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Q235B 熱軋鋼帶沖折開裂分析

2024-01-07 13:44董繼亮鄭英輝李建生劉冠華
山西冶金 2023年11期
關鍵詞:軋鋼鑄坯板料

董繼亮,趙 光,鄭英輝,李建生,劉冠華,薛 強

(河鋼集團唐鋼公司,河北 唐山 063016)

0 引言

Q235B 產品作為低牌號一般結構用鋼,產品廣泛用于結構件、方(圓)管制品以及沖折配件等,市場需求量大。作為低牌號的普材產品,成分結構隨原材料價格波動變化較為靈活,生產工藝以及有害元素控制范圍較大,在制作一些變形量較大的零件時,易產生不合格品。某廠Q235B 熱軋鋼帶在客戶沖折使用過程中出現邊部開裂問題,本文通過對開裂樣品進行理化分析,并對材質依照零件形貌進行仿真模擬,分析出Q235B 沖折開裂的主要原因,提出改進措施加以改進,有效提升了產品的質量水平。

1 開裂零件形貌及產品材質信息

開裂零件形貌如圖1 所示。取沖壓開裂零件和原始板料進行材料成分、組織及夾雜物和拉伸性能檢驗,分析開裂原因。原始板料的測試項目有成分、拉伸性能。開裂零件的測試包括成分、組織及夾雜物分析。開裂零件和原始板料成分一致,測試結果見表1。

表1 化學成分

圖1 開裂零件1

2 檢測結果分析

2.1 原始板材橫縱向拉伸性能

原始板材橫縱向拉伸性能如圖2 所示,屈服強度、抗拉強度及延伸率均滿足Q235B 要求。

圖2 橫縱向拉伸曲線及指標

2.2 顯微組織及夾雜物檢驗

從零件的開裂位置截取金相樣品,其縱向組織及夾雜物如圖3 和圖4 所示。其顯微組織為鐵素體和珠光體混合組織,晶粒細小,但在縱向組織中發現明顯的大尺寸MnS 類夾雜,橫穿多個晶粒,破壞了晶粒的連續性,選取最惡劣的一個視場進行評級,為細系A2。此外,還存在明顯的中心偏析現象。組織與成分有很好的對應關系,該材料的S 含量明顯偏高,易產生硫化物類夾雜。

圖3 開裂零件顯微組織

圖4 開裂零件夾雜物檢驗(評級:A2)

3 成形過程分析

板料在沖壓過程中,中間部位受約束不發生位移,開裂部位為典型的翻邊成形,如圖5 所示。

圖5 零件成形分析

板料成形仿真失效分析結果如圖6 所示(為提高計算效率簡化了圖形,零件中的圓孔未畫出)。

零件失效判定準則采用厚度法和FLC 成形極限曲線進行預測[1-3],仿真結果最大減薄處和最大應變位置均與實際零件相同,仿真結果顯示:變形區域處于安全變形范圍之內,即零件不會發生開裂。由于仿真輸入的材料屬性無法考慮夾雜物的影響,如果Q235B 中不存在大量的夾雜物,其力學性能就能夠滿足此零件的加工要求。因此,板料中存在大尺寸MnS類夾雜是導致成形失效的誘因。

4 MnS 生成原因分析

由成分化驗結果以及板材夾雜物檢測結果,結合仿真零件成形失效分析,確定了板料中存在的大尺寸MnS 類夾雜是導致成形失效的誘因[4-5]。由金相組織可以看出,材料鋼帶中心區域存在明顯的偏析帶以及貫穿多個晶粒的MnS 類夾雜物,因此,對MnS 夾雜物產生機理及控制方向進行分析。

通過相關文獻可知,MnS 的大量生成發生于3個溫度區間:凝固末端和高、低溫奧氏體溫度區間。隨著鋼液溫度的降低,鋼液凝固進入到固液兩相區內,鋼中的錳和硫原子在枝晶前沿不斷富集。當溫度繼續降低到某一臨界溫度,錳和硫的實際濃度積超過其平衡濃度積時,MnS 開始析出,并大量生成。鋼中存在細小的氧化物質夾雜點會促進MnS 析出。在凝固末端生成的MnS 尺寸一般較大,偏聚在連鑄坯凝固樹枝晶之間,分布在晶界處,呈板片狀,通常對材質的成型性有害。因此,重點分析MnS 在凝固末端的析出行為。

夾雜物形貌為600 μm 的長條狀,根據板材中夾雜物形貌,結合鋼板、連鑄坯厚度,推斷夾雜物在鑄坯中為10~15 μm 長度的棒狀或紡錘狀夾雜。夾雜物處于偏中心位置,說明鑄坯內柱狀晶發達,中心位置S濃度高,鋼中存在氧化物質點,促進了MnS 非均質化形核析出,析出的MnS 對氧化物質點進行包裹。因此,可以推斷出鑄坯中MnS 夾雜中心氧化物質點直徑應小于5 μm。

5 改進措施

由上文分析的MnS 夾雜析出原理,可從以下幾點進行改進:

1)控制鋼水中的S 含量。

2)減少鋼中氧化物數量,減少促進MnS 析出的質點。

3)抑制柱狀晶生長,加速等軸晶生長,將液態鋼水均勻分割,降低中心部位S 濃度。

針對Q235B 存在的內部質量問題,結合MnS 生成原因分析,對鋼水成分和煉鋼工藝進行優化[6-8],具體包括:

1)S 成分優化控制:材質w(S)由當前的0.024%降低到≤0.015%。

2)轉爐出鋼后強攪2~3 min,保證渣料熔化效果,促進一次夾雜物上浮去除。

3)精煉增強鈣處理前攪拌,促進夾雜物碰撞長大,根據鋼包攪拌能公式,結合現場實際攪拌效果,制定吹氬攪拌參數。

4)優化二冷水量,在原有基礎上將二冷水量上調8%,增加鑄坯凝固速度及坯殼厚度。在后續生產中,中心偏析問題有所減輕。

5)加連鑄輥縫精度管理,輥縫精度從原來的±0.2 mm,提高到±0.1 mm 以內,定期校核。

6 結語

Q235B 熱軋鋼用途為翻邊成形,要求材料具有良好的局部成形性,通過Q235B 熱軋鋼產品化學成分、組織及夾雜物分析,板料中存在大量的大尺寸MnS夾雜,屬于塑性夾雜物,在材料整體均勻變形過程中對材料的性能影響不大(如拉伸試驗的性能檢驗是合格的),但對于局部成形而言,在某些位置變形量很大,即便是塑性夾雜物也會造成應力集中,使材料產生裂紋,進而擴展導致開裂,材料成形仿真失效分析,也證明了這一點。

通過優化控制S 成分、去除煉鋼過程中的夾雜物、調整連鑄二冷水量及輥縫精度,Q235B 鋼再未出現沖折開裂問題。

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