管 挺, 謝 立, 萬文華, 林 俊
(中天鋼鐵集團有限公司, 江蘇 常州 213100)
磷元素一般被認為是鋼中的有害雜質,容易在晶界偏析,造成鋼材“冷脆”,顯著降低鋼材的低溫沖擊韌性。隨著高品質鋼需求的日益增大,對鋼中磷含量的要求更高[1-2]。國內某鋼廠120 t頂底復吹轉爐采用常規的單渣工藝冶煉磷質量分數低于0.015%的鋼種時,轉爐冶煉終點脫磷率約85.6%,補吹率為7.34%。
為提高產品質量的提高,降低煉鋼成本,需開發高效的脫磷工藝。文獻調研發現,業內已經對轉爐脫磷做了大量的基礎研究,其中李建新等[3]對不同轉爐吹煉工藝的爐渣巖相結構做了細致的分析,統計了不同爐渣渣相的含量變化;楊肖等[4]對轉爐冶煉過程的脫磷規律進行了研究,得出在轉爐吹煉前期將爐渣堿度控制在1.5-2.2、全鐵質量分數控制在10-15%,轉爐爐渣具有更高的脫磷效率。本文對轉爐冶煉過程的脫磷規律和爐渣特性進行研究,設計合理的加料造渣工藝,提高轉爐脫磷效率。
轉爐脫磷過程是將鐵水中的磷氧化成P2O5,并使之與爐渣中的CaO結合成穩定的化合物。文獻調查發現,在 1400-1450 ℃條件下,泡沫化程度高、流動性好的高堿度爐渣有利于提高脫磷效率[5-7]。由此分析可知,前期爐渣的熔化溫度需低于此溫度范圍。某鋼廠轉爐前期爐渣成分的控制如表1所示,由表1中可知,轉爐爐渣主要由CaO、SiO2、MgO、MnO和T.Fe等組成,各組分的含量決定了爐渣的熔點。采用型號為ND-П的高溫物性測試儀對40爐爐渣熔點進行測定,并根據測定結果研究爐渣堿度、MgO含量和MnO+FeO對爐渣熔點的影響,最終得到低熔點爐渣的成分區間。
表1 轉爐吹煉前期爐渣成分
爐渣成分對爐渣熔點的影響如圖1所示。由圖1可知,爐渣熔點隨著爐渣堿度和w(MgO)的增大而逐漸升高,隨著w(FeO)和w(MnO)的和值的增加而降低。這是因為爐渣中的CaO和MgO為高熔點物質,并且在轉爐冶煉過程中CaO和MgO與爐渣中的其它組分反應生成2CaO·SiO2和鎂橄欖石,均為高熔點物質[8-10];而MnO和FeO 本身為低熔點物質,且 MnO可與爐渣中的SiO2反應生成MnO·SiO2(熔點:1285 ℃), FeO可與爐渣中的其他組分生成FeO·SiO2(熔點:1205 ℃)、CaO·FeO·SiO2(熔點:1205 ℃)等低熔點物質[8-9],能有效降低爐渣的熔點。為保證前期爐渣的熔化,建議爐渣堿度控制在2.0以下,爐渣MgO含量控制在9%以下,w(T.Fe)與w(MnO)的和值控制在15-20%,此時爐渣熔點基本能控制在1400 ℃以下。
圖1 爐渣組分對熔點的影響
將爐渣熔點與影響因素進行擬合,得到如下公式:
熔點=-6.7w(FeO+MnO)+115.6R+9.1
w(MgO)+1176.4
(1)
(1)轉爐冶煉前期,控制熔池溫度為1400-1450 ℃,同時為得到流動性好的高效脫磷爐渣,爐渣成分的設計應如表2所示。以公式1對表2中成分的爐渣熔點進行計算,熔點在1300-1400 ℃之間。
表2 設計的前期爐渣成分
(2)轉爐冶煉過程槍位控制如圖2所示,優化后的槍位與常規工藝相比,提高了前期的槍位,并增加了冶煉末期的壓槍時間。
圖2 常規工藝和新工藝槍位對比圖
(3)根據爐渣堿度和MgO含量的要求,計算轉爐冶煉各階段的石灰和輕燒白云石加入量,并輸入到轉爐自動煉鋼模型中,用于指導轉爐整個冶煉階段石灰和輕燒白云石的加入,同時為保證化渣效果,冶煉前期適當提高槍位的同時,增加礦石加入量,前期加入的礦石量占總量的60%以上。
根據優化后的措施,采用單渣法組織生產,并跟蹤2020年第一季度要求磷含量低于0.015%鋼種的生產數據,轉爐終點情況如表3和圖3所示。與常規工藝相比,轉爐終點脫磷率提高了3.3%,補吹率由常規工藝的 7.34%降低到2.83%,取得明顯進步。
圖3 工藝優化前后脫磷率對比
表3 工藝優化前后轉爐終點情況對比
(1) 轉爐吹煉前期爐渣熔點隨著爐渣堿度和w(MgO)的增加而增加,隨w(FeO)和w(MnO)的和值增加而降低;爐渣w(MgO)控制在6-9%,w(FeO+MnO)控制在15-20%,爐渣堿度控制在1.5-2.0,此爐渣熔點在1300-1400 ℃之間。
(2) 轉爐冶煉前期半鋼磷含量隨爐渣堿度的增加而降低,但當堿度超過2.0時,脫磷效果增加不明顯;半鋼磷含量隨爐渣w(FeO)的增加而降低,當w(FeO)超過20%,脫磷效果增加不明顯。
(3) 生產實踐表明,以優化后的單渣工藝冶煉,轉爐終點脫磷率可由85.6%提高至88.9%,補吹率可由7.34%降低至2.83%。