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基于臺架試驗的汽車自動變速器故障診斷分析方法研究*

2012-04-17 06:37董鑄榮郭進國
汽車技術 2012年6期
關鍵詞:變矩器臺架電磁閥

董鑄榮 楊 臻 郭進國

(1.深圳職業技術學院;2.北京交通大學;3.邢臺職業技術學院)

1 前言

汽車自動變速器結構和工作原理非常復雜,因此無論是機械結構件的微小損壞,還是液壓或電子控制系統任何形式的故障,均將影響自動變速器的正常工作。另一方面,由于自動變速器不易拆檢,給故障診斷和排除造成很大困難。所以當自動變速器出現故障時,應充分利用自動變速器試驗臺架的各種試驗手段,遵循由簡到繁、由易到難的檢查維修原則,對自動變速器進行不解體的試驗檢測,這樣可以避免變速器損壞,降低維修成本,縮短維修時間[1~3]。本文利用自主研發的自動變速器綜合試驗臺[4~6]對一款5HP-19型自動變速器進行了試驗,并在分析自動變速器結構及各元件功能的基礎上,將試驗結果進行合理邏輯組合,對獲得的故障信息進行了邏輯分析,最終將故障源限定在最小的范圍之內。

2 5HP-19型自動變速器簡介

2.1 5HP-19型自動變速器的基本參數

奧迪汽車系列配用了ZF公司多款自動變速器,其中5HP-19型自動變速器大量配備在奧迪A6、A4和帕薩特B5等汽車上。5HP-19的含義:5—5速,H—液壓,P—行星齒輪變速機構,19—傳動比參數(表1)。5HP-19自動變速器是電控手動/自動一體5速自動變速器,液力變矩器鎖止離合器可在3、4、5擋時接合,以提高傳動效率。

表1 5HP-19自動變速器傳動比參數

2.2 動力傳遞路線

5HP-19型自動變速器動力傳遞路線如圖1所示。圖中,離合器A、B、E用于拉維納行星齒輪系,其中,A用于將動力傳給后太陽輪,B用于將動力傳給前太陽輪,E用于將動力傳給行星架;制動器C用于固定前太陽輪,制動器D用于固定拉維納齒系行星架;單向離合器Ff用于阻止拉維納行星架的逆時針轉動;離合器F用于連接拉維納行星齒輪系齒圈和單級行星排齒圈;制動器G用于固定單級行星排的太陽輪。

2.3 電磁閥與執行元件工作表

電磁閥與執行元件工作見表2所列。

表2 5HP-19自動變速器電磁閥與執行元件工作表

3 基于臺架的性能試驗

3.1 全自動性能試驗程序流程

針對5HP-19型自動變速器性能試驗的全自動測試軟件程序流程如圖2所示。在試驗過程中,軟件后臺同時記錄了輸入輸出轉速、電磁閥工作狀態、油壓、油液流量等各項數據變化。通過對獲取的試驗數據和曲線進行分析,判斷 “液力變矩器鎖止控制、各擋的升降擋控制、換擋品質、前進位高擋工作情況、油壓及其流量”等狀況,再根據維修人員的知識和經驗,就可以準確判斷自動變速器性能和故障部位。

3.2 案例分析

針對一款5HP-19型自動變速器進行了臺架全自動性能試驗,所得部分試驗結果如圖3和表3所示。

表3 變速器全自動性能試驗結果

3.2.1 速度分析

從表1和表3可以看出,測試的傳動比與標準傳動比吻合,說明各擋換擋電磁閥MV1、MV2、MV3無故障;2、3、4、5擋在液力變矩器鎖止時,輸出速度提高,說明控制液力變矩器鎖止和分離電磁閥工作正常的。

3.2.2 油液分析

5HP-19型自動變速器提供的油液測試口位于進入液力變矩器的油道,通過測試該處的油壓和流量,可以診斷變矩器是否能正常工作,鎖止離合器是否鎖止等。表3中記錄了EDS4通斷前、后的油壓和流量變化數據,對照標準數據可以看出液力變矩器的工況良好。

3.2.3 異?,F象

從圖3可以看出,D2→D3時輸出轉速突然降低,然后再升高,存在換擋沖擊的現象,D3→D4也存在同樣異常情況。通過查表2可知,2擋時執行元件A、C、G處于工作狀態,當3擋時處于工作狀態的執行元件是A、C、F,即從2擋升為3擋,執行元件G切換為F;同樣,3擋時執行元件A、C、F處于工作狀態,當4擋時處于工作狀態的執行元件是A、E、F,即從3擋升為4擋,執行元件C切換為E。

根據自動變速器工作原理,再從2擋升為3擋時,離合器F先接合,再脫掉離合器G。如果自動變速器在換擋時應該接合的離合器或制動器沒有接合,而呈脫離狀態時,該瞬間輸出軸就處于自由狀態,由于受到機械摩擦、負載等因素的影響,輸出軸就會降速。降速程度與輸出軸慣性及負載大小有關,即慣性越大降速越小,負載越大降速也越大,反之亦然。

同理,從3擋升為4擋時,如果離合器E還沒有接合,離合器C就脫離了,就會產生輸出軸轉速突然降低的情況。

離合器F、E未能正常及時接合的原因可能是:

a.F和E離合器摩擦表面磨損過大,造成間隙過大或摩擦因數減小,使它們接合滯后;

b.控制執行元件協調工作的壓力閥調節電磁閥 EDS1、EDS2、EDS3 有故障;

c. 為F、E離合器提供油液的油道、節流孔不通暢而供油滯后。

3.3 變速器維修及維修后性能試驗結果

由上述試驗結果分析,可把故障定位到壓力調節電磁閥 EDS1、EDS2、EDS3和離合器 F、E 上。拆卸該自動變速器,檢查發現電磁閥EDS1、EDS2和EDS3這3個電磁閥的閥芯位置各不一樣,其原因是閥芯彈簧損壞,彈簧長度不符合規定要求;同時檢查離合器F、制動器G摩擦片時發現,部分摩擦片也有中度的磨損,應更換。

更換電磁閥和摩擦片后,清洗油路板,裝配變速器,再進行全自動性能試驗,結果如圖4所示。將圖4與圖3對比可知,D2→D3、D3→D4升擋速度劇烈跳動現象已不存在,變速器故障已經排除。

4 結束語

采用計算機測控技術,設計合理的試驗程序流程,可以獲取較為完整的試驗數據,這些試驗數據是故障診斷分析的基礎。對試驗數據進行深入分析,結合每種自動變速器的結構和元件功能,能夠較為準確地判斷出故障部位。在此基礎上還可以繼續深入研究,即根據每種類型的變速器技術參數,設定明確的定量評價指標,以提高故障診斷方法的合理性及應用范圍。

1 賀萍.汽車自動變速器綜合性能檢測臺架試驗項目的國內外現狀與研究.實驗室研究與探索,2007,26 (12):24~26.

2 徐支華.電控自動變速器換擋沖擊的故障診斷.機電工程技術,2009,38(1):106~108.

3 顧磊,田晉躍.自動變速器臺架試驗方法綜述.交通標準化,2007(4):57~59.

4 董鑄榮,賀萍.SZPT-ATTE-1型汽車自動變速器檢測臺的研制.實驗室研究與探索,2007,26(10):24~26.

5 董鑄榮,賀萍.汽車自動變速器綜合性能臺架試驗項目設計.汽車技術,2007(7):31~33.

6 賀萍.汽車自動變速器檢修實訓室方案.實驗室研究與探索,2008,27(8):155~157.

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