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鞍鋼8 m 弧半徑小方坯連鑄機提速實踐

2024-02-27 09:07孫振宇那廷權李葉忠唐雪峰王成青梁祥遠
鞍鋼技術 2024年1期
關鍵詞:方坯結晶器鑄坯

孫振宇,那廷權,李葉忠,唐雪峰,王成青,梁祥遠

(1.鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021;2.鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)

鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠二分廠(以下簡稱“二分廠”)2#小方坯連鑄機弧半徑為8 m,冶金長度為21.5 m,設計產能為80 萬t/a,經過2015年和2018 年兩次改造成為鞍鋼的螺紋鋼專用產線。2019 年連鑄機拉速提高至2.8 m/min后,年產量達到114.5 萬t,然而下道工序的年生產能力已經提高到140 萬t/a 以上,要求連鑄機拉速提高至3.5 m/min 才能滿足生產要求,但是鑄機的設備能力和工藝制度無法滿足提速的需要。

國內外小方坯高拉速鑄機均采取大的弧半徑和長的冶金長度,例如福建三鋼160 mm×160 mm 小方坯鑄機弧半徑為12 m,冶金長度為32 m,拉速達到了3.0 m/min;廣東陽春新鋼鐵有限責任公司155 mm×155 mm 小方坯鑄機結晶器長度為1 m,鑄機弧半徑為9 m,冶金長度為26 m,拉速達到了4.3 m/min。沒有與二分廠鑄機類似條件下達到3.5 m/min 的高拉速實踐。因此,有必要結合2#小方坯連鑄機原設計的特點,開展結晶器、二冷區設備能力及中間包過熱度等工藝制度的優化,以實現鑄機3.5 m/min 高拉速條件下生產質量穩定的鑄坯,滿足生產要求。

1 生產工藝流程和主要參數

二分廠2#小方坯連鑄機生產工藝流程為:100 t 轉爐→精煉吹氬站→方坯連鑄機。6 機6 流全弧型連鑄機原設計工作拉速為0.8~2.4 m/min,主要澆注斷面為160 mm×160 mm 的小方坯。結晶器銅管長度為900 mm,二冷水采用水表進行控制,每流二冷段分為四個冷卻區,均為全水冷卻[1]。

2 影響鑄機提速的主要原因分析

2.1 鑄機原設計冷卻能力不足

基于原鑄機的基本參數,理論計算鑄機的一次冷卻和二次冷卻最大拉速。

(1) 一次冷卻最大拉速(Vmax,m/min)[2]

式中,Km為結晶器凝固系數,mm/min1/2,取21(引用文獻中經驗值[2]);δmin為結晶器出口安全坯殼厚度,小斷面取10 mm;Lm為結晶器有效冷卻長度,為0.8 m。將各數值帶入式(1)得到:

(2) 二次冷卻最大拉速[2]

結晶器液面至切割起始位置L 極限為22.5 m,考慮到一定的安全距離,設計連鑄機冶金長度約為21.5 m,據此計算各斷面最大允許拉速:

式中,K 為綜合凝固系數,mm/min1/2,取29(引用文獻中的經驗值[2]);D 為鑄坯厚度,mm。則:

上述理論計算結果顯示,鑄機最大拉速可達到2.83 m/min,鑄機原設計冷卻能力不足。

2.2 鑄機實際設備冷卻能力不足

2.2.1 二冷普通水噴嘴的能力不足

強冷霧化需要大于0.5 MPa 的水壓,而二冷普通水噴嘴的水量調節比有限、霧化狀態一般,強冷時水量不足導致了冷卻強度受限。當拉速為2.8 m/min 時,二冷區前三個區的閥門開度達到100%,但是由于配水管徑、閥門管徑和噴嘴能力的限制,強冷時達不到設定水量。

2.2.2 二冷總管管徑能力不足

2#小方坯鑄機目標拉速為3.5 m/min 時,總水量需要達到55 m3/h,而原管徑在水量大于45 m3/h時就表現出水能力不夠,無法滿足高拉速的需求。

2.3 鑄機的二次冷卻區長度不足

鑄機二次冷卻區的長度約為6.7 m,在原水量和冷卻強度下凝固的終點位置可達到23 m,鑄坯入矯直輥前的回溫較重,經常出現脫方、鼓肚、漏鋼的事故,因此冷卻區需要延長。

3 采取的措施

3.1 提高一次冷卻強度

3.1.1 優化一次冷卻技術

仍采用整體銅管式結晶器,長度由900 mm 增加到1 000 mm(中心線上下各增加50 mm)。采用合體式帶槽水套代替擠壓成型不銹鋼整體水套,水套與銅管間的水縫寬度由 (4.0±0.05) mm 減小為(3.5±0.05)mm。采用連續錐度銅管,銅管上部頂密封、下部側密封。結晶器水流速度由10~12 m/s 增加到14~15 m/s。足輥由雙排改為單排,足輥噴淋增加一排噴嘴,可實現提高拉速,避免脫方、角裂,冷卻更均勻,提高鑄坯質量的目的[1]。

3.1.2 更新結晶器供水泵

結晶器長度增加后,需要提高冷卻水總量,保證高拉速下足夠的結晶器水流量,因此更新了結晶器供水泵。根據原水泵及電機地腳尺寸設計制作新泵及電機地腳尺寸,保證新泵與原泵的安裝尺寸完全一致,并與原管道連接尺寸一致。泵體材質采用QT-500,葉輪采用不銹鋼2Cr13。供水泵更新后結晶器水總流量由原來的800 m3/h 提高至900 m3/h。

3.2 提高二次冷卻強度

3.2.1 優化二次冷卻技術

在連鑄機原設計條件下提高拉速,需要提高二次冷卻的綜合凝固系數K,提高總水量,進而提高比水量[3]。根據公式“比水量=二冷區水流量/拉速”[4]計算得出比水量需要達到1.5 L/kg 以上,才能使拉速達到3.5 m/min,將2 段和3 段原水嘴3/8PZ2960QZ2 更新為3/8PZ4760QZ2 水嘴,提高了水嘴最大流量。此外,延長二冷區長度并優化噴嘴型號,以減少二次冷卻噴嘴的堵塞,保證二次冷卻水均勻和冷卻強度,以滿足高拉速鑄機的生產要求。改進后二冷各區水嘴型號及數量如表1 所示。

表1 改進后二冷各區水嘴型號及數量Table 1 Types and Numbers of Water Nozzles in Each Region of Secondary Cooling Zone after Improvement

3.2.2 更新二冷水供水泵,增大二冷管徑

為了進一步提高總冷卻水量,保證高拉速下足夠的二冷水流量和較好的霧化效果,更新了二冷水供水泵,增大了二冷管徑。與更新結晶器供水泵采取相同辦法,泵體和葉輪材質的選擇均與其相同,二冷水供水泵為軟填料密封,管徑冷卻1 區和2 區由DN40 增加到DN50,冷卻3 區和4 區由DN25 增加到DN30。更新后二冷水總流量由450 m3/h 提高至550 m3/h。

3.3 優化工藝參數

降低中間包鋼水過熱度,降低結晶器內鋼水溫度,可滿足高拉速下結晶器內初生坯殼的安全厚度,同時提高鑄坯內外部質量,因此,對系統溫度進行優化,實踐后得出系統溫度降低10 ℃可以滿足高速生產的需求。系統溫度降低值見表2 所示。

表2 系統溫度降低值Table 2 Reduced Values of System Temperature ℃

4 高速生產的可行性和實施效果

4.1 理論計算

基于改進后的鑄機參數,理論計算鑄機一次冷卻和二次冷卻的最大拉速。

(1) 一次冷卻最大拉速

(2) 二次冷卻最大拉速

綜合凝固系數K 引用文獻中的經驗值34[2]。

改進后鑄機拉速提高,可以滿足生產要求。

4.2 實施效果

4.2.1 提高冷卻能力

2020 年5 月開始由單流試驗逐步推進到全流生產,截至2020 年12 月,鑄機拉速由2.8 m/min 提高至3.5 m/min。表3 為鑄機提速后冷卻系統參數,改進后冷卻能力能夠滿足高拉速生產的需求。

表3 鑄機提速后冷卻系統參數Table 3 Cooling System Parameters for Caster after Speed Improvement

4.2.2 降低系統溫度

改進前后精煉搬出溫度和中間包溫度對比見表4。鑄機提速后,轉爐爐后平均掛罐溫度降低10.9 ℃,精煉平均搬出溫度降低18.4 ℃,中間包平均過熱度降低10.2 ℃。

表4 改進前后精煉搬出溫度和中間包溫度對比Table 4 Comparison of Liquid Steel Temperature after Refining and in Tundish before and after Improvement℃

4.2.3 提高鑄坯質量

采取上述改進措施后,單中包連澆罐數和產量明顯提升,連澆罐數達到59 罐,單月產量達到12.078 萬t,具備年產145 萬t 的能力,比原設計提高25%,鋼水收得率由98.89%提高到99.56%,極大地提高了鑄機生產效率。

對鑄坯取樣檢驗,結果見圖1,鑄坯外部表觀質量良好,無脫方現象,同時也未見內部縮孔等缺陷,統計得出鑄坯質量合格率達到99.95%。

圖1 鑄機提速后生產的鑄坯形貌Fig.1 Billet Appearance after Caster Speed Improvement

5 結語

鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠二分廠針對8 m弧半徑的小方坯連鑄機原設計拉速低,不能滿足生產要求的問題,對鑄機結晶器和二冷設備進行了改進,增加結晶器長度100 mm,更新結晶器供水泵,提高結晶器水流速度,增加二冷水管徑及二冷區長度,采取低過熱度澆注,降低系統溫度10 ℃,上述措施實施后,鑄機拉速提高至3.5 m/min,鑄坯質量合格率達到99.95%,滿足年產量140 萬t 的要求。

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