?

分散控制系統在大型選煤廠的應用

2021-11-10 02:45
選煤技術 2021年4期
關鍵詞:操作員分站模擬量

榮 梅

(中煤科工集團南京設計研究院有限公司,江蘇 南京 210031)

隨著選煤廠規模的不斷擴大,選煤廠對生產過程監控、生產安全環境監控、生產過程信息綜合利用等方面的網絡化、自動化和智能化提出了新的要求,對于建設一套可靠的選煤廠控制系統提出了更高的要求[1]。目前,選煤廠控制基本上都是采用可編程邏輯控制器(PLC)進行集中控制,PLC在選煤廠中應用廣泛,具有性能穩定、可靠性高、抗干擾能力強、使用方便等優點[2-3]。大型選煤廠對智能化要求越來越高,模擬量采集數量增加,網絡協議標準化更高,因此,將分散控制系統(DCS)應用于大型選煤廠具有重要意義,可為建設智能化選煤廠奠定基礎。

結合產能為12 Mt/a的內蒙古察哈素大型選煤廠改造項目,根據工藝流程和項目分期建設方案,分析了集中控制系統存在的問題,收集了電廠、化工廠、鋼鐵、水泥等大型企業普遍使用DCS的實際運行資料[4-5],做了可行性研究報告。利用DCS容量大、處理模擬量點數多、網絡協議標準化、更好的開放性和拓展性、安全可靠性等優點[6],將EDPF-CS分散控制系統應用于察哈素選煤廠,對整個選煤廠的控制進行了改造,使系統的運行更加穩定可靠,可擴展性更好。

1 PLC與DCS的比較

PLC在應用、系統功能、體系結構、產品形態和實現方法等多個方面與DCS有較大的區別,但也有共同之處。下面就PLC和DCS的異同點作簡要的比較[7-8]。

1.1 功能和應用目標

PLC 的控制功能以邏輯控制和順序控制為主,與DCS相比,在連續控制方面效率比較低、成本比較高,主要應用領域以離散控制為主。而DCS系統所有I/O模塊均帶CPU,能實現采集及輸出信號的判斷與變換。

1.2 體系結構

PLC包括中央處理單元、存儲器、電源、輸入輸出回路等組成。DCS包括直接控制層、操作監控層、生產管理層、決策管理層。

1.3 現場設備

PLC就是可編程邏輯控制器,包括CPU、輸入輸出模塊、電源模塊、通信模塊等安裝在PLC柜內。DCS的現場設備就是控制站,包括輸入輸出單元、過程控制單元、電源等,均安裝在DCS柜內。

1.4 系統特點

PLC的特點是其構成部分的完全產品化,例如PLC支持標準的通信規則,可實現不同 PLC間的操作。DCS的特點是控制與顯示分離,采用標準的網絡通信規則,完備的開放系統,具有可靠性高,擴展靈活,管理能力強等特點。

2 EDPF-CS在大型選煤廠的應用

2.1 工程概述

內蒙古察哈素大型選煤廠于2014年投產運行,塊煤采用淺槽重介分選機分選工藝。選煤廠控制系統采用計算機監控網絡和ROCKWELL AB的PLC相結合的方式。選煤集成監控網絡覆蓋范圍為整個選煤廠主煤流系統,在選煤集成監控網絡操作員站、工程師站對各車間生產設備進行監測、操作、運行管理。在選煤廠集中控制室,上位機操作員站對各車間進行集中監視控制。各車間PLC控制機柜布置于各車間本地配電室內。在選煤廠集成監控網絡控制系統上位機中,可實現對全廠內的電機、閥門、儀表等設備的控制,并進行監測、報警、控制和報表打印。

該工程的集中控制采用ROCKWELL AB集成架構方案,集中監控設集中控制中心1處,采用研華工控機,布置在選煤廠綜合辦公樓二層,綜合樓配電室放置PLC控制主站;設原煤倉上PLC分站、壓風機房PLC分站、濃縮車間PLC分站、原煤倉下PLC分站、產品倉下PLC分站、產品倉上PLC分站和地銷煤倉倉上PLC分站。主要管理人員可以通過個人電腦使用IE瀏覽方式監視生產系統實時狀況。板框壓濾機通過DH+網與主網進行通訊;空氣壓縮機、高低壓變頻器、軟啟動器、濃縮機等設備通過DeviceNet與主網進行通訊;自動加藥系統、淺槽分選系統及快速裝車站控制系統采用以太網通訊,最終通過主網光纖傳送到集控室內。

2.2 系統的結構

EDPF-CS系統由現場控制站、人機界面及通信網絡等構成[9-10]。具體EDPF-CS網絡結構如圖1所示。

圖1 EDPF-CS網絡結構圖

現場控制站包括控制器和I/O兩部分,控制器具有數據采集和處理、控制算法、輸出以及通信等功能,作為DCS的核心,能與現場設備連接,并通過通信網絡與上位機界面相連;I/O模塊主要完成現場模擬量、開關量、脈沖量等信號的采樣和轉化。

人機界面主要包括操作員站、工程師站、服務器等,操作員站為操作員提供生產過程實時數據,操作員能夠通過實際數據做出判斷,并可對設備遠程操作;工程師站主要對DCS進行組態[11]、管理和維護。

通信網絡主要實現DCS各級之間的數據通信,使生產過程的檢測、控制、操作、管理等形成一個整體。通過人機界面可與局域網連接,實現對現場設備的狀態監控及進行遠距離操作和控制。

2.3 系統硬件配置[12-13]

(1)工程師站ES。該工程設一個主工程師站,布置在選煤廠集控室,用于存放整個系統的組態文件,并進行組態發布、多人組態、組態備份、組態網絡同步和還原等工作。

(2)操作員站OS。該工程設置2臺操作員站,布置在選煤廠集控室,對選煤廠進行集中操作與監視。操作員站安裝實時監控軟件,并提供流程圖、趨勢圖、報警窗口、控制分組、數據一覽、操作面板以及系統狀態信息等監控界面。通過操作員站,對現場設備進行實時控制,了解工藝過程信息和報警信息,并可調用歷史數據庫進行趨勢查看和報表輸出。

(3)控制器P2-CU01。CPU頻率采用1 GHz,內存為1 G,閃存為4 G,以太網口2個 10/100/1 000 Mbps,輸入電壓為24 VDC±5%,紋波≤150 mVp-p,功耗為5 W。

(4)I/O模塊。具有冗余功能,單個I/O模塊還具有供電和通訊的冗余,互為冗余的I/O模塊之間能監控雙方的工作狀態,根據工作狀態控制冗余切換;支持熱插拔,支持即插即用;具備自診斷功能,包括上電自診斷和運行過程自診斷。

(5)網絡[14]。網絡包括系統網絡和控制網絡,主要完成相對獨立的數據采集和設備控制等功能。系統網絡實現工程師站和操作員站與現場控制站的實時通訊網絡,用于工程師站/操作站和主控單元之間的雙向數據傳輸。

2.4 系統軟件配置[15-16]

EDPF-NT+分散控制系統支持多域網絡環境,使用工程管理器PO在一臺全局工程師站可以同時對多套DCS子系統進行組態和維護。

EDPF-CS分散控制系統的控制組態簡單、快捷,而且支持SAMA圖、邏輯圖等全圖形化控制組態語言,并實現自定義算法,所有算法均被模塊化封裝,組態過程簡單、高效。

3 對比分析

根據工程實際,對已運行的PLC系統和改造后的DCS系統進行分析。

3.1 經濟性

PLC系統采用計算機監控網絡和可編程控制器相結合的方式,三臺獨立的監控上位工控機作為操作員站(其中一臺兼工程師站),配置1臺IBM的服務器。該工程采用國產的EDPF-CS,在2019年改造實施完成,費用大約是原系統費用的一半。

若按進口設備作DCS系統的報價,費用與PLC系統費用差不多。由此可知:同樣規模的系統,采用進口的PLC和采用進口的DCS兩套系統的價格差不多,采用進口的PLC和采用國產的DCS,后者價格為前者的一半。

3.2 可靠性

隨著選煤廠規模的擴大和智能化選煤廠不斷的推進,模擬量信號越來越多,使用DCS系統的可靠性更高,數據采集更快更精確,而PLC系統實現起來就比較困難。因此,對于小型的選煤廠,工藝簡單,模擬量少,可采用PLC系統,相比DCS系統更經濟;對于大型的選煤廠,工藝復雜,模擬量多,可采用DCS系統。

3.3 可擴展性

大型的選煤廠建設都是分期完成,例如一期主要完成原煤分級系統建設,二期主要完成塊煤分選系統建設,三期主要完成末煤分選系統建設。DCS系統可以從中央集線器對用戶受信進行管理,更容易實現升級。而PLC系統,則需要增加更多的硬件和數據庫,并且需要單獨維護,實現升級更為費時費力費錢。

4 結語

將EDPF-CS應用到大型選煤廠可使選煤廠控制系統更加安全可靠,解決了大型選煤廠控制系統容量大、模擬量點數多、網絡協議不標準、可擴展性差等缺點,為選煤廠智能化建設奠定了基礎。由于該系統是在原系統的基礎上改造完成的,與原有配電系統開關量連接方面存在著不匹配問題,在實際工程中增加了硬件轉換,因此增加了投資成本和故障點,建議今后在設計階段采取措施盡力避免,以使系統更加簡潔、安全可靠。

猜你喜歡
操作員分站模擬量
美空軍特種戰術操作員正在進行軍事自由落體跳傘
佩雷茲獲賽季個人首個分站冠軍——2022 F1摩納哥大獎賽
基于CAN 總線多主通信技術的監控分站設計
淺談基于H3C云計算管理平臺的系統管理功能
基于FPGA的多通道模擬量采集/輸出PCI板卡的研制
面向知識自動化的磨礦系統操作員腦認知特征與控制效果的相關分析
關于600MW火電機組模擬量控制系統設計和研究
◆新疆青河:遠教操作員“評星定級”激發遠教工作活力
圓月前的戰役 2015長城潤滑油CTCC 中國房車錦標賽第六分站
模擬量輸入式合并單元測試儀的研制
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合