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衛22塊注采調整及挖潛研究

2016-09-29 13:48
科技視界 2016年20期
關鍵詞:剩余油單砂體

景永紅 崔海軍 孫劍波 郭明安 王永恒

【摘 要】衛22塊1982年投入開發,一直保持高效開發,到2014年底,采出程度達到49.8%,綜合含水93.48%。為解決特高含水開發期注水低效循環的突出矛盾,主要開展了:儲層精細劃分與對比及微構造精細解釋、沉積微相研究、單砂體精細刻畫及隔夾層研究、測井二次解釋、高精度三維地質模型建立、油藏數值模擬、注采調整及挖潛對策研究。2015年實施油井措施工作量16井次,水井措施工作量15井次,調配83井次,油田開發效果明顯改善。

【關鍵詞】單砂體;剩余油;動態調配;注采調整

1 研究背景

衛22塊位于東濮凹陷中央隆起帶衛城構造的西北部,主要含油層位為沙河街組沙三段,含油面積3.6km2,地質儲量496.87×104t,標定采收率53.88%。1982年投入開發,先后經歷了彈性試采階段、注采完善高產穩產階段、滾動增儲,更新完善,上產穩產階段及高含水遞減,精細調整等開發階段。到2014年底,采出程度49.8%,綜合含水93.48%,特高含水開發期注水低效循環矛盾突出,影響開發效益提高。

2 基礎研究內容

2.1 儲層精細劃分與對比及微構造精細解釋

對全區約128口井的沙三下亞段共十砂組沉積期的小層進行了劃分與對比,縱向上分為10個砂組35小層,細分為70個單層,建立了全區128口井、70個地層單元分層數據表。通過井震結合,解釋三維地震4km2開展了井震聯合構造的再認識工作,解釋精度達5×5CDP,解釋層位11個,解釋斷層共17條,其中新解釋斷層9條,并繪制了10張砂組頂面微構造圖。

2.2 沉積微相研究

沉積微相與沉積體系重建是儲層沉積學研究的基礎與內核,在宏觀上控制了儲層砂體的幾何形態及展布,在微觀上決定了儲層物性的差異。本次研究在前人研究基礎上,結合巖心、測井、分析化驗等資料,首先分析區域沉積背景,劃分大相和亞相,確定研究區所處的相帶位置;在此基礎上,進一步劃分沉積時間單元;確定各沉積時間單元的微相類型。

2.3 單砂體精細刻畫及隔夾層研究

利用單層的沉積微相研究結果,綜合應用巖心、測井資料,建立單成因砂體類型、小隔層類型以及夾層類型與微相類型之間的關系;利用建立的標準對非取心井進行小隔層及夾層識別,進行橫向對比,并開展隔夾層分布密度、展布特征研究,對不同類型的單砂體進行識別研究,確定單砂體邊界,研究單砂體接觸及連通關系,研究單砂體成因類型及平面分布規律,進而編制各類單成因砂體、小隔層及夾層的平面分布圖。

2.4 剩余油分布研究

通過沉積時間單元平面微相的研究和平面非均質性的研究,在研究區識別出:微相差異型剩余油、小隔層遮擋剩余油、夾層型剩余油、韻律型剩余油等4種剩余油類型。在綜合研究的基礎上,總結了不同相帶砂體組合、不同韻律砂體及與隔夾層空間配置關系對剩余油控制的幾種模式。

2.5 注采調整及挖潛研究

一類層動用程度較高,但剩余可采儲量基數大,占總剩余可采儲量的53.7%,二、三類層受啟動壓力高及層間矛盾突出等因素影響,水驅動用相對較差,剩余可采儲量46.3%。因此主力一類層內部和二三類層層間是低滲多層油藏下步挖潛的主要對象。

2.6 配套工藝適應性研究

水井降壓增注適應性分析、層間調整工藝技術、儲層解堵工藝技術。

3 注采調整及挖潛主要做法

2015年實施油井措施工作量16井次,水井措施工作量15井次,調配83井次,油田開發效果明顯改善。

3.1 加大平面調整完善力度,挖潛事故井區及斷層邊角剩余油

1)事故井水井大修3井次,增加注水方向8個,增加水驅控制、水驅動用儲量8.0×104t、5.6×104t。

2)事故井區轉注恢復完善注采井網3個,增加注水方向6個,增加水驅控制、水驅動用儲量9.0×104t、6.0×104t。

3)斷層邊角轉注完善1口井,增加注水方向2個,增加水驅控制、水驅動用儲量3.0×104t、2.0×104t。

4)廢棄井上返縮小井距注水1個,增加注水方向3個,增加水驅控制、水驅動用儲量2.8×104t、1.6×104t。

3.2 層間精細調整力度,提高II、III類層水驅動用

1)補孔開展單砂體挖潛5井次,增加動用。

2)重組細分優化注水井段注水6井次。

3)填砂縮小注水井段注水2井次。

4)欠注井層治理2井次。衛137井對應井組見效年增油143t。

5)智能堵水1井次,降低低無效液量33t,年降低低無效液量5623t。

6)解堵解除油層污染6井次。

3.3 優化注采結構,提高開發效益

1)電泵轉抽調整產液結構,減少低無效液量

電泵轉抽8口井,降低低無效液量6.94×104m3。

2)動態調配調整注水結構,減少低無效水量,提高效益

緊密跟蹤油井生產動態,提高預警能力,及時調整水井調配水量控水穩油,嚴格限制低無效水量,減少低效循環,2015年共實施調配工作量83井次,減少低無效水量3.22×104m3。見效增油1216t。

4 開發效果評價

4.1 注采井網不斷優化,注采井數比從1.07上升到1.11。

4.2 地層能量保持較好。2015.12與2014.12動液面資料對比:47口可對比井動液面從1352m到1351m。

4.3 2015年水驅控制、水驅動用儲量分別增加10.5×104t、10.0×104t,水驅控制程度達到95.9%,水驅動用程度達到81.5%。

4.4 2015年油藏自然遞減7.99%、綜合遞減0.10%,較2014年分別減緩1.22和2.35個百分點。

5 結論與認識

5.1 開展精細油藏研究,利用現有成熟技術就能實現調整注采結構,降低低無效液量和低無效注水量,提高開發效益的目的。

5.2 油藏開發后期,加強日常注采管理,可以有效減緩產量遞減。

【參考文獻】

[1]周文耀,等.衛22塊油藏精細描述及剩余油挖潛研究[J].2004.

[2]張金亮,等.衛城油田衛22塊精細油藏描述及剩余油分布研究[J].2009.

[3]胡望水,等.衛22塊單砂體精細刻畫及水驅潛力研究[J].2015.

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