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全面鉆進工藝在甘肅陽山礦區失返性漏失地層中的應用

2021-09-18 06:23曹灶開樊臘生
西部探礦工程 2021年8期
關鍵詞:千枚巖孔深鉆頭

羅 龍,曹灶開,楊 科,樊臘生

(1.中國地質調查局應用地質研究中心,四川成都610036;2.中國地質科學院探礦工藝研究所,四川成都610036)

1 地質概況

甘肅陽山礦區主要由第四系殘坡積物、碎裂巖、鈣(碳)泥質千枚巖、灰巖、斜長花崗斑巖、硅質巖及石英砂巖脈組成。其中,第四系覆蓋層厚度較大,且發育大量滾石,滾石以灰巖為主;千枚巖呈淺灰色、細粒鱗片變晶結構,千枚狀構造,絹云母化、硅化較強,千枚理發育,局部碎裂;灰巖呈隱晶質結構,塊狀構造,致密堅硬;斜長花崗斑巖呈淺灰色、斑狀結構,塊狀構造,硅化較強,局部破碎;硅質巖及石英砂巖硅化極強,分布較少。地層軟硬互層交替變化頻繁,各向異性明顯,地層傾角60°~80°。

第四系由馬蘭黃土和殘坡積物組成,馬蘭黃土為淺黃色粉砂質亞粘土,厚5~10m,風積而成;殘坡積物由灰巖和粘土等組成,厚度為130~300m。千枚巖夾砂巖,主要巖性為灰白—淺紫—灰黑色千枚巖、炭質千枚巖夾薄層狀、透鏡狀砂巖,巖層多受擠壓破碎;鈣泥質千枚巖夾少量灰巖、砂巖巖石變形較強烈,局部可見碳酸鹽膠結的角礫巖帶。在千枚巖及千枚巖夾薄層灰巖、砂巖層中多見碎裂石英脈,主要由石英、絹云母及碳酸鹽集合體組成,石英含量占70%~80%。破碎帶主要為蝕變鈣泥質千枚巖。

2 工程概況及施工難點

在礦區葛條灣—安壩礦段上布置了3個鉆孔,鉆孔位置距離G212國道約3km,位于PD211坑道一側,山高坡陡,交通極為不便。

ZK2616,設計孔深480m,2020年6月22日開孔,終孔孔深480.03m,鉆孔周期46.5d,由2號機臺組織施工。采用CSD1800X全液壓鉆機、BW-250型泥漿泵、1.2m3泥漿攪拌桶等設備進行施工,柴油機供電。

ZK2620,設計孔深690m,2020年5月10日開孔,終孔孔深700.15m,鉆孔周期59.6d,由3號機臺組織施工。采用XY-44A型巖芯鉆機、BW-250型泥漿泵、SGZ-13型鉆塔、SQ114/8型液壓動力鉗、JSJ-1000型繩索取芯絞車、1.2m3泥漿攪拌桶等設備,電網供電。

ZK2216,設計孔深870m,2020年6月29日開孔,終孔孔深900.51m,鉆孔周期48d,由1號機臺組織施工。采用HXY-6B型巖芯鉆機、BW-250型泥漿泵、HCX-18型直斜兩用塔、SQ114/8型液壓動力鉗、1.2m3泥漿攪拌桶等設備進行施工,電網供電。

在葛條灣—安壩礦段,由于地層較為復雜,給鉆探施工帶來較大困難,在上部覆蓋層施工中,面臨許多困難,容易發生機器故障、斷鉆、燒鉆事故。

(1)礦區第四系覆蓋較厚,含灰巖滾石,孔壁易坍塌,掉塊頻繁,漏失嚴重。

(2)地層復雜,特別是在軟硬互層頻繁中鉆進時,容易造成鉆具跑斜,給鉆進帶來很大困難,甚至導致鉆孔報廢。

(3)由于地層孔隙、裂隙較為發育,存在多個不整合面和夾層,井壁垮塌嚴重,容易造成卡鉆事故。

(4)在頂漏鉆進時,由于缺少鉆井液的潤滑,鉆桿與孔壁之間摩擦阻力增大,鉆桿和鉆機鉆進時負荷較大,鉆進較為困難。

(5)由于漏失嚴重,沖洗液無法懸浮鉆屑并帶出孔底,巖粉難以排除,導致巖粉堆積,重復破碎,影響鉆進效率。

(6)巖芯管投放困難,由于孔內沖洗液的漏失,不能直接將內管投放到位,只有采取相關措施才能投放到孔底,增加了輔助時間,嚴重影響了施工效率。

3 施工方法

3.1 礦區傳統施工方法

在陽山礦區葛條灣—安壩礦段,ZK2616、ZK2620采用傳統的“繩索取芯鉆進+跟管工藝+擴孔工藝”鉆進,對鉆孔上部失返性漏失層進行封隔。主要鉆進方法如下。

3.1.1 ZK2616施工方法

(1)下?146mm套管。采用用?150mm金剛石鉆頭開孔,鉆至13.57m,下入?146mm套管。

(2)下?114mm套管。PQ(?122mm)自孔深13.57m頂漏鉆進至104.40m,下入?114mm套管,在鉆進孔深14m處發生失返性漏失。

(3)下?89mm套管。HQ(?96mm)自孔深104.40m頂漏鉆進至206.36m,下入?89mm套管。

(4)NQ取芯鉆進。從孔深206.36m鉆進至480.03m,采用“膨潤土+純堿+植物膠+纖維素”泥漿鉆進。

3.1.2 ZK2620孔施工方法

(1)下?146mm套管。用?150mm合金鉆頭開孔,鉆至孔深13.02m,下入?146mm套管。PQ(?122mm)自孔深13.02m鉆進至16.70m發生失返性漏失,起拔?146mm套管,?150mm擴孔后再下入?146mm套管。PQ(?122mm)自孔深16.70m頂漏鉆進至20.80m,起拔?146mm套管,?150mm擴孔后再下入?146mm套管(圖1)。

圖1 ZK2620覆蓋層孔鉆孔結構

(2)跟進?114mm套管。PQ自孔深20.80m頂漏鉆進至110.88m,下?114mm套管。HQ(?96mm)下鉆至孔深99.80m,掃孔未進,起拔?114mm套管,更換單根后再下入?114mm套管。HQ自孔深110.88m頂漏鉆進至130.18m,跟進?114mm套管至孔深126.48m。

(3)下?95mm套管。HQ從孔深130.18m頂漏鉆進至162.73m,下入?95mm×6mm直連套管。NQ(?76mm)從孔深162.73m頂漏鉆進至206.36m;送內管,脫卡無效,鋼絲繩拉斷,提鉆后發現內管掉入孔底;起拔?95mm套管,HQ鉆具擴孔,處理打撈中HQ鉆桿多次脫扣、HQ彈卡室斷裂等,反復處理后,反絲鉆桿打撈出內管及鉆具。

HQ鉆具研磨、擴掃至孔深206.36m,進入基巖(千枚巖),下入?95mm直連套管。

(4)NQ取芯鉆進。NQ從孔深206.36m鉆進至610.16m,采用“膨潤土+純堿+植物膠+纖維素”泥漿鉆進。NQ從孔深610.16m鉆進至700.16m終孔,采用“純堿+聚丙烯酰胺”清水頂漏鉆進。

3.2 新方法的的探索

在地質許可的情況下,覆蓋層(失返性漏失層)不采取巖芯,采用“全面鉆進為主,繩索取芯鉆進+跟管鉆進”為輔的工藝方法,快速通過漏失返地層,該施工方法在ZK2216中進行應用,方法如下:

(1)下?168mm套管。用?172mm合金鉆頭開孔,鉆至孔深4.49m。用全面鉆進工藝,全面鉆具組合見圖2(中國地質科學院探礦工藝研究所提供),?152.4mm牙輪鉆頭全面鉆進至孔深8.59m。擴、掃孔后,下入?168mm套管(圖3)。

圖2 ?152.4mm牙輪鉆頭全面鉆進鉆具組合

圖3 ZK2216覆蓋層鉆孔結構圖

(2)?146mm套管。?152.4mm牙輪鉆頭自孔深8.59m,全面鉆進至孔深17.89m,?152.4mmPDC全面鉆頭自孔深17.89m,全面鉆進至75.56m,約孔深64m處發生失返性漏失。

?152.4mm牙輪鉆頭自孔深75.56m頂漏全面鉆進至孔深119.62m、121.22m時,HQ鉆桿各脫扣1次,孔深121.22m處打撈成功后,下入?146mm套管至孔深115.16m。

采用PQ(?122mm)繩索取芯自孔深121.22m頂漏鉆進至124.22m,提鉆后,轉動下壓?146mm套管至121.22m。

(3)跟進?114mm套管。PQ自孔深124.22m頂漏鉆進至127.73m,下入?114mm套管(未帶套管鉆頭)。HQ(?96mm)自孔深127.73m頂漏鉆進至129.83m,提出?114mm套管,下入薄壁鉆頭+?114mm套管自孔深127.73m跟進至129.83m。HQ自孔深129.83m頂漏鉆進至132.93m,跟進?114mm套管至132.83m。HQ自孔深132.93m鉆進至136.63m。跟進?114mm套管至135.75m。

(4)HQ取芯鉆進。HQ自孔深136.63m鉆進至168.71m,穿過失返性地層。HQ自孔深168.71m采用繩索取芯鉆進至332.51m。采用“膨潤土+純堿+植物膠+纖維素”泥漿鉆進。

(5)NQ取芯鉆進。NQ從孔深332.51m鉆進至900.51m,終孔,采用“膨潤土+純堿+植物膠+纖維素”泥漿鉆進。

4 施工效果分析

在葛條灣—安壩礦段,ZK2616、ZK2620采用傳統的“繩索取芯鉆進+跟管工藝+擴孔工藝”鉆進,ZK2216以“全面鉆進為主,繩索取芯鉆進+跟管為輔”的工藝方法,施工后,對3個鉆孔施工效果進行了統計分析(表1)。

從表1可看出:

表1 葛條灣—安壩礦段第四系的灰巖夾粘土的失返性漏失層位封隔效果統計

(1)采用“全面鉆進為主,繩索取芯鉆進+跟管為輔”的工藝方法,較礦區傳統的鉆進方法(取芯鉆進結合跟管工藝、擴孔工藝)對失返性地層的封隔效率要高,且封隔效果較好。

(2)全面鉆進能快速穿過失返性漏失層,下套管進行封隔,防止了孔壁的坍塌,施工時井內比較安全。

(3)采用牙輪鉆頭全面鉆進,鉆進時由于鉆頭工作面較大,鉆進時較為穩定,大大降低了井故發生概率。

(4)在地質許可的情況下,采用全面鉆進,輔助時間少、有利于提高施工效率。

5 結論與建議

(1)礦區傳統的跟管工藝及擴孔工藝在干孔中實施存在有較大的風險,同時干孔中鉆進,阻力加大,容易導致井故發生。

(2)通過“全面鉆進為主,繩索取芯鉆進+跟管為輔”工藝方法在陽山礦區的有益實踐,找到了應對礦區失返性漏失層鉆進的有效施工方法,為下一步對該地層提供了強有力的技術支撐。

(3)全面鉆進方法在該地層有較好的適應性,施工效率高、封隔效果好,安全有保證,在地質許可情況下,在該礦區可推廣使用。

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