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一起6 kV脫硫快切裝置故障分析

2023-09-20 01:37鄢志超
電力安全技術 2023年8期
關鍵詞:分閘接點合閘

鄢志超

(浙江浙能嘉華發電有限公司,浙江 嘉興 314201)

0 引言

廠用電快切裝置是發電廠電氣系統的一個重要設備,作用是在正常及故障情況下完成兩路供電電源間的快速切換,確保設備可靠運行,快切裝置對發電廠乃至整個電力系統的安全穩定運行有著重大影響。下面以某電廠一起6 kV脫硫段快切裝置故障為例,根據數據分析快切裝置動作情況,查找故障原因,并提出相關改進建議。

1 故障概述

1.1 故障前運行方式

該電廠5號機6 kV脫硫段母線配置兩路電源進線開關,脫硫工作進線開關由機組高壓脫硫變供電,脫硫備用進線開關由高壓啟備變供電。兩路電源進線開關的切換由5號機6 kV MFC2000-3A型脫硫快切裝置實現,脫硫工作進線開關和脫硫備用進線開關均采用HS5010M型真空斷路器。

1.2 故障經過

某日5號機停機過程中,需要將5號機6 kV脫硫段母線由工作進線開關供電切換至備用進線開關供電。當操作員在DCS畫面發出“啟動6 kV脫硫快切”命令后,5號機6 kV脫硫快切裝置“切換失敗”報警、6 kV脫硫工作進線開關“開關故障”報警,5號機6 kV脫硫段母線未切換至備用進線開關供電。

2 故障判斷及分析

2.1 脫硫快切裝置切換方式

脫硫快切裝置共有3種啟動方式,分別是正常切換、故障切換和不正常切換方式。正常切換方式為雙向,可以由工作到備用,也可由備用切換到工作??烨醒b置啟動后,根據工作開關、備用開關動作的先后順序,可以分為串聯切換、并聯切換和同時切換。并聯切換分為并聯自動切換和并聯半自動切換方式。并聯自動切換時,裝置先合備用開關,經一定延時后再自動跳開工作開關,若在這段延時內,剛合上的備用開關被跳開(如保護動作跳閘等),則裝置不再自動跳,以免母線失電。并聯半自動方式時,裝置合上備用開關后,跳開工作開關的操作需由人工完成,若在設定的時間內,操作人員仍未跳開工作開關,裝置將發出告警信號,以免兩個電源長期并列運行。

2.2 脫硫快切裝置動作分析

5號機6 kV脫硫快切裝置遠方啟動切換為正常切換,采用并聯自動方式,即先合備用進線開關,確認備用進線開關合閘后,再分工作進線開關。分析該脫硫快切裝置動作時序信息可知,脫硫快切裝置先發出合備用進線開關命令,48 ms后收到了備用進線開關合閘成功反饋信號。備用進線開關合閘成功300 ms后,脫硫快切裝置發出分工作進線開關命令,命令發出500 ms后仍未收到工作進線開關分閘成功反饋信號,引發去耦合動作。在規定時間內應合上的開關已合上,但應跳開的開關未跳開時,快切裝置將執行去耦合功能,跳開剛合上的開關,以避免兩個電源長時間并列運行。由此判斷,5號機6 kV脫硫段快切失敗是由于6 kV脫硫工作進線開關未成功分閘引起。

2.3 脫硫工作進線開關分閘故障分析

5號機6 kV脫硫快切裝置跳工作進線開關回路如圖1所示。

圖1 脫硫快切裝置跳工作進線開關回路

5號機6 kV脫硫快切裝置開關回路中,Q11為直流控制電源開關,KT為脫硫快切裝置跳工作進線開關出口接點,S為工作進線開關的常開輔助接點,T為工作進線開關分閘線圈。Q11合閘后,開關分閘回路的直流電源接通,當5號機6 kV脫硫工作進線開關處于合閘狀態時,其常開輔助接點S閉合。

檢查該脫硫工作進線開關,發現直流控制電源開關Q11跳閘,開關柜內有明顯燒焦氣味。查看開關本體,狀態指示牌顯示工作進線開關仍在合閘位置,手動跳開工作進線開關后,將開關拉出倉外檢查。檢查分閘線圈T,有明顯燒毀痕跡,判斷燒焦氣味來自于分閘線圈。用萬用表測量分閘線圈電阻為42 kΩ,阻值明顯偏大,確認分閘線圈T已燒毀。檢查開關本體,發現工作進線開關分閘機構卡澀。直流控制電源開關Q11外觀無損壞痕跡,試合直流控制電源開關Q11,合閘正常,未發生跳閘。用萬用表測量直流空氣開關下端頭直流電壓,電壓值正常,說明直流控制電源開關Q11未發生故障。

檢查5號機6 kV脫硫快切裝置,用三相繼電保護測試儀加入母線電壓、工作進線電壓和備用進線電壓,脫硫快切裝置上述三個參數的電壓幅值、相角、頻率采樣均正常。用模擬斷路器模擬故障前工作進線開關合閘、備用進線開關分閘狀態,短接脫硫快切裝置遠方啟動切換接點,模擬斷路器備用進線開關先合閘后又分閘,模擬斷路器工作進線開關未分閘,切換失敗。查看脫硫快切裝置工作記錄,跳工作進線開關失敗,去耦合動作。用模擬斷路器做切換試驗時工作進線開關未分閘,說明脫硫快切裝置跳工作進線開關回路存在故障。將該脫硫快切裝置出口板抽出檢查,發現跳工作進線開關出口接點有燒毀痕跡。

本次故障中,當脫硫快切裝置收到遠方啟動切換命令后,脫硫快切裝置跳工作進線開關出口接點KT閉合,分閘線圈T得電。該裝置跳工作進線開關出口接點KT為電流自保持型,只有當工作進線開關分閘成功、開關本體輔助接點S斷開后,脫硫快切裝置出口接點KT才能返回。而脫硫工作進線開關分閘機構故障導致分閘線圈T得電后,開關未分閘,開關本體輔助接點S未斷開,裝置出口接點KT無法返回,以致該裝置分閘線圈T由于長時間承受分閘電流而燒毀,裝置跳工作進線開關出口接點KT長時間帶電過載而燒毀。

3 改進建議

3.1 快切裝置出口接點改為脈沖接點

5號機6 kV脫硫快切裝置出口接點為電流自保持型接點,一旦出現開關分閘線圈故障、機構卡澀等情況,自保持接點將無法斷開,出口接點會因長時間帶電過載燒毀。建議將脫硫快切裝置電流自保持出口接點改為脈沖接點,脈沖長度大于開關分閘時間,以保證開關正常分閘時開關輔助接點S先斷開。脫硫快切裝置采用脈沖接點后,即使開關本體分閘回路出現故障,分閘線圈也不會長時間帶電,從而降低了開關分閘線圈燒毀的可能性。

3.2 工作進線開關分閘回路優化

在5號機6 kV脫硫工作進線開關分閘回路增加繼電器K1,脫硫快切裝置出口接點KT先啟動繼電器K1,繼電器K1接點在啟動開關分閘線圈T,如圖2所示。

圖2 改進后脫硫快切裝置跳工作進線開關回路

圖2中繼電器K1采用高阻值型電壓繼電器(線圈電阻幾千歐),可以減小脫硫快切裝置出口接點KT回路電流,降低脫硫快切裝置出口接點燒毀可能性。

3.3 工作進線開關返廠修理

5號機6 kV脫硫工作進線開關已多次出現分閘機構故障,若在母線設備故障時工作進線開關無法分閘切斷故障電流,將造成設備損壞甚至事故。建議將5號機6 kV脫硫工作進線開關返廠詳細檢查,確保開關分閘機構可靠運行。

4 結束語

深入分析脫硫快切裝置工作原理,并在此基礎上優化二次回路設計,改善一次設備可靠性,可以有效提高脫硫切換裝置切換成功率,防止6 kV脫硫段母線失電,保障脫硫系統安全穩定運行。

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