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調節閥填料處介質泄漏的技術性分析及處理

2022-06-24 03:37呂朝帥李保林張親保
設備管理與維修 2022年10期
關鍵詞:閥桿調節閥填料

呂朝帥,李保林,張親保

(海洋石油富島有限公司,海南東方 572600)

0 引言

海洋石油富島有限公司化肥一部日產1000 t 合成氨裝置,采用英國ICI-AMV 工藝,由承包商日本千代田化工建設,具有能耗低、大型化、運行安全可靠、流程簡潔的特點。該裝置于1996 年竣工投產,生產裝置已運行24 年,在裝置的回收系統(氨回收+氫回收)中,由于裝置設備的使用年限長,調節閥運行中發生填料函介質泄漏情況逐漸增多。對其中一臺(KV11008)調節閥填料泄漏問題,進行充分的技術分析,介紹實施改造的過程,處理的結果及得出結論,并提出該類調節閥后續的處理建議。

1 調節閥結構功能

1.1 工藝流程

合成氨裝置回收單元回收的氨作為產品氨送至氨收集槽08D001,回收的氫氣返回氨合成回路循環段補充進入合成塔反應并調整H2/N2比。該閥門在氫回收單元,其全關時進出口介質壓差達10 MPa,正常運行狀態下溫度變化范圍為5~230 ℃。

1.2 結構

KV11008 調節閥是氣動控制閥,其開關形式是氣開式、事故關閥型。調節閥是低進高出流向,調節閥的行程為50 mm。

調節閥KV11008 閥桿如圖1 所示,閥桿與閥芯是一體的,其總長度340 mm,閥桿長度為200 mm,閥芯20 mm,導向120 mm。其導向的作用是減小閥芯在流體的作用下的異常振動,保證閥桿與閥座、填料函的同軸度。經測量閥桿中填料相對運動長度為110 mm。

圖1 調節閥KV11008 閥桿

1.3 填料密封機理

該閥門原裝使用成型石墨填料,用于閥門閥桿與填料相對滑動部位的外密封,防止內部介質從相對滑動部位向外泄漏。該閥門一般有8~9 層填料。假設最上面為第1 層填料,第1 層填料受到填料壓蓋和填料壓環的共同作用,在此作用力下使填料軸向壓縮,進而往徑向膨脹產生塑性變形,擠壓填料函內壁和抱緊閥桿,起到密封作用,直至達到填料足夠的塑性變形,再將剩下的填料壓蓋和填料壓環的共同作用力傳到第2 層,以此類推直至最底層。填料的變形量也由第1 層逐漸變小,因而填料密封性能由上到下逐漸減弱。

2 調節閥填料處介質泄漏的原因分析

2.1 填料壓環與閥桿和填料函間隙對填料處介質泄漏的影響

通過對填料壓環進行測繪結果如圖2 所示,其內徑為17.04 mm、外徑為25.90 mm。測得填料函內徑為26.00 mm,則可以算出填料壓環與填料函半徑間隙為(26.00-25.80)/2=0.10 mm。

圖2 原裝填料壓環

測得閥桿直徑為16.00 mm,則可以計算出填料壓環與閥桿半徑間隙為(17.04-16.00)/2=0.52 mm。

如果閥桿與填料壓環、填料函與填料壓環間隙過小則可能導致其抱死,影響閥門的正常使用;如果閥桿與填料壓環、填料函與填料壓環間隙過大則可能引起閥門填料經常性介質泄漏,嚴重時介質帶動填料泄漏,導致每次緊固作用較小,多次緊固后會將預留緊固余量用完,造成嚴重泄漏,且無法緊固,影響裝置安全穩定運行。

考慮閥桿、填料壓環和填料函的熱脹冷縮、材料銹蝕、同軸度等問題,其半徑間隙應控制在適當的尺寸范圍。

由此通過測量計算,發現該閥門填料壓環與閥桿間隙過大,應對其做適當調整。

2.2 填料材質對填料處介質泄漏的影響

該閥門最初原裝填料為成型柔性石墨環填料,其潤滑性和膨脹性都比較好,但缺點是材質脆、易碎。

為克服成型柔性石墨環填料材質脆、易碎的缺點,建議將成型柔性石墨環填料與黑四氟編制填料共同使用,因為黑四氟編制填料很柔軟、潤滑好、沒有石墨顆粒在盤根表面,且溫度適用范圍小于280 ℃,可與成型柔性石墨環填料互補。

因成型柔性石墨環填料的材質脆、易碎,應放在填料函中間部位使用;由于黑四氟編制填料很柔軟,且沒有石墨顆粒在盤根表面,能很好的防止成型柔性石墨環填料磨下的石墨粉掉入回路,固將其安裝在上、下層面。

2.3 填料的安裝方法對閥門填料處介質泄漏的影響

填料裝入填料函內以后,經填料壓蓋和壓環對填料施加軸向力,使填料產生徑向塑性變形,與閥桿緊密接觸,形成密封。由該閥門填料密封的機理得知,該閥門填料在填料函中一般呈現上緊下松,受力不均勻,導致下部分填料徑向變形少,密封效果差。

在加裝填料時應一層一層添加,并同時用專用工具逐層壓緊,使填料初始便產生足夠的徑向塑性變形,使填料壓環和壓蓋施加的軸向力更多的傳遞下去,最終讓各層填料受到相對均勻的壓力。特別要注意的是若用盤根或開口填料,其開口方向上下層應錯開120°或180°放置。

3 調節閥的處理

(1)對調節閥填料函進行解體檢修,對填料壓環進行設計改造重新加工。改造后的填料壓環如圖3 所示,將其內徑由17.04 mm更改為16.40 mm,計算得出填料壓環與閥桿半徑間隙為(16.40-15.98)/2=0.21 mm。此時填料壓環與閥桿半徑間隙由檢修前的0.53 mm 減小至0.21 mm,填料壓環與填料接觸面增大,填料壓環均勻的將填料壓蓋的緊固力均勻地傳遞到填料,保證填料的密封性。

(2)該閥門原裝壓環在實際檢修中,由于閥門填料緊固至較低位置,所以填料壓環壓入填料函較深,露出的部分較少,填料更換檢修時填料壓環難以取出。在填料壓環上部增加1×1 的溝槽(圖3),方便填料檢修時填料壓環的取出,節省檢修的人力物力,縮短了檢修時間。

圖3 改造后的填料壓環

(3)將原裝成型柔性石墨環填料與黑四氟編制填料共同使用,克服成型柔性石墨環填料的缺點,增加密封可靠性。

通過上述的處理,對閥門進行清洗、回裝、投運,調節閥填料經常泄漏介質的故障消除,故障問題得到解決。

4 存在問題分析

(1)閥門填料壓環設計存在不足,填料壓環內徑與閥桿間隙過大,造成填料壓緊不均勻,不能使填料均勻的包圍在閥桿和周圍,對閥桿施加的徑向密封力也不均勻,使填料密封存在薄弱點,是造成閥門填料處介質泄漏的原因之一。

(2)閥門填料材質的選用存在不足,由于閥門內介質為氫氣,其氣體分子極小,密封難度很高,進而對填料材質的要求也很高。所以原裝的成型柔性石墨環填料材質脆、易碎,是造成閥門填料處介質泄漏的次要原因。

5 結束語

由于閥門填料壓環的設計和填料材質的選用不合理,運行中存在閥門填料處介質泄漏在所難免,閥門填料部分經過改造和修理徹底解決了閥門填料處介質泄漏問題,基本上保證了閥門填料在一個運行周期內安全穩定運行。

因為閥門填料密封機構存在設計上的不足,經過此次對填料機構的填料壓環及填料材質安裝的設計改造,已經基本解決填料處介質泄漏問題。但是由于該閥門工作溫差大、壓力高,且介質為氫氣,所以該調節閥填料處仍有介質泄漏的可能性。為確保裝置的穩定運行,仍需對該閥門進行適時的監測,另外建議在可燃氣、有毒氣體的閥門選型應選擇波紋管密封形式的閥門。

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