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風西X井固井總結

2021-12-11 11:02張亮馬榮軍朱長雨孔哲徐梓剛牟世明
油氣·石油與天然氣科學 2021年12期

張亮 馬榮軍 朱長雨 孔哲 徐梓剛 牟世明

摘要:近幾年,隨著青海油田開發的不斷深入。風西區塊已經成為上產主力區塊,隨之而來的大位移水平井不斷增多,大位移水平井固井施工在整個青海油田施工井次少,可參考資料,加之青海油田地質條件復雜,不能直接應用其它油田的成功經驗,因此十分有必要對風西區塊長水平段固井技術進行立項研究,通過固井前的井眼準備、固井工程參數優化及水泥漿體系評選,井下工具的優選,避免固井中井漏、防竄、提高頂替效率,提高風西區塊大位移水平井固井質量,對促進水平井的勘探開發和保證油氣井安全具有重要意義

關鍵詞:水平井固井;防竄;頂替效率;固井質量

1. 鉆井資料

1.1 井身結構

1.2泥漿性能(體系:鹽水聚合物體系)

2.固井主要施工難點

2.1 水平段長,下套管摩阻大,套管串下入困難,且水平段居中度難以保證,套管貼壁嚴重,進一步增加了套管下入難度,對固井質量也造成了影響。

2.2水平井對水泥漿游離液、防氣竄等性能要求高。

2.3本次施工灰量較大,封固段長,施工壓力高,對固井設備、管線、工具附件承壓能力提出較高要求。

2.4有機鹽泥漿與水泥漿直接接觸污染嚴重,給固井施工帶來風險。

2.5本井完井時無法提供準確井徑數據,給固井施工灰量的確定及排量的選取帶來一定困難。

3.固井主要技術措施:

3.1 ?本開次下套管由工程院負責,采用漂浮+旋轉下套管技術,進入裸眼段前安裝旋轉下套管裝置;為減少套管下入難度,造斜點至244.5mm套管鞋井段使用剛性滾珠扶正器,上部垂直井段使用整體式扶正器,除旋轉引鞋與浮箍之間加放三只直連式扶正器外,水平段不加放扶正器,優先保障順利下套管到位。

3.2采用抗高溫彈塑性水泥漿體系。確保水泥漿具有低失水、無游離液、高強度低彈模特征,同時針對水泥漿的防氣竄性能、防漏堵漏性能以及儲層的保護性能進行合理設計,對水泥漿稠化時間進行合理控制,減小水泥漿的過渡時間,增強水泥漿防氣竄能力。

3.3提前檢查好設備,施工期間采用2臺100-30雙機泵水泥車注灰,采用一臺大功率100-20水泥車替漿。固井隊提前檢查好各類設備及高壓部件,確保固井施工時各類設備運行良好,保證固井施工連續性。

3.4做好隔離液與泥漿相容性實驗、沉降穩定性實驗,固井施工隔離液用量設計注入16m3,防止水泥漿與泥漿直接接觸發生污染。

3.5沒有電測井徑數據作為參考,井徑按照鉆頭尺寸擴大15%計算(參考風西IH2-5井139.7mm油層施工水泥漿返出情況反推裸眼段環容為33.1L/m),在此基礎上水泥漿再附加20m3,固井施工排量按照注灰排量1.5m3/min-1.8m3/min,替漿排量1.5m3/設計(注灰過程中前55m3排量1.5m3/min,待水泥漿出管鞋后排量提至1.8m3/min,替漿時水泥漿已進入重合段,因此替漿排量1.5m3/min,重合段環空返速1.1m/s)。

4.管串數據及扶正器加放

4.1 管柱結構(自下而上):Φ139.7 mm旋轉引鞋×0.5 m+Φ139.7 mm套管×1根(直連式扶正器)+Φ139.7mm盲堵短節×0.4m+Φ139.7mm浮箍×0.4 m+Φ139.7 mm 套管×1根+Φ139.7 mm 浮箍×0.4 m+Φ139.7 mm 套管×1根+Φ139.7mm 浮箍×0.4 m+Φ139.7 mm 套管串×2600m+Φ139.7mm漂浮接箍×0.9 m+Φ139.7 mm 套管串×139.70m+Φ139.7mm漂浮接箍×0.9m+Φ139.7 mm 套管串(至井口)。

5.施工時效

現場實際施工情況

1)施工情況

固井施工情況:

整個施工過程全程進行正反計量,整個固井施工未發生漏失,水泥漿返出地面15m3。

2)候凝情況:候凝72h后電測固井質量。

6.固井質量

全井段固井質量良好,

7.固井質量良好原因分析

(1)固井前三扶通井,采用漂浮下套管技術,確保套管一次性下到井底,固井前做好動態驗漏,為水泥漿返出,較高的施工排量去提高頂替效率奠定基礎。

(2)預應力固井對水泥漿界面膠結質量好。

(3)沖洗型防漏隔離液體系沖洗效率好。

(4)雙凝彈塑性微膨脹防氣竄水泥漿設計,漿體綜合性能好,水泥石力學性能優良,稠化時間合理,過渡時間短,固井后采取環空憋壓候凝。

(5)施工排量、密度嚴格按照設計施工,施工連續性好。

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