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某電廠脫硝超凈改造研究

2016-05-30 01:26楊力
科技風 2016年19期
關鍵詞:脫硝電廠

楊力

摘 要:在“十三五”國家環保政策越來越嚴格的情況下,進行超凈改造是大勢所趨。豐城電廠積極的進行脫硝超凈改造,并進行了可行性研究,現將改造思路分享如下。

關鍵詞:超凈改造;脫硝;電廠

一、背景介紹

隨著國家對節能減排工作的不斷深入,環保標準已不斷提高,排放監督已愈發嚴格。根據GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標準》,本項目機組NOx排放濃度應執行200 mg/Nm3(標態,干基,6%氧)的排放標準。豐城某電廠地處中部地區,計劃于 2017年前基本完成超低排放改造,即煙塵、SO2、NOX排放濃度分別要求小于10、35、50mg/Nm3,豐城電廠NOx排放濃度須執行50 mg/Nm3(標態,干基,6%氧)的排放標準。

目前豐城電廠#1、#2機組硝裝置運行平均NOX出口濃度分別為145 mg/Nm3和143 mg/Nm3。出口濃度基本在50~200mg/Nm3間,其中超過200mg/Nm3不到3%,現有的脫硝裝置不能滿足新的排放標準的要求,所以須對現有脫硝系統進行超低排放改造。

二、脫硝裝置改造方案

目前電廠采用的是低氮燃燒+SCR脫硝工藝,根據2014年1月至2015年6月的脫硝運行數據統計,脫硝入口NOX濃度基本在200~400mg/Nm3范圍之間,平均#1、#2機組平均NOX濃度約300mg/Nm3,進一步低氮燃燒改造空間不大,本次改造技術路線僅SCR脫硝改造考慮,其余系統盡可能利用現有系統,不作大的調整。SCR脫硝原設計效率為50%,執行氮氧化物的排放限值為200mg/Nm3,根據最新要求2020年達到排放限值為50 mg/Nm3,本次脫硝改造設計效率為87.5%。

(一)SCR反應器區改造

原SCR脫硝裝置每臺爐設置2臺反應器,催化劑層采用“2+1”布置,反應器設置在省煤器與空預器之間的高含塵段,反應器入口設氣流均布裝置。脫硝入口煙道設氨噴射裝置,每臺SCR反應器設置5臺渦流混合器。由氨氣-空氣混合器來的混合氣體噴入位于煙道內的渦流混合器處,并設手動調節閥,在系統投運時可根據煙道進出口檢測出的NOx濃度來調節氨的分配量。每臺爐設有一臺尿素水解反應器,布置于脫硝反應器鋼架上。

本次改造總體沿用現有布置方式,不作大的調整。

1)催化劑。#1、#2爐脫硝裝置分別于2013年12月、2014年6月投運,初裝兩層催化劑高度585mm(體積189.54m3),目前出口NOX濃度大部分時間可以控制在200mg/m3左右,難以達到超低排放要求,必須進行改造。通過加裝一層975mm的催化劑(單臺爐體積168m3),第二次更換催化劑需在原催化劑達到化學壽命后即進行,更換高度也為975mm,以后每3年更換催化劑高度均為975mm。

2)吹灰系統。本工程SCR反應器采用“蒸汽吹灰+聲波吹灰”聯合吹灰模式,每臺反應器安裝一套耙式蒸汽吹灰和一套聲波吹灰系統。

每層設置4只蒸汽吹灰器,布置于反應器側墻上。每臺爐共24只。

每層催化劑層設3個聲波吹灰器,共2層,每臺反應器共設9只聲波吹灰器(含備用層),每臺爐共18只聲波吹灰器,布置于反應器后墻上。

目前2號機組脫硝裝置阻力達到了1200Pa,存在輕微堵塞現象。電廠因擔心蒸汽吹灰器損壞催化劑,投運后從未運行。

為確保超低排放改造后吹灰系統長久安全可靠運行,本次改造每層新增1臺聲波吹灰器,取消蒸汽吹灰器。因本次改造催化劑高度發生了變化,為保證吹灰效果,需相應調整聲波吹灰高度位置。

3)尿素水解系統。#1、2機組尿素水解反應器出力為93 kg/h,改造設計條件下,單臺水解反應器出口的氨產量需要達到165 kg/h,出力不能滿足鍋爐BMCR負荷下出口NOx濃度小于50mg/Nm3設計,需進行增容改造。根據電廠實際情況,保留現有2 臺水解反應器,用于其中一臺爐的制氨,新增1臺大容量水解反應器(制氨出力為180kg/h),單獨用于一臺爐的制氨。

4)氨稀釋噴射系統。原設計計量模塊能力為單臺正常流量為46.5 kg/h,調節范圍:10%~110%,本次改造后需要流量為132.5kg/h,本次改造每臺爐更換2臺計量模塊,設計出力為132.5 kg/h,調節范圍:10%~120%。

按照超低排放的標準計算,改造后氨耗量為165kg/h,按照將氣氨稀釋后體積濃度不超過5%進行計算,所需稀釋風流量為4355m3/h,本次改造設計稀釋風量為4355Nm3/h,原設計已不能滿足要求,本次改造整體更換原稀釋風管道和閥門,更換氨空氣混合器??紤]原稀釋風采用熱一次風,易造成稀釋風管堵塞,本次改造改用冷一次風,在反應器下部設冷風加熱管道,一次風經熱煙氣加熱后,作為稀釋風。

5)流場及渦流混合器。渦流混合器應根據流場優化和噴氨優化調整進行相應更換、改造。

(二)還原劑存儲及制備

#1、#2機組脫硝裝置還原劑采用尿素,原尿素溶液制備和存儲均能滿足改造后的要求,無需改造。

(三)實現全負荷脫硝

#1、#2機組脫硝設計最低連續運行煙溫305℃,最高連續運行煙溫400℃,當反應溫度低于305℃時,在催化劑表面會發生副反應,NH3與SO3和H2O反應生成(NH4)2SO4或NH4HSO4減少與NOx的反應,生成物附著在催化劑表面,堵塞催化劑的通道和微孔,降低催化劑的活性。

因此,當脫硝入口煙溫低于305℃時,SCR停運,根據現有的統計結果,低于最低噴氨溫度的時間占比約4%,即脫硝投運率約96%,不能滿足98%要求,要解決上述問題,目前較為成熟的技術是提高低負荷時省煤器出口煙溫。主要技術方案有:

1)省煤器入口加裝旁路煙道;

2)省煤器水側旁路系統;

3)省煤器入口熱水再循環;

4)拆分省煤器。

根據測試結果來看,在最低穩燃負荷下,SCR最低入口煙溫不小于300℃,正常不小于305℃,機組可以滿足全負荷脫硝,因此建議暫不改造,加強運行管理和調整。

三、結語

在“十三五”國家環保政策越來越嚴格的情況下,進行超凈改造是大勢所趨。在京津冀,火電廠已經基本完成了超凈改造。在大面積霧霾經常發生的情況下,全國范圍內火電廠實現超凈改造將有效的改善環境空氣質量,造福子孫后代。

參考文獻:

[1] 翟德雙.燃煤電廠鍋爐超凈排放技術改造探討[J].華東電力,2014(10).

[2] 趙永椿,等.燃煤電廠污染物超凈排放的發展及現狀[J].煤炭學報,2015(11).

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