開閥過程中,電磁閥24為帶電進油狀態,脈沖時間5s后失電排油:此過程中將液控單向閥20、23頂開,油缸開/關閥腔室分別進行5s的補/排油動作,脈沖時間5s結束后,電磁閥24失電為排油狀態,油缸開/關閥腔室補/排油動作結束,系統保持穩壓狀態。圖6所示為“UK”“CK”型電磁閥結構圖。

圖7所示為典型二通型插裝閥結構及原理圖,其中包括先導閥、控制蓋板、插裝元件、集成塊組成。YNQ32-04型液壓系統中電磁閥17為插裝閥18、21的先導閥,對其插裝元件的動作進行控制。插裝元件包括閥芯、閥套、彈簧、密封件組成,主要控制主油路中的油流方向。

從圖7中可見,插裝件的工作狀態由作用在閥芯上的合力的大小和方向決定的,其中X為控制腔室,A/B為主油路腔室,通過先導閥控制X腔室內進排油來控制主油路A/B的油流向,其受力示意圖如圖8所示。

不計閥芯重量和摩檫力,“S:S”稱作插裝閥結構參數,YNQ32-04型液壓系統中插裝閥18、21結構參數比值為1:1.5,其合力如下:

圖9所示為YNQ32-04型液壓系統中液壓油缸結構圖,為雙作用單活塞液壓缸,其中A為開閥油缸腔室,B為關閥油缸腔室。開閥時腔室A進油,腔室B排油,活塞向右運動;關閥時腔室A排油,腔室B進油,活塞向左運動,其開閥、關閥推力如以下公式:

圖10所示為YNQ32-04型液壓系統中梭閥22結構圖;其中A、B均為進油口,C為出油口,當A路進油,B路被堵死,油從C路流出;反之當B路進油,A路被堵死,油從C路流出。梭閥22的作用是在開閥狀態下,系統油壓突然失去,插裝閥18、21控制腔室X內油壓可從開閥油路繼續補油,保證循泵出口蝶閥不會關閉,防止設備損壞。

3問題分析

從圖5中可見,關閥狀態下,開閥油路中的電磁閥17、24均為失電狀態,插裝閥18、21為關閉狀態,單向閥20、14為關閉狀態,開閥油路中油壓應為0MPa。運行時,關閥狀態保持40-60h后,開閥油壓突然增至2-2.7MPa,并保持穩定。能影響開閥油壓突增的主要因素如下:

(1)單向閥20、14存在內漏,系統油壓漏進開閥油路;

(2)插裝閥18存在內漏,x腔室內油壓漏進開閥油路;

(3)梭閥22存在內漏,系統油壓漏進開閥油路;

(4)油缸內存在內漏,關閥腔室B向開閥油路漏油。

以上4個因素出現時,漏油現象應持續穩定,開閥油壓應緩慢持續上漲,而不是突然增長至2-2.7MPa并保持穩定。為進一步排查出現該問題的原因,需對系統內其他因素進行詳細分析。

從流體力學液體的可壓縮性中可以得知,46號抗磨液壓油在常溫下的平均彈性模量值在(1.4~2.0)×103 MPa范圍內,數值很大,因此在液壓傳動中,一般認為液壓油是不可壓縮的。但當液壓油中混入未溶解的氣體后,其彈性模量K值會有明顯降低,在一定壓力下,油液中混入1%的氣體時,其彈性模量降低為純油的50%左右,如果混入10%的氣體,則其彈性模量僅為純油的10%左右,因此需考慮液壓缸內46號液壓油可壓縮性的影響。其壓力變化計算公式如下:

YNQ32-04型液壓系統中油缸的關閥限位通過圖11所示關閥限位螺釘控制,就地檢查該螺釘存在松動現象,測量螺釘松動量約為2mm,通過式(3)~(5)可計算螺釘松動2mm對開閥油缸內油壓的影響。

(1)通過表1可知,正常運行時,當p≤3MPa,關閥電磁閥17帶電5s排油,插裝閥21向關閥油缸內補壓,開閥油路中產生的油壓通過插裝閥18排出?,F場檢查SP4調制約11 MPa,即當p≤11MPa時就會進行以上補壓流程。

(2)關閥狀態下,系統壓力為15MPa,當關閥壓力在11MPa補壓時,通過式(3)、(4)可算出AF=80.4×103N,通過式(5)可算出△p=2.56MPa,因SP4的壓力傳送信號存在一定偏差,當關閥壓力在10MPa和12MPa補壓時,算出的△p分別為3.2MPa和1.92MPa。

(3)正常情況下,當電磁閥17帶電5s排油時,插裝閥18的x腔室內無油壓,開閥油路B內存在油壓時,插裝閥18應為開啟狀態,油路B、A連通達到排油效果。

(4)結合問題現狀,可以分析出以下2種影響因素:

①插裝閥18的插裝元件存在卡澀現象,不能及時將開閥油路中的油壓排出;

②電磁閥17排油油路不暢,在排油的3s過程中,插裝閥18、21的x腔室中油壓不能全部排出,關閥油路15 MPa油壓能夠使插裝閥21開啟進行補壓;開閥油路油壓較小,不能使插裝閥18開啟進行泄壓。

4處理方案

(1)緊固油缸關閥限位螺釘,杜絕因油缸補壓引起的液壓油壓縮現象;

(2)解體插裝閥18、電磁閥17,發現內部均存在少許雜物,使用酒精對其進行沖洗處理;

(3)對液壓油系統進行濾油處理,保證液壓油系統油質合格。

(4)通過以上處理方案后,2B循環泵出口蝶閥液控油站故障已徹底解決。

5鞏固措施

(1)通過式(3)~(5)計算結果可以看出,關閥狀態下進行關閥油路補壓時,若開閥油路不能及時泄壓,SP4的值越小,開閥油路中的油壓越高,所以適當調高SP4的值能夠降低設備運行風險;

(2)在開/關閥限位螺釘上加裝并帽螺母,使限位螺釘緊固牢靠,杜絕因油缸補壓引起的液壓油壓縮現象;

(3)液壓油系統油質要求較嚴格,加強油質監督,并定期安排濾油工作;

(4)結合等級檢修機會,每年對液壓油系統進行排油清理,杜絕因設備老化導致的油質污染。

6結束語

液壓控制油系統在發電企業應用較為廣泛,其設備的可靠性影響著發電機組安全穩定運行。本文針對1000MW機組循環水泵出口液控蝶閥YNQ32-04型液壓油站開閥壓力異?,F象進行詳細分析,通過對液控單向閥、電磁閥、插裝閥、液壓油缸、梭閥等液控模塊元件進行研究分析,排查出液控油站異常問題的根本原因,通過本文介紹的排查處理方案及鞏固措施,徹底解決了YNQ32-04型液壓油站的故障問題。

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