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飲料工藝熱水制備中冷凝水余熱的回收利用

2022-02-25 08:48曾哲泉
科技信息·學術版 2022年8期
關鍵詞:余熱回收技術改造節能降耗

曾哲泉

摘要:節能降耗是飲料企業可持續發展的基礎,通過技術改造實現配料過程中蒸汽冷凝水余熱回收利用,實現節能降耗的目的。

關鍵詞:技術改造 余熱回收 節能降耗

引言

蒸汽作為一種熱交換介質,在食品飲料的生產中廣泛應用,隨著經濟的發展和人民生活水平的不斷提高,各類飲料與乳制品消費日益增長,生產線對蒸汽的需求量也大幅增長;通過統計分析發現在食品飲料的生產過程中,配料過程中工藝熱水的制備、UHT殺菌、利樂巴殺機中蒸汽使用量占比最大,因此這三個環節是企業節能降耗改造的重點方向。

1蒸汽冷凝水現狀分析

公司配料中心工藝熱水每班正常配料需(85~90)℃工藝熱水的用量約70噸左右,加上灌裝車間清洗走酸堿和熱水共需用熱水量大約85噸。因為工藝熱水的使用,導致加熱器幾乎整天都處于工作狀態下,蒸汽耗用非常之大。蒸汽冷凝水是直接排放的沒有充分利用其余熱。

工藝熱水制備中熱交換器采用的是管殼式換熱器。該類換熱器是以封閉在殼體管束的壁面作為傳熱面的間壁式換熱器,冷流體(需制備的工藝熱水)走管內,熱流體(蒸汽)走管外,熱流體通過間壁換熱,熱交換介質為蒸汽,產生的冷凝水直接排放。

冷凝水是一種高溫水,當蒸汽釋放其蒸發潛熱轉變為凝結水狀態時,大約還有近20%~25%左右的熱能保留在冷凝水中,因為在管殼式換熱器中進行熱交換是在5bar的工作壓力下進行的,也即疏水閥前的冷凝水壓力為5bar,在排放至大氣壓下時會出現閃蒸現象,而且該部分的熱值也相當可觀。

2余熱回收裝置的設計

2.1 管殼式換熱器熱量消耗計算

列管式換熱器的換熱效率大致在92%,按正常生產配料系統每天需170噸85℃熱水,取水處理送過來的需加熱純水溫度為20℃(冬夏平均值)。

外供蒸汽為12bar、溫度為180℃的過熱不飽和蒸汽,通過減壓閥減壓到4bar以下進列管式換熱器使用(此時表壓4bar換熱管內的實際絕對壓力為5.033kg/cm2)。

此時參與熱交換的是絕對壓力為5.033kg/cm2下的蒸汽蒸發潛熱。

查表壓4bar溫度151.36℃條件下:蒸發潛熱r為503.71kcal/kg(也即2106.51522kJ/kg)

170噸工藝熱水從20℃加熱到85℃所吸收的熱量為Q1值,換算成熱力學溫度后為從293 K加熱到358 K,工藝熱水側平均溫度為為325.5 K,該溫度下水的比熱容C = 4.17735 kJ/(kg·K)

Q1=170×1000×(358-293) ×4.17735=46159717.5kJ

取管殼式換熱器的熱效率η為92%,則

實際需耗用的蒸汽量為:

Q2= Q1/η/r=46159717.5 /0.92/2106.51522=23818.3kg

也就是說理論上消耗了23818.3kg蒸汽。

此時在換熱器內的冷凝水處于絕對壓力5.033kg/cm2下,其水顯熱為152.386kcal/kg。

如果將這些熱量充分利用起來,節能效果將相當可觀。

2.2 熱回收裝置設計

如圖工作原理:首先將熱水加熱器的冷凝水引入蓄熱水箱中并沒入水面下,確保冷凝水的二次顯熱也能利用,如果配料間布局合理的話也可將UHT的冷凝水、CIP站加熱器冷凝水等引入蓄熱水箱。在熱水罐補水管道上加兩組換熱器,將回收的冷凝水通過換熱器與常溫態下的純水進行熱交換,作為熱水罐補充純水預熱用。

該余熱回收改造裝置所需設備及零部件包括:

1)管式換熱管-昕皓_129.44.12.6(含彎頭、快裝接口)2組。

2)輕型立式多級泵(流量20m3/h、揚程36米、功率4kW)1只。

3)自制2m3冷凝水回收熱蓄熱水箱1只。

4)DN65的Y型過濾器1個。

5)φ63.5×1.5的衛生不銹鋼管60米。

6)φ63.5×1.5的90℃彎頭10只。

7)衛生型焊接式φ63.5氣動蝶閥2只。

8)衛生型焊接式φ63.5手動蝶閥2只。

9)液位感應器2個。

10)CPU 1塊。

11)PT100溫度傳感器1個。

12)溫控儀1只。

13)壓力表1只、機械式溫度表若干。

14)控制線纜若干米。

15)水箱與管道的保溫材料。

項目總共改造費用4.5萬元(不含人工費),項目僅對蒸汽冷凝水的余熱進行回收利用,對企業的配料系統工藝流程、工藝參數未做改動,也未對現有設備進行使用功能的改變。

原始參數位置的設定:

原始狀態氣動蝶閥V102關閉、V101開啟,蓄熱水箱高液位LSH為1.8米,低液位LSL為0.3米(此參數由蓄熱水箱的體積高度及出水管道安裝位置決定),排放的設定溫度為30℃(此參數可由人工設定)。

工作原理:

TT檢測的溫度控制調節閥V104的開度,設定溫度50℃,當溫度高于50℃時閥開度減小,當溫度低于50℃時閥開度加大。

P101泵工頻控制含過載及故障報警,當液位低于LSL設定的數據0.3米時停泵P101及整個系統恢復至原始狀態。

蓄熱水箱低液位LSL低于設定的參數0.3米時泵保護及低液位自動復位功能啟動。

V103為排污閥、系統運行設定的時長后進行排污,污水直接排入污水管道進污水站。

在下列兩種情況下介質排放此時關V101閥開V102閥;一是當液位高于高液位設定值1.8米,二是TT檢測到的溫度低于設定排放的溫度30℃。

3改進后效果

因為設定的冷凝水余熱回收排放溫度為35℃,換算成熱力學溫度308k,100℃水換算成熱力學溫度為373k,取平均水溫為340.5k,該溫度下水的比熱容 C = 4.18495 kJ/(kg·K),

那么每天在實際中回收的總熱量Q3為:

Q3=23818.3×(373-308) ×4.18495=6486139.9kJ

在實際使用處于正常狀態下測得的數據:

冷凝水進蓄熱水箱溫度93℃,出蓄熱水箱溫度53℃,冷凝水經換熱器回蓄熱水箱溫度49℃,工藝熱水的補充純水進換熱器溫度20℃,出換熱器溫度40℃。補水流量計顯示DN50的補水管,流量為12.72T/h

換算成熱力學溫度后換熱器取暖側的進水溫度為 293 K,出水溫度為313 K。

換熱器中取暖側水的平均溫度為 303 K,該溫度下水的比熱容 C = 4.1807 kJ/(kg·K),經計算,換熱器每小時帶走的熱量Q4大約為:

Q4=12.72×1000 ×(313-293) ×4.1807=1063570.1kJ

理論上余熱回收的時間T為:

T= Q3×η/ Q4=6486139.9×0.92/1063570=5.61 h

每天總的余熱回收利用熱量Q6為:

Q6= Q4*T=1063570.1*5.61=5966628KJ=5.966628GJ

公司總的蒸汽檢測率在92%,折算后約為6.4855GJ

外供蒸汽年統差購入價為100元/GJ,公司購進電價0.69元/kWh,則每天節約費用即為:

每天節約費用=節約的蒸汽費用-水泵的電費

=6.4855×100-0.69×4×5.61=633元

按企業目前的生產開工狀態,實際生產天數為300天,則預計一年可節約費用約為20萬元。

4結束語

通過技術改造,即設計余熱回收裝置,對飲料配料過程中蒸汽冷凝水余熱進行回收利用,避免了蒸汽冷凝水直接排放造成的大量熱能浪費,具有一定的經濟效益,實現了節能減排增效的目的;同時該方案具有施工方便,投資小,節能大的優點,具有一定的社會效益,在行業內具有很好的應用與推廣價值。

參考文獻:

[1] 張維,楊春.飲料生產企業節能降耗措施分析[J].節能技術,2008,26(151)473~474

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