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某客車轉向異響故障分析及優化

2022-12-02 07:48范明果梁昌水闞守旭王燕青劉勇峰
內燃機與配件 2022年19期
關鍵詞:轉向器軟管油管

馬 雁,范明果,梁昌水,闞守旭,王燕青,李 帥,劉勇峰

(1.內燃機可靠性國家重點實驗室,山東 濰坊 261061 2.濰柴動力股份有限公司,山東 濰坊 261061)

0 引言

轉向系統是控制汽車行駛方向的樞紐,其性能好壞直接關系到車輛操縱性和安全行駛。轉向系統的功用是依照駕駛員的思想與意愿[1],實現汽車行駛方向的改變和保持汽車穩定的行駛路線。轉向系統一般可分為機械轉向系和動力轉向系,重型商用車全部使用助力系統輔助轉向系統,以機械轉向系統為基礎,增設助力裝置[2]。大多數轉向問題都是匹配不合理導致,少數是安裝使用原因導致。

某出口客車裝配完成后,出現原地踩油門從怠速到最大油門時,駕駛員在朝左、右打方向盤時發出持續“嗯嗯”聲,發動機轉速越高異響越明顯,由于轉向器左向無法正常卸荷,向左打死方向盤時,異響最嚴重。本文針對該客車的轉向異響故障,采用特定的試驗方法對整車進行試驗并分析,確定故障源并進行驗證優化。

1 轉向系統介紹

動力轉向系按動力介質的不同,可分為氣壓式、液壓式和電動式三類。液壓動力轉向系統是以液壓油為動力傳遞介質,通過液壓泵產生液壓力來實現對汽車車輪的控制[3]。液壓動力轉向系統能夠對轉向盤的沖擊進行緩解,工作靈敏度高、結構緊湊、外廓尺寸較小、工作滯后時間短,而且能吸收來自不平路面的沖擊。因此液壓動力轉向系統已經越來越廣泛地應用于商用車領域[4]。本文所研究的轉向系主要指液壓動力轉向系統[5]。

液壓動力轉向系統主要由轉向盤、轉向軸[6]、轉向油泵、轉向油罐、機械轉向器、轉向搖臂、轉向拉桿、轉向控制閥、轉向節、轉向臂、轉向動力缸和轉向橫拉桿等組成,如圖1所示。

轉向助力系統基本是借助車輛本身發動機提供動力,稱為動力轉向系統。根據GB7258規定,客車在加裝轉向助力系統之后,必須只起到助力作用而不改變動力轉向器構的特性。根據客車使用環境及特點對轉向系統提出以下性能要求:a)轉向靈敏操縱輕便;b)確保轉向安全可靠;c)轉向的通過性;d)保持正常直線行駛和自動回正;e)保持路感;f)隨動作用。

2 轉向異響故障概述

客車轉向系統故障主要包括轉向沉重、轉向異響、轉向盤自由間隙過大、高速行駛轉向盤飄、轉向盤抖動和轉向盤不能自動回位等故障,對車輛的操縱穩定性[7]、舒適性及行車安全性產生重要影響。其中轉向異響是液壓助力轉向系統中最為常見的一種故障類型。

轉向異響是指汽車轉向系統在正常使用過程中發出的異常噪音??刂崎y、轉向油管和轉向油泵等位置的故障,都可能引發系統的異響問題。轉向異響主要包括機械摩擦噪音、油泵噪音、管路噪音和轉向器內部油路。轉向異響常見的表現形式是在整車原地怠速打方向時,轉向系統發出沉悶類似“呃、呃”的聲音。造成這種現象的主要原因和解決措施如下:

(1)動力轉向器或轉向泵損壞或磨損嚴重[8],齒輪、齒條調整不當。更換動力轉向器或轉向泵,調整齒輪和齒條,可解決問題。

(2)動力轉向器(方向機)設計不合理。主要是設計匹配流量較大,此時應進行匹配校核,選擇合適流量轉向泵匹配。

(3)管路設置軟管+硬管結構,會造成系統產生共振,產生異響。應盡量避免采用硬管結構,減少共振發生。

(4)轉向系統壓力(機械傳動部分阻力大)過大致使脈動頻率加大出現聲音。降低機械傳動部分阻力,可避免異響發生。

(5)轉向系統管路安裝彎折、變形過大或進油管路通徑過小,造成吸油不暢。故在管路匹配上應使用通徑較大的進出油管,當進出油管采用鋼管,安裝時避免較大彎折或U型彎管。

(6)轉向系統油液不足或油罐濾芯被堵造成吸油不足。應及時補充油液和更換濾芯可解決問題。

(7)轉向系統密封失效,導致系統進氣。此時應檢查進油管路的各連接處并擰緊,必要時更換密封件。

3 客車轉向異響故障解決及優化

利用西門子公司的LMS噪聲振動分析儀、三向加速度傳感器和麥克風等設備,對發生異響故障的7.9米出口客運車整車的NVH現象進行試驗。

3.1 異響源判斷

該客運車所使用的轉向泵葉片數為10個,轉向泵流量為11L/min,排量為16mL/r。噪聲測點位于整車前部下方,靠近轉向器位置;圖2、3、4為原狀態車輛不轉向、左、右打死方向盤,升速工況噪聲的Color map圖,異響頻率階次表現為10階,20階,10階與轉向泵葉片數、泵油頻次相對應,另外由于轉向泵為雙作用泵(雙進油口、雙排油口),其存在較大的20階噪聲。

振動測點A~G分別布置在轉向泵到轉向器高壓油管及卡箍附近,其中測點A為轉向器與轉向泵之間管路的第一個直角后處。由振動測試數據對測點進行頻譜分析,測點7在車輛左打死方向盤時升速工況振動如圖5所示。

由試驗數據可知:

1)測點A~G的振動烈度都超過40mm/s,最大能達到110mm/s,說明油管的整體振動較大。

2)管路振動頻譜特性同樣為10階、20階,管路振動最大方向為X向,與液壓油流向一致。

由測試結果可以得出結論:該客車的轉向異響產生自轉向系統內液壓油的壓力脈動,造成壓力脈動過大的原因為液壓油管路90°折彎過多,管路為鋼管,管路振動較大,轉向泵本身激勵較大等是整個系統問題。

3.2 改進方案驗證

根據上述試驗結果,提出改進方案,驗證轉向泵流量、排量、管路狀態等參數對異響的貢獻。表1為左轉向10階、20階噪聲幅值統計。

表1 各狀態異響噪聲幅值統計-左轉

表1中半軟狀態為轉向器側高低壓油管采用較短的軟管連接,全軟狀態為整個管路采用軟管連接,半軟狀態如圖6所示。

由試驗數據可知:

1)整車在相同轉向泵情況下,轉向器端換成軟管后,噪聲幅值下降5dB(A)左右。

2)轉向系統液壓油管路同是軟管狀態,排量一致,流量越小,噪聲越小。

3)轉向系統液壓油管路同是軟管狀態,流量一致,排量越小,噪聲越小。

因此,對于減小異響方面,液壓油管路的軟管路優于硬管路,小流量優于大流量,小排量優于大排量。

根據上述試驗結果,選取12葉片降流量轉向泵進行試驗驗證,該轉向泵的流量為10L/min,排量為12mL/r??瓦\車的整車在原地最高油門向左、右緩打方向進行噪聲測試,測試結果為:

1)整車的方向盤向左打過程,12葉泵優于10葉泵;全軟管車輛向左不卸荷,噪聲最大。

2)整車的方向盤向右打過程,12葉泵優于10葉泵;全軟管最佳。

不同車輛及各狀態下異響噪聲測試幅值見表2,測試工況為整車最高油門,向右緩打方向盤(向左轉車輛卸荷狀態無法保證)。

表2 右轉時不同葉片數轉向泵異響噪聲幅值統計

從測試結果可以看出:

1)對比所有車輛的右轉工況,最優狀態都為全軟管狀態。

2)12葉的降流量泵與原泵的異響噪聲相比,數值大幅下降,在車輛、管路參數不變的情況下,下降6dB(A)左右。

3.3 最終狀態確認

現場根據實際情況,在采用12葉降流量泵的基礎上,對整車的其他參數進行了優化,最終確定方案如下:

1)確保轉向器在左、右轉向時處于正確的卸荷狀態(不卸荷對于轉向異響影響較大)。

2)轉向器側的高、低壓油管采用軟管連接形式。

3)采用12葉片、10L/min流量、12mL/r排量的轉向泵(需進行轉向泵可靠性驗證)。

4)優化轉向泵到轉向器之間管路,去 90°折彎,去掉兩個管路固定卡箍,主機廠后期優化管路與車體連接,采用較軟的橡膠卡箍固定。

最終測試結果如表3所示,轉向泵的異響噪聲幅值為78dB(A),說明優化措施有了較好的效果,達到了客戶接受水平。

表3 最終狀態與各狀態噪聲幅值對比

4 結束語

轉向系統作為車輛的重要組成部分,其可靠性對車輛的操縱穩定性、舒適性及行車安全性產生重要影響。針對這次客車的異響故障,全軟管狀態為最簡單有效的整改方式,但軟管使用時間過長后會老化,更換成本較高。所以在車輛設計之初做好匹配分析工作,在日常使用過程中定期進行檢查,做好維護和保養工作,可以避免很多故障的發生。

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