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界牌低品位泥精制生產試驗研究*

2013-09-04 07:53賀陽初
陶瓷 2013年11期
關鍵詞:礦點礦帶高嶺土

賀陽初

(衡陽界牌瓷業有限責任公司 湖南 衡陽 421000)

1 概述

湖南省界牌陶瓷總廠瓷泥礦大排嶺礦區,坐落在湖南衡陽境內,是我國3大陶瓷原料基地之一,已有200多年的開采歷史,以出產高品位高嶺土——“界牌泥”而聞名,為我國陶瓷產業的發展作出了重要的貢獻。由于前期將原礦開采出售,追求原料優質、高產,資源浪費嚴重,導致優質陶瓷原料日見短缺,而一些低品位、劣質瓷泥無法直接利用。近年來,為了提高該礦精泥質量,合理利用資源,逐步實現原料標準化,我們對本廠界牌大排嶺高嶺土及鄰近礦帶進行了精選科研試驗,并取得半工業化擴大選礦試驗技術指標:精泥產率為47%,精泥含Al2O3約為27%,含Fe2O3<0.4%。要求生產出的一級泥和三級泥的Al2O3含量分別為:一級泥含Al2O3>30%,三級泥含Al2O3>23%,將含Fe2O3降到0.5%以下。

我們公司制定了如下工作目標:

1)立足于陶瓷原料標準化,從原礦開采及加工到化驗分析、配料生產、工藝管理建立科學的管理體系,保證產品質量,為提高我國出口陶瓷的檔次創造有利條件。

2)改造現有廠房,利用已有設備、設施,建設年處理高嶺土原礦3.5萬t,精選產品2萬t的生產規模的高嶺土精泥加工廠。

3)精制高嶺土分別達到一級精泥占20%,三級精泥占80%,一級精泥細度為325目,篩余小于0.5%,含水量為24%,三級精泥細度325目,篩余小于1%,含水量為24%。其產品化學成分如下表1所示。

4)有效地解決低品位高嶺土的應用,使低品位的高嶺土產品達到一級、三級精泥的要求。

表1 精泥化學成分組成(質量%)

2 精制生產試驗

2.1 高嶺土現狀調查

湖南衡陽素有有色金屬之鄉和非金屬之鄉的美譽,其中高嶺土資源又占有十分重要的位置,高嶺土保有儲量在2 000萬t以上,主要分布在衡陽、衡山、耒陽、常寧等地,尤以“界牌泥”而聞名全國。

2.1.1 界牌瓷廠大排嶺高嶺土礦資源現狀

大排嶺高嶺土礦區,因其賦產優質高嶺土而聞名全國,是我國3大陶瓷原料供應基地之一,也是界牌瓷廠下屬礦山企業。

本礦區1982年經湖南省地質勘探417隊勘探提交《湖南省衡陽縣大牌嶺高嶺土礦區最終儲量報告》,經湖南省儲委批準的B+C+D級儲量為295.6萬t。到目前為止,本礦區已累計開采200多萬t優質高嶺土(平均Al2O3:21%、Fe2O3:0.41%),目前該優質高嶺土(B+C級)可采量已不足50萬t,儲量不足,而本礦頂、底板劣質高嶺土卻蘊藏量豐富,但由于品位低(Al2O3為14%~17%、Fe2O3為0.5%~1.2%),無法直接供應廠商,因此尚未得到開發利用,此類高嶺土尚有200余萬t,據統計,該礦區就有250余萬t低品位及污染高嶺土有待開發利用。低品位高嶺土深加工儲量前景廣闊,對此部分進行深加工在資源保護方面意義重大,為充分開發低品位高嶺土的應用技術,提升礦石品質和附加值,對低品位高嶺土在技術上進行深層次的評價,總結一套行之有效的開發利用方案,是本次要完成的任務之一。2.1.2 馬跡-界牌-國慶 高嶺土礦帶概況

衡山-衡陽縣馬跡-界牌-國慶高嶺土礦帶由衡山縣的望峰、東湖、馬跡、溫家坳、坪田秋、大鵝山,衡陽縣的界牌大排嶺、國慶、江柏堰等一系列礦床組成,礦帶長40多km。礦帶內年產高嶺土40余萬t,年產鈉長石礦80余萬t。礦物主要用于日用陶瓷、建筑陶瓷、化工、造紙、橡膠、玻璃等坯料、填料及釉料,用途十分廣泛。

礦帶內的高嶺土礦石品位Al2O3為20.1%~24.33%,SiO2為61.77%~69.24%,礦石品質較好,耐火度高,保有儲量在550萬t左右,另外尚有可通過精深加工,開發利用的低品位高嶺土1 000萬t以上。

2.1.3 常寧、耒陽高嶺土礦現狀

常寧、耒陽高嶺土礦分布廣泛,含鋁量高,Al2O3含量在30%左右,砂性重,以片狀結構為主,主要用于涂布級造紙原料。

2.1.4 高嶺土區域調查

對衡山-衡陽縣東湖-馬跡-界牌-國慶礦帶內高嶺土資源的礦業分布進行了一次較為全面的調查。對礦帶內高嶺土取樣,通過物理、化學分析,建立區域高嶺土技術數據庫,用于指導高嶺土精加工配方。

通過近2個月的時間,走訪了衡山-衡陽縣馬跡-界牌-國慶高嶺土礦帶大小礦點60余座,在36座年產5 000t以上礦山取樣220余個,有效綜合樣品89個,并通過對樣品歸納、分類、化驗、分析,建成樣品展示柜,取得了大量、詳實的重要資料,用于指導生產實踐。通過調查我們發現:在衡山-衡陽縣東湖-馬跡-界牌-國慶礦帶內,衡陽地區以產高嶺土為主,且絕大部分礦山產高嶺土,以大排嶺礦儲量最大,質量最優;衡山地區礦產以產鈉長石為主,高嶺土為輔。高嶺土礦取樣情況見表2。

表2 高嶺土礦取樣記錄

表3 水洗高嶺土原礦工業化試驗數據

2.2 實驗結果成分分析

通過對礦帶內高嶺土可進行分析,高嶺土原礦中主要成分Al2O3的含量為14.58%~34.10%,平均含量為22.24%。本礦帶內優質高嶺土儲存在衡山縣嶺坡分鹽礦點、馬跡獅山礦(儲量不大)、大排嶺礦區(儲量較大),均為白色塊狀,含鐵量低,可塑性較好,水洗率高,燒成白度為87~93,耐火度大于1 350℃,燒失在8%以上,是優質的陶瓷釉料、坯料及化工原料;Fe2O3的含量為0.06%~11.34%,剔除最高含量11.34%,平均含量為0.62%,主要以針鐵礦(又稱赤褐鐵礦)、硅酸鐵形式存在,本區大部分高嶺土含鐵量較高,影響了礦石的品質,且大部分為弱磁性礦物鐵或非磁性鐵,較難用常規除鐵法除去,水洗后除鐵效果不佳;Na2O+K2O的含量在0.09%~7.40%,平均含量為1.37%;SiO2含量在50.23%~74.30%,平均含量為61.98%,大部分以石英顆粒狀存在于礦物中,導致礦物出礦率低,出礦率為20%~50%,影響了出礦率的提高。

通過對本礦區鈉長石礦的分析,鈉長石礦中主要成分Na2O的含量為4.00%~11.20% 以馬跡先鋒瓷鈉礦品位最好,馬跡獅山冠億鈉長石礦儲量最大。鈉長石礦大部分以較高硬度的白色-淺黃色塊狀為主,少部分以淺灰-淺白-淺黃色粉狀或顆粒形態存在,耐火度在900~1 200℃,是較好的化工填料及建筑材料、原料。所采樣品物理化學參數測定匯總見表3。

通過對本礦區高嶺土及鈉長石礦調查發現有如下特點:①大型礦點少,以小型礦居多;②探明儲量的礦點不多,邊采邊探的礦點較多;③礦點分布零散,如果進行統一規劃,規范開采,未來開發的潛力較大;④高嶺土礦底板鈉長石發育普遍,鈉長石儲量前景較好。

3 工業生產試驗情況

3.1 高嶺土礦技術參數測試

通過對各礦點高嶺土的調查及工業試驗得出的技術參數見表4。

表4 水洗高嶺土配方所用原礦外觀狀況表

從表4我們可以看出,礦體主要由高嶺土、云母、石英組成,各礦點的高嶺土外觀品質差別較大,以白色塊狀的高嶺土白度最高,原礦的最高白度為93,而大排嶺的黑筋泥白度最差,僅為58。絕大部分高嶺土耐火度高于1 400℃。

通過對各礦點高嶺土的外觀狀態、煅燒狀況及資源儲量情況,我們有針對性地對入選礦點的高嶺土進行了 分析化驗,其結果見表5

表5 入選高嶺土原礦化驗結果(質量%)

從表5中我們可以看出,入選的原礦主要礦物成分平均品位:Al2O3為20.51%,Fe2O3為0.52%,SiO2為70.54%。

通過對原礦的化驗比對,對所化驗原礦進行重新取樣,每種樣品取原礦4t,在淘洗泥加工廠進行了工業化試驗,得到水洗高嶺土原礦工業化試驗技術參數∶Al2O3(有益成分)為31.16%,較原礦的20.51%提高51.92%;Fe2O3(有害成分)為0.59%較原礦的0.52%提高15.38%;水洗率為42.56%,平均白度為76.66,詳細數據見表6。

表6 水洗高嶺土產品工業化試驗數據(質量%)

續表6

3.2 配方設計

1)配方設計原則。立足于界牌大排嶺礦點,采用多礦點供應,整合各種低品位高嶺土資源,保證淘洗泥加工廠的正常生產的資源供應。

2)精泥品級要求。要求水洗泥必須有較高的白度、耐火度,滿足高檔瓷生產要求。水洗泥標準參數見表7。

表7 水洗泥標準參數

3)根據礦點調查狀況,測試出礦料的實際品位。

4)本著對整合資源,充分利用大牌嶺低品位高嶺土礦產資源的原則(大排嶺低品位高嶺土年利用在19 000t以上),使高嶺土精泥加工廠有長期穩定礦源,使其年產精泥達2萬t。

表8 高檔精泥配方

5)水洗出來的精泥必須有較高的可塑性和干燥強度,并且滿足陶瓷注漿成形的要求。

6)根據不同用戶對不同檔次產品的不同要求,我們設計了3個檔次,8個級別的配方,每批次只生產一個檔次的品種,減少工藝流程的復雜性。通過生產試驗,取得了高檔一級精泥配方3個,中檔二級精泥配方3個,三級泥配方2個,具體配方情況見表8、表9、表10。

表9 中檔精泥配方

表10 低檔精泥配方

3.3 水洗泥工藝技術

水洗高嶺土工藝流程如圖1所示,大工業化生產水洗高嶺土產品質量見表11。3.4 存在的問題

1)尾礦可再利用,但暫時還未找到合理可行且經濟技術合算的利用方法。

2)通過我們反復改進生產工藝流程,從刮板機刮出來的尾砂中還存在的-50μ的高嶺土從15%減少到10%左右,但仍造成了部分高嶺土的浪費。

3)原礦中大塊、硬塊高嶺土雖經破碎與輥壓,但是因為礦料中石英顆粒含量高,造成搗漿機葉消耗大,平均每搗漿200t原礦就需換葉片一次,消耗成本300元,相當于每噸精泥多消耗3~4元。

4)因衡山-衡陽的東湖-馬跡-界牌-國慶礦帶的原礦一般Fe2O3、Ti2O含量比較高,為了要提高產出品的品位,加工中除鐵、鈦是一道關鍵工序。Fe2O3為礦物態弱磁性鐵,高效除鐵器對其除鐵效果難以令人滿意,目前還沒有找到經濟、合理、行之有效的除鐵、鈦方法。因而,含鐵、鈦較多的原礦還無法經過水洗的方法使其品位提高到更高的檔次,以充分利用資源,這將是下一步需要 解決的重點。

圖1 水洗高嶺土工藝流程圖

表11 大工業化生產水洗泥產品質量狀況表

通過生產試驗,得到一級精泥配方3個,中、低擋產品方案5個,其主要技術指標(平均值)見表12。

表12 配方主要技術指標(平均值)

4 結語

在充分發揮大排嶺高嶺土礦儲量大,質量穩定的特點和衡山-衡陽東湖-馬跡-界牌-國慶礦帶高嶺土資源各具特性的特點,通過對原料的多樣化配方,得到3種檔次原料和8個品種的精制高嶺土。其中一級精泥平均Al2O3含量為30.68%,Fe2O3含量為0.21%,二級精泥平均Al2O3含量為30.48%,Fe2O3含量為0.51%,其品質優于半工業化試驗及擴大選礦試驗產品的三級精泥指標,且產品產出率為41%以上,其指標遠高于本次任務要求的一級精泥占20%的指標要求,產品燒成白度達77以上,完全能滿足日用陶瓷生產要求。

通過資源整合與生產試驗,上述試驗方案完全可適用于淘洗泥廠的工藝條件,滿足了年產2萬t精泥的生產要求,并可大力推廣應用。

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