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高密市王吳水庫溢洪道消能工試驗研究

2015-07-28 06:06徐運海郝曉輝何文龍
山東水利 2015年2期
關鍵詞:試驗研究溢洪道

徐運海,郝曉輝,何文龍

(1.山東省水利科學研究院,山東 濟南 250014;2.東明黃河河務局,山東 東明 274500)

高密市王吳水庫溢洪道消能工試驗研究

徐運海1,郝曉輝1,何文龍2

(1.山東省水利科學研究院,山東 濟南 250014;2.東明黃河河務局,山東 東明 274500)

【摘要】王吳水庫溢洪道控制段分為西、東溢洪閘兩部分,兩閘之間為一臺地。模型試驗中將溢洪道調整為二級消能,即恢復西閘后一級消力池,二級消力池水平段延長5m,并延長中心導流墻,泄槽增設橫比降。水工模型試驗表明,采用上述措施水流流態得到明顯改善,消能效率增加。

【關鍵詞】王吳水庫;溢洪道;消能工;試驗研究

王吳水庫位于高密市柏城鎮褚家王吳村南的膠河中上游,樞紐工程由主壩、副壩、溢洪道、放水洞和水電站組成,是一座以防洪為主,兼顧灌溉、供水、水產養殖、發電等綜合利用的中型水庫。王吳水庫溢洪道位于副壩左側,由進口渠、控制段、泄槽段、消能段和出水渠5部分組成??刂贫畏譃槲饕绾殚l和東溢洪閘2部分,2個溢洪閘之間為一臺地,二者于樁號0+105處交匯。

1 初步設計消能方案

王吳水庫溢洪道消能工選用底流消能型式。溢洪道東、西溢洪閘閘室各設置 3孔閘,東閘閘底板高程46.5m,堰頂高程47.0m;西閘閘底板頂高程為48.0m。閘室布置在0+000~0+019.5段,消力池位于0+360~0+396段,設計水平段長21m,池深2.0m,水平段上游設1∶4的斜坡,寬度為40m。泄槽采用梯形斷面,底寬由33m漸變至50.5m,并在樁號0+100處與東閘泄槽匯合,匯合后泄槽底寬101m。泄槽左岸0+144~0+270段平面上呈圓弧狀,轉彎半徑131m,轉角49°;右岸0+ 050~0+210段平面上呈圓弧狀,轉彎半徑221m,轉角49.6°。泄槽寬由樁號0+100的101m漸變至樁號0+270的40.0m,樁號0+270以下等寬。

2 試驗研究模型及內容

按重力相似準則設計模型,試驗范圍為溢洪道整體,試驗模型幾何比尺1∶40,正態。水位采用水位測針測量,流量采用矩形薄壁堰測量,流速采用多功能智能流速儀測量;脈動壓力采用中國水科院的DJ800型多功能監測系統測量。

試驗內容主要是驗證溢洪道水閘及泄槽的過流能力,提供水流流態及消能情況、渲泄各標準洪水時水流流態;提供泄槽和出水渠水位~流量關系曲線,消力池底板及邊墻的脈動壓力試驗,確定池底合理的排水型式;通過試驗,確定消力池最佳位置、型式、尺寸等。提供水閘不同開度、水位的水位流量關系,以便管理單位調度使用。

3 原消能方案試驗成果

設計采用一級消能,消力池位于0+360~0+ 396段。試驗表明,20年一遇洪水(P=5%)時,由于泄槽段折沖水流的影響,進入消力池的主流偏向右岸,池內左側產生回流,消力池內水躍不對稱,消力池進池最大流速為8.25m/s,出池最大底流速為5.26m/s;水躍長度左岸34m,右岸44m。試驗得知,消力池水平段長度不足,水流不能很好地在池內進行摻混、消能,消能不充分。

30年一遇洪水(P=3.33%)時,消力池進池流速9.44m/s;出池最大底流速為5.19m/s;水躍長度分別為左岸38.6m,右岸42m。消能工設計為30年一遇設計標準,由于東、西溢洪閘兩股水流在泄槽段交互作用,進入消力池上游直線段后,折沖水流強度減弱,進池斷面流速分布較均勻,消能不充分,消力池水平段長度依然不足。

50年一遇洪水(P=2%)消能試驗時,消力池進池流速8.27m/s;出池最大底流速為4.38m/s;此工況下由于流量加大,水深增高,水流在泄槽段左右搖擺不定,進入消力池斷面流速分布不均勻,消能效果不明顯。

4 消能工方案優化及研究

4.1消能工優化措施

1)消能工采用二級消能,包括恢復西溢洪閘原閘后一級消力池,位于樁號0+19.5~0+040之間,池深1.5m,池長20.5m。

2)二級消力池水平段長度增加5m,即消力池位于0+360~0+401段,水平段長26m,其余不變。

3)為調整水流流態,減小水流折沖,將泄槽段軸線上的中間導墻向下游延長至樁號0+210處,末端導墻高1.2m,0+210處導墻寬1m。將泄槽分為左、右槽兩部分,樁號0+210以上各行其道。

增加左、右槽槽底橫向坡,右側槽底(樁號0+ 070~0+210)抬高1.0m,左側槽底(樁號0+100~ 0+193)原設計高程不變,上游連接段自然過渡至樁號0+055,下游連接段自然過渡至0+250;左槽右側槽底(樁號0+070~0+210)抬高0.7m,左側槽底(樁號0+100~0+193)原設計高程不變,上游連接段自然過渡至樁號0+055,下游連接段自然過渡至0+250。

4.2優化方案試驗成果

1)閘后一級消力池。西溢洪閘閘后消力池消能效果顯著,明顯改善水流條件,水流能量降低,流態良好,基本消除了原設計方案中出現的折沖水流、回流等不良流態。在20年、30年和50年一遇洪水情況下,閘后消力池的消能效率分別為41%、41%以及33%,消能效果較好。調整后,一、二級消力池工作情況見圖1、2。

2)二級消力池。消力池加長后,水流流態有所改善。對于20年一遇設計洪水,進入消力池的水流分布較均勻,平均流速為8.82m/s,與原設計方案比較,8.25m/s相差不大,但明顯減小了原設計方案中消力池左側的回流區。

消能段消力池消能效果良好。泄槽段水流流態的改善,也使得消力池進池水流較均勻,消力池左右岸兩側的漩渦水流明顯減小。20年一遇洪水時,消力池消能效率為37%;30年一遇洪水時,消力池消能效率為38%;50年一遇洪水時消力池消能效率為21%。

50年一遇洪水時泄槽最大水深4.62m,較原設計方案的6.63m降低2m;增設橫向坡降,減少了溢洪道左右岸水面的高差,使得水面線趨于平穩;保證了消能效果的正常發揮。

圖1 一級消力池工作情況

圖2 二級消力池工作情況

5 結語

對原設計消能方案進行優化,并采用模型試驗驗證,試驗表明,采用二級消能工后,消能效果顯著提升。延長中間導流墻的長度及增加橫比降較為合理。當溢洪道下泄中、小流量洪水時,導流墻兩側水流互不影響,保證了水流平順。當溢洪道下泄大流量洪水時,槽內水流漫過導流墻,但一部分水流仍受到導流墻的“導流”和“阻擋”作用,從而改善了導流墻兩側的水流條件,使得彎道水流的環流作用減弱,泄槽凹、凸岸水流不均勻的現象較原設計方案減弱很多。

(責任編輯 趙其芬)

【中圖分類號】TV697

【文獻標識碼】B

【文章編號】1009-6159(2015)-02-0037-02

收稿日期:2014-12-25

作者簡介:徐運海(1963—),男,高級工程師

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