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亞硫酸法與碳磷無硫法清凈效果比較研究

2021-11-21 08:11陳國偉陳子華李楊發李如仙李榮奎代光偉杜瑞軍徐東聲楊建忠沈石妍
甘蔗糖業 2021年5期
關鍵詞:白砂糖純度糖分

李 祥,陳國偉,鄧 軍,陳子華,李楊發,李如仙,李榮奎,代光偉,梅 記, 杜瑞軍,徐東聲,楊建忠,沈石妍*

(1臨滄南華糖業有限公司,云南臨滄 677000;2耿馬南華華僑糖業有限公司,云南耿馬 677506;3云南省農業科學院甘蔗研究所,云南開遠 661699)

0 引言

色值、混濁度和二氧化硫是影響白砂糖質量的關鍵指標,白砂糖國家標準中一級糖色值要求≤150 IU,混濁度≤120 MAU[1]。我國有超過90%的糖廠采用亞硫酸法生產工藝,只有不到10%的糖廠采用碳酸法工藝,企業為了降低白砂糖色值,往往會提高硫熏強度,也就無可避免地會使白砂糖中殘留的SO2含量偏高。SO2會刺激消化道黏膜、破壞B族維生素,長期攝入會對肝臟造成損害[2],國家食品安全標準(GB 2760)規定白砂糖中SO2不得高于0.1 g/kg[3],飲料工業用糖對SO2的要求更嚴格,國內外知名品牌食品和飲料,如可口可樂、百事可樂等均明確要求食糖中的SO2含量不能超過15 mg/kg[4],國際飲料行業對其要求更加嚴格, 美國軟飲料協會飲料用砂糖標準規定SO2含量為無[5],現行國際標準《食品法典標準 糖》[6]也明確規定白糖SO2≤15 mg/kg,耕地白糖SO2≤70 mg/kg。隨著人們生活水平不斷提高,食品安全成為人們關注的焦點,越來越多高標準的食品或飲料制造企業嚴格控制原料白砂糖的SO2含量,減少或消除白砂糖中SO2含量成為制糖技術發展的一個重要方向。

目前常用的制糖技術中,亞硫酸法工藝較為簡單,以石灰、磷酸和SO2為澄清劑,在清凈過程中除去的非糖分較少,白砂糖中含有一定量的SO2,產品儲存過程中易發生返黃[7-10]。碳酸法則是以石灰、CO2為澄清劑,在強堿性條件下借助碳酸飽充過程2個不同的最佳等電點可除去更多的非糖雜質[11-12],因而總體來說碳酸法白砂糖色值更低、儲存性能更好,但生產成本較高,同時碳酸法高堿性濾泥引起的環境污染問題難以解決,導致難以推廣[13-15]。通過技術的創新形成更加經濟高效的制糖工藝,適應市場對高質綠色產品的需求已是大勢所趨。

耿馬南華華僑糖業有限公司建有一條日產200 t食用酒精生產線,發酵過程中每日可產出近200 t高純CO2氣體(95%~99%),具有以CO2替代SO2的得天獨厚的原料優勢,公司通過大量的前期試驗和工藝優化,將亞硫酸法和碳酸法的工藝優點進行有效結合,形成了碳磷無硫白砂糖生產技術,并于2020年在原亞硫酸法生產線基礎上完成了碳磷無硫白砂糖生產線技改。本文通過對公司技改前后亞硫酸法工藝(以下簡稱“亞法”)與碳磷無硫工藝(以下簡稱“碳磷法”)實際運行效果的比較研究,旨在探討碳磷無硫工藝實施的可行性和推廣應用價值。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

甘蔗:臨滄南華糖業有限公司蔗區;CO2氣體:臨滄南華糖業集團華臨酒精有限責任公司;石灰:耿馬嘉禾石灰廠。

1.2 主要試劑

分析檢測中所用的堿式醋酸鉛、鹽酸、氯化鈉、碘、碘化鉀、硫代硫酸鈉、重鉻酸鉀、硫酸銅、酒石酸鉀鈉、氫氧化鈉、三乙醇胺均為分析純。

1.3 主要儀器

SGW?-533自動旋光儀,上海儀電物理光學儀器有限公司;WAY-2S數字阿貝折射儀,上海精密科學儀器有限公司;ST3100酸度計,奧豪斯儀器(常州)有限公司;DDSJ-308A電導儀,上海儀電科學儀器股份有限公司;JA31002分析天平,上海舜宇恒平科學儀器有限公司;T6新悅可見分光光度計,北京普析通用儀器有限責任公司。

1.4 試驗方法

1.4.1 碳磷無硫工藝要點

壓榨混合汁添加石灰乳預灰pH值至6.8~7.2,進行一次加熱,一次加熱溫度控制在40~45℃之間,然后添加石灰乳調節pH值至10.5~11.0,進行一碳飽充,一碳汁加熱溫度60~65℃,采用壓濾機進行全汁過濾得到一碳清汁,一碳清汁pH在8.0~8.6之間,然后進行二碳飽充,二碳汁加熱溫度70~75℃,二碳飽充汁采用壓濾機全汁過濾得到的二碳清汁,pH控制在7.4~7.8之間,加酸中和后加熱至108~120℃,經五效蒸發罐濃縮得到錘度為62~66°Bx的粗糖漿,在粗糖漿中添加磷酸、聚丙烯酰胺,利用低溫磷浮工藝除去糖漿中的大部分混濁物質,得到精糖漿送至煮糖,經三系煮糖生產白砂糖。

1.4.2 亞硫酸法工藝要點

壓榨混和汁添加石灰乳預灰pH值至6.8~7.2,進行一次加熱,一次加熱溫度控制在55~65℃之間,然后進行硫熏中和,中和pH值控制在7.2~7.4之間,硫熏強度控制為22~24 mL,進入二次加熱,二次加熱溫度控制在98~102℃之間,二次加熱后進入連續沉降池,沉降后的沉清汁pH值控制在7.4~7.6之間,泥角使用無濾布真空吸濾機過濾得到泥汁,泥汁返回快速沉降池沉降得到濾清汁,pH控制在7.6~7.8之間,濾清汁與沉清汁混合后加熱至120℃,進入五效蒸發罐濃縮得到錘度為62~66°Bx的粗糖漿,在粗糖漿中添加磷酸、聚丙烯酰胺,利用低溫磷浮工藝除去糖漿中的大部分混濁物質,得到精糖漿送至煮糖,經三系煮糖生產白砂糖。

1.4.3 試驗方案

本試驗按照技改前的亞硫酸法工藝和技改后的碳磷無硫工藝,于2020年12月25日至2021年1月29日間分別進行了各18天的工藝試驗,試驗數據全部取自公司生產日報表,為了保證試驗結果的準確性,避免開機初始生產的波動及不同工藝過渡期物料的相互影響,各試驗期前3天的數據未參與統計分析。

1.4.4 主要指標測定方法

制糖中間物料的錘度、蔗糖分、還原糖分、pH值、電導灰分、色值、混濁度的測定:按照《甘蔗制糖化學管理分析方法》(1995版)進行測定[16],錘度采用密度法、糖度采用一次旋光法、蔗糖分采用二次旋光法、還原糖分采用蘭-艾農法、pH值采用電位法、色值采用司丹默法測定;白砂糖樣品的蔗糖分、還原糖分、電導灰分、不溶于水雜質、色值、混濁度按照GB/T 35887-2018《白砂糖試驗方法》進行測定[17];二氧化硫按照GB 5009.34-2016《食品安全國家標準 食品中二氧化硫的測定》進行測定[18]。

1.5 數據統計與處理

所有數據均為試驗期連續15日報表數據的算術平均值,利用Microsoft Excel 2010進行數據處理,采用IBM SPSS 19.0對實驗數據進行配對樣本t檢驗,以P<0.05為差異顯著性標準,以P<0.01為差異極顯著標準,結果用平均值±標準差表示。

2 結果與分析

2.1 不同工藝甘蔗原料情況

不同工藝試驗期甘蔗原料指標情況見表1,從表中數據可以看出亞硫酸法工藝和碳磷無硫工藝試驗期間,甘蔗品質狀況較為接近,配對樣本t檢驗結果表明2次試驗所用甘蔗初壓汁的錘度、簡純度、還原糖分、自然磷酸值以及甘蔗蔗糖分、非糖分6個指標均無顯著差異,故認為2次試驗原料質量狀況一致,為后續不同工藝過程物料指標的比較提供較好的可比性。

表1 不同工藝甘蔗原料情況

2.2 不同工藝物料純度情況

混合汁重力純度可作為衡量甘蔗質量的指標,還可以作為原料蔗成熟程度和新鮮程度的參考依據[16],本試驗不同工藝過程物料純度情況見表2。從表中數據可以看出,亞法和碳磷法混合汁的簡純度和重力純度分別為82.59%、82.51%和83.45%、83.31%,同一指標值間數值較為接近,經配對樣本t檢驗得到二者混合汁純度無顯著差異。由此也可得出2次試驗所用甘蔗原料質量無顯著差異,與前述甘蔗原料分析結果吻合?;旌现洸煌鍍艄に囂幚砗?,澄清汁、粗糖漿和精糖漿的簡純度和重力純度均存在極顯著差異,清混汁重力純度差值分別為1.56%和2.54%,碳磷工藝清混汁重力純度差較亞硫酸法提高了0.98%(絕對值),按照純度與煮煉率的關系式,純度每提高或降低1%,煮煉收回率相應提高或降低0.6%~0.7%左右[19],可見采用碳磷工藝后糖分收回率可得到顯著的提升。本試驗2種工藝的粗糖漿均采用低溫磷浮工藝進行二次除雜,碳磷工藝糖漿二次除雜效果略優于亞硫酸法,重力純度差值分別為0.19%和0.14%,但從配對樣本t檢驗結果可以看出,2種工藝制成的糖漿經相同的磷浮工藝處理前后純度差無顯著差異。

表2 不同工藝過程物料純度情況

2.3 不同工藝物料蔗糖分、還原糖分情況

由于不同工序物料的錘度差異較大,為便于比較工藝過程中各物料蔗糖分、還原糖分變化情況,將其統一換算為固形物中的含量,結果見表3。從表中數據可以看出,2種工藝初始階段混合汁的蔗糖分和還原糖分分別為83.46%、83.31%和4.76%、4.86%,指標值非常接近,經配對樣本t檢驗顯示混合汁蔗糖分和還原糖分無顯著差異。經清凈處理后2種工藝澄清汁的蔗糖分均明顯升高,還原糖明顯降低,澄清汁、粗糖漿、精糖漿的蔗糖分和還原糖分均存在極顯著差異,碳磷無硫工藝顯著優于亞硫酸工藝,究其原因除了碳磷工藝具有更好的清凈效率外,堿性條件下蔗糖不易水解、還原糖部分分解轉化應該也是一個重要的因素。

表3 不同工藝物料固形物中蔗糖分、還原糖分

2.4 不同工藝物料色值和pH值變化情況

不同工藝物料色值和pH值情況見表4,從表中pH指標可以看出,除精糖漿外,2種工藝的混合汁、澄清汁、粗糖漿、精糖漿的pH值均存在極顯著差異,這是由于碳磷法采用的是堿性清凈技術,亞硫酸法采用的是中性至弱堿性清凈技術,因而碳磷法的清汁、粗糖漿pH值較亞硫酸法偏高,粗糖漿二者均采用低溫磷浮工藝進行二次清凈,故精糖漿pH值無顯著差異。從色值指標來看2種工藝澄清汁色值無顯著差異,碳磷法粗糖漿和精糖漿色值高于亞法,這是由于糖廠中間物料的色值習慣采用司單默色值(°St)表示,因測定方法的原因,司單默色值無需將待測樣液的pH值調節至7.00,通常色源物質在堿性條件下會顯示更深的顏色[7,20],故pH值差異較大的樣品間司單默色值的可比性并不好,只能通過白砂糖產品的色值進行間接比較,今后相關試驗應考慮采用國際糖色值(IU)會更具可比性,也能更好地分析工藝脫色效果的優劣。

表4 不同工藝物料色值和pH值

2.5 不同工藝白砂糖質量指標情況

不同工藝白砂糖質量指標情況見表5,從表中數據可以看出,2種工藝白砂糖的蔗糖分、還原糖分指標較為一致,這與2種工藝后續煮糖、分蜜、干燥等工藝完全一致有關。亞法工藝白砂糖中SO2含量為7 mg/kg,碳磷無硫工藝在全流程中均未使用二氧化硫,故白砂糖中也未檢出SO2,產品安全性更好。而與蔗汁清凈效率相關的不溶于水雜質、電導灰分、色值、混濁度等指標中,碳磷法白砂糖均優于亞法白砂糖,其中不溶于水雜質存在顯著差異,電導灰分和混濁度存在極顯著差異,特別是混濁度指標從亞法的110 MAU直接降至碳磷工藝的49 MAU,僅為前者的44.55%,實現了產品質量的顯著提升。

表5 不同工藝白砂糖質量指標

2.6 不同工藝試驗生產指標情況

試驗中為了保持生產過程的穩定性,以及避免不同工藝間物料銜接過程的相互影響,2次試驗期均未停機對中間物料量進行準確盤存,各試驗期前3天的工藝數據也未參與統計計算,連續正常運行過程中間物料存量相對保持一致,試驗數據見表6。從表中數據可以看出,在2種不同工藝試驗期間,榨蔗量和平均日榨量均較為一致,說明2次試驗壓榨生產控制較為穩定,為后續不同工藝方案指標值的比較提供了有利條件。從白砂糖產量來看,由于碳磷法清凈效果較高,在榨蔗量相當的情況下,2種工藝的直接白砂糖產糖率分別為11.61%和12.59%,碳磷工藝較亞法提高了0.98%。在白砂糖所有質量指標中,色值和混濁度是影響產品質量等級頻率較高的2個指標,為激勵企業產品質量的提升,洋浦南華糖業集團制定了更為嚴格的質量內控標準,在白砂糖國家標準(GB/T 317)一級品的基礎上將色值≤120 IU、混濁度≤60 MAU的產品單列為高品質糖作為企業質量考核的依據。亞法工藝試驗期間,共產出高品質糖99.5 t,占一級糖產量的1.63%,在碳磷工藝試驗期間,白砂糖混濁度、色值指標均得到明顯改善,高品質糖產量達到3601.4 t,占一級糖產量的54.21%,通過技改后糖分回收率和產品質量2方面都得到了顯著提升。

表6 不同工藝方案生產指標

3 結論

本試驗比較了亞硫酸工藝和碳磷無硫工藝制糖過程混合汁、澄清汁、粗糖漿、精糖漿等關鍵環節物料的主要技術指標的差異,結果顯示,碳磷無硫工藝較亞硫酸法工藝在清凈效果方面具有非常明顯的優勢,清混汁重力純度差達到2.54%,較亞硫酸法的1.56%提高了0.98%(絕對值),對提高糖白砂糖產率具有非常積極的作用;碳磷法試驗期間白砂糖多項指標優于亞硫酸法,特別是混濁度指標較亞硫酸法降低了54.45%,高品質糖的產率從1.63%迅速提升到54.21%,突破了亞硫酸法白砂糖混濁度偏高的技術瓶頸,產品質量得到顯著的提升;碳磷工藝全程未使用SO2,白砂糖中無SO2殘留,產品的安全性得到了較大的提高,顯著提升了碳磷無硫白砂糖在食品、飲料等行業中的競爭力,為白砂糖實現高質優價和打造企業品牌奠定了良好的基礎;碳磷無硫工藝技術的應用極大地提升了企業副產物循環利用的價值,同時CO2的減排在降低溫室效應等方面取得了較好的環保效益,該工藝技術具有較好的推廣應用價值。

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