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首臺AP1000高壓氫氣升壓站氣壓試驗方案及風險分析

2015-07-24 21:26謝建江
中國高新技術企業 2015年25期
關鍵詞:母管示數變送器

摘要:三門核電是國內外核電廠中首個建設40MPa以上的氫氣升壓站,對于標準、規范、試驗項目等均存在一定的挑戰性。文章介紹了首臺AP1000核電站高壓氫氣升壓站系統,針對40MPa以上的高壓系統提出了壓力試驗、氣密性試驗、泄漏率試驗方案,分析了潛在的風險,并提出了相應的防范措施。

關鍵詞:AP1000;高壓;壓力試驗;氣密性試驗;泄漏率試驗;風險分析 文獻標識碼:A

中圖分類號:TP273 文章編號:1009-2374(2015)24-0024-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.24.012

AP1000出于簡化設計、減少設備的目的,將CVS(化學和容積控制系統)采用高壓加氫技術,在電廠正常運行期間,直接向一回路注入20.68MPa以上的高壓氫氣,以抑制水的輻照分解,減少腐蝕產物和活化產物,降低核電廠的輻照劑量。AP1000標準設計中采用高壓氫氣瓶供給氫氣,氣瓶容積37.4L,設計壓力為41.4MPa。由于國內市場上無法直接采購到41.4MPa的高壓氫氣,經設計院評估,三門核電額外增加一個高壓氫氣升壓站,為六臺機組提供高壓氫氣。

對于西屋設計的41.4MPa氫氣,國內沒有可以依據的標準、規范存在一定的滯后和混亂性。三門核電也是國內外核電廠中首個建設40MPa以上的氫氣升壓站,對于標準、規范、試驗項目等均存在一定的挑戰性。

1 系統概況

三門核電的高壓氫氣升壓站為海德利森專用固定式氫氣增壓站系統,采用1.0~20MPa儲氣瓶中的氫氣作為被壓縮介質,使用低壓壓縮空氣作為增壓機動力源,把氫氣增壓至41.4MPa,經過高壓匯流排對高壓氫氣瓶進行灌充,灌充完成后運至廠內高壓儲氫站,供高壓氫氣用戶使用。

本臺氫氣增壓系統為一套獨立運行的系統,由對氫氣增壓、氫安全監控報警、系統自動監視控制等子系統組成,能夠具有41.4MPa儲氫瓶充裝的加注能力。系統配六臺獨立氣動氫增壓泵并聯設計,三臺平均流量即可達到正常流量要求,可互為備份,當某個增壓缸出現問題,可切換至備用增壓缸運行,確保充裝工作可靠性。匯流排為高壓設計,采用SS316不銹鋼材料,設計壓力70MPa。同時可充10個瓶,分兩組,可同時操作,也可分別操作,增加充裝靈活性。

圖1 高壓氫氣升壓站流程簡圖

2 試驗前準備

2.1 先決條件

流程圖檢查、機械檢查、儀控檢查、電氣檢查、AOV檢查、PLC邏輯檢查等設備單體試驗均已完成,未處理完的設備缺陷不影響本試驗進行。

2.2 試驗方案的確定

(1)壓力試驗邊界的確定,驗證從升壓泵出口經匯流排到高壓氫氣瓶之間的系統完整性;(2)升壓設備的確定,利用設備自帶的升壓泵進行增壓試驗,同時可以驗證泵的性能;(3)升壓臺階等級的確定,將試驗壓力分為21MPa、25.5MPa、30MPa、34.5MPa、39MPa、43.5MPa六個臺階,每個臺階保壓30min,合格后繼續進行下一個臺階。

2.3 材料準備及臨措

(1)15MPa氮氣瓶組件,13MPa氦氣瓶組件,檢漏液;(2)向氫氣升壓站系統供應氮氣和氦氣的臨時措施已完成;(3)10支高壓氫氣瓶與系統連接已完成,且瓶閥已打開。

2.4 安全措施

(1)試驗過程中由工作負責人統一指揮,協調行動,確保安全試驗;(2)設備本體超壓雙重保護措施:首先,增壓泵超壓會自動停機;其次,當壓力設定失效,增壓泵不停機時,系統自身內置安全閥自動開啟卸壓,避免超壓,安全閥起跳和自恢復動作要靈活,安全閥須在標定有效期,按設計壓力的1.05倍標定,試驗過程中應嚴格控制系統壓力不超過安全閥動作壓力(即43.5MPa);(3)進入現場必須穿戴好安全帽、護目鏡、防砸鞋等防護用品,管線發生泄漏時嚴禁帶壓緊固和錘擊敲打,在對設備進行檢查和檢驗時,不要過分用力;(4)確保安全的工作環境已建立,試驗區域周圍拉上警戒線、設置醒目的警示標識并有專人負責安全,防止非工作人員誤入試驗區域;(5)系統充氦氣和氮氣后,應加強工作區域氧氣濃度檢測,防止出現窒息事件;(6)在檢查過程中,相關人員須遵守相關的安全規程,遵循設備試驗程序的相關注意事項,防止事故發生。

3 試驗過程

3.1 檢查閥門

對閥門進行在線檢查,確認閥門的開關狀態。

3.2 向系統內注入氮氣

(1)將氮氣瓶組件連接到臨措口,打開氮氣瓶組件出口閥;(2)緩慢打開進氣閥門,待氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數上升到10MPa時,關閉進氣閥門,保壓10分鐘,觀察是否有壓力下降,同時用檢漏液對焊縫和連接處進行檢查,如找到泄漏點,則緩慢打開泄壓閥門,卸去系統壓力,對泄漏點進行處理;如未找到泄漏點,則繼續試驗;(3)緩慢打開進氣閥門,使氫氣升壓站系統內壓力與氮氣瓶組件壓力平衡,觀察氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數,記錄壓力示數,保壓10分鐘,同上檢查方法,如未找到泄漏點,則繼續

試驗。

3.3 氫氣升壓泵的初次啟動

(1)按通用調試程序,對六臺氫氣升壓泵進行運行前檢查;(2)依次點動六臺氫氣升壓泵,觀察泵是否運行順暢、無卡澀。

3.4 壓力試驗過程

(1)就地啟動升壓泵MP-51,使系統升壓,待氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數上升至21MPa時,就地停運升壓泵MP-51,保壓30分鐘后,壓力趨于穩定后讀取壓力表示數,觀察是否有壓力降,同時用檢漏液對焊縫和連接處進行檢查,如找到泄漏點,則緩慢打開泄壓閥門,卸去系統壓力,對泄漏點進行處理;如未找到泄漏點,則繼續試驗,記錄氫氣升壓泵相關運行參數。(2)同上檢驗方法,繼續升壓至25.5MPa、30MPa、34.5MPa、39MPa、43.5MPa,試驗完成后緩慢打開泄壓閥門,使系統降壓,待氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數下降至21MPa時,緩慢關閉泄壓閥門。按上述方法分別單獨啟動另外五臺升壓泵MP-52~MP56進行壓力試驗。試驗結束后,緩慢關閉進氣閥門,緩慢打開泄壓閥門使系統降壓,待氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數下降至0MPa時,緩慢關閉泄壓閥門,卸下氮氣瓶組件。

3.5 氣密性試驗過程(第一階段)

(1)將氦氣瓶組件連接到臨措口,打開氦氣瓶組件出口閥;(2)緩慢打開進氣閥門,待氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數上升到2.5MPa時,關閉閥門進氣閥門,保壓30分鐘后,壓力趨于穩定后讀取壓力表示數,用檢漏液對焊縫和連接處進行檢查,如找到泄漏點,則緩慢打開泄壓閥門,卸去系統壓力,對泄漏點進行處理,如未找到泄漏點則繼續試驗;(3)關閉氦氣瓶組件出口閥,卸下氦氣瓶組件,將氮氣瓶組件連接到臨措口,打開氮氣瓶組件出口閥;(4)緩慢打開進氣閥門,待氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數上升到10MPa時,關閉進氣閥門,保壓30分鐘后,同上檢查方法,如未找到泄漏點,則繼續試驗;(5)緩慢打開進氣閥門,使氫氣升壓站系統內壓力與氮氣瓶組件壓力平衡,觀察氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數,記錄壓力示數,保壓30分鐘后,同上檢查方法,如未找到泄漏點,則繼續試驗;(6)就地同時啟動六臺升壓泵,使系統升壓,待氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數上升至41.4MPa時,就地同時停運這六臺升壓泵,并用檢漏液對焊縫和連接處進行檢查,如找到泄漏點,則緩慢打開泄壓閥門,卸去系統壓力,對泄漏點進行處理;如未找到泄漏點,應繼續保壓不少于30分鐘,無壓力降則開始進行泄漏量試驗。

3.6 泄漏量試驗過程

使系統壓力達到設計壓力,觀察氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數為41.4MPa時,保壓24小時,平均每小時的泄漏率小于0.5%時判定為合格,記錄試驗開始和結束時的系統壓力和溫度,計算系統平均每小時的泄

漏率。

3.7 氣密性試驗(第二階段)

(1)關閉進氣閥門,緩慢打開泄壓閥門,卸去系統壓力,系統壓力降至0MPa,關閉泄壓閥門;(2)緩慢打開進氣閥門,使系統升壓,待氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數上升至2MPa時,關閉進氣閥門,使用檢漏液對焊縫和連接處進行檢查,以無泄漏為合格。如找到泄漏點,則緩慢打開泄壓閥門,卸去系統壓力,對泄漏點進行處理;如未找到泄漏點,應繼續保壓不少于30分鐘,無壓力降。

3.8 系統恢復

緩慢打開泄壓閥門,使系統降壓,待氫氣升壓泵出口母管壓力變送器示數下降至0.1MPa時,關閉泄壓閥門;拆除設備臨措和恢復閥門狀態。

4 風險分析

40MPa以上的氣壓試驗是一項很具有危險性的試驗,風險主要來自于人身安全和系統部件安全,試驗前應對試驗中可能存在的風險進行識別和評估,做好相應的防范措施,確保試驗順利進行。

4.1 加壓管線泄漏傷人

防范措施:試驗前檢查廠家提供的管道焊后PT檢驗記錄,試壓前對管線及匯流排軟管和氣瓶連接處進行檢查,確保完好。

4.2 違章作業

防范措施:對工作組成員進行嚴格的試壓前試驗方案交底,安全交底,禁止帶壓修理,引起人員傷害,同時加強試驗過程的人員安全檢查監督。

4.3 機具風險

工機具及度量儀表使用中出現故障試驗失敗。

防范措施:做好應急預案準備,對可能出現的設備損壞要保證庫存。

4.4 過程風險

壓力上不去,試驗失敗。

防范措施:確保氮氣供應充足且在1MPa以上,閥門的設備狀態正常。

4.5 壓力風險

升降壓太快,引起系統內壓力不平衡,損壞系統

部件。

防范措施:嚴格按照升壓平臺進行分臺階升壓及緩慢泄壓。

4.6 時間風險

增壓設備長時間工作故障,造成系統在較高壓力下長時間等待。

防范措施:試驗前對加壓設備全面認真檢查,試驗過程中安排專人加強檢查。

5 結語

三門核電作為國內重點發展的三代核電首個自主化依托項目,40MPa以上壓力的氫氣升壓站是核電廠重大危險源之一,本方案利用氮氣和氦氣作為試驗用氣,分臺階進行壓力試驗,分階段進行氣密性試驗,確保試驗的安全性和可靠性,也驗證了升壓泵的性能;分析了試驗過程中可能存在的風險并提出防范措施,為后續眾多規劃建設中的AP1000項目具有一定的借鑒價值。

參考文獻

[1] 顧軍.AP1000核電廠系統與設備[M].北京:原子能出版社,2010.

作者簡介:謝建江(1986-),男,浙江臺州人,三門核電有限公司助理工程師,研究生,研究方向:核電廠氣體系統。

(責任編輯:周 瓊)

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