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等離子點火系統分析及其操作建議

2016-12-23 10:14姚永良
科技創新與應用 2016年34期
關鍵詞:運營成本建議

姚永良

摘 要:為節油降耗,降低運營成本,某電廠1、2號鍋爐采用新型、清潔的等離子無油點火技術,鍋爐未設置燃油系統。在1號爐沖管時采用等離子點火裝置進行點火和鍋爐低負荷助燃,未使用一滴燃油,而國內的同類型機組沖管階段如采用燃油點火和助燃,需消耗幾千噸的0號柴油,抵對等離子點火系統多消耗的電量和除鹽水,僅鍋爐沖管階段就能產生很大經濟效益。

關鍵詞:節油降耗;運營成本;建議

1 離子點火工作原理

等離子體點火器是等離子體的發生裝置,又被稱為等離子體發生器,通常采用直流電弧放電的方式產生溫度高達數千度的等離子體,高速射入等離子體燃燒器,使得燃燒器內的煤粉迅速點燃。

直流電流在介質氣壓0.004~0.03MPa的條件下接觸引弧,并在強磁場控制下獲得穩定功率的直流空氣等離子體,該等離子體在專門設計的燃燒器的中心燃燒筒中形成溫度T>5000K的,溫度梯度極大的局部高溫區,煤粉顆粒通過該等離子“火核”受到高溫作用,并在10-3秒內迅速釋放出揮發物,使煤粉顆粒破裂粉碎,從而迅速燃燒。由于反應是在氣相中進行,使混合物組分的粒級發生了變化。因而使煤粉的燃燒速度加快,也有助于加速煤粉的燃燒,這樣就大大地減少點燃煤粉所需要的引燃能量[1]。

2 鍋爐概況

廣東粵電某電廠一期1、2號機組鍋爐采用上海鍋爐廠660MW超超臨界變壓直流鍋爐,單爐膛、一次再熱、單爐膛切圓燃燒、平衡通風、露天布置、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構Π型布置。三分倉回轉式空氣預熱器、SCR脫硝裝置。BMCR蒸發量2037t/h,額定主蒸汽壓力26.25MPa,溫度605℃,再熱蒸汽壓力6.04MPa,溫度603℃。

鍋爐采用中速磨煤機冷一次風機正壓直吹式制粉系統,每臺爐配6臺中速磨煤機,燃燒設計煤種時,5臺運行,1臺備用。每臺磨煤機帶鍋爐的一層燃燒器。每臺磨煤機各配1臺給煤機。鍋爐未設置燃油系統,下兩層燃燒器(F、E層)采用的是安徽省新能電氣科技有限公司生產的PICS-I-100型煤粉爐等離子體點火系統,能夠實現無油冷態點火和低負荷無油穩燃的功能。其由等離子體點火器、燃燒器、直流電源裝置、冷卻水系統、壓縮空氣系統、冷卻風系統、一次風粉測速系統、一次風加熱裝置(暖風器)以及火焰電視系統等構成。采用壓縮空氣作為等離子體點火器的運行工質。

等離子體點火器參數:額定功率:100kW;額定電壓:550V,工作電壓范圍:510~600V;額定電流:185A,工作電流范圍:170~220A;工質氣體額定壓力:15kPa;工質氣體壓力允許波動范圍:12~18kPa;冷卻水額定壓力差:0.3MPa;額定控制電壓:AC.220V;陽極告警時間: 1000h;陰極告警時間:400h。

電源主要故障保護信號有:等離子體點火器突然斷弧,點火器跳閘;等離子體點火器弧壓偏高,設定為600V,10sec.,告警;等離子體點火器弧壓過高,過電壓限制設定為620V,1min.,點火器跳閘;等離子體點火器弧壓偏低,設定為500V,10sec.,告警;等離子體點火器弧壓過低,欠電壓限制設定為480V,0.2sec.,跳閘;等離子體點火器過電流,過電流限制設定為220A,10sec.,告警;等離子體點火器過電流,過電流限制設定為250A,0.2sec.,跳閘;等離子體點火器欠電流,欠電流限制設定為160A,10sec.,告警;等離子體點火器欠電流,欠電流限制設定為140A,1sec.,跳閘;工質氣體壓力過低,動作定值為8kPa,1sec,跳閘;冷卻水喪失,10sec,跳閘;整流電源故障,0sec,跳閘。

3 等離子系統主要發生問題

(1)1號爐進行吹管啟動過程中,F磨煤機運行,給煤機24t/h,其他磨煤機未運行,安裝單位對1號爐電除塵輸灰系統進行調試時,突然使用大量壓縮空氣,造成壓縮空氣母管壓力降低到0.46MPa,備用空壓機聯鎖失敗,運行中的F層等離子載體風母管壓力下降,F層1號角等離子體電壓低于480V,F層1號角等離子跳閘,F層1號角失去火焰,F層2、3、4號角燃燒穩定性變差,手動MFT,運行的A一次風機、A密封風機跳閘、F磨煤機、F給煤機跳閘,聯跳F層2、3、4號角等離子和制粉系統正常。壓縮空氣母管壓力恢復正常,鍋爐進行吹掃后,重新啟動A一次風機和A密封風機,投入F層1-4號角等離子運行正常。

防范措施:

a.要求各崗位加強聯系,使用壓縮空氣時通知監盤人員,避免突然大量用氣,維持壓縮空氣母管壓力穩定。

b.等離子運行期間加強對壓縮空氣系統的監視,特別是空壓機和干燥機的運行監視。

c.加強空壓機的維護、試驗,保證其聯鎖可靠,并保證有一定的備用容量。

d.投入壓縮空氣母管的各自動疏水器,并加強檢查自動疏水器運行情況。

(2)1號鍋爐進行啟動操作,對F層進行拉弧,F層2、3、4號角等離子拉弧成功,F層1號角等離子拉弧失敗,DCS盤顯示故障告警,控制屏顯示電磁鐵未動作,后停止2、3、4號角等離子,廠家檢查告知是F層1號角等離子燃燒器的電磁鐵燒壞,由廠家更換新電磁鐵后拉弧正常。

防范措施:

a.啟動前在就地控制柜進行電磁鐵手動試驗,發現缺陷及時聯系處理。

b.檢修工作票結束后或機組啟動前一天進行等離子拉弧試驗。

c.做好日常維護工作,抓好檢修質量。

d.維修部配備一些備品,發現問題及時更換。

(3)因啟動期間,除氧器加熱、軸封供氣、小機用氣等輔汽用戶較多,用氣量較大,啟動鍋爐供汽緊張,吹管期間,輔汽聯箱壓力大部分時間都小于1MPa,輔汽聯箱溫度270℃左右,造成蒸汽暖風器出力不夠,整個吹管期間暖風器出口最高才148℃,致使磨煤機出口溫度偏低。

防范措施:

a.減少不必要的輔汽用戶,評估調節各用戶的用氣量。

b.盡可能加大啟動鍋爐的出力。

c.提前啟動鍋爐,對輔汽聯箱和管道進行充分暖管疏水,盡早投入暖風器進行疏水暖管。

d.啟動磨煤機前進行充分暖磨,使整個磨煤機暖透,將磨煤機出口溫度暖至85℃左右,同時維持這個溫度暖磨時間不小于20分鐘。

e.點火成功后,根據磨煤機出口溫度,逐漸增加一次風量和給煤量,防止磨煤機干燥出力不足造成堵磨,同時保證一次風濃度合適,防止煤粉濃度不足,燃燒不穩,鍋爐滅火。

4 操作建議

第一、鍋爐點火前,先投入空預器的連續吹灰,注意檢查吹灰參數滿足要求,可通過測量吹灰器槍管溫度進行吹灰器運行情況判斷,點火后要注意觀察空預器進、出口煙風溫度。

第二、在點火初期,為了保證點火成功,將風速調節到18~20m/s,粉風比(煤粉/空氣質量比)調節到0.25~0.35kg/kg。風速不能過大,避免造成點火困難,著火后燃燒不穩定,鍋爐滅火;風速也不能太低,要防止堵塞燃燒器或一次風粉管道,防止煤粉提前著火,甚至造成燃燒器結焦等事故。

第三、點火初期可將點火器給定電流適當增大到190~200A,待煤粉燃燒穩定后再減小回到185A。

第四、點火前可適當關小該層燃燒器的周界風,煤粉點著后,要根據燃燒情況,及時調節二次風,確保煤粉盡量燃燒完全。

第五、當磨煤機在“等離子運行方式”下運行,等離子點火器發生斷弧時,應根據燃燒情況及時停止磨煤機的運行。

第六、啟、停爐期間不完全燃燒的灰進入灰庫后要及時排放,以防止灰庫發生火警。

第七、每次啟動前、停爐后,根據等離子使用情況要及時檢查省煤器下部灰斗、電除塵器落灰斗等處飛灰含碳量大小,并及時清理落灰。

第八、在點火時,要根據點火煤量和磨煤機入口一次風量、分離器出口壓力,做好一次風速、煤粉濃度的預估,并在點火的過程中,根據煤粉著火情況,預以調整。等離子點火初期一次風速維持在18~20m/s左右,不能再調低。

第九、啟動磨煤機前進行充分暖磨,對整個磨煤機要暖通,待磨煤機進口風溫升高才有效,通常需要20分鐘以上,如果僅通過磨煤機出口溫度達啟動允許時就認為暖磨結束,當給煤機啟動后,磨煤機出口溫度會快速下降,燃燒不穩定且造成點火困難,即使熱風擋板全開也無濟于事。磨煤機出口溫度在給煤機啟動后一般都能夠穩定在70℃左右,鍋爐燃燒較穩定。

第十、調節磨煤機分離器轉速,要小幅度、多次調節,調節后要觀察磨煤機的運行參數,確保無異常后,再繼續調節。加煤時,要先加風后加煤,先減煤后減風。

第十一、煤粉著火后,要及時注意觀察等離子燃燒器的壁溫上升情況,壁溫一般在200~400℃;運行中若壁溫上升速度超過30℃/min,應采取下列措施:適當增加一、二次風速,適當減少給煤量,適當降低一次風溫,適當降低等離子點火裝置的電流。在給煤量增大后,要適當的提高一次風速,同時在煤粉燃燒允許情況下盡可能開大二次風。

5 結束語

某電廠1號機組在沖管期間,結合鍋爐自身情況和廠各輔助設備情況,不斷摸索、不斷總結,從而成功地將等離子點火技術應用于660MW超超臨界直流鍋爐,真正實現無油啟動。在整個吹管期期間,使用等離子點火裝置未出現鍋爐尾部二次燃燒、煙溫升高等情況;停爐期間檢查等離子燃燒器,燃燒室沒有結渣現象,整個吹管期間,使用等離子點火裝置的經濟性還是顯而易見的,還使鍋爐的安全性、穩定性得到保證。

參考文獻

[1]吳永德.等離子煤粉點火技術在電廠的應用[J].發電設備,2005(2).

[2]大埔電廠.公共及輔助系統運行規程[S].

[3]安徽省新能電氣科技有限公司.PICS-I-100型煤粉鍋爐等離子體點火及穩燃系統運行規程[S].

[4]安徽省新能電氣科技有限公司.PICS-I-100型煤粉鍋爐等離子體點火及穩燃系統用戶手冊[S].

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