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新開碳錳爐爐底嚴重燒損處理

2016-02-04 02:05施永生
中國錳業 2016年3期
關鍵詞:爐襯耐火磚高碳

施永生

(云南鶴慶錳業有限責任公司,云南 鶴慶 671500)

新開碳錳爐爐底嚴重燒損處理

施永生

(云南鶴慶錳業有限責任公司,云南 鶴慶 671500)

隨著鐵合金電爐大型化,新開高碳錳鐵電爐爐底燒損現象將給企業帶來很大損失。結合9 000 kV·A和16 500 kV·A電爐的爐底燒損情況,分析了爐底燒損的原因,對爐底積碳和積鐵的處理情況進行了闡述。

電爐;爐底;燒損;修復;積鐵

0 前 言

隨著產業結構的調整,鐵合金電爐也不斷的向節能、環保和大型化發展,高耗能、高污染的中小型鐵合金電爐不斷被淘汰[1]。云南某公司生產的低磷低鐵碳酸錳礦石,略偏堿性,SiO2非常低,比較適合冶煉高碳錳鐵。公司下屬的冶煉廠至今經歷了兩次大的改造,2005年淘汰3臺小電爐,新建2臺9 000 kV·A電爐,2014年又新建1臺16 500 kV·A電爐。但相對大、中型的鐵合金電爐投入試生產后會出現各種各樣的問題。特別是該廠采用無溶劑法生產高碳錳鐵,對爐底燒損相當嚴重。

采用無熔劑工藝生產高碳錳鐵,除生產出錳鐵外,還有含錳23% ~ 26%的副產品——碳錳干渣,可作為生產硅錳合金的優質原料。由于選擇還原理論,爐內反應是在還原劑不足的氣氛下進行的,這就存在爐襯、爐底燒損的問題。在開爐3 ~ 4個月后發現新開爐子的一層爐底碳磚部分損壞漂浮在爐料中,大部分碳磚已被侵蝕,鐵水已鉆到地爐底的耐火磚層,出鐵口以下幾乎全部是積鐵。2005年9 000 kV·A電爐用無溶劑法生產3號高碳錳鐵,開爐4個月爐底燒壞,清爐時發現積鐵最厚的地方超過0.8 m,清爐非常困難,2014年16 500 kV·A開爐時同樣用無溶劑法生產的是3號高碳錳鐵,生產兩個月后,發現與當年9 000 kV·A爐爐底碳磚被燒壞時一樣的現象出現,出鐵后爐口好像被什么東西堵住排渣困難,爐殼下部溫度明顯不正常上升,清爐結果發現16 500 kV·A電爐爐底的燒損情況與9 000 kV·A電爐當年一樣,爐底碳磚全部漂浮在爐料里,出鐵口以下全部積鐵,最厚的地方有1.0 m左右。兩次新開爐遇到的爐底燒損事故給我廠造成了很大的經濟損失。

1 電爐砌筑與爐底燒損

電爐爐襯砌筑與材料和砌筑質量有關系,本廠2005年建9 000 kV·A和2014年建16 500 kV·A電爐均由某碳素材料廠(以下簡稱:A廠)砌筑。采用炭質爐襯,無縫砌筑,其他輔助耐火材料有石棉板、石棉氈、輕質保溫磚、高鋁磚,磷酸鹽泥漿、磷酸、爐蓋澆鑄料,耐火水泥等。16 500 kV·A電爐選用預焙碳化硅碳磚作為爐底碳磚,爐底填充用碳化硅搗打糊,碳磚之間用細縫糊粘接填充。

新電爐砌好后,第1次用小火對爐襯進行烘烤,開爐時按烘爐計劃制定烤爐時間表,烤爐分部分:柴烘,用小火烤12 h,中火12 h,大火24 h,結束后出盡碳灰,接著焦烘120 h,再電烘18 h,電流逐步增大,從0 ~ 250 A每兩小時增加1次,最后電極在電流增加到250 A時正常烘烤1 ~ 2 h開始投料[2]。其余操作正常,但兩個月后,爐子出現異常的情況,鐵水出爐量突然減少,渣連續難排,爐殼下部升溫快。初步判斷爐底可能與2005年9 000 kV·A電爐的情況一樣,爐底被嚴重燒損,鐵水下鉆,被迫停爐檢修。

由于本廠兩次大的技改都由A廠總包,兩次爐底都出了大問題,因此雙方的技術人員在一起進行了詳細的分析,認為有這么幾種原因。

1)生產工藝所致,無熔劑法生產高碳錳鐵,會造成局部的虧碳,由于滲碳作用,從而加大對爐襯侵蝕,再由于碳錳合金比重大,熔點低,查鐵粘度低,流動性好,更會在出爐過程中造成大量的爐口的沖刷和排碳現象,從而又會造成爐底缺碳,進一步加大爐底的消耗。

2)大、中型電爐新爐底在建成后,由于急冷急熱或自重的原因,有輕微變化,從而使砌筑好的爐底碳磚之間出現輕微裂縫,導致鐵水從裂縫中鉆入爐底碳磚下面,破壞了爐底碳磚。

3)新爐子烘爐時間不夠或爐底焙燒不均,急于投產生產,在局部爐底未焙燒好的情況下,鐵水把未燒好的爐底侵蝕掉,從而破壞了整個爐底。

4)其他方面的原因,像剛開爐時超負荷運行,材料上存在質量問題,砌筑時存在施工上質量問題等都有可能。

2 清爐方案

當清爐進行到1.5 m左右時,陸續有不規則的小塊碳塊出現,而且集中出現在出鐵口附近,到2 m左右,有整塊或大半塊碳磚漂浮在爐料中,到2.5 m以下時,幾乎整個爐膛都被爐底碳磚所填充,中間有一些余碳和爐料。清理完碳磚以后,下面的積鐵層還夾著整塊的碳磚和少量的積碳,往下全部是積鐵。從最終清理的情況來看,三層爐底碳磚全部燒損漂浮到爐膛,鐵水鉆到爐底耐火磚層,最上一層爐底耐火磚被嚴重氧化,但未徹底燒壞。由于生產時間短,出鐵口燒損不大,爐墻幾乎沒有燒損,壓在爐墻碳磚下的爐底碳磚有一定程度的燒損。

正常清完爐料和漂浮的爐底碳磚后,清理爐底積鐵非常困難。9 000 kV·A電爐清到積鐵層后,采用的方法是把燒損嚴重的出鐵口碳磚及爐墻拆除,找出40 cm×80 cm的空隙,然后用風鉆在鐵塊上打眼,再用炮桿和鐵楔子把積鐵打碎取出,但由于鐵塊比較厚,進度很慢,當時使用80余個工時,取出爐底積鐵近60 t。

爐膛清理結束后,面臨比9 000 kV·A更加嚴峻的積鐵,如果用以前的辦法清除,將更加費時,而且16 500 kV·A電爐的爐墻和爐口碳磚燒損不嚴重,不能拆除,也就是說清除積鐵時不能傷到爐墻和爐口。因此,對16 500 kV·A電爐制定了新的清爐方案:在積鐵最薄的地方用風鎬打出一個20 cm×70 cm左右的縫隙,然后在積鐵邊緣不超過20 cm的地方打4個眼,灌入膨脹劑,第2天錳鐵自然裂開,取出錳鐵;再用同樣方法打眼,灌膨脹劑,而且不斷擴大打眼面積。此次清理耗時僅60個工時左右,共清出成品鐵80余噸,碎鐵近60 t。風鉆打眼和膨脹劑破碎的方法,不但把大塊錳鐵一次性破碎,而且可以根據要求控制碎塊大小,清理簡單,碎鐵少,3天后可選擇大面積作業,進度快。

3 爐底修復

3.1 修復方案

2005年9 000 kV·A電爐清理出來后,針對當時使用自焙碳磚的方案,制定出具體方案:把燒損的耐火磚層用耐火磚砌筑,然后用耐火混凝土(耐火水泥+磷酸鹽爐蓋料+磷酸)找平,把爐墻下的碳磚打整規則,用無縫砌筑的方法把爐底碳磚砌兩層,由于爐墻下的爐底碳磚已燒成不規則形狀,因此新爐底碳磚和舊碳磚之間留8 ~ 15 cm的搗筑縫,最寬處不超過15 cm,用低溫粗縫糊填充,第三碳磚位置和爐底保護層用低溫粗縫糊搗筑,厚度約55 cm左右,搗筑這層低溫粗縫糊分四小層搗筑完成,最后爐墻與爐底之間筑30 cm×30 cm的護坡。

16 500 kV·A電爐清爐結束后還是由A廠派技術人員與我廠的技術人員一起分析原因,制定方案,并參照9 000 kV·A電爐成功修復的經驗,結合16 500 kV·A電爐所用碳磚材質不同(16 500 kV·A電爐用的是碳化硅碳磚),制定出16 500 kV·A電爐爐底修復方案:由于16 500 kV·A電爐爐底耐火磚層沒有燒壞,因此在修補前用磨光機把最上面一層耐火磚上的夾渣、氧化層打磨處理,再用耐火混凝土找平,就開始砌碳磚,與9 000 kV·A修補時不同的是16 500 kV·A電爐用的是碳化硅碳磚,因此在修復砌筑是采用粗縫砌筑,碳磚與碳磚之間留8cm的縫隙,用碳化硅搗筑料填充,碳磚上下層之間交錯45 (o),砌完兩層后第三碳磚的位置和爐底保護層用碳化硅搗筑料搗筑,最后爐底與爐墻之間再筑一個40 cm×40 cm護坡。比較兩次修復的方法,基本一致,只是兩臺爐子所用的碳磚材質不同,筑法有些差異,但兩次都比較成功。

3.2 修復后的生產狀況

16 500 kV·A電爐修復后,烘爐方案與新爐有一點區別,烘爐時間延長,其中,柴烘70 h,分小火、中火、大火3個階段進行,焦烘前把木碳灰除盡,焦烘240 h,電烘前出盡焦灰,電烘72 h,電流由0 ~ 220 A分時段逐步增加,投料前電極電流必須達到200 ~ 220 A,正常焙燒4 h后就陸續投料。8 h后出第1爐鐵。開始生產的第一個月,最高負荷不超過230 A,一般在200 ~ 220 A之間。1個月后生產基本正常,負荷逐步提高到280 A。

16 500 kV·A電爐經過半年生產后進行檢修,發現新修復的爐底除出鐵口有一條深約20 cm、寬約15 cm的凹槽外,爐底燒損不大,三相電極下面沒有明顯的燒損,爐底沒有積鐵,爐底修復效果較好。另外,9 000 kV·A電爐爐底修復后經過8個月的生產后燒損不大,直到2014年淘汰前,爐底沒有出現過燒穿。兩次修補爐底都比較成功,因此如果遇到大、中型電爐爐底嚴重燒損的情況,可以參照此修補方法。

4 結 語

由于新開大型電爐在短時間內把爐底燒穿,不僅給企業帶來大的經濟損失,而且還存在很大的安全隱患,找到徹底的解決辦法,意義重大。一旦出現爐底燒損,積鐵非常嚴重時,采用膨脹劑破碎爐底積鐵進行清理比較理想,因為這種方法不但不會傷損爐襯而且省時省力。通過對爐底燒穿原因的分析,認為對大型新開電爐爐底爐襯的維護應注意幾點:冶煉高碳錳鐵前,應該用冶煉硅錳的方法開爐,等生產3個月后,電爐各項指標2穩定后再轉產;新爐子烘爐時一定要嚴格按照烘爐程序執行,確保烘爐時間;試生產期間不要超負荷運行。

[1] 徐慧, 王樹番, 徐鹿鳴. 電爐鐵合金生產與節能[M]. 1986,(3): 14-18.

[2] 遵義鐵合金廠.碳素錳鐵生產[R]. 貴州: 遵義, 1983.

Carbon Danganese Furnace Burning Serious New

SHI Yongsheng
(Heqing Manganese Industry Co. Ltd., Heqing, Yunnan 671500,China)

W ith the large-scale electric furnace ferroalloy, new high carbon ferromanganese furnace hearth burning phenomenon w ill bring great loss to the enterprises. Combined w ith the 9 000 kV·A and 16 500 kV·A, a furnace hearth burning situation, analysis the hearth burning, on the bottom of the carbon deposition and product processing of iron are described.

Electric furnace; Furnace; Burning; Repair; Iron product

TF063+.2

A

10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2016.03.024

2016-06-12

施永生(1966-),男,云南鶴慶人,工程師,冶煉廠廠長,研究方向,錳合金冶煉,手機:13887207135,E-mail:1197678426@qq.com.

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