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大直徑薄壁圓筒直立堤變形機理分析

2010-05-21 11:15李維朝嚴祖文謝定松
關鍵詞:臨海基床圓筒

李維朝,蔡 紅,嚴祖文,謝定松

(中國水利水電科學研究院 巖土工程研究所,北京 100048)

作為碼頭或防波堤建筑物,大直徑圓筒因其以面力為主而彎曲應力較小、受力條件好、材料省、造價低和適應性強等特點,自20世紀80年代就在我國得到廣泛的推廣與應用[1],但圓筒堤的一些作用機理仍在探討之中,如不同變形階段下筒內填料與筒壁結構的相互作用、筒內填料的抗傾機理[2]、圓筒與胸墻的相互作用以及圓筒周身土壓力與波浪力的計算等[3-4]。這些問題直接影響到大直徑圓筒堤的設計、機理分析和變形破壞處理措施等,同時也影響其更進一步的推廣。本文旨在依托實際工程,觀察圓筒直立堤變形跡象,并借助鉆探、測量、水下檢查等手段,對圓筒堤的變形機理進行分析,從而為后續圓筒堤的設計、變形分析及治理措施等提供借鑒,并增強對圓筒堤變形機理的認識。

1 工程概況

本圓筒直立堤地處河北省秦皇島市,位于渤海海域。該海區常浪向為S向,次常浪向為SSW向;強浪向ENE向,次強浪向S向。其主導波型主要為風浪及風浪為主的混合浪,頻率約為75%;其次為涌浪及涌浪為主的混合浪,頻率約為22%,這種波型的波浪多為風轉向后或風速減小后殘存的風浪,周期不大,波峰面較為圓滑[5]。

該圓筒直立堤于1997年建成,位于場地的東側及南側(圖1),承受來自渤海的波浪作用。圓筒外徑9.50m,下部壁厚0.20m,上部壁厚0.28m,鋼筋混凝土預制,無底,吊運沉放于1.00m厚的10~50kg拋石基床上。筒底鋪設有1.15m厚的反濾層,反濾層上方回填?;笆?,外側11.70m范圍內鋪設護坦塊石護底。防浪胸墻預制后坐落于圓筒上,與圓筒為相互獨立的結構(圖2)。

2 變形特征

圓筒直立堤運行10多年后,除了部分圓筒結構上出現混凝土剝落、鋼筋裸露銹蝕外,還出現了一些明顯的變形跡象。位于南側圓筒堤中部的102#圓筒(位置如圖1所示)向臨海側傾斜達27‰,圓筒與胸墻間隙高達35cm,且圓筒相對胸墻向臨海側錯出。

場地東南角38#—43#圓筒的胸墻頂部有明顯的相對變形跡象,相鄰筒間胸墻接縫處開裂,并產生相對位錯(如圖3所示)。以40#和41#的圓筒間接縫為中,左(41#—43#號圓筒)、右(38#—40#號圓筒)兩側對比可以看出,兩側的地理位置具有對稱性,變形也具有相似性。其中38#圓筒的胸墻相對39#圓筒外錯0.5cm;39#筒的胸墻相對40#筒外錯1.7cm;41#圓筒的胸墻相對42#圓筒外錯0.4cm;42#圓筒的胸墻相對43#圓筒外錯3.0cm。其中,39#圓筒向臨海側傾斜13‰,42#圓筒向臨海側傾斜5‰,而38#、40#、41#及43#圓筒傾斜角度幾乎沒有。故可以推測,圓筒直立堤東南角的變形主要是39#和42#圓筒傾斜引起,該兩筒與其它筒間的變形都是相對變形。結合圖3所示的相對變形方向,可以推測場地東南角的相對變形主要是位于拐點的39#和42#圓筒胸墻的變形協調所致。

3 變形機理分析

為了查出上述變形跡象的成因,針對變形部位采取了水下檢查和鉆探。水下檢查主要是查明海水面下圓筒堤的破損情況,特別是護坦石及基腳的破壞情況;鉆探主要是查明圓筒內填料、反濾層、基床和清基等情況。將兩者結果相結合,針對變形圓筒的實際情況,從而分析出變形的機理。

3.1 102#圓筒變形機理分析 102#圓筒位于南側圓筒直立堤的中間部位,水下檢查未發現圓筒臨海側護坦石缺失。鉆探發現圓筒頂部有1.4m空洞,即填料高度較設計值下降了1.4m。造成圓筒內填料高度不足有3種原因:(1)原始填料不夠密實;(2)填料漏失;(3)原始填筑高度不足。其中,圓筒的傾斜與圓筒內填料的高度變化之間有著相互因果關系,大直徑圓筒為無底結構,圓筒傾斜會使圓筒底部形成一定的孔隙,從而導致圓筒內填料在重力及波吸力的作用下順圓筒底部脫落流失,即圓筒傾斜有可能導致筒內填料高度下降。反之,圓筒內填料高度下降后,圓筒所受外力不變,但抗傾能力減弱,從而導致傾斜程度增大,即圓筒內填料高度下降有可能導致圓筒傾斜度增加。

對于102#圓筒,鉆孔揭示,其反濾層和基床的厚度、顆粒級配與原設計相同,這表明該圓筒在運行過程中反濾層與基床沒有遭受破壞。如果圓筒內填料高度下降是因圓筒傾斜所致,那么填料只能從圓筒底部脫落流失,在填料流失過程中圓筒的反濾層就會不可避免的受到損害,而非鉆孔所揭示的狀態。填料高度下降1.4m,約占總填料高度的18.7%,遠非填料密實可以實現的下降深度,故可以推測圓筒內填料高度下降為原始缺失,而非從圓筒底部脫落流失或填料密實。

對于圓筒與其內填料的組合體而言,圓筒內填料原始缺失后,組合體所受的外力(主動土壓力、波吸力、浮托力等)及傾覆力矩不變,但重力及抗傾力矩低于設計值,抗傾能力弱,同時圓筒自身的抗彎剛度低,在同等外力作用下撓度大。故在運行過程中,受主動土壓力及臨海側波吸力的雙重作用,102#圓筒的傾斜程度增大。

通過上述變形機理分析可以看出,102#圓筒的變形主要是筒內填料原始缺失所致,而非圓筒傾斜所致。填料的反濾層未受到損害,補填圓筒內填料即可。

3.2 東南角部分圓筒變形機理分析 經設計復核、變形特征及水下檢查,發現東南角有以下不利于圓筒穩定的因素:(1)不利位置。從圖1所示的場地外形上可以看出,場地的東側和南側圓筒堤長度較長,作用于其上的波浪主要為正射波,而東南角為場地的拐角處,且圓筒堤長度較短,作用于其上的波浪主要為斜射波。此種結構形式下,斜射波的作用力大于正射波[3-4],故同等設計條件下,該位置更容易遭受波浪的沖刷、淘蝕等破壞;(2)布設方式。39#和42#圓筒分別位于東南角的兩個拐點處,從圖3可以看出,這2個圓筒的臨海面積大于其它圓筒,故同等波浪作用下,受到的沖刷范圍及沖刷力較強,并且圓筒本身所受到的波吸力也大于相鄰圓筒;(3)堤前護坦石稀少。水下檢查發現場地東南角圓筒臨海側護坦石稀少。在圓筒直立堤中,護坦石的主要作用是防止基床遭受沖刷。護坦石稀少后,其消波能力減弱,作用在基床上的波浪作用增強,基床易受影響,局部承載力會降低,易產生不均勻沉降,從而導致傾斜。

結合不利因素及變形特征,可推測場地東南角為波浪沖刷導致的胸墻調整變形,其變形模式按時間順序可歸納為(圖4所示):(1)受圓筒直立堤分布形狀影響,同一波浪下,直立堤東南角遭受沖刷作用較大的斜射波;(2)相對場地其它位置,斜射波較大的沖刷作用使東南角圓筒堤臨海側護坦石稀少;(3)護坦石破壞后,波浪開始作用到堤趾附近的基床上,在波浪的沖刷、淘蝕等作用下,堤趾附近的基床受到影響,局部承載力降低;(4)因39#和42#圓筒分別位于東南角的2個拐點,受力面積大,從而基床承受波浪作用大,導致圓筒產生不均勻沉降,并傾斜變形,但此變形量較??;(5)胸墻與圓筒為2個相對獨立的結構,39#和42#圓筒傾斜變形后,坐落于其上的胸墻的平衡狀態被打破,然后胸墻受圓筒變形及重力作用的雙重影響尋求新的平衡,與周圍圓筒的胸墻產生了協調變形;(6)拐點處的39#和42#圓筒胸墻的變形導致其與相鄰筒的胸墻產生相對位錯。

通過上述分析可以看出,場地東南角的變形中,39#和42#圓筒為變形的始動力圓筒,它們的變形導致其與相鄰圓筒間的一系列相對變形。

4 結論

(1)圓筒傾斜與圓筒內填料高度變化之間有著相互因果關系。大直徑圓筒為無底結構,圓筒傾斜會使圓筒底部形成一定的孔隙,從而導致圓筒內填料在重力或波吸力的作用下順圓筒底部脫落流失,即圓筒傾斜有可能導致筒內填料高度下降;圓筒內填料高度下降后,圓筒所受外力不變,但抗傾能力減弱,從而導致傾斜程度增大,即圓筒內填料高度下降有可能導致圓筒傾斜度增加。

(2)102#圓筒傾斜變形是圓筒內填料原始缺失所致。102#圓筒內填料高度下降1.4m,約占總填料高度的18.7%,遠非填料密實可以實現的下降深度。圓筒內反濾層和基床的厚度、顆粒級配與原設計相同,這表明在運行過程中該圓筒的反濾層與基床沒有遭受破壞。這些表明圓筒內填料高度下降為原始缺失,而非從圓筒底部脫落流失或填料密實。圓筒內填料原始缺失,導致圓筒抗傾能力弱、抗彎剛度低,同等外力作用下撓度和傾斜變形大。因而回填筒內填料即可保障運行。

(3)場地東南角圓筒的變形中,39#和42#圓筒為變形的始動力圓筒,它們的變形導致其與相鄰圓筒間的一系列相對變形。因39#和42#圓筒地處拐角,且臨水面積較大,故遭受到作用比較大的斜射波,致使堤前護坦石被沖刷缺失,基床防護減弱,受到波浪作用影響,從而圓筒產生變形。胸墻與圓筒為兩個相對獨立的結構,胸墻在圓筒變形后,為達到新平衡,產生了協調變形,導致39#和42#圓筒與其相鄰圓筒間出現相對變形。因而修復堤前護坦石并柔性處理胸墻前接縫即可保障運行。

(4)通過對薄壁圓筒直立堤兩處變形特征及變形機理的分析,可以看出該場地內圓筒堤的變形均非破壞性的變形,在采取一定的補救措施后,即可保障運行。

[1]邱駒.港工建筑物[M].天津:天津大學出版社,2002.

[2]竺存宏,丁乃慶.大直徑圓筒筒內填料抗傾機理[J].水利水運工程學報,2003(1):58-62.

[3]俞聿修,李本霞,張寧川,等.斜向和多向不規則波作用于直墻堤上的波浪荷載[J].水運工程,2008(4):1-4.

[4]唐筱寧,饒永紅.斜向波對直立式防波堤堤頭作用的試驗研究[J].海岸工程,2005,24(2):7-12.

[5]華北電力設計院.秦皇島熱電廠二期工程水文氣象報告書[R].北京:華北電力設計院,1993.

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