?

空氣泡沫驅應用效果研究

2022-09-22 01:56周方迪趙彬彬郜元元
石油化工應用 2022年8期
關鍵詞:水驅空泡氣液

王 健,李 瑞,周方迪,趙彬彬,郜元元

(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)

1 試驗機理研究

1.1 封堵調剖

當泡沫進入地層時,先進入高滲透層,由于賈敏效應,流動阻力將逐漸增加,主要表現是降低注入流體的流度,改善流度比,降低流體的相對滲透率,延緩注入流體的突破時間,封堵高滲層的大孔道,改變液流的方向,較好地實現封堵作用,所以隨著注入壓力的變大,泡沫可依次進入低滲透層,提高波及系數。同時,泡沫中的氣泡形狀是可變的,因而可以進入和填塞各種結構的孔隙,把不連續的殘余油驅出,從而提高微觀波及效率。同時發泡劑本身是一種表面活性劑,能大幅度降低油水界面張力,增加油對巖石表面的潤濕角,有利于提高驅油效率。

1.2 提高油層能量

室內試驗結果表明,空氣能有效進入基質巖心中,降低注入壓力,提高了油藏注入能力,同時也補充了地層能量。試驗認識:氣體能夠進入更微小基質孔隙,空氣的注入能力高于水驅;氣驅比水驅巖心內部壓力高,能夠補充地層能量。

2 試驗概況

2.1 試驗進展

A 油藏2009 年12 月起開始在試驗區開展先導試驗、擴大試驗,至2013 年底形成了15 注63 采的試驗規模,空氣泡沫的持續注入,有效的改善了地層環境,驅替效果明顯,提高了采收率,區塊自然遞減持續降低,實現了老油田硬穩產[1-3]。

2.2 開發指標

A 油藏整體注入后,試驗區開發形勢逐步好轉,含水上升率下降,階段自然遞減下降,受間歇注入影響,空泡封堵性能有所減弱,2018 年油井含水上升加劇,自然遞減增大,空泡驅提高采收率效果變差(見圖1、圖2)。

圖1 空泡驅歷年含水上升率柱狀圖

圖2 空泡驅歷年階段遞減柱狀圖

3 效果提升配套技術研究

3.1 持續探索合理注入參數,有效提升試驗效果

2021 年通過與空泡驅機理結合,并深化注入參數研究,重點突出氣液比等關鍵參數優化調整,不同氣液比條件下月度遞減率相關性明顯,氣液比由1.20 上升至3.02,月度遞減由最初的0.97%下降到0.61%,含水率上升幅度下降0.35%,含水上升受控,日產油量穩定,油藏開發形勢向好,試驗效果逐步體現。

3.2 開展注氣剖面測試新技術試驗,掌握注氣井吸氣狀況

通過對比歷年同位素測試吸水剖面發現一段不吸水比例逐年增大,并普遍存在吸水段下移現象,為掌握空泡驅真實吸水、吸氣狀況,2019 年開始開展注氣剖面測試2 口,結果顯示在單注泡沫、單注空氣、氣液混注三種狀態下測試,A 井確定上下兩段均吸水吸氣,氣液混注狀態存在一定油水分異現象;B 井確定下層為主力吸入層段,同時引入持氣率測試,氣液混注測試顯示上層吸氣、下層吸液,氣液分異更加明顯,分析認為泡沫液與空氣在井筒內存在分異現象,受層內非均質性影響,氣體進入滲透率及孔隙度較高層段。

3.3 開展多種技術組合拳應用,不斷改善試驗效果

針對單一空氣泡沫驅改善水驅效果差、吸水剖面持續變差或者開發形勢惡化的井組開展堵水聯作試驗,2019 年實施4 口堵水調剖,實施后吸水厚度由7.8 m 上升到10.1 m,水驅儲量動用程度由60.9%上升到78.1%,遞減率由13.7%下降到10.9%,含水上升速度由5.9%下降到3.4%。

2021 年實施4 口堵水調剖,實施后可對比井吸水厚度由3.3 m 上升到6.0 m,水驅儲量動用程度由41.3%上升到70.5%,月度遞減率由0.89%下降到0.01%,含水上升速度由0.51%下降到-0.03%。整體水井剖面綜合治理效果明顯,水驅儲量動用程度增加,油藏開發形勢好轉。

3.4 低產井措施挖潛,提高儲量動用程度

通過氣液比優化和注采調整強化后,地層能量逐步恢復,針對低產低效井實施措施引效,均衡平面產液結構,實施壓裂引效14 井次,單井日增油0.9 t,有效期233 d,年增油量2 939 t,措施效果較好。同時開展單砂體刻畫研究,在精細注采對應基礎上,開展小層動用,針對有注無采井實施補孔3 口,單井日增油1.2 t,持續有效,油藏儲量動用程度上升。

4 提升試驗效果配套技術應用效果評價

4.1 水驅狀況有所改善,裂縫封堵效果得到體現

2018 年水驅效果變差后,通過優化注入參數,加大堵水聯作,水驅指數下降0.1,存水率逐步穩定至0.66,目前水驅狀況有所好轉,對比歷年試井資料,空泡注入后注水井探測半徑下降120 m,裂縫半長下降13 m,空泡封堵作用得到進一步增強。

4.2 能量分布趨于均衡,主側向壓差逐步縮小

規模注入后地層壓力逐年上升,2018 年壓力保持水平達到130.1%,對比合理壓力保持水平110%明顯偏高,2021 年通過開展優化注采比,壓力保持水平降至127.2%,主側向壓差下降0.3 MPa。

4.3 含水上升率下降,提高采收率趨勢有所好轉

試驗區動態響應敏感性強,表現為停氣效果變差、注氣效果變好特征,整體穩定注入期間穩油控水效果較好,2019 年以來通過開展各項配套技術應用,A 油藏空泡驅含水上升率下降1.1%,日產油量趨于穩定。

對比水驅開發區塊,空氣泡沫驅控含水效果較好,水驅特征曲線斜率變緩,存水率增加,提高采收率發展趨勢良好,預測提高采收率10.21%。

5 結論及認識

(1)注入參數趨于合理。通過不斷優化注入參數(氣液比上升1.16,注采比下降0.45),試驗效果逐步增強。

(2)改善水驅效果明顯。通過加大堵水聯作,水驅指數下降0.1,存水率逐步穩定至0.66,試驗區水驅狀況有所好轉,空泡封堵作用得到進一步增強。

(3)技術組合拳應用是提升試驗效果的方向。開始注入階段單一空氣泡沫驅改善水驅、穩油控水效果明顯,但隨著采出程度增加,效果減弱,多項技術組合拳應用是提升試驗效果的關鍵。

(4)氣體優先物性較好層段。泡沫液與空氣在井筒內存在分異現象,受層內非均質性影響,氣體進入滲透率及孔隙度較高層段。

(5)預測提高采收率10.21%。

猜你喜歡
水驅空泡氣液
運載火箭氣液組合連接器動態自動對接技術
低弗勞德數通氣超空泡初生及發展演變特性
二維爐膛氣液兩相對沖流動數值模擬
微重力下兩相控溫型儲液器內氣液界面仿真分析
水下航行體雙空泡相互作用數值模擬研究
改質水驅砂巖油藏生產動態預測方法
淺析BQ油藏開發效果評價
油田區塊的最優驅替開發方式決策:基于全生命周期視角
艦船科學技術(2017年11期)2017-11-27
基于新型C4D的小管道氣液兩相流流型辨識方法
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合