岳云喆 林萬洲
(中國石油西南油氣田川東北作業分公司,四川達州,636164)
甲基二乙醇胺(MDEA)溶液因具有較高的H2S處理負荷、較低腐蝕性等特點,在天然氣凈化領域得到了較為廣泛的應用,國內外絕大多數天然氣凈化廠脫硫裝置均采用MDEA溶液法或MDEA混合溶液法。同時脫硫脫碳吸收塔通常采用的是浮閥塔盤,其主要原因是它具有處理能力大、操作彈性大、塔板效率高、壓力降小、氣體分布均勻和結構簡單等優點[1]。
MDEA溶液脫除原料天然氣中 CO2和H2S是一個氣液傳質并發生反應的過程,在傳質過程中,會伴有大量氣泡產生,但在正常工況下產生的氣泡會迅速破裂,液層在塔板上維持適宜的高度,氣液兩相在每層塔板上呈錯流且處于高效的接觸狀態,不會影響裝置正常操作。但在日常生產運行中,因原料天然氣攜帶氣井化學劑、脫硫系統腐蝕產物,MDEA溶液自身降解產物等因素存在,導致溶液質量不斷下降。當塔內產生致密的氣泡且氣泡相當穩定而不迅速破裂時,胺液就會趨于發泡[2-4]。
在以往的認知中,溶液發泡是裝置運行異常的一個標志。而本文以西南油氣田某200×104m3/d高含硫凈化廠為例,將對MDEA溶液發泡與產品氣質量關系,以及如何利用溶液發泡進行探討。
筆者收集了該凈化廠正常生產運行期間的有關生產數據及趨勢記錄,分別見表1和圖1。
圖1 產品氣CO2含量下降趨勢圖
從表1和圖1可知:在氣質氣量較為穩定、貧液入塔層數一定及溶液循環量不變等情況下,隨著裝置運行,產品氣質量會呈現較為規律的變化,即CO2含量逐漸降低(其中產品氣H2S含量略有上漲趨勢,但不明顯)。
初步分析判斷該現象系MDEA溶液發泡所致:由于溶液發泡且持續,泡沫高度增加,進而延長了原料天然氣與MDEA溶液的接觸反應時間,致使CO2吸收量增加,產品氣中CO2含量下降[5]。
1.2.1 分析驗證
為驗證此現象,采取向系統適量加入阻泡劑。通過對比4次加入阻泡劑后產品氣CO2含量變化趨勢發現:其中存在一定的相似性,如在圖2至圖5中分別羅列2020年4月24日、6月6日、6月23日、7月4日加入阻泡劑后,產品氣CO2含量、吸收塔差壓等參數的趨勢圖。
圖2 2020年4月24日加入阻泡劑后產品氣質量變化趨勢圖
圖3 2020年6月6日加入阻泡劑后產品氣質量變化趨勢圖
圖4 2020年6月23日加入阻泡劑后產品氣質量變化趨勢圖
圖5 2020年7月4日加入阻泡劑后產品氣質量變化趨勢圖
從圖2至圖5可以看出:在向系統加入阻泡劑后,產品氣質量變化較為明顯,特別是CO2含量呈現較為明顯的趨勢——先快速上漲,再下降;然后再相對緩慢上漲,然后再緩慢下降。
1.2.2 趨勢分析
下面以產品氣CO2含量變化為基準,對各段變化趨勢分析:
(1)產品氣CO2含量首次出現上漲
在加入阻泡劑后,由于吸收塔塔盤上溶液泡沫破裂,原料氣與溶液接觸時間降低,進而引起產品氣質量變化,其中CO2含量呈現快速上漲,H2S含量呈現快速下降。
即產品氣H2S、CO2含量趨于反比例關系,其原因是:在一定的溶液組成、溫度和H2S、CO2分壓下,H2S、CO2與溶液之間有一定的酸氣平衡溶解度。當吸收H2S多時,CO2吸收量便會減少[4]。
(2)產品氣CO2含量首次出現下降
阻泡器內阻泡劑投加完畢后,系統內未摻和阻泡劑的其他溶液進入吸收塔(受阻泡劑消泡的溶液還未完成循環),在塔盤上再次出現發泡,從而導致產品氣CO2含量出現下降。
(3)產品氣CO2含量再次出現上漲
受阻泡劑消泡的溶液,完成再生、循環,再次進入吸收塔。
(4)產品氣CO2含量再次出現下降
受阻泡劑消泡的溶液混合均勻,但在運行過程中,阻泡劑作用逐漸下降或喪失,溶液再次呈現緩慢發泡趨勢。
通過分析產品氣CO2含量變化趨勢時間間隔發現:產品氣CO2含量兩次上漲時間起點較為接近(約30min),按照溶液系統120m3進行計算(開產時系統加入量),30min內理論上不能完成溶液系統的一個完整循環,但是溶液系統并不是一個孤立的系統,其在循環過程中,也在進行相互混合,從而縮短了受阻泡劑影響或混有阻泡劑的溶液循環至吸收塔的時間。
另外,按照溶液系統120m3保有量,在每次的循環量情況下,完成一個循環分別需要47min30s、51min48s、49min12s、54min24s,這與產品氣CO2含量首次上漲至再次上漲至最高值的時間間隔較為接近。
雖然上述四次加入阻泡劑后,產品氣CO2含量呈現相近趨勢,但與此同時也存在一些不同之處,產品氣CO2含量變化趨勢時間間隔見表2。
表2 產品氣CO2含量變化趨勢時間間隔表
由表2可知:
(1)2020年4月24日,在產品氣CO2含量第二次上漲至最高值后,立即呈現下降趨勢,其原因是產品氣CO2含量超高,為快速降低該值,對貧液入塔層數進行了倒換,由18層提高至22層。
(2)產品氣CO2含量首次上漲至最高值時間不一致,這跟阻泡劑注入系統的量以及溶液循環量存在一定關系。
(3)4次加入阻泡劑,產品氣CO2含量趨勢總體較為接近,但在其中存在細微不一致,其原因可能是溶液在塔盤上反應存在差異(化學反應存在偶然性)。
分析認為:通過向系統加入阻泡劑現象,可基本認定造成產品氣質量變化的主要因素是溶液發泡。
在原料氣氣質氣量、循環量不變情況下,MDEA溶液發泡,可使溶液更多地吸收原料天然氣中CO2,那么我們是否可利用此現象呢?
筆者通過數據發現:在溶液發泡、產品氣CO2含量降低后,通過調整溶液循環量,一方面可提升產品氣中CO2含量,保障外輸產品氣量,降低裝置系統脫損;另一方面也能降低循環泵功率、重沸器蒸汽耗量、貧液空冷器及水冷器負荷,達到節能降耗之目的。
表3 溶液發泡時調整參數后主要能耗對比表
但受制于溶液酸氣負荷的影響,降低循環量后,酸氣負荷呈現上漲,因此在實際運行過程中,后續需采取調整貧液入塔層數方式,來維持酸氣負荷在可接受范圍內,一般為小于0.6mol/mol[6]。
因溶液發泡引起系統攔液是胺法脫硫裝置發生頻次較高、影響較大的工藝難題,若處理不及時或不合理則易造成產品氣不合格、胺液損失、裝置被迫停產等問題。根據以往經驗,可通過分析吸收塔差壓、閃蒸塔差壓、閃蒸氣流量、產品氣中H2S含量等現象來分析判斷發泡程度[5,7]。
但在實際過程中,筆者發現通過監測產品氣CO2含量、吸收塔液位變化趨勢,更能提前、準確分析判斷溶液發泡程度。
該凈化廠脫硫單元吸收塔液位監控設置有浮筒液位計和差壓液位計,一般情況下采取以浮筒液位計為準對液位進行控制(吸收塔浮筒液位計相較于差壓液位計控制范圍更小,其主要目的是為達到精確控制)。通過歷次溶液發泡情況分析發現:當溶液出現發泡時,差壓液位計顯示液位會逐漸下降;當降低至65%后(正常情況下,差壓液位計顯示值為75%),發泡現象便逐漸惡化,若不加入阻泡劑,吸收塔液位調節閥開度將出現較大波動,進而引起液位波動,造成進入后續再生塔的富液流量出現不穩定,酸氣流量波動,導致硫磺回收單元配風困難,尾氣SO2排放量增大[5]。
通過該凈化廠凈化裝置運行情況收集發現:MDEA溶液在實際生產運行過程中,其周期性發泡是不可避免的,但可研究在產品氣質量以及溶液酸氣負荷可控情況下,如何高效利用該現象,從而達到凈化裝置節能降耗的目的。與此同時,通過收集分析裝置運行參數,使溶液系統發泡現象一直處于可控狀態,從而確保裝置正常運行,更顯得尤為關鍵。
對此筆者建議在后續天然氣凈化廠建設中,可統籌考慮設計貧液及富液過濾系統,同時將活性炭過濾系統由體積龐大的活性炭過濾器優化為濾芯式,以便工廠可較為主動地控制溶液系統中的雜質量,從而使溶液系統發泡處于可控狀態,最終達到高效利用發泡現象之目的。