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黃腐酸鉀硼增效劑及黃腐酸鉀硼尿素的生產

2022-12-02 12:40
肥料與健康 2022年4期
關鍵詞:黃腐酸鉀計量泵增效劑

何 琳

(四川美青化工有限公司 四川射洪 629200)

尿素是氮含量最高的氮肥,年使用量巨大。但尿素的過量施用,往往導致土壤出現板結、硬化等現象。因此,在保證作物產量及品質的前提下,減少尿素用量、提高尿素利用率是尿素生產企業謀求發展的方向之一。

研究發現[1]:黃腐酸鉀能科學組合新的營養鏈,全面平衡植物需求;含有未知的高生物活性的促生因子,對植物的生長發育具有全面的調節作用;絡合能力強,能促進植物對微量元素的吸收與運轉;抗絮凝、具緩沖、溶解性能好,與金屬離子相互作用能力強;具有抗寒、抗旱的顯著功能。

元素硼是植物所必需的微量元素,其能加快植株生長,促進花粉萌發,刺激花粉管伸長,有利于種子形成,減少落花落果。植物缺硼則會導致發育不良、產量下降,甚至顆粒無收[2]。根據全國第二次土壤普查數據,微量元素中硼缺乏最嚴重,四川省土壤缺硼面積達90%以上。四川川中丘陵和西南山區大部分土壤的有效硼、鉬含量在中等水平以下,有效硼缺乏的比例高于70%[3]。

四川美青化工有限公司(以下簡稱四川美青化工公司)通過多方調研,并結合現有300 kt/a二氧化碳汽提法尿素生產裝置年實際產能為330 kt的實際情況,研發了一種易于被作物吸收的緩控釋黃腐酸鉀硼尿素,拓寬了企業發展路線,可助力國家實現減肥增效的目標。

1 生產工藝設計

1.1 黃腐酸鉀硼增效劑濃度的選擇

黃腐酸鉀硼增效劑濃度過高會導致黏度增大、流動性變差,造成計量泵無法工作;濃度過低,則會帶入大量水分,導致蒸汽消耗量增加。通過配制不同濃度的增效劑,以及現場試驗測試計量泵打量變化及流量穩定性(見表1),最終選擇采用40%(質量分數,下同)黃腐酸鉀溶液與45%絡合硼溶液按照體積比5∶3混合,制備黃腐酸鉀硼增效劑。

表1 計量泵試驗數據

1.2 增效劑加入點的選擇

四川美青化工公司尿素裝置由二氧化碳壓縮工段、液氨壓縮工段、高壓合成工段、低壓分解回收工段、蒸發造粒工段、解析水解工段組成。尿素生產裝置是一個流程化、系統化的生產系統,增效劑加入點的選擇必須嚴謹。若在蒸發前加入增效劑,黃腐酸鉀顏色為棕黃色,將會污染前系統,即生產黃腐酸鉀硼尿素后再改產普通尿素,會造成成品尿素顆粒顏色發黃,不符合國家標準要求;若在蒸發后加入增效劑,增效劑帶入的水將導致成品尿素水含量過高,品質受到影響(四川美青化工公司成品尿素水分控制在0.32%~0.45%,每噸尿素中加入4 kg增效劑,帶入水分2.325 kg,成品尿素將無法達到優等品的指標要求)。綜合考慮,四川美青化工公司決定在一段蒸發后、二段蒸發前加入增效劑,利用二段蒸發將成品尿素水分控制在0.5%以內。

1.3 增效劑加入溫度的選擇

一段蒸發后的尿液溫度為130 ℃,在初次設計時未考慮增效劑加入溫度,直接在常溫下將其加入一段蒸發后,結果計量泵流量突然降為零。其原因是增效劑溫度較低,與尿液接觸瞬間在連接處產生尿素結晶,致使管道堵塞。后逐步提高增效劑溫度至60 ℃時,未出現管道堵塞現象;繼續提高增效劑溫度至70 ℃以上時,計量泵打量出現緩慢下降,無法滿足生產要求。所以選擇增效劑加入溫度為60 ℃。

1.4 增效劑加入量的選擇

硼加入過量會導致黃腐酸鉀硼尿素成本增加,農民施肥成本同樣會增加。同時增效劑加入量過多可能產生產品總氮含量偏低、水分含量超標的現象,導致產品質量不合格。依據四川省地方標準《硼肥合理使用準則》(DB51/T 1021—2010),確定噸尿素中添加黃腐酸鉀硼增效劑4 kg。

2 第一次工藝設計

2.1 工藝流程

第一次設計的工藝流程見圖1。

圖1 第一次設計的工藝流程

將黃腐酸鉀硼增效劑加入1#制備槽,在1#制備槽夾套中加入蒸汽冷凝液,將增效劑加熱至60 ℃,充分攪拌;利用位差將增效劑送入2#制備槽,同樣利用夾套中的蒸汽冷凝液保持增效劑溫度,1#制備槽繼續配液;2#制備槽中的增效劑經管道過濾器進入計量泵,加壓后送至尿素裝置一段蒸發后。

2.2 存在的問題

(1)管道過濾器堵塞嚴重、清洗難度大,產品質量波動大。在實驗室取配制合格的增效劑4份,采用水浴加熱的方式分別在40、60、70、90 ℃放置6 h,結果發現:加熱至40 ℃的增效劑無明顯變化;加熱至60 ℃的增效劑出現少量沉淀;分別加熱至70、90 ℃的增效劑出現的沉淀明顯增多。經分析測定,沉淀產物為硼。將黃腐酸鉀和絡合硼采用以上方法不混合分開試驗,未出現沉淀現象??紤]到加熱至70 ℃后黃腐酸鉀溶液黏度會增大,決定將黃腐酸鉀和絡合硼分別加熱至60 ℃,再于加入點混合后進入尿素裝置。

(2)計量泵未與尿液流量聯鎖,在生產負荷出現波動時,產品質量難以控制。

3 第二次工藝設計

針對第一次工藝設計中出現的問題,將黃腐酸鉀和絡合硼分別在1#、3#制備槽內加熱至60 ℃,攪拌均勻后利用位差分別流入2#、4#制備槽,然后分別通過管道過濾器進入1#、2#計量泵;1#、2#計量泵打量與尿液總管的流量聯鎖,可自行依據尿液流量設置系數,黃腐酸鉀和絡合硼混合后進入尿素裝置的蒸發系統。第二次設計的工藝流程見圖2。

圖2 第二次設計的工藝流程

第二次工藝設計的優點:

(1)不存在結晶堵管風險,能保障連續生產;

(2)采用單獨制備,絡合硼質量分數最高可達2 000 mg/kg;

(3)適用于多種微量元素添加,可將硼換成其他微量元素,滿足生產多種增效尿素的要求;

(4)計量泵與尿素溶液流量聯鎖,采用自動調整,成分控制更精準;

(5)增效劑采用夾套加熱,其與尿液接觸后不會使尿液溫度瞬間降低產生結晶,避免發生堵塞;

(6)噸尿素加入40%黃腐酸鉀2.5 kg和45%絡合硼1.5 kg,生產的黃腐酸鉀硼尿素滿足企業標準Q/91510922744686973G.3—2018《黃腐酸鉀硼尿素》的要求,主要指標見表2。

表2 企業標準《黃腐酸鉀硼尿素》主要指標

4 黃腐酸鉀硼尿素的施用效果

為考察黃腐酸鉀硼尿素的施用效果,四川美青化工公司選取水稻F優498為對象開展了田間試驗,試驗地點在四川省射洪縣復興鎮。

4.1 試驗設計

試驗共設8個處理,每個處理面積為4畝(1畝=667 m2)。常規施肥是按照農民的施肥習慣自行施肥;優化施肥按基肥、蘗肥、穗肥3次施用氮肥;各處理過磷酸鈣及氯化鉀施用量相同。不同施肥處理氮素投入量見表3。

表3 不同施肥處理氮素投入量

4.2 試驗結果

不同施肥處理的群體穎花量及干谷產量見表4。

由表4可知:黃腐酸鉀硼尿素優化施肥和常規施肥比普通尿素常規施肥分別增產24.8%和11.9%;與普通尿素常規施肥相比,黃腐酸鉀硼尿素減氮優化施肥的產量仍提升15.8%。

表4 不同施肥處理的群體穎花量及干谷產量

5 結語

黃腐酸鉀硼尿素是一種新型增效緩釋尿素,除含有作物所需的大量元素氮素外,還含有促進氮素吸收的黃腐酸,同時能補充土壤中所缺少的元素硼。黃腐酸鉀硼尿素生產工藝路線短、投資少、操作簡單,可滿足大規模連續生產的要求,噸生產成本比普通尿素增加約100元,經濟效益明顯。在水稻種植試驗上,黃腐酸鉀硼尿素增產作用明顯,達到了減肥增效的目的。生產黃腐酸鉀硼尿素為四川美青化工公司提供了一條新的發展路線,極大提高了公司的市場競爭力。

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