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松軟圍巖溜子道巷道支護參數優化技術研究

2022-07-25 09:02王軍華
煤炭與化工 2022年6期
關鍵詞:測站錨索錨桿

王軍華

(邯鄲通順礦業有限公司,河北 邯鄲 056201)

0 引 言

我國煤炭開采主要以井下開采為主,因此會在地下掘出大量巷道[1]。近些年來,煤炭開采難度不斷增加,各種支護問題也隨之而來。巷道在掘進過程中,工作面所處的應力環境和圍巖條件更為復雜,但是由于支護設計之初考慮因素不全面,導致支護巷道圍巖變形量較大,難以滿足現場實用需要,因此煤巷的支護問題越來越突出[2-6]。不僅如此,巷道開挖后使圍巖應力重新分布,造成局部高應力集中,增加了巷道支護的困難,降低支護效果,甚至完全失去效果[7-8]。近些年,關于高應力、大斷面巷道圍巖變形破壞的研究,大多是通過處理復雜頂板支護難的問題來解決巷道的穩定[9-12],強幫支護的技術也取得不錯的效果[13-14]。本文針對大社礦921102 溜子道掘進工作面錨桿、錨索著力基礎較弱、頂板穩定性差,且參數不合理的情況,對巷道支護參數進行優化。

1 概 況

大社礦2 號煤層屬穩定煤層,結構復雜,含有2 層次煤條帶及2 層夾矸,上層夾矸距煤層頂板0.3 ~ 0.5 m,厚0.05 m,下層夾矸距煤層底板1.5 m,厚0.1~0.2 m,平均煤厚5.8 m。煤層硬度為2~3,巖層硬度為3~7。老頂為中粒砂巖,直接頂為粉砂巖,直接底為粉砂巖,老底為中粒砂巖。該工作面主要為單斜構造,巖層走向NE,傾向NW。斷裂構造以NE 向正斷層為主,NW 向次之。大社礦2 號煤為煤與瓦斯突出煤層,該工作面進行區域預測并出具了區域預測報告。經峰集通防便字[2019]第43 號文批復,大社礦2 號煤層921102 工作面區域無煤與瓦斯突出危險。掘進期間預計瓦斯涌出量為0.5~1 m3/min。煤層為Ⅲ類不易自燃煤層;煤塵具有爆炸性,爆炸指數為8.43%~11.84%。周圍老巷及斷層較多,致使掘進過程中地壓對生產影響較大。

2 錨桿、錨索支護參數

921102 溜子道毛寬5 000 m,毛高3 200 mm。巷道使用多個錨桿、錨索,布置推薦方案如圖1 所示。頂板安裝5 根短錨索,每2 根間距1 100 mm;兩幫分別各安裝4 根錨桿,每2 根間距為1 000 mm,巷道幫部錨桿以及頂板短錨索排距參照間距為1 200 mm。溜子道頂板全錨索支護情況如圖1所示。

2.1 頂板短錨索

使用規格為φ17.8 mm×3 000 mm 的低松弛鋼絞線制作,搭配上150 mm×150 mm×10 mm 高強拱形托盤以及高強鎖具,并將其壓在鋼筋梯子梁上。加長樹脂錨固,鉆孔直徑≤30 mm,使用規格為K2360 的錨固劑1 支以及規格為Z2360 的錨固劑2 支。頂板配以雙抗塑料網、鋼筋網和鋼筋梯子梁用來輔助支護,采用直徑為6 mm 的鋼筋焊接而成的經緯網做鋼筋網,網格大小為100 mm×100 mm,頂板鋼筋網和雙抗網尺寸均為5 000 mm×1 100 mm(也可以是2 550 mm×1 100 mm 兩片),相鄰網搭接約100 mm,使用12 號鐵絲鈕扣聯結,聯結間距小于或等于100 mm,錨索托盤必須壓住鋼筋梯子梁并壓在2 片網搭接部分。頂板梯子梁采用直徑16 mm 的鋼筋焊接而成,其尺寸為5 000 mm(長度) ×100 mm(寬度),梯子梁上在相應位置布置錨索孔,孔間距1 100 mm,利用短錨索將梯子梁、鋼筋網和雙抗網壓緊接頂。短錨索預緊力應大于或等于200 kN。

2.2 頂板長錨索

使用直徑為22 mm、長度為7 m 的1×19 股高強度低松弛鋼絞線制,有效使用長度約6.7 m,錨索按“2121”形式布置,排距1 200 mm,緊跟掘進迎頭施工。2 根錨索間用鋼筋梯子梁聯結,鋼筋梯子梁采用直徑16 mm 的鋼筋焊接而成,其尺寸為2 800 mm(長度) ×100 mm(寬度),梯子梁上在相應位置布置錨索孔,孔間距2 200 mm,嚴格按照路線緊跟掘進施工。錨索鉆孔直徑≤30 mm,錨固使用1 卷K2360 和2 卷Z2360 樹脂錨固劑,理論錨固長度約2 289 mm,在錨索錨固端2 100 mm 所在位置添加擋圈。托盤使用300 mm×300 mm×16 mm 的高強球型托盤,錨索預緊力應≥200 kN。

2.3 兩幫錨桿

錨桿使用的是右旋螺紋鋼高強錨桿,錨桿使用鋼材屈服強度應大于或者等于335 MPa,規格為φ20 mm×2 400 mm,使用150 mm×150 mm×10 mm 高強拱形托盤以及高強螺母作為搭配,包括減摩墊圈;錨固參數:鉆孔直徑≤30 mm,加長錨固,樹脂藥卷每個孔使用2 支,錨固劑規格分別為為K2360、Z2360,每個使用1 卷;輔助支護:使用雙抗網及鋼筋梯子梁來輔助支護兩幫,鋼筋梯子梁寬80~100 mm,采用φ16 mm 的鋼筋焊接而成,托梁長度為3 200 mmm。雙抗網相鄰網搭接約100 mm,采用12 號鐵絲鈕扣聯結,聯結間距不大于100 mm,2 片網搭接部分必須使用錨桿托盤壓住。

錨桿安裝預緊力,最初使用錨桿鉆機安裝錨桿攪拌樹脂藥卷,接著用扭矩放大器或者扭矩沖擊器擰緊螺母,安裝完成錨桿預緊力矩應大于或者等于200 N·M。

3 工業性試驗

對巷道支護設計優化后,對巷道圍巖變形進行了監測,評估支護方案的合理性,有需要時調整支護設計,對巷道表面進行位移監測,包括頂底板相對移近量和兩幫相對移近量。采用十字布點法安設測站,每個測站應安設2 個監測斷面,基點應安設牢固。在距離試驗巷道開口段50 m 左右布置第一個測站,在距離試驗巷道開口段100 m 左右布置第二個測站,對巷道頂底板移近量和兩幫移近量進行觀測和分析,測站剛剛建成時,第一次測定在布置當天進行,之后每天進行1 次觀測,20 d 后降低頻率,3 d 進行1 次觀測。圖2、圖3 為巷道采用新的支護設計后的兩測站頂、底板及兩幫圍巖移近量變化。

圖1 溜子道頂板全錨索支護示意Fig.1 Roadway roof support all used anchor cable

可以看出,剛開始支護時,巷道掘進的動壓影響較大,巷道圍巖變形較大,巷道頂、底板移近量和兩幫移近量變化幅度大,變形量大。但10 d 以后,支護開始起到一定作用,頂板、兩幫移進量上升趨勢開始變緩,而且在巷道掘進中后期時,巷道圍巖應力重新分布,頂底板移進量、兩幫移進量趨于穩定,說明巷道參數優化設計取得了一定效果。測站1 頂底板移近量穩定在153.6 mm,兩幫移近量穩定在101.0 mm;測站2 頂底板移近量穩定在150.4 mm,兩幫移近量穩定在102.8 mm。圍巖變化趨于穩定,可見參數優化后的頂板全錨索支護滿足巷道掘進要求。

圖2 1 號測站巷道表面位移Fig.2 Roadway surface displacement of No.1 station

圖3 2 號測站巷道表面位移Fig.3 Roadway surface displacement of No.2 station

4 結 論

(1) 通過理論分析,對溜子道掘進工作面錨桿、錨索著力基礎較弱、巷道掘進超前支承壓力較大的問題,采用頂板全錨索支護技術,解決了大社礦溜子道工作面的掘進支護難題,提高了巷道掘進率,保證快速安全生產,提高了經濟效益。

(2) 工業性試驗結果顯示,使用聯合支護技術優化后,減輕了巷道礦壓。巷道圍巖變形量減小,且巷道圍巖變形在25 d 左右趨于穩定。該方案提出的參數優化合理可行,支護強度適中可靠,能夠保證大社礦溜子道工作面巷道的長期穩定與安全使用。

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