郭四龍
(山西蘭花科技創業股份有限公司伯方煤礦分公司,山西 高平 048400)
為了提高資源回收率,緩解采掘接替緊張局面,多數現代化礦井采取沿空留巷的方式為備采工作面做準備。這樣雖然解決了突出礦井掘進時間的影響,但回采過程中留巷段巷道因風量不足,造成瓦斯濃度升高,且由于采空區瓦斯漏風涌入采面回風流,而造成工作面及其回風流中瓦斯波動和積聚的風險依然存在[1]。如何有效采取措施,提高巷道內風量與瓦斯抽采濃度,值得進一步研究。本文以伯方煤礦3205 綜采工作面為例,在沿空留巷工作面采用“Y 型”通風的方式,增加進風量,優化采空區防漏風設計[2],同時提出對采空區瓦斯進行插管抽采、順層鉆孔抽采、穿層鉆孔抽采等綜合瓦斯治理措施,以多樣方法提升鉆孔瓦斯抽采濃度,確保采面安全回采,取得了顯著效果。
3205 綜放工作面位于伯方煤礦二盤區運輸大巷西翼,北鄰3207 工作面,南鄰3203 工作面,東翼為二盤區軌道、回風大巷聯絡巷。3205 工作面沿走向布置,走向長1 384 m,切眼沿傾向布置,長度為157 m。工作面主采3#煤層,煤層傾角為2°~6°,為近水平煤層,煤厚平均5.31 m。3#煤層直接頂為厚度5.51 m 的灰黑色粉砂巖,老頂為厚度4.51 m 的中粒砂巖,直接底為厚度1.76 m 的灰黑色細粒砂巖,老底為厚度4.53 m 的薄層狀砂質泥巖。伯方煤礦主采3#煤層為Ⅲ類不易自燃煤層,煤塵不具有爆炸危險性。經過煤層瓦斯取樣鑒定與實際測算,采面最大絕對瓦斯涌出量7.78 m3/min,上下巷掘進期間最大瓦斯涌出量為0.46 m3/min。測得百米鉆孔瓦斯流量0.0441L/min·hm,鉆孔瓦斯流量衰減系數為0.017 3~0.019 2 d-1,煤層透氣性系數為0.26~0.31 m2/MPa2·d。
為減少回采期間的采空區一側漏風,避免采空區瓦斯大量涌入工作面隅角和回風流,造成巷道內瓦斯超限或積聚,在沿空留巷段采空區一側使用可伸縮性U 型鋼腿沿切頂線進行打設,鋼腿之間使用連板與螺絲進行整體連接固定,在U 型鋼腿背面鋪設兩層平焊金屬網,利用鐵絲捆扎固定于棚腿上,在兩層平焊網之間平鋪截取好的整塊風筒布,從巷頂到巷底實現全覆蓋封閉,封閉效果如圖1 所示。
圖1 沿空留巷段采空區封閉效果
為了避免采空區頂板裂隙形成導風通道,在采取架棚+ 風筒布封閉的措施后,使用阻化劑以及阻燃噴涂材料,對U 型棚腿頂底板搭接處及風筒布進行全斷面噴灑,有效充填裂隙區域,提升了防漏效果。
(1)順層鉆孔瓦斯預抽技術。在3205 工作面運輸巷、回風巷向工作面煤壁方向,以垂直煤壁各偏移6°~8°左右施工順層長鉆孔,根據煤層傾角2°~6°的自然條件,設計鉆孔傾角為3°~4°,在施工過程中以實際見煤巖情況隨時可調整鉆孔傾角。此外,為保證鉆孔覆蓋工作面全部范圍,設計上下向鉆孔深度均為90 m(切眼長度157 m),預留一定終孔深度的壓茬區域,杜絕瓦斯預抽空白帶。鉆孔選取鉆頭直徑為94 mm,鉆桿直徑為89 mm,沿煤層中部開孔,鉆孔間距為1.5 m。
鉆孔施工結束后,根據“兩堵一注”的工作要求,采用技術較為成熟的帶壓封孔工藝,利用封孔囊袋、聚氨酯等材料進行膨脹封堵,然后將攪拌好的水泥漿注入篩管壁,實現封孔管的徹底固定,以此提高瓦斯抽采率和流量純度。封孔管深度為24 m,要求注漿壓力不小于1.5 MPa,以返漿效果為準。
封孔結束后,單一順層鉆孔與抽采支管以三通或直角兩通相連接,每根支管最多可連6~8 個順層孔,避免連接過多鉆孔而降低單孔的抽采負壓。每間隔一段支管路,要在支管與巷道內主管路的連接處安裝放水器和排渣器,便于將管路內抽集出的積水和煤粉及時排除,避免堵塞管路后對負壓穩定性造成影響[3]。在主管路上設置多組監測裝置傳感器,對瓦斯抽采流量、濃度、溫度、抽采負壓、CO 氣體濃度等重要參數進行實時監測,如圖2所示。
圖2 順層鉆孔封孔連接
(2)通風方式優化。沿空留巷工作面一般采用“Y”型通風的方式,由工作面運輸巷作為主要的進風巷道,待回采段回風巷作為輔助進風巷,而沿空留巷段與總回風巷相連通,作為主要回風巷道,形成獨立的通風系統。根據工作面回采期間的實際瓦斯涌出情況,還可以通過調整供風量的方式,控制回風巷內的風排瓦斯量,以此確保不會出現瓦斯涌出波動和超限現象。
(3)沿空留巷預埋管瓦斯抽采。隨著工作面推進,將3205 工作面回風巷掘進期間鋪設的抽放管路進行復用,考慮到初采初放老頂來壓步距[4],在采面開始回采10~15 m 后啟用鋪設的抽放管,避免過早使用采空區內插管被垮落矸石砸壞,影響抽采效果。對原φ219 mm 管路改造后,在起始段每間隔6 m 安裝一組同等直徑的φ219 mm 抽采支管插入采空區內,插管長度為0.3 m,吊掛高度距離巷道頂板不大于0.15 m;連續安裝三組插管后,調整插管間距為24 m 一組。隨著工作面回采,具體安裝位置可根據回采期間的實際煤厚變化、管路瓦斯抽采濃度變化、采空區實際垮落后的裂隙發育變化等適當調整插管間距[5],以確保達到最優化抽采效果。
插管時需要將擋矸側金屬網用鋼絞鉗剪開,埋管后管口末端安裝法蘭盤,便于與主管路連接。為了確保良好的封閉性,在埋管后需要對留巷側進行噴漿,防止采空區瓦斯外溢。插管效果如圖3所示。
圖3 沿空留巷預埋插管效果
(4)穿層鉆孔卸壓抽采技術。在3205 工作面回風巷一側沿回采煤壁方向向煤層頂板施工高位穿層鉆孔,利用瓦斯密度小、易在上方積聚的特點,高位鉆孔可以有效抽采采空區頂板積存的瓦斯,以及上覆煤層受到下層煤層回采擾動影響涌出的瓦斯,從而實現穿層瓦斯治理的效果,防止采空區瓦斯積聚造成瓦斯超限事故的發生[6]。具體施工參數如表1 所示。
表1 高位鉆孔施工參數
施工高位鉆孔時,每間隔20 m 打設一組,每組布置6 個鉆孔,共設計10 組,鉆孔間距為1.5~2 m,施工總孔數為60 個。根據實際打設情況和瓦斯抽采濃度情況,可以適當增加鉆孔數量。高位鉆孔設計如圖4 所示。
圖4 高位鉆孔施工布置
由于伯方煤礦屬于多煤層開采,在3205 工作面回采期間,考慮到下鄰近層瓦斯涌出的異常影響,為了攔截瓦斯涌入到采空區,在施工高位鉆孔的基礎上,向3#煤層底板按照表1 相關參數施工底板抽采鉆孔,實現截留抽采的目的,鉆孔布置如圖5 所示。
圖5 底板穿層預抽鉆孔布置
為評價3205 工作面回采期間在采取綜合瓦斯治理措施后的效果,在回風流滯后采面10 m 處抽放管路上安裝一組瓦斯在線監測裝置,用以監測、統計瓦斯濃度、流量、溫度等數據,具體監測數據如表2 所示。
表2 鉆孔實測瓦斯指標數據
經過實測回采工作面回采期間回風流瓦斯濃度最高為0.31%,相較于工作面U 型通風方式瓦斯濃度降低約54.7%,如表2 中實測數據,多種抽采方式測得的瓦斯濃度均超過10%,達到預期瓦斯抽采目的。
1)將3205 回采工作面原U 型通風方式調整為沿空留巷段為“Y 型”通風的方式,增加了工作面供風量,降低了在回采期間回風流的風排瓦斯濃度,結合在采空區一側打設U 型棚腿+ 金屬網+風筒布的綜合措施,降低了留巷段采空區的漏風量,避免了采空區瓦斯的大量涌出。
2)利用增加鉆孔施工數量,以本煤層順層鉆孔施工及采空區預埋管抽放的方法,提高了回采煤層的瓦斯抽采率;以穿層鉆孔施工的方法,提高了相鄰煤層的瓦斯抽采濃度,降低了瓦斯經過采空區垮落裂隙向回采工作面大量涌入的風險,確?;夭晒ぷ髅娌话l生瓦斯積聚和超限事故。
3)經過瓦斯綜合治理措施的實踐驗證,3205綜放工作面回采期間管路抽采濃度可保持在10%以上,減緩了瓦斯抽采的衰減速度,瓦斯治理取得了顯著效果。