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焦爐煙氣低溫定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝中試研究

2024-04-11 14:00師晉愷
中氮肥 2024年1期
關鍵詞:焦爐氨水焦化

郭 梁,師晉愷

(山西焦化集團有限公司,山西 洪洞 041606)

0 引 言

焦化作為高污染、高能耗行業之一,一直是環保政策收緊的目標行業,也是淘汰落后產能的重點行業。焦化企業尤其是傳統焦化企業,要做到達標排放,須投入大量資金建設相應的環保設施,但環保設施的運營會增加生產經營成本,特別是在焦化產能嚴重過剩、新型焦化企業市場競爭力較強的大背景下,亟需應用一些技術可靠、凈化效率有保障、投資及運行成本較低的環保治理技術。針對不同的焦化企業(獨立焦化企業、鋼鐵聯合焦化企業)、不同的排放標準需求(達標排放、超凈排放)以及不同的生產工藝及場地狀況,研發一種投資低、效率高的焦爐煙氣脫硫脫硝工藝意義重大。

山西焦化集團有限公司(簡稱山西焦化)目前擁有6座焦爐,設計焦炭產能3 600 kt/a,6座焦爐均采用“干法+半干法”脫硫脫硝技術,運行狀況良好,但由于每年均需對脫硫脫硝催化劑進行更換,導致脫硫脫硝成本較高。為此,山西焦化與河北唯沃環境工程科技有限公司進行技術合作,針對焦化行業的特點,通過對國內現有焦爐煙氣低溫濕法脫硫脫硝工藝的優化改進,在中試試驗裝置中進行低溫定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝研究,開發出了一套焦化煙氣低溫定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝技術--采用低溫催化氧化與臭氧直接氧化的分步氧化方式,并利用焦化廢水(剩余氨水)進行洗滌、噴淋,同步實現脫硫脫硝,處理后的焦爐煙氣可達超低排放標準,解決了傳統“干法+半干法”脫硫脫硝工藝運行成本高的難題,可在促進焦化行業綠色發展的同時提升焦化企業的競爭力。以下對有關情況作一介紹。

1 研究內容

1.1 NO低溫分段定量氧化

以錳基催化劑為基礎,考察雙組分元素、催化劑前驅體、組分比例、煅燒時間及煅燒溫度對催化劑活性的影響。結果表明,試驗條件下,以乙酸錳、硝酸鈷為前驅體的制備材料,在450 ℃下煅燒5 h所得的MnCo5Ox催化劑,具有最佳的NOx催化氧化活性:在NO進口濃度為500×10-6、O2含量為5%、空速為30 000 h-1的條件下,反應溫度為150 ℃時NO氧化率為63.9%,反應溫度為250 ℃時NO氧化率可達89.9%。

試驗結果表明:反應溫度<250 ℃時,MnCo5Ox催化劑活性隨反應溫度的升高而提升,反應溫度>250 ℃時,由于反應熱力學作用的限制,MnCo5Ox催化劑活性隨反應溫度的升高而逐漸下降;進口NO濃度[(100~1 000)×10-6]的提高不利于催化反應的進行,MnCo5Ox催化劑對低濃度煙氣(NO濃度<1 000×10-6)有著較好的催化作用;O2濃度逐漸增大(0~9%范圍內),NO催化氧化效率快速提高,但當O2濃度繼續增大(>9%)時,催化劑活性提升不明顯;在10 000~50 000 h-1的空速范圍內,NO氧化率均保持在50%以上;在進口NO濃度為500×10-6、O2濃度為5%、空速為30 000 h-1、反應溫度為150 ℃時,MnCo5Ox催化劑擁有較好的穩定性,催化活性維持在61%~65%左右。簡言之,通過對催化劑制備影響因素的考察以及反應操作條件的優化,在低溫下實現了較高的NO氧化率。

1.2 同步脫硫脫硝的最佳工藝條件

考察剩余氨水對于NO不同氧化度的吸收試驗發現,NO氧化度約60%時,即NO2/NO(摩爾比)約為1.4~1.5的情況下堿性溶液對NO的吸收效率較好,通過提高氣液傳質效率,可使剩余氨水對NO的吸收效率明顯提高。

以剩余氨水為脫硫劑進行相關測試,在風量6 000 m3/h、剩余氨水(廢氨水)初始pH=9及溫度20 ℃下進行試驗,當剩余氨水pH<5時,其對SO2的去除率迅速下降,剩余氨水pH由9降至5共耗時95 min,最佳脫硫條件為剩余氨水pH=5.5~8.5。

1.3 開發高效吸收凈化系統

通過研發多功能洗滌器等核心設備、優化洗滌方式、增大入口負壓、強化氣液傳質系數、優化吸收塔結構形式,可同時實現SO2和NOx的高效吸收,有效實現對污染物的高效凈化。

高效吸收凈化系統的核心設備主要包含多功能洗滌器、洗滌泵、吸收塔、循環吸收液泵及噴嘴等。在現有焦爐煙氣低溫濕法脫硫脫硝工藝的基礎上,以剩余氨水作為吸收劑,采用洗滌+噴淋的組合工藝實現多級高效凈化:第一級為洗滌凈化(多功能洗滌器),替代現有增壓風機和降溫設施,利用高速射流產生的負壓替代引風機產生的動力能,能耗可降低50%以上;第二級為噴淋吸收(吸收塔),通過進一步吸收使(SO2+NOx)的吸收效率提高至99%以上。

1.3.1 多功能洗滌器

多功能洗滌器外殼由碳鋼制作,洗滌單元由分配管網和噴嘴組成并用316L無縫管制作,與洗滌器連接的入口煙道采用碳鋼+合金鋼內襯(內襯厚度2.5 mm)。所有噴嘴的設計可避免快速磨損、結垢和堵塞,噴嘴與管道的設計易于檢修、沖洗和更換。

1.3.2 吸收塔

傳統設計工況下煙氣在吸收塔內的流速一般取3~5 m/s,煙氣與吸收液接觸時間>3 s,此種設計吸收塔塔體過于細長,吸收液貼壁現象嚴重,不利于煙氣中有害物質的脫除,故對吸收塔塔體設計參數進行調整:吸收塔塔徑2 m、塔體高10.5 m,設置3層噴淋,噴淋層間距1.5 m。

NOx的吸收過程為,NOx先溶解進入液相,再與吸收劑反應,但因NOx的水溶性遠低于SO2的水溶性,傳統噴淋工藝脫硫的液氣比不足以滿足脫硝的需求。為實現NOx的高效脫除,對吸收塔的液氣比等進行優化設計:每層吸收液流量為70 m3/h,將液氣比提至21 L/m3;第一層噴淋設在煙氣入口上方2 m處、煙氣入口距吸收液液面高度為1 m;為減輕噴淋層塔壁受到的沖刷,噴嘴噴射角度設計為90°。

1.4 建設1套定量氧化+強化吸收中試裝置

與現有的濕法脫硫脫硝工藝進行綜合對比,針對焦化煙氣的實際情況,濕法脫硝雖然效果有限,但濕法脫硫具有良好的實用性和經濟性,其運行穩定、技術成熟、對煙氣流量及成分變化適應性較好,并可適應煙氣中的多種污染物,是多數企業焦化煙氣的首選脫硫技術,在其基礎上進行優化改進,使其具有較好的脫硝能力,是最具現實意義的煙氣脫硫脫硝技術,在未來的推廣中也容易被業主接受,尤其是針對已經建設有濕法脫硫系統的企業,還可以充分利用其現有設施,從而最大限度地降低煙氣治理成本。但是,若采用傳統的氧化+吸收工藝組合,在脫硝效率、運行成本與穩定性方面仍存在較大問題,無法滿足工業生產實際要求,需進一步完善。為此,基于現有比較成熟的濕法脫硫技術,針對焦化煙氣中SO2、NOx等有毒有害氣態污染物的含量及特點,據煙氣脫硫脫硝反應機理及傳統濕法脫硫反應器的結構特點,將氧化法(脫硝)與現有的濕法脫硫工藝有效結合,改進吸收裝置結構,強化傳質過程,將氧化后的煙氣直接送入改進后的吸收系統,同時完成NOx和SO2的高效脫除,開發出一套焦爐煙氣定量氧化+強化吸收脫硫脫硝技術,并建成1套工藝流程為“10 000 m3/h焦化煙氣→低溫選擇性催化氧化→臭氧氧化系統→濕法脫硝脫硫系統→凈化煙氣”的焦爐煙氣定量氧化+強化吸收中試裝置,通過中試裝置完成了NO氧化度、吸收液pH等工藝條件的確定,并開發了多功能洗滌器、噴淋吸收塔、旋線除霧器等關鍵設備。

焦爐煙氣低溫定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝技術的核心在于兩點:一是區別于其他臭氧直接氧化工藝,通過優化氧化工藝,研究SO2和NOx的相互作用,實現定量氧化,利用低溫定量氧化的方式盡可能減少臭氧用量,節約成本,提高工藝技術的經濟性,同時為后續的脫硫創造有利條件;二是針對SO2和NOx的液相傳質特性,區別2種氣體吸收過程中的關鍵影響因素,通過改進吸收系統,強化吸收過程,進一步提高脫硫脫硝效率,同時實現SO2和NOx的高效脫除,并采用剩余氨水作為吸收劑降低整個工藝系統的物耗、能耗,顯著降低污染物的治理成本。

2 主要技術創新點

2.1 低溫催化與定量氧化

定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝工藝中,采用低溫催化氧化與臭氧直接氧化的分步氧化方式,并將定量氧化與高效液相吸收相結合,從兩個角度顯著削減臭氧用量,提升了工藝技術的經濟性和實用性。因此,對氧化度的確定,以及對低溫催化氧化催化劑的低溫氧化活性和抗硫性能的考察,是本技術氧化方式確定的重要前提,也是本技術低成本、高效率的關鍵之一。

2.2 強化傳質

定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝工藝中,對傳統吸收塔進行了改進,采用射流切向進氣,強化氣液傳質,延長氣體停留時間,同時利用高速射流產生的負壓替代引風機,進一步減少能耗。因此,吸收塔內部結構優化和氣液混合方式設計,是本技術低成本、高效率的關鍵之二。

2.3 以廢治廢

吸收液采用焦化裝置中的剩余廢水,通過調整吸收液配比,改善吸收液的性能,使其能夠兼顧與平衡對脫硫脫硝效果的影響,并降低循環系統的堵塞風險。因此,有效利用焦化裝置中的剩余氨水實現以廢治廢,是本技術低成本、高效率的關鍵之三。

2.4 旋線除霧

煙氣拖尾現象是現有焦化煙氣濕法脫硫工藝的痼疾,火電行業鍋爐煙氣多采用濕式電除霧的方法予以解決,但其投資及運行費用太高。本技術中,用旋線除霧裝置有效消除煙氣拖尾現象,且旋線除霧裝置運行時幾乎無阻力損失,造價低廉,經濟高效。因此,旋線除霧創新性地設計運用,是本技術低成本、高效率的關鍵之四。

3 結束語

焦化產業是山西省的支柱性產業之一,也是山西省空氣污染的重要排放源之一。目前,鋼鐵聯合焦化行業焦爐煙氣同時脫硫脫硝技術中,相對成熟適用的是活性焦技術,但其投資及運營成本較高,一般不適用于獨立焦化企業,而國內焦炭產能大省如山西、內蒙古、陜西、新疆等地以獨立焦化企業為主,亟需開發一種投資及運營成本低、凈化效果好的焦爐煙氣脫硫脫硝技術。山西焦化焦爐煙氣低溫定量氧化耦合+強化吸收脫硫脫硝中試研究的開展,為焦爐煙氣治理開辟了一條低成本、高效率的脫硫脫硝技術路線,可為山西焦化降低焦化煙氣污染物排放、改善空氣質量提供有效的技術儲備,本技術可廣泛應用于獨立焦化企業焦爐煙氣的治理,社會效益、經濟效益顯著,推廣前景看好。

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