李麗 劉偉
(1.中國石化西南油氣分公司石油工程技術研究院,四川德陽 618000;2.中國石化西南油氣分公司工程技術管理部,四川德陽 618000)
川西高廟子防塌鉆井液技術研究及應用
李麗1劉偉2
(1.中國石化西南油氣分公司石油工程技術研究院,四川德陽 618000;2.中國石化西南油氣分公司工程技術管理部,四川德陽 618000)
高廟地區施工井普遍出現長井段井壁失穩,影響安全順利成井。通過實鉆、測井分析,在室內試驗基礎上,明確了該地區井壁失穩層位。通過抑制封堵劑種類優選、加量優化和鉆井液密度合理取值等研究,形成一套防塌鉆井液技術,并在兩口高廟水平井中進行了成功應用?,F場應用表明,通過強化鉆井液抑制封堵性,能使施工井的起下鉆時間和下套管前通井時間有效縮短,提高鉆井時效,降低復雜事故率。
高廟子構造 井壁穩定 鉆井液 防塌技術
川西坳陷高廟子構造位于川西坳陷中段孝泉―豐谷NEE向大型隆起構造帶的東段,主要分布在合興場構造區和豐谷構造區之間,沙溪廟組是該區的主要含氣層,主要砂組中JS33-2為主力開發層,砂體總體呈北東向展布。
高廟子實鉆井施工中最常見的復雜工況主要是遇阻卡、劃眼掉快,如GM2井第二次開鉆井段發生長段劃眼,返砂量達35 m3以上,劃眼時間超過12 d;GM103D井鉆至3 311.31 m,井下發生井下垮塌,后填井側鉆,后鉆進恢復至原井深,耗時64.65 d。井壁失穩是高廟地區鉆井施工面臨的主要技術難題。
高廟地區實鉆井井徑分析顯示(圖1),高廟區塊易失穩層段主要集中在沙溪廟組,尤其以上沙—下沙交界和下沙層段為主。
圖1 GM2井和GM4井井徑對比圖
失穩巖石中黏土礦物含量為29%~47%,非黏土礦物以石英為主,斜長石、方解石次之,由于石英、長石為脆性礦物,易于形成裂縫。黏土礦物中不含有蒙脫石,以伊利石和綠泥石為主,高嶺石次之,其中伊/蒙混層含量為3%~15%,間層比為15%。圖2為掃描電鏡顯示,局部地方黏土排列具有一定方向性,易于剝裂;泥巖表面有較多微裂縫和微孔,局部發育溶蝕孔隙。高廟區塊沙溪廟組失穩泥頁巖在蒸餾水中滾動回收率為69.14%,屬于硬脆性泥頁巖中的4~5類,即良好定向不易膨脹分散泥頁巖—高度定向低膨脹弱分散泥頁巖類[1]。
圖2 GM33-4井電鏡掃描圖
高廟區塊井壁失穩機理為力學和化學的耦合作用,其中力學失穩作用明顯:①高廟子構造屬于應力敏感區域,蓬萊鎮組中下部—須五段地層坍塌壓力主體高于地層孔隙壓力,低于地層破裂壓力,安全鉆井液密度窗口下限受控于地層坍塌壓力,上限受控于破裂壓力。從GM2井和GM4井的施工情況可以看到,當第三次開鉆井眼施工井尺僅12 m就發生井壁失穩,顯示出顯著的力學失穩特征;②蓬萊鎮—沙溪廟組泥巖黏土礦物以伊利石和綠泥石分散性黏土礦物為主,泥巖自身微裂縫發育,當巖石浸泡于鉆井液中時,不會迅速發生膨脹和變軟,但隨著鉆進時間延長,鉆井液濾液沿微裂隙侵入,減弱泥巖之間的結合力,降低巖石強度,導致掉塊垮塌。
針對高廟地區井壁失穩因素,高廟地區井壁穩定采用物化封固井壁阻緩壓力傳遞—加強抑制水化—化學位活度平衡—合理密度的有效應力支撐”的“多元協同”技術[2]。
2.1 抑制劑優選
K+的無機鹽有KCl、K2SO4和K3PO4,在聚磺漿中加入不同鉀鹽和石灰的配比,室內實驗漿的基礎配方為:3%NV-1+0.3%FA367+0.2%XY-27+2% SMC+3%SMP-2+1%SMT+2%FT-342+適量BaSO4,密度為1.8 g/cm3,如表1所示。試驗漿體中加入3種鉀鹽+生石灰復配抑制劑后,鉆井液滾動回收率提高明顯,其中KCl、K2SO4性能較優。相比Cl-和SO42-離子,PO43-離子嚴重影響聚磺鉆井液的濾失性能,使聚磺漿80℃老化后濾失量上升至35 mL,兼顧性能和經濟性評價考慮,選擇KCl和生石灰作為抑制劑。
表1 不同鹽類中試驗漿滾動回收率對比評價表
2.2 KCl加量優選
隨K+濃度增加,鉆井液滾動回收率逐漸增加,當K+濃度超過15 500 mg/L后,鉆井液滾動回收率超過90%,隨K+濃度繼續增高,滾動回收率變化緩慢。當KCl加量超過7%后,鉆井液濾失量劇增,濾失性能不可控,因此控制KCl加量4%~5%。
2.3 封堵劑優選
2.3.1 高壓砂床實驗評價
對目前常用的封堵劑如納米乳液、超細碳酸鈣、FGL等進行室內評價,室內評價采用了高壓(5 MPa)砂床測試方法,測試步驟:先將500 g河砂(20~40目)裝入高壓濾失杯,再加入適量測試漿;將壓力從0增加至0.7 MPa,穩壓30 min;然后在60~90 s內將壓力從0.7 MPa增加至5 MPa;在5 MPa下穩壓30 min,觀察試驗漿承壓情況,較常規的砂床實驗而言,能夠定量測試鉆井液的封堵抗壓性。
表2顯示現場取樣井漿通過石英砂床,隨即擊穿砂床發生漏失,顯示井漿無法在石英砂床快速有效地形成封堵層;其中碳酸鈣、井眼強化封堵劑和FGL能在5 MPa下承壓30 min無漏失。由于碳酸鈣作為架橋離子增大了井漿的粒徑尺寸;井眼強化封堵劑中的纖維及可膨脹樹脂復合物可有效填充地層裂縫;FGL(多軟化點瀝青)粒徑分布較寬,加入井漿后可使井漿的整體粒徑降低,但由于其能變形封堵,有利于封堵地層中不同縫寬的裂縫。
表2 井漿中加入封堵劑后粒徑分布及高壓砂床實驗評價表
2.3.2 變形封堵劑不同溫度下濾失評價
由于變形封堵劑與溫度關系密切,室內對瀝青和乳化石蠟的封堵劑進行了不同溫度下的作用效率評價。在實驗漿中加入不同變形封堵劑,然后在60℃、90℃、120℃下測試實驗漿的高溫高壓濾失量,通過濾失量的變化描述不同變形封堵劑發生有效作用的溫度范圍。實驗漿配方:3%膨潤土+0.12%純堿+0.4MMAP+3%SMC+3%SMP-1+1%SMT。
表3的實驗結果顯示,變形封堵劑能顯著降低實驗漿高溫高壓濾失量,3種變形封堵劑在井漿溫度60~90°使用時效果均較好,而當井漿溫度升至120℃時,FGL、FT342效果更優。
表3 3種變形封堵劑濾失量數據對比表
2.4 合理密度值分析
圖3顯示,在前期施工復雜井中如CG561、GM2、GM3、GM103井等井中,上沙溪廟和下沙溪廟鉆井液密度普遍低于后期施工井,同時復雜施工井在下沙溪廟井段密度調整幅度大;而施工較順利的井,下沙溪廟井段鉆井液密度值變動范圍較小。鑒于上沙溪廟井段為易塌井段,進入上沙溪廟組時,推薦鉆井液密度值達1.85 g/cm3,進入下沙溪廟組時,推薦鉆井液密度值提至設計高限值,維持鉆井液施工密度值,降低鉆井液密度值的變化對井壁穩定的影響。
圖3 上沙溪廟組鉆井液統計值圖
高廟防塌鉆井液技術在GM33-5HF井和GM33-6HF井進行了現場應用,兩口井均為開發水平井,完鉆層位沙溪廟組(J2x),目的層為JS33-2?,F場采用的鉀石灰體鉆井液體系中KCl加量4%~5%,并保證了濾液中K+高于15 500 mg/L;上部井段采用FDFT-1、FT342、FGL封堵劑,水平井主要使用了FGL封堵劑,進入上沙前在強化鉆井液封堵性的情況下,將鉆井液密度提至1.85 g/cm3以上。
表4的室內評價顯示兩口井的滾動回收率均超過90%,失穩巖樣在GM33-6HF井鉆井液中24 h后滾動回收率為92.18%,32 h后滾動回收率為92.12%,幾乎無變化,顯示鉆井液抑制防塌性能較強。
現場應用表明,防塌鉆井液技術有利于井壁穩定,能有效降低復雜事故率(井壁失穩、卡鉆等)[3]。前期高廟地區水平井的復雜事故率為3.76%,而GM33-5HF井和GM33-6HF井均未發生復雜事故,安全順利鉆至目的井深。
防塌鉆井液也有利于起下鉆具和套管,前期完鉆井平均井深3 650 m,平均起下鉆時間292.3 h,下套管前通井時間103 h,而實驗井的平均井深3 739 m,其中平均起下鉆時間258.5 h,下套管前通井時間30.5 h,
表4 實驗井的滾動回收率數據表
時間縮短效果明顯,顯示出良好的井筒條件。
1)高廟子構造的失穩機理為力學和化學的耦合作用,其中力學是主要因素,而失穩層段主要集中在沙溪廟組。
2)沙溪廟組需采用合理的鉆井液密度值,推薦采用不低于1.85 g/cm3的鉆井液密度值進入上沙溪廟,進入下沙前將鉆井液度值提至高值,但在提密度前,須加強鉆井液的封堵性能,降低高密度下的濾液對薄弱地層的入侵。
3)高廟子防塌鉆井液性能優異,能有效提高施工井的鉆井時效和降低復雜事故率。
[1]雷又層,向興金.泥頁巖分類簡述[J].鉆井液與完井液,2007,24(2):63-66.
[2]邱正松,徐加放,呂開河,等.“多元協同”穩定井壁新理論[J].石油學報,2007,28(2):117-119.
[3]賈濤,劉軍,韓喜正,等.高平3井強抑制強潤滑鉆井液體系研究與應用[J].天然氣技術與經濟,2011,5(6):43-45.
(編輯:李臻)
B
2095-1132(2016)06-0027-03
10.3969/j.issn.2095-1132.2016.06.008
修訂回稿日期:2016-11-08
李麗(1978-),女,工程師,從事鉆井液設計與研究工作。E-mail:ilovemyfamiliy@163.com。