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公路橋梁樁基施工質量問題及控制分析

2023-02-14 05:37
交通科技與管理 2023年1期
關鍵詞:測管樁頭鋼護筒

秦 霞

(貴州橋梁建設集團有限責任公司,貴州 貴陽 550001)

0 引言

現階段,我國的鉆孔灌注樁施工技術已相當成熟,逐步向著大直徑、超深度方向發展。但因其工藝復雜、隱蔽性強,施工中存在的不可控因素較多,導致鉆孔灌注樁施工中出現諸多質量問題,因此對其施工技術及質量管理提出了更高的要求[1]。該文結合實際工程案例,全面分析了橋梁工程樁基施工存在的問題,并提出了相應的控制措施,為后續類似工程施工提供理論指導。

1 落實鋼護筒的埋設質量要求

鉆孔灌注樁施工時,鋼護筒由鋼板加工而成,通常采用機械輔助安裝沉設,保證剛度和密封性能良好。鋼護筒安裝時應嚴格控制位置、高程、垂直度等相關指標,確保滿足設計要求。鋼護筒埋設深度按照設計要求及施工區域地下水位高度確定,針對水下或地質狀況較復雜的區域,在進行樁基施工時應充分考慮河流沖刷作用影響[2]。采取必要防護措施,防止河流沖刷河床,針對受潮汐作用的樁基,采取針對性措施保持鉆孔內水頭穩定。

該文以某公路橋梁項目為例展開分析,其中道路穿越河流處均設有小橋,寬度為7~15 m。利用超聲波對橋梁樁基進行檢測,結果顯示部分樁基距樁頂設計標高2~4 m 位置存在質量病害,病害區域為0.5~1.0 m。具體檢測數據如圖1 所示。通過綜合計算分析,產生質量缺陷的樁基恰好處于鋼護筒底部位置。

圖1 0-1#樁超聲波透射法檢測結果

施工方結合樁基檢測單位對缺陷成因進行分析,初步結論如下:當鋼護筒埋設深度較淺時,施工區域地處大海,經常出現潮汐現象,造成地下水位發生突變,鋼護筒底端內外存在較大壓力差,水下混凝土灌注時,鋼護筒底部會出現泥漿外泄、塌孔等現象。樁身混凝土灌注完成后,海水漲退均會對鋼護筒底部混凝土產生沖刷作用[3]。在其終凝前,局部出現離析,同時可能導致鋼護筒底端聲測管位置發生改變,最終形成樁身質量缺陷。

結合上述分析,在后續樁基施工時,針對施工環境類似的樁基,采取增大鋼護筒埋深的措施,使其進入河床淤泥層2~4 m 左右,避免樁身質量缺陷產生。經后續檢測發現,增大鋼護筒埋深后,樁基施工質量良好,未出現上述質量缺陷。

2 嚴格控制泥漿性能指標及清孔工序

樁身混凝土灌注前,應嚴格按照規范及設計要求制備泥漿,確保泥漿性能滿足要求,并對清孔質量進行檢查驗收,待驗收合格后再進行灌注施工,防止出現樁身質量問題,避免不必要損失。此外,應嚴格控制成孔時間,嚴禁長時間放置,以免出現塌孔、漏漿等現象[4]。

采用超聲波透射法對Z4-1#實施檢測,結果如圖2 所示。通過圖2 能夠看出,該樁距樁頂8.4 m 以下,AB、BC 兩斷面波速、波幅均低于臨界值,且波形存在顯著突變現象,但AC 斷面位置聲學指標無異常。按照樁基質量評定標準,該樁屬于Ⅳ類樁。并通過鉆芯法對評定結果進行驗證:先后鉆取兩個孔,第一孔芯樣混凝土較為完整,密實度良好;第二孔芯樣距樁頂8.4 m 以下樁身均存在夾渣、孔洞現象。通過鉆芯法進一步驗證了超聲檢測結果的準確性,最終判定該樁屬Ⅳ類樁。

圖2 Z4-1#樁超聲波透射法檢測結果

結合施工記錄及檢測結果分析:該樁長度較短,施工區域地質狀況良好,樁身持力層為花崗巖。施工過程中鋼筋籠安裝完成后,未進行二次清孔作業,便直接灌注混凝土,因泥漿沉淀,導致樁底沉樁厚度較大,以致出現廢樁現象。

3 注意鋼筋籠及聲測管綁扎固定

鋼筋籠制作應滿足規范及設計要求。制作時確保鋼筋籠順直,內部附加定位及加強鋼筋,以增強鋼筋籠整體剛度,避免產生變形[5-6]。同時,在鋼筋籠設置墊塊,確保樁基保護層厚度滿足要求,并防止鋼筋籠出現偏位現象。此外,根據規范及標準要求,合理布設聲測管。利用扎絲將聲測管牢固固定在鋼筋籠上,并嚴格控制固定點位置,底部及接頭位置必須設置固定點。

采用超聲波透射法對1-1#樁基聲測管實施檢測,其檢測結果如圖3 所示。

通過圖3 能夠看出,1-1#樁距樁底6 m 范圍內,波速顯著增大,波形、波幅等相關指標完全正常。施工單位施工記錄信息顯示,聲測管單節長度為6 m,且其他樁基檢測結果均存在此種狀況。經綜合推斷:該工程樁基相對較長,樁徑較小,易產生變形,且聲測管安裝未嚴格按照標準要求進行固定[7]。特別是最底端聲測管因固定不牢出現了位置偏移,三根聲測管均從設計位置向中間移動,聲測管檢測半徑顯著縮小。

圖3 1-1#樁聲測管不平行檢測結果

采用超聲波透射法對與1-1#樁基相鄰的0-1#聲測管實施檢測,其檢測結果如圖4 所示。

圖4 0-1#樁聲測管不平行檢測結果

通過圖4 能夠看出,0-1#樁距樁底6 m 范圍內波形、波速存在明顯異常。根據施工記錄及施工人員反映,該樁施工時未出現任何異常狀況。綜合推斷:此樁基鋼筋籠制作時,鋼筋籠綁扎不牢固,且聲測管未嚴格按照規范要求進行固定,導致混凝土灌注過程中樁身聲測管出現嚴重變形,位置產生較大移動,其中樁底位置聲測管移位最為嚴重,被混凝土沖擊至樁身外[8]。后續施工中,嚴格按規范要求對鋼筋籠及聲測管實施綁扎固定,未出現上述質量問題。

4 重視樁基頂部混凝土超灌量及樁頭破除問題

4.1 樁頂部位混凝土超灌量不足

樁身混凝土灌注時,應嚴格控制導管埋置深度,當灌注樁頂部位時,導管內部壓力顯著降低,應采取必要措施,控制混凝土灌注施工質量,避免樁頂混凝土密實度不足,產生夾泥現象[9]。采用超聲波檢測法對Z14-1#樁進行檢測,其檢測結果如圖5 所示。結果顯示該樁自樁頂設計標高0~0.8 m 范圍內混凝土質量較差,存在明顯質量缺陷。

圖5 Z14-1#樁頂部位混凝土超灌量不足檢測結果

通過綜合分析可知:該樁基施工時,樁頂混凝土未采取超灌措施,導致頂部存在夾泥現象,需將頂部存在缺陷的混凝土鑿除,進行接樁處理。但由于該樁埋深較大,施工存在較大困難。

4.2 樁頭破除不規范

通過環切將樁頭破除,嚴格控制樁頂標高,確保滿足設計要求。樁頂混凝土破除應嚴格按照規范要求進行,禁止破壞樁頂淺部混凝土,嚴禁通過挖掘機暴力掰斷樁頭,避免頂部混凝土與聲測管產生剝離,導致檢測不合格[10]。

采用超聲波檢測法對14a-3#樁頭破除情況實施檢測,檢測情況如圖6 所示。通過圖6 能夠看出,設計標高以下0~0.6 m 范圍內,三個檢測斷面僅一個斷面存在聲學指標異?,F象。根據現場實際施工情況推斷,是由于樁頭破除不規范造成淺部混凝土產生裂隙。

圖6 14a-3#樁頭破除不規范檢測結果

部分樁基樁頂標高較低,而施工水位較高,原則是無須進行支護處理,但由于樁頭處理不規范頂部出現質量缺陷,需采取支護措施對頂部實施修復處理,導致施工成本增加,工期延長。因此,樁身混凝土灌注時,應嚴格控制超灌量,嚴格按照破樁要求,并采用環切法,對樁頭進行破除,避免出現樁頂質量缺陷。

5 結論

綜上所述,該文依托某橋梁工程實例,通過超聲檢測、鉆芯取樣等試驗,對橋梁工程樁基施工鋼護筒埋設、泥漿制備及清孔、鋼筋籠及聲測管安裝、混凝土灌注等易產生質量缺陷的關鍵工序進行綜合分析。結合檢測結果分析缺陷成因,并提出了相應的防治措施,有效確保后續樁基施工質量,為后續類似工程施工提供指導和幫助。

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