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SZorb 催化汽油吸附脫硫裝置反應加熱爐低氮燃燒器的改造與調試

2021-12-05 00:19周錦巧
科海故事博覽 2021年32期
關鍵詞:氣槍加熱爐燃燒器

周錦巧

(中韓(武漢)石油化工有限公司,湖北武漢 430082)

1 S Zorb 裝置加熱爐運行概況

中韓(武漢)石油化工有限公司(簡稱中韓石化)S Zorb 催化汽油吸附脫硫裝置(簡稱S Zorb 裝置)設計處理量150 萬噸/年,采用康菲(ConocoPhillips)S Zorb 脫硫專利技術包,于2016 年建成投產。裝置主要有進料與脫硫反應、吸附劑再生、吸附劑循環和產品穩定四個生產單元,進料與脫硫反應單元設置進料反應加熱爐1 座,工藝位號為F101,用于加熱混氫汽油后進入加氫反應器。

F101 設計熱負荷7.9MW,爐型為對流+輻射立管立式圓筒爐,配套煙氣余熱回收系統,設置強制通風與自然通風。加熱爐設計8 臺底燒圓火焰低氮氣體燃燒器,單臺功率2.0MW,燃料為煉油裝置系統瓦斯+穩定塔回流罐氣相部分,主要成分見表1。

表1 SZorb 裝置F101 設計燃料組分

F101 設計爐膛溫度659℃,新建裝置設計時煙氣排放要求:NOx<100mg/Nm3,CO<40ppm。

加熱爐燃燒器選用某公司第二代低氮燃燒器,單臺功率2.0MW,采用分級燃燒+煙氣回流組合技術結構,一級氣槍與二級氣槍的燃料比例為20:80,不帶比例調節,主要通過一級中心槍富氧燃燒降低中心槍火焰溫度、二級外圍氣槍的貧氧燃燒和煙氣回流降低火焰溫度來控制NOx生成。正常運行NOx 排放在65~90mg/Nm3,符合2015 年7 月國家頒布《石油煉制工業污染物排放標準》(GB31570-2015)的新環保要求。

隨著中石化持續深化NOx 減排工作,煙氣NOx 的排放指標近幾年逐步調整。2020 年9 月,中石化制定《臭氧污染防治專項行動方案》,對重點企業、重點區域NOx 排放濃度制定了控制目標,中韓石化列為重點企業范圍,NOx排放濃度指標為60mg/Nm3。排放指標的調整給我們加熱爐及鍋爐的燃燒控制帶來更高的要求,推進燃燒器設計制造不斷更新換代。

2020 年大修期間,由于S Zorb 加熱爐F101 排放NOx濃度不滿足新要求,我們針對8 臺燃燒器進行了更新,選用某公司設計制造的低氮燃燒器,采用分級燃燒+濃淡燃燒技術組合結構,內外氣槍采用45:55 的燃料比例,且帶比例調節閥組,設計指標為煙氣NOx 排放指標≯60 mg/Nm3。

2 低氮燃燒器簡介

2.1 氮氧化物產生機理

此文章僅考慮燃燒產生的氮氧化物,燃燒過程中所產生的氮的氧化物主要為一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),一般把這兩種氮的氧化物稱為氮氧化物(NOx)。引用大量實驗結果,燃燒時產生的NOx 主要為NO,平均約占95%,而NO2占5%左右。[2]

化學反應為:N2+O2→NO,NO+O2→NO2

燃燒時NOx 的生成機理通常有三種:

1.瞬發型,指在低溫、富燃料條件下,燃料較短停留在火焰時,N2氧化成NO,化學反應為CH+N2→HCN+N,N+O →NO。

2.燃料轉化型,燃料中的含氮元素物質(NH3、HCN 等)燃燒時氧化生成。

3.熱力型,指參與燃燒空氣中的N2在高溫下與O2反應生成NOx。熱力型NOx 是煉廠加熱爐產生NOx 主要機理。[3]

熱力型NOx 的生成量和燃燒溫度高低有關,在溫度足夠高時,熱力型NOx 的生成量可占到NOx 總量的90%,隨著反應溫度的升高,其反應速率按指數規律增加。根據實驗數據,1500K(約1300℃)為熱力型NOx 急劇增加的溫度起點,溫度每增加100℃,NOx 反應速率增大10 倍以上。

工業上通過改進燃燒技術,通常采用的方法為分級燃燒、貧氧燃燒、濃淡燃燒和煙氣循環等。通過降低氧含量、加大煙氣回流,降低火焰溫度來減少NOx 的形成和排放,以上方法均基于熱力型NOx 機理。

煉化企業所用加熱爐或者鍋爐,均由風機將大氣空氣送入爐膛進行燃燒,燃氣型燃燒器燃料多采用煉廠自產干氣,主要以含H2、C1~C5烴類為主,所以,控制氮氧化物的生成,主要還是從燃燒器入手,通過控制火焰燃燒的溫度,使其在較低溫度下進行燃燒,減少氮氧化物的產生。

2.2 中韓石化低氮燃燒器使用情況

按照《石油煉制工業污染物排放標準》(GB31570-2015)的要求,中韓石化對全廠加熱爐進行了低氮燃燒器的改造。共計更換瓦斯槍200 套、更換燃燒器124 臺。

改造后,2017 年下半年全廠加熱爐SO2均值為7mg/Nm3,NOx 均值為67mg/Nm3,煙塵均值為6.8mg/l,部分加氫裝置加熱爐煙氣CO 超過100ppm,經過運行發現,改低氮后火嘴堵塞和CO 的排放超標是比較突出的問題。

3 F101 運行問題及原因分析

3.1 第一個運行周期

新裝置于2016 年建成投產,F101 運行正常,但外排煙氣NOx 處于65~90mg/Nm3波動,存在部分時段數據超標的情況。通過現場仔細觀察發現,現場燃燒器共計點火4 個燃燒器,燃燒器的火焰發散,外圍二級瓦斯氣槍基本處于未點燃狀態,與設計有差別,中心一級氣槍無法點燃二級槍。

根據NOx 產生機理來逐項分析,主要從熱力型和燃料型兩個方面分析,根據現場觀察情況,分析NOx 較高的主要原因為:

1.燃燒器火盆磚安裝不合理,不符合設計要求,二級槍未點燃,加熱爐熱量靠瓦斯中心槍提供,中心槍瓦斯負荷較大,又處于富氧燃燒環境,使火焰溫度較高,產生了NOx。

2.燃燒器選型不符合工況要求,根據裝置運行負荷特點,S Zorb 加熱爐F101 燃氣流量400m3/h,約4MW 左右熱負荷,加熱爐長期只點了4個燃燒器,工作的燃燒器單個負荷較大,導致單個燃燒器火焰溫度高,加劇NOx 生成。

針對以上問題,在2018 年S Zorb 短暫搶修期間,對F101 燃燒器的火盆進行了更換,后面監測NOx 濃度為65~85mg/Nm3,滿足指標要求。但是燃燒器選型偏大的問題沒有得到解決,在清理火嘴、切換燃燒器時對加熱爐平穩運行和指標控制影響較大,造成爐溫波動,NOx 排放濃度卡邊,仍存在超標風險。

3.2 第二個運行周期

由于中石化對NOx 排放濃度進一步控制,在2020 年12 月,中韓石化利用全廠停工大檢修機會,對S Zorb 加熱爐F101 更新8 臺燃燒器,重新設計選型時,考慮到第一個周期的運行參數和工況,選用了1.5MW 單臺的燃燒器。

另外,參考上一個周期運行數據,發現F101 平均爐膛溫度僅為605℃,較設計溫度偏低。此時,F101 處于低爐膛溫度的工況,又必須考慮低氮燃燒器現階段一氧化碳排放超標的問題。

針對上述條件,此次更新低氮燃燒器采用某廠設計制造的分級燃燒+濃淡燃燒技術組合結構,內外氣槍采用45:55的燃料比例,且帶比例調節閥組,目的是為了平衡CO 和NOx 排放問題。

開工運行后,在爐膛氧含量1.0%左右時,煙氣NOx 一直處于70~90mg/Nm3波動,頻繁出現超標報警,帶來巨大環保壓力。且氧含量無法再調高,波動到1.4%時NOx 濃度快速上升100mg/Nm3以上,致使加熱爐操作彈性降低。

面對超標情況,我們立即展開技術攻關,收集現場燃燒器操作情況、加熱爐運行參數、燃料瓦斯成分等數據,總結如下:

1.現場一級、二級燃料比例調節閥組上壓力表均顯示0.18MPa,表示內外槍的燃料還未嘗試調節。

2.8 臺燃燒器只點了5 臺,不利于爐膛溫度均衡運行。燃燒器火焰剛直有力,火焰速度較快,說明瓦斯壓力偏高,5 臺燃燒器工作負荷較大。

3.進爐瓦斯流量處于360~400m3/h,瓦斯來源為系統管網瓦斯,但是在進爐前,穩定塔塔頂氣跨入主瓦斯管線進爐。穩定塔頂氣流量1250m3/h,而加熱爐瓦斯耗量為380m3/h,加熱爐F101 的燃氣全部為穩定塔頂自產干氣,而非系統管網瓦斯。

4.查詢穩定塔頂自產干氣Lims 分析數據,見表2。對比表1 和表2 的瓦斯組分,H2和C3以上的烴類比例差別很大,計算單位體積瓦斯低位熱值,通過圖1 趨勢可以看出,當瓦斯重組分烴類(C3+)含量越高時,瓦斯低位熱值越高,燃燒越劇烈,NOx 生成量越多。

表2 爐前燃氣分析數據

圖1 NOx 濃度與瓦斯組分關系

4 F101 煙氣NOx 調整措施

在今年5 月份,F101 外排NOx 多次報警,極不穩定,根據以上分析的情況,我們作出相關調整:

1.充分利用一級、二級瓦斯氣槍的調節比例閥組,將內槍瓦斯閥門逐漸關小至0.05MPa,外槍壓力有上升,達0.25MPa,內外槍瓦斯比例約15:85,將燃燒器數量增點至6個,將6 個燃燒器瓦斯量調下來,瓦斯壓力降至0.2MPa 以內。經過調整后,6~8 月的實時監測數據顯示NOx 排放濃度已處于55~65mg/Nm3范圍,未發生超標。

2.利用S Zorb 加熱爐F101 對流室CO 在線分析儀表,盡量在保證CO 不超標的情況下,降低一級槍的比例,降低爐膛氧含量,但是前提是要確?;鹱旎鹦土己?,防止脫火、熄火發生。

3.燃料組分與設計偏差較大,H2含量較高,C3+以上組分偏高,輕重組分都偏高,燃燒器火焰傳播速度快,火焰溫度較高,利于NOx 生成。經過了解,兄弟煉化企業S Zorb 裝置加熱爐煙氣NOx 排放均較難控制,與燃料采用自產干氣有較大關系,由于自產干氣的流量和組分隨生產也有波動,對加熱爐平穩運行存在一定安全風險,建議工藝上對自產干氣進行相關流程改造處理后再進爐燃燒。

4.由于分級燃燒造成瓦斯槍噴孔均較小,對于瓦斯系統的定期清理是非常有必要的預防性措施。

5 結論

經過近幾年低氮燃燒器的運行情況及S Zorb 加熱爐F101 兩次燃燒器調整經驗總結如下:

1.煉廠低氮燃燒器絕大部分設計制造依據降低火焰溫度、抑制熱力型NOx 生成的機理,通過降低一級瓦斯槍比例、減小噴孔面積增加噴槍數量、降低氧含量來實現NOx 排放降低。

2.2016~2017 年的低氮燃燒器均處于第一代到第二代低氮燃燒器水平,即NOx 控制指標在80mg/Nm3以下,且對于加氫裝置等一些低爐膛溫度的加熱爐,貧氧燃燒造成的CO排放偏高問題凸顯,且未考慮分級燃料比例調節功能,大部分加熱爐未設置CO 在線分析儀表,給加熱爐安全運行、熱效率均帶來影響。

近兩年由于排放指標壓縮,許多制造廠家設計時進一步降低中心槍的燃料比例,通過結構調整,強化煙氣回流,可將NOx 降至60mg/Nm3以下,部分加熱爐可降至40mg/Nm3以下,和CO 排放彈性調節也可以實現。我們可以在后期改造中逐步淘汰第一批安裝的低氮燃燒器,確保更環保、高效。

3.煉廠在選用燃燒器時,對于現場的工藝參數一定要選用合理,偏差過大會造成燃燒器達不到預期性能。因燃燒不好造成的脫火、回火及排放不達標,均屬于安全、環保隱患。

4.S Zorb 裝置普遍存在NOx 排放濃度偏高的問題,可做進一步技術攻關,有必要通過優化燃料來源及組分來提供安全環保指標達標率。

5.在燃燒器初次安裝驗收時,一定要根據設計圖紙配對好火盆磚和槍頭。在日常加熱爐運行管理時,由于低氮燃燒器噴孔變小,堵塞的風險增大,需加強阻火器、火嘴清理等預防性工作的落實和質量驗收,防止清理不及時,回裝時方向安裝錯誤等問題。

6.低氮燃燒器的進一步升級改造,遠遠不止停留在燃料分級方面,燃燒器風道的設計、噴孔的角度、火盆磚的結構均能影響燃燒器的使用性能。如何進一步抑制NOx 產生,同時使CO 生成少,且保持火焰的剛性,安全、環保、節能仍是燃燒器今后研究方向。[4]

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