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人工復合假頂技術在近距離煤層巷道掘進中的應用

2022-06-01 01:35
2022年5期
關鍵詞:工字鋼錨桿頂板

許 起

(長春興煤業有限公司,山西 大同 037101)

近距離煤巖層巷道掘進過程中,受巷道掘進擾動影響,近距離煤巖層穩定性降低,煤巖層內裂隙發育[1-4],同時由于煤層厚度小,采用傳統錨桿(索)進行支護時,圍巖相對破碎,導致支護體錨固失效現象嚴重,而且在對支護體施加預應力時,無法通過桿體有效傳遞至圍巖巖層中[5],導致支護效果差、支護難度大[6-10],很容易發生頂板垮落事故。本文以長春興煤礦602運輸巷系統巷掘進為例,針對近距離煤層巷道掘進支護主要存在的技術難題,提出了“人工復合假頂+密集工字鋼棚”聯合支護技術。

1 602運輸巷概述

長春興煤業602運輸巷位于井田南盤區,巷道北部為實煤區,東部為南回風大巷二段、南帶式輸送機大巷二段、南運輸大巷二段,南部為602回風巷,西部為井田邊界,如圖1所示。

圖1 602運輸巷平面布置示意

602運輸巷設計長度為1 680 m,巷道設計斷面規格為寬×高=4.5 m×3.5 m,巷道頂板采用“錨桿(索)+W型鋼帶+金屬網”聯合支護,頂板每排布置5根長度為2.5 m左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,錨桿布置排間距為1.0 m,同一排錨桿外露端安裝1根長度為4.2 m“W”型鋼帶,鋼帶寬度為0.28 m,厚度為4 mm;頂板每排布置3根錨索,錨索長度為6.5 m,直徑為17.8 mm,錨索布置間距為1.6 m,排距為3.0 m;巷道掘進煤層為22號,煤層平均厚度為9.5 m,平均傾角為2°。煤層頂底板巖性如表1所示。

表1 602運輸巷掘進煤層頂底板巖性

602運輸巷采用的是綜合機械化掘進工藝,602運輸巷系統巷設計長度為140 m,系統巷斷面規格與正巷規格相同,初步設計系統巷采用兩種施工方案,第一種施工方案是巷道開口平掘與南回風巷貫通,然后在回風巷內挑頂、施工人工風橋;第二種方案是巷道開口是以一定坡度掘進,巷道沿回風巷底板掘進,避免風橋施工(如圖2所示)。通過綜合分析,決定采用第二種施工方案。

圖2 602系統巷兩種施工方案平面示意

2 系統巷施工方案及支護難題

2.1 施工方案

602運輸巷從南帶式輸送機大巷二段開口施工,巷道開口前40 m以5°下山掘進,巷道掘進到位后進入南回風大巷二段底板下方,然后平掘5 m后再以5°上山掘進,掘進40 m后沿22號煤層底板平掘,巷道過回風巷底板時,兩巷層間距為1.5 m,如圖3所示。采用此種方式掘進避免了風橋施工,可提高巷道掘進速度。

圖3 602運輸巷系統巷穿層施工斷面、剖面圖

2.2 過巷掘進支護難題

1) 支護難度大:由于602運輸巷掘進過南回風巷二段底板時,兩巷層間距為1.5 m,而原巷道支護設計中頂板采用錨桿、錨索聯合支護,錨桿長度為2.5 m,錨索長度為4.5 m,錨桿(索)在近距離煤層中無法實現樹脂錨固支護,支護難度大。

2) 掘進安全系數低:南回風巷二段底板主要以泥巖為主,巖體單軸抗壓強度不足15 MPa,巖體呈層狀結構,巖體穩定性差;而602運輸巷采用綜合機械化掘進工藝,巷道過巷掘進時,近距離煤巖層受采掘影響巖體出現斷裂、破碎現象。不利于施工安全。

3 近距離煤層聯合支護技術

為了解決近距離煤層巷道掘進時支護難題,該礦研究決定,在602運輸巷系統巷近距離煤層掘進時采用“人工復合假頂+密集工字鋼棚”聯合支護技術。

3.1 人工復合假頂施工

1) 602運輸巷開口下山掘進至35 m處時停止掘進,由地測科現場調整中線,并在南回風巷二段標定出運輸巷過巷區域。

2) 在南回風巷二段指定區域底板進行起底,起底長度為7.0 m,寬度為4.5 m,起底深度為1.5 m,采用松動爆破施工工藝進行起底施工,每排布置3個爆破孔,共計布置5排,鉆孔深度為0.8 m,每個炮孔內填裝1支礦用乳化炸藥以及1支毫秒延期電雷管。

3) 起底到位后,對起底坑內進行整平,然后在起底坑內鋪設密集工字鋼梁,鋼梁長度為7.0 m,起底坑內共計鋪設42根鋼梁,鋼梁鋪設后兩端采用錨索穿拉并進行預緊。

4) 鋼梁鋪設完后對坑內進行混凝土澆筑,混凝土配比為水泥∶沙子∶石子=1∶2∶2,當混凝土澆筑厚度達0.2 m后停止澆筑,并在澆筑面上安裝4排錨桿,每排布置3根,錨桿長度為1.5 m,錨桿布置間距為1.5 m,排距為2.0 m,如圖4所示。

圖4 “人工假頂+密集工字鋼棚”聯合支護施工斷面示意(mm)

5) 錨桿安裝后繼續澆筑直至澆筑面與南回風巷二段底板平整,澆筑后4排錨桿外露端安裝長度為4.0 m工字鋼梁,共計安裝4根并采用螺母將其預緊。

3.2 架設密集工字鋼棚

為了進一步提高過巷期間頂板穩定性,人工復合假頂施工完后在復合假頂下方架設1排密集工字鋼棚。

1) 人工復合頂板施工完后巷道方可繼續掘進,為了防止EBZ型掘進機掘進時掘進量大導致頂板失穩現象,602運輸巷系統巷過巷期間采用全斷面光面爆破施工工藝,爆破孔深度為1.2 m,采用礦用三級乳化炸藥以及毫秒延期電雷管進行爆破,單茬掘進量控制在0.6 m范圍內。

2) 602運輸巷系統巷掘進至35 m處(距南回風巷二段邊緣5.0 m),開始架設矩形工字鋼梁,工字鋼梁主要由頂梁、棚腿、底座以及3組拉桿(頂梁、棚腿各1組)等部分組成,工字鋼梁架設間距為1.0 m。

3) 矩形工字鋼梁滯后掘進迎頭3.0 m處開始架設,當巷道掘進過巷5.0 m后停止架設鋼棚,共計架設15架鋼棚,所有鋼棚架設完后采用拉桿將相鄰兩架鋼棚進行固定防止倒架現象。

4) 鋼棚架設完后應對每一架鋼棚安裝質量進行檢查,鋼棚架設后保證鋼棚頂梁與頂板接觸嚴實,若巷道掘進期間發現鋼棚出現變形、斷裂現象時必須及時進行更換。

3.3 實際應用效果分析

截止2020年2月11日,602運輸巷系統巷已掘進90 m,對巷道過巷段采取施工人工復合假頂以及架設密集工字鋼棚后,對人工復合假頂處安裝頂板離層儀,通過30 d現場觀察發現,人工假頂以及密集工字鋼棚施工完后7 d范圍內,頂板出現局部蠕動變形現象,變形量為0.18 m,在7~16 d范圍內頂板蠕動變形逐漸控制,變形量為0.25 m,在16 d后頂板區域穩定;采取“人工假頂+密集工字鋼棚”后頂板未出現斷裂、破碎現象,有效解決了近距離煤層巷道掘進頂板支護難題。

圖5 602運輸巷施工人工假頂后圍巖變形曲線圖

4 結 語

長春興煤礦通過對601運輸巷系統巷過巷期間采取“人工復合假頂+密集工字鋼棚”聯合支護技術后,通過實際應用效果來看,取得了顯著應用成效:

1) 通過對過巷段采取人工復合假頂后,與傳統煤巖層頂板相比人工復合頂板穩定性強、密封效果好,而且有效解決了近距離煤層錨桿(索)支護難度大、支護效果差等技術難題。

2) 通過對過巷段架設密集工字鋼棚后進一步提高了頂板穩定性,避免了因頂板應力大導致頂板下沉、斷裂現象以及應力傳遞導致兩幫出現垮落以及片幫現象,具有顯著應用成效。

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