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廢酸裂解爐火焰檢測信號不穩定的原因分析及措施

2022-09-27 06:23趙小存
硫酸工業 2022年6期
關鍵詞:燃燒室檢測器酸性

趙小存,趙 燕

[中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司,寧夏靈武750411]

在廢酸裂解裝置中,火焰檢測器對裝置的穩定運行起著至關重要的作用?;鹧鏅z測器是熄火保護裝置的重要組成部分,配套有燃燒控制系統,可實現燃燒器的點火與熄火保護,在燃燒器意外熄火時快速切斷向裂解爐供應的可燃氣,同時切斷廢硫酸進料,并進行聲音報警和記錄提醒,防止爐膛燃料聚集引起爆炸。

若火焰檢測信號消失,裝置聯鎖關閉所有燃氣(天然氣、解析氣、酸性氣)和廢硫酸進料快切閥門,并將霧化廢硫酸的壓縮空氣閥開度設置為20%,長明燈火焰保持燃燒,延時180 s后停止空氣風機的運行,再延時180 s后停止主鼓風機,盡可能燃燒掉可燃氣體,用空氣置換爐膛和整個系統,防止可燃氣聚集發生閃爆。因此,火焰檢測信號聯鎖的可靠性,對裝置的安全性與穩定運行起著不可替代的作用。筆者著重介紹了火焰檢測器的工作原理及影響因素,針對火焰檢測信號不穩定的問題,分析其原因,提出了解決措施。

1 火焰檢測器的工作原理

中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司(以下簡稱寧夏能化)廢酸裂解裝置的火焰檢測器是由科融環境提供的XHT-5 UVA-1-B-290/38型內窺式紫外線火焰檢測器,設計和制造符合國家防爆標準的有關規定。該火焰檢測器由火焰處理器與紫外光敏探頭兩部分組成,主要用于長期連續地監測各種輕油及燃氣燃燒的火焰,處理器與探頭間由兩芯雙絞屏蔽電纜連接。電纜線徑及長度會對火焰檢測效果產生影響,建議線徑不大于1.0 m2、長度不超過20 m,否則可能檢測不到火焰。探頭尾部安裝有UV光敏管,火焰發出的光信號傳至UV光敏管上,由UV光敏管完成光電轉換。

火焰檢測探頭與處理器間的信號傳輸采取電流傳輸方式,以提高抗干擾能力,并通過兩芯屏蔽電纜進行,火焰檢測處理器將探頭傳來的信號通過匹配電路、施密特觸發器、單穩態觸發電路進行處理后,進行有無火焰的判別,并給出相應指示及輸出?;鹧鏅z測器工作原理見圖1。

圖1 火焰檢測器工作原理

紫外線火焰檢測器適用于氣體燃燒時燃燒強度高、燃料組分有較大變化后可燃物質含量比較高的情況。紫外線火焰檢測器可以直接檢測火焰中波長為160~260 nm的紫外光,響應速度快,但靈敏度較差,火焰檢測器表面允許最高溫度為85 ℃,檢測距離200~6 000 mm,只能用于距離較短、潔凈的封閉環境,因此存在一定的誤報率。

2 火焰檢測信號間斷性消失的影響因素

2.1 火焰檢測器安裝位置的影響

寧夏能化的廢酸裂解裝置在爐膛負壓-0.2~-0.05 kPa工況下運行,改造前期設計的兩個火焰檢測器安裝的檢測方向與燃燒室軸線垂直,在負壓、助燃空氣風量、燃氣的影響下,火焰整體由燃燒室偏向裂解爐方向,火焰發出的紫外光偏離探頭的視角,造成火焰檢測信號頻繁消失,觸發裝置聯鎖停車。通過觀火孔觀察火焰燃燒方位,對比托普索焚燒爐火焰檢測器的安裝方向,對火焰檢測器的安裝位置進行改造。檢測方向與燃燒室軸線的夾角調整為30°,正對火焰燃燒火蕊,即火焰總長度的三分之一處[1],解決了燃燒火焰紫外光偏離檢測器視角的問題。

火焰檢測探頭的安裝位置及要求非??量?,如果檢測探頭安裝的位置或角度不能滿足條件,火焰檢測器將不能準確地捕捉到紫外光,進而檢測不到火焰或檢測效果不穩定?;鹧鏅z測器的安裝應注意以下幾點:

1)火焰檢測探頭應安裝在爐壁不易結焦處。

2)火焰檢測探頭視角范圍內的目標火焰應比較穩定,在改變風量及調節燃燒氣流量時不會造成目標火焰脫離視角范圍。

3)在火焰檢測探頭視角范圍內不能有妨礙檢測的物體,如爐墻、水管、筋板等物體對火焰檢測形成障礙,應對上述物體進行修改,并使所有修改盡可能減小對風量的影響。

4)應安裝在目標火焰的上部或側面,所有視角內應盡可能充滿目標火焰,同時使探頭對準目標火焰根部,盡量避開其他火焰。

2.2 裂解爐內環境的影響

含有多種礦物元素的廢硫酸,在裂解爐內分解成大量的SO2氣體和含有鈣、鐵、硅、磷等元素的粉塵顆粒,同時產生大量水蒸氣和不燃燒的惰性氣體?;鹧鏅z測器是用法蘭固定安裝在導管內部,導管前端對著火焰高溫區域,溫度應不高于180 ℃。

高溫會損壞火焰檢測器的處理器和檢測探頭,檢測探頭的冷卻介質采用干燥、潔凈、常溫的壓縮空氣,入口流量應大于等于1.5 m3/min,且連續不間斷地對火焰檢測器進行冷卻降溫。

火焰檢測探頭位于燃燒器中,探頭與火焰間充滿燃氣,若裂解爐呈正壓狀態,探頭前端可能會出現結焦或石英鏡片積灰。另外,燃氣中含有大量三原子分子的物質、雜質和水蒸氣,極易部分或全部吸收火焰發出的紫外線,導致檢測不穩定或根本檢測不到火焰。為了避免上述情況的發生,應保證裂解爐內部處于負壓狀態,火焰檢測器安裝導管入口與爐膛的壓差應大于等于1.46 kPa,且有不間斷的新鮮壓縮空氣對檢測探頭進行冷卻和吹掃。

2.3 可燃氣組分的影響

在低溫甲醇洗裝置中,吸收了H2S和COS的富硫甲醇,在熱再生塔中加熱再生,經過冷卻后對產出的酸性氣體進行分析,數據見表1。

表1 酸性氣組分設計值和實際值 φ: %

由表1可知,有效氣體H2S的實際含量明顯低于設計值。進氣化爐的煤漿硫含量不同,實際操作也會影響酸性氣中H2S的含量,通過對現場手動取樣數據的計算和分析,得出酸性氣中φ(H2S)約為20%,不燃氣體φ(N2)和φ(CO2)約為79%。低濃度H2S酸性氣不易燃燒,在惰性氣體(N2、CO2)含量比較高的情況下,可燃氣體燃燒時紫外線光波會隨機變化,波長變短,強度變弱,此時檢測器的信號會出現跳躍。在裂解爐爐膛負壓(-0.05~-0.2 kPa)的環境下,爐內介質會快速向爐尾移動,也會造成火焰檢測信號不穩定。

寧夏能化的廢酸裂解裝置的裂解爐燃氣是天然氣(主要成分為CH4)和變壓吸附置換解析氣[其中φ(H2)6%、φ(CO)93%]。為了解決火焰檢測信號不穩定的問題,寧夏能化設計了可燃氣體進裂解爐的多管路管線,CH4、H2和CO這三種氣體燃燒時能輻射出大量的紫外線,可以彌補酸性氣燃燒時紫外線輻射弱的弊端。另外,通過優化操作,將一部分酸性氣體回流到H2S濃縮塔進行提純,氣提分離出部分CO2,提高進裂解爐酸性氣的H2S濃度,使燃燒更穩定。

2.4 進料溫度的影響

進料溫度對裂解爐的整體溫度影響比較大,尤其是在冬天影響更為明顯。酸性氣和助燃空氣的溫度接近-10 ℃,天然氣和解析氣的溫度也在0 ℃左右,溫度太低,燃燒室燃氣噴嘴處達不到燃燒條件,所有燃氣在進入高溫爐膛后才會燃燒,火焰檢測視角范圍內無燃燒火焰,造成火焰檢測信號消失。

為了保證酸性氣和燃氣在燃燒室噴嘴處能穩定燃燒,可采取以下措施:①控制燃燒室的爐膛溫度在1 000 ℃以上;②通過熱循環風機將進入燃燒室的助燃空氣溫度提升到600 ℃以上;③通過提升源頭溫度和保溫,將酸性氣的進口溫度提高到10 ℃以上。

2.5 助燃空氣風量的影響

燃燒室燃氣噴槍管線采用分布式獨立結構設計(見圖2),使燃氣流能夠充分彌散入空氣流中。燃氣噴頭采用防風結構,配合旋流式穩焰器,酸性氣噴嘴根據其壓力設計采用扇形旋渦式噴射(見圖3),酸性氣和助燃空氣逆時針旋轉,可增強酸性氣與空氣的混合效果,提高酸性氣的燃燒能力。裂解爐內有三堵蓄熱墻,能夠增加物料停留時間,阻止熱能快速流失,使旋轉的混合氣和高溫裂解物料均勻地向爐尾移動,促進燃氣充分燃燒、廢酸裂解完全。

圖2 燃燒室燃氣管線結構設計

圖3 裂解爐燃氣噴頭

如果助燃空氣風量過大,燃燒室內的火焰在超大風量工況下不穩定,火焰被吹離探頭檢測范圍,會致使檢測信號消失;如果助燃空氣風量不足,燃燒室缺氧會造成可燃氣不能充分燃燒,同時三原子分子物質、雜質和水蒸氣吸收火焰發出的紫外線,使燃燒器內的紫外線減少,導致火焰檢測信號跳躍或消失,故調節好配風比,對火焰檢測至關重要。經生產實踐證明,調節燃氣與空氣體積比為1∶(10~15)[3],助燃空氣總流量控制在3 800~5 500 m3/h(根據負荷進行調整),燃燒室閥前助燃空氣的壓力調節至1.5 kPa左右,空氣大閥開度為23%左右,有助于燃燒火焰穩定。

3 結語

寧夏能化廢酸裂解裝置在開車初期,由于裂解爐火焰檢測信號不穩定造成聯鎖停車不能正常投用,導致頻繁停車,給裝置的穩定運行埋下了重大隱患。該公司結合廢酸裂解裝置的運行情況,分析

了火焰檢測器的安裝位置、裂解爐內的環境、酸性氣成分、進料溫度和助燃空氣風量等因素對火焰信號穩定性的影響,對檢測設備和操作參數不斷地進行改進,解決了火焰檢測信號不穩定的問題,為裝置的平穩運行奠定了基礎,也為同類型燃燒裝置的操作提供參考。

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