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Q195直上工藝生產實踐

2022-01-07 00:27屠興壙徐建飛蘇振偉
現代冶金 2021年3期
關鍵詞:冷鐓結瘤鋼水

屠興壙, 徐建飛, 于 飛, 蘇振偉

(中天鋼鐵集團有限公司, 江蘇 常州 213000)

引 言

中天鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“中天鋼鐵”)Q195主要用于冷鐓加工,采用的煉鋼工藝為轉爐→LF精煉→160×160連鑄機。目前,國內許多特殊鋼廠均采用直上工藝生產Q195、Q235類冷鐓或冷拉拔鋼絲[1-3],相比這些企業,中天鋼鐵Q195生產成本要大,因此,提出開展Q195直上工藝試驗,以降低生產成本。

1 試驗方案

為了避免軋材總氧過高可能引發的產品質量問題,同時直上工藝不宜控制過高的Al含量以防止水口結瘤,經過生產實踐摸索,提出氬站吊包前將鋼水溶解氧按30×10-6-60×10-6控制,此時鋼水Al含量在0.002%-0.003%,一方面避免水口結瘤,同時,可以防止鋼水氧含量過高。

為了控制鋼水溶解氧含量,提出出鋼加80-90 kg鋁餅進行預脫氧,Ar站通過喂入Al線來調整鋼水溶解氧,使鋼水吊包時溶解氧可以控制在30×10-6-60×10-6,Al線喂入量參照表1所示。氧含量控制到位后,向鋼液中喂入100-150 m硅鈣線。

表1 氬站Al線喂入量

2 試驗結果

在Q195鋼種上先后開展3次直上工藝試驗,共計24爐,出鋼鋁餅、氬站Al線和氧活度如表2所示,可以看出,通過控制出鋼鋁餅加入量,并在氬站向鋼中喂入Al線,可以穩定的將吊包前鋼水溶解氧控制在30×10-6-60×10-6(部分爐次雖然在喂入Al線后溶解氧達到65×10-6,但由于喂入硅鈣線會降低約10×10-6溶解氧,故吊包時可以不定氧)。

表2 出鋼鋁餅、氬站Al線和氧活度

續表2

圖1為澆鑄過程典型的塞棒和液位曲線,可以看出,采用目前的直上工藝參數,能夠滿足鋼水澆鑄要求。

圖1 塞棒和液位曲線

表3為中包Al和軋材T.O含量,可以看出,成品Al含量約0.002-0.003%,軋材總氧在55-147×10-6范圍內波動。

表3 中包Al和軋材T.O含量

考慮到總氧高且波動大,可能對軋材冷鐓性能產生影響,為此,對軋材進行1/2冷鐓性能測試,前后共檢測將近350個,未發現應力導致的冷鐓開裂,僅發現少量由原材料表面缺陷導致的開裂,這說明鋼水潔凈度對冷鐓性能沒有顯著的影響,同時,采用目前Q195直上工藝,能夠滿足線材冷鐓性能要求。因此,在上述基礎上,進行了Q195直上工藝推廣。

3 結束語

(1)鋼水潔凈度對冷鐓性能沒有顯著的影響。

(2)通過采用鋁餅和鋁線調整鋼水氧含量方法,控制吊包前鋼水氧含量為30×10-6-60×10-6,滿足了生產和質量要求,故將此工藝進行推廣。

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