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淺談如何提高壓電陶瓷點火器的著火率

2016-09-15 00:57廖遠錦梁燕珍梁彩芬
佛山陶瓷 2016年3期
關鍵詞:點火器不合格品壓電

廖遠錦,梁燕珍,梁彩芬

(1.佛山市金甲環??萍加邢薰?,佛山 528000;2.佛山市建材行業協會,佛山 528000)

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淺談如何提高壓電陶瓷點火器的著火率

廖遠錦1,梁燕珍1,梁彩芬2

(1.佛山市金甲環??萍加邢薰?,佛山528000;
2.佛山市建材行業協會,佛山528000)

為了更有效地提高壓電陶瓷點火器的著火率,我們對企業的不合格品進行抽樣試驗,通過試驗數據并結合企業使用的設備及配件進行分析,試驗證明:壓電座的平行度對壓電陶瓷點火器質量有著相當重要的影響。生產中應嚴格控制壓電座的平行度差值,當平行度差值控制在<0.03 mm范圍內時,壓電陶瓷點火器的著火率有明顯的提高。

壓電陶瓷點火器;著火率;平行度

1 點火器工作原理概述

眾所周知,壓電陶瓷點火器其工作原理是當壓電陶瓷體受到一定的外力作用下,陶瓷體兩端面就會產生相應的正電荷和負電荷,電荷經過導線傳到放電瓷針,然后通過正負極放電瓷針靠近,擊穿兩極間的空氣而產生放電現象,在放電瓷針電極處產生電火花點燃點火裝置噴出的燃氣,然后點火裝置射出的火焰再點燃主火燃燒器流出的燃氣,從而完成點火過程。

2 點火器生產工藝

壓電陶瓷的生產工藝與普通陶瓷的生產工藝相比,除了配方、工藝要求有一定的區別外,主要區別在于當其陶瓷體燒成后,它還需要經過一個重要的“極化”工序。陶瓷體只有經過極化以后,才具有機械能轉變為電能的能量轉換功能。整個壓電陶瓷點火器的生產流程如圖1所示。

圖1 壓電陶瓷點火器的生產流程

圖2 壓電陶瓷點火器示意圖

壓電陶瓷體經極化,檢測電容C(28~34PF)、壓電應變常數d33(360~450×10-12C/N)合格后,要通過裝配才能成為一只壓電陶瓷點火器,裝配時所需配件有:壓電座、壓電頭、金屬極片、塑料三通和高壓導線。壓電陶瓷點火器詳見圖2所示。

3 影響點火器著火率的因素

裝配好的壓電陶瓷點火器就是產品,壓電陶瓷點火器的著火率,指的是在使用壽命周期內 (3萬次),打擊100次,斷火次數(未擊穿空氣放電現象)不大于2%,也即是說著火率大于或等于98%為合格。

影響著火率的因素是多方面的,壓電陶瓷體的壓電效應、放電強度是關鍵,但壓電陶瓷體的各項性能參數通過檢測合格后,一般是可以保證放電強度的,因此,壓電陶瓷點火器的裝配質量便成為影響著火率的主要因素了。

4 壓電座平行度對點火器質量的影響

在生產過程中,裝配好的壓電陶瓷點火器,需要經過簡單的打擊檢驗來分選出不合格品,一般在打擊檢驗時對每只壓電陶瓷點火器進行打擊20次,若有3次斷火即判為不合格,而出現2次以下斷火的,就要重打20次,無出現斷火的為合格,再出現斷火的則判為不合格。但是,在打擊檢驗時會經常出現一種情況,就是同一只壓電陶瓷點火器在打擊檢驗中,出現斷火現象,而在示波器做落球檢驗時其輸出電壓是合格的(輸出電壓大于1.5萬伏為合格),于是,我們從第一次打擊檢驗有2次以下斷火(經過重復打擊)的不合格品(批號為DHQ-000402)中,抽取10只樣品作落球檢驗,發現其輸出的落球電壓的合格率有90%。具體檢驗結果如表1所示。

為此我們重復試驗,再從另一批次 (批號為DHQ-000618)的不合格品中(經過重復打擊),再抽取10只樣品在示波器做落球檢驗,其輸出的落球電壓的合格率為100%,具體檢驗結果如表2所示,同樣說明是裝配的因素導致產品不合格。落球儀裝置如圖3所示。

圖3 落球儀裝置示意圖

為了查明裝配質量原因,我們從該兩批樣品中,取落球電壓高的前10只壓電陶瓷點火器作本次對比試驗,首先將10只壓電陶瓷點火器的壓電座拆下,并量度壓電座的平行度,檢測結果如表3所示。

我們將拆下壓電座的10只壓電陶瓷點火器,分別先裝上平行度差值小于0.06 mm的壓電座,然后進行打擊檢驗,每只打擊20次,打擊結果有5只出現斷火現象,即合格率為50%,結果如表4所示。

圖4 壓電座平行度差值測量方法

表1 落球檢驗結果(批號為DHQ-000402)

表2 落球檢驗結果(批號為DHQ-000618)

于是我們又再拆下平行度差值小于0.06 mm的壓電座,裝上平行度差值小于0.04 mm的壓電座,再進行打擊20次檢驗,結果還有1只不合格,合格率為90%,結果如表5所示。

由于還有不合格品,為此我們又將平行度差值降低到小于0.03 mm,再將平行度差值小于0.03 mm的壓電座裝到試樣中,進行打擊20次檢驗,結果全部無出現斷火現象,合格率為100%,結果如表6所示。

由此可見,壓電座的平行度對壓電陶瓷點火器質量有著相當重要的影響。

表3 量度壓電座平行度的檢測結果

表4 0.06 mm平行度差值的壓電座打擊結果

表5 0.04 mm平行度差值的壓電座打擊結果

表6 0.03mm平行度差值的壓電座打擊結果

5 壓電座平行度的影響分析

根據我們發現的問題,進行細致分析,發現當壓電陶瓷點火器放到打擊機做打擊檢驗時,由于壓電陶瓷點火器受到打擊機周邊緊迫的限制,使得壓電陶瓷點火器不能向各方向作輕微擺動(見圖5),無法使平行度差值大的壓電座與打擊機壓板的接觸有足夠大的面積,甚至造成點接觸,所以當擊錘撞擊壓電陶瓷點火器時,平行度差值大的壓電陶瓷點火器內的陶瓷體受力面積減少,使其輸出電壓相應降低,造成擊穿空氣的能力降低,而出現斷火現象。打擊機的裝配方法是模擬氣爐閥體的裝配方式,在實際使用時,壓電陶瓷點火器也是受閥體周邊緊迫的。

圖5 打擊檢驗裝置圖

圖6 壓電座與打擊機壓板點接觸情況

壓電陶瓷點火器的壓電座與打擊機壓板點接觸情況如圖6所示。

而當壓電陶瓷點火器放在示波器做落球檢驗時,壓電陶瓷點火器沒有受到周邊物體的限制(見圖2),因此,容易使壓電陶瓷點火器的壓電座與支架的接觸面有效增大,從而增大壓電陶瓷點火器內陶瓷體的受力面積,因此,當落球檢驗時,壓電陶瓷點火器內的陶瓷體所受到沖擊力比較均勻,提高其電壓輸出,增強擊穿空氣的能力,而不會出現斷火。

6 小結

綜觀上述的試驗及分析,我們可以得出提高壓電陶瓷點火器著火率的方法,除了要提高壓電陶瓷體本身參數的合格率外,對裝配配件的質量也要嚴格把關,特別是壓電座平行度的尺寸,因為它對壓電陶瓷點火器的產品質量有著舉足輕重的作用,所以更要嚴格控制它的平行度差值,最好將平行度差值控制在<0.03 mm范圍內,這樣將會使壓電陶瓷點火器的著火率有明顯的提高。

[1]李沃,黎錦華.開發高質量的壓電陶瓷點火器[J].陶瓷,1990(5):50~53.

[2]李宇,廖遠錦.壓電陶瓷的無觸點極化[J].佛山陶瓷,1993(2):38~39.

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