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掘進工作面安全高效過斷層技術實踐

2022-03-07 05:38李普光
江西煤炭科技 2022年1期
關鍵詞:錨索斷層錨桿

李普光

(潞安集團漳村煤礦,山西 長治 046000)

斷層是煤礦掘進、 回采過程中常見的一種地質構造[1]。在斷層影響下,煤巖層出現錯位、層位異常等不連續情況,給巷道掘進及工作面回采造成困難,尤其在巷道掘進期間,斷層及其附近往往因圍巖破碎導致圍巖控制困難,需采取針對性支護方式。目前,巷道過斷層圍巖控制技術歸結起來主要有以下幾種圍巖控制措施:注漿加固、錨索網聯合支護、架棚支護等[2-3]。本文以常村煤礦11201 上順槽掘進過斷層為工程背景,探討掘進工作面過斷層期間的安全、高效施工技術。

1 工程概況

常村煤礦11201 上順槽位于11 采區中部,巷道平均埋深535 m,巷道北側為11181 未采工作面,南側為11201 工作面待采區。11201 上順槽主要用于11201 工作面回采期間的回風、 行人、運料,設計長度842 m,斷面形狀為矩形斷面,斷面規格為寬×高=5.5 m×4 m,煤層均厚3.2 m,采用EBZ200M-2 掘進機掘進。巷道開口掘進至337 m處揭露F23正斷層,斷層落差2.1 m,斷層及其附近頂板裂隙發育,圍巖破碎。11201 上順槽及F23斷層如圖1所示,巷道頂、底板巖性如表1所示。

圖1 11201 上順槽巷道布置及斷層

表1 巷道頂底板巖性參數

2 過斷層方案

F23斷層為一落差2.1 m 的正斷層,11201 上順槽掘進迎頭位于斷層上盤,由斷層上盤破頂過斷層,制定過斷層方案如圖2所示,在揭露斷層前5 m 處開始調整施工坡度為+9°,巷道開始破頂起坡,按+9°掘進13 m 將進入斷層下盤,且過斷層后巷頂剛好沿斷層下盤煤層頂板掘進,避免托頂煤施工,其最大破巖量1.7 m (同設計基本一致),減少過斷層破巖工程量。過斷層期間,因存在破頂、割底,掘進機可采用小直徑截割頭,同時采用耐磨截齒,遇巖石硬度系數較高或大塊矸石時,可采用松動爆破輔助破巖,減少掘進機磨損及工作負荷,提高過斷層工效,以實現安全高效過斷層。

圖2 過F23 斷層方案

3 支護技術

過斷層期間,因斷層及其附近圍巖裂隙發育,圍巖較為破碎,需采取補強支護措施。擬采用支護強度較高的錨網支護+ 錨索加固的聯合支護方式,過完斷層后,對過斷層段巷道及附加圍巖破碎巷道采取注漿加固。

3.1 錨網支護

錨桿采用BHRB-335/Φ22 mm×2 400 mm高強左旋螺紋鋼錨桿,配合鋼筋網、W 鋼帶支護,頂部錨桿間排距800 mm×800 mm,幫部錨桿間排距700 mm×800 mm,由于矩形斷面肩窩處圍巖控制困難,對肩窩處加強支護,頂部肩窩錨桿間距700 mm,肩窩錨桿距幫不大于100 mm,幫部肩窩錨桿往下400 mm 處布置一根錨桿,錨桿采用一支CK2350 快速錨固劑和一支ZK2350 中速錨固劑,快速錨固劑在里端,錨固力不得低于100 kN,錨桿螺母預緊力不得低于300 N·m,鋼筋網采用Φ6 mm×2 000 mm×1 000 mm 鋼筋網,煤體部分里層增加硬質塑料網,網搭接長度不得小于100 mm,每200 mm 采用雙股鐵絲三花布置聯網,聯網間距不大200 mm。

3.2 錨索加固

錨索采用Φ18.9 mm 預應力鋼絞線,頂部錨索長度為8.2 m,幫部錨索長度4.2 m,采用厚度16 mm、Φ300 mm 的剛性蝶形圓托盤配合鎖具、W鋼帶張拉錨索,錨索初始張拉力不低于30 MPa,錨固力不低于150 kN。頂部每排錨桿間布置4 根錨索,錨索間距1.6 m,排距0.8 m。幫部煤體部分按煤厚布置錨索,煤厚小于1 m 區域布置1 根錨索,煤厚1~2 m 區域布置2 根錨索,煤厚大于2 m 區域布置3 根錨索,錨索間距不大于1.6 m。錨索滯后迎頭不大于5 m,便于與迎頭錨網支護平行作業,提高施工效率。

3.3 注漿加固

為有效控制斷層及其附近破碎圍巖,采取注漿加固技術將破碎圍巖充分膠結,增強圍巖整體穩定性[4]。注漿方式為:注漿管采用長短結合方式,長度分別為2 m、1.5 m,頂部均勻布置3 根注漿管,巷中一根長度為2 m,兩側各一根長度為1.5 m,注漿管間距為1.6 m,排距1.6 m,巷幫距頂0.5 m處各布置1 根注漿管,注漿管長度為1.5 m。注漿漿液為水泥漿,注漿壓力控制在2~4 MPa,注漿以漿液充分滲透直至巷道表面見漿為止。過斷層支護設計如圖3所示。

圖3 過斷層錨網索支護斷面

4 效果分析

11201 上順槽過F23斷層方案,現場實際情況基本和設計一致,驗證了該方案的可行性。對巷道圍巖變形情況進行為期30 天觀測,巷道基本無變形。為觀測過斷層段巷道在后期回采期間的變形情況,以確定過斷層支護方案的可靠性,從過斷層段巷道以外20 m 開始,每隔15 m 建立一組觀測站(1 號、4 號測站位于斷層以外,2 號、3 號位于斷層段),觀測站布置一組頂板離層儀、錨桿索受力計,以及十字布點法測量巷道頂板下沉量?;夭善陂g持續觀測參數變化情況如表2所示,測站最大變形數值,頂板移近量最大的測站為位于斷層中部的2 號、3 號測站,最大移近量為235 mm,位于斷層以外的1 號、4 號測站頂板最大移近量為146 mm,最小移近量為85 mm。測站頂板最大移近量在巷道變形可控范圍內,該段巷道在回采期間未發生較大變形,滿足工作面安全回采要求。

表2 各測站最大變形數值統計

5 結語

常村煤礦11201 上順槽過F23斷層掘進施工方案與支護實踐表明,巷道順利通過了斷層;擬定采用錨網索主動支護+ 注漿加固方案,有效控制斷層及其附近的破碎圍巖,提高圍巖穩定性。該支護方案段巷道在工作面回采時巷道頂板移近量最大值235 mm,巷道滿足使用要求,實現了工作面安全回采。

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