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動力吸振器在驅動橋減振降噪上的應用

2018-08-02 01:55劉國政史文庫鄭煜圣陳志勇
振動與沖擊 2018年14期
關鍵詞:橋殼吸振器共振

劉國政, 史文庫, 鄭煜圣, 陳志勇

(吉林大學 汽車仿真與控制國家重點實驗室,長春 130022)

動力吸振器廣泛應用在被動減振領域,能有效吸收特定頻率的振動,通常由質量塊、彈簧和阻尼組成,具有結構簡單、價格便宜和通用性強等特點。動力吸振器在汽車上也廣泛應用,例如傳動軸[1-2]、副車架[3-4]、方向盤[5]、懸架[6]和發動機曲軸[7]等等。

驅動橋是汽車傳動系的最后環節,也是整車振動噪聲的重要來源,尤其對于當下較流行的電動車,驅動橋的振動噪聲更為明顯[8-10]。驅動橋振動噪聲的根源主要是后橋主減速器齒輪的嚙合沖擊力,通過軸承傳遞給橋殼,使得橋殼發生共振,向外輻射噪聲。對于驅動橋的振動噪聲,通常從齒輪嚙合激勵源出發,通過減小主減速器螺旋錐齒輪的傳動誤差來降低激勵力,從而減小橋殼的振動響應[11-13]。然而,由于齒輪提升空間的限制,無法僅僅通過優化齒輪來降低后橋振動噪聲,且驅動橋往往僅在某一轉速范圍內存在較嚴重的嘯叫問題,許多學者在驅動橋上增加動力吸振器來降低振動噪聲。郭年程等[14]通過試驗和有限元模態分析的方法,對某中型客車的驅動器橋噪聲進行分析,并采用動力吸振器和橋殼改進等方法降低驅動橋噪聲。謝小洋等[15]為了解決由后橋引起的車內200~240 Hz轟鳴聲,設計動力吸振器,并進行試驗驗證。對于動力吸振器的設計,通常將主振系統簡化為單自由度振動,由質量點、彈簧和阻尼組成。但實際結構往往較復雜,按照單自由度系統設計的吸振器,有可能效果不明顯,需要進行多次試驗驗證和參數調整。

本文針對某驅動橋在2 600 r/min附近的嘯叫問題,設計動力吸振器,并采用有限元和多體動力學結合的方法,對吸振器的效果進行仿真分析,最后進行試驗驗證,對驅動橋振動噪聲的控制具有實際意義。

1 驅動橋嘯叫分析

本文所研究的對象為國產皮卡車的后驅動橋,當后橋的輸入轉速在2 600 r/min(車速90 km/h)附近時,在車內能聽到明顯的后橋嘯叫,尤其是后排座椅位置。由于后橋嘯叫發生在常用車速,主觀評價較差,嚴重影響乘坐舒適性。為此,對驅動橋振動噪聲進行整車試驗,客觀分析驅動橋嘯叫特性,為后期的改進提供依據。

試驗所用儀器有比利時LMS聲振測試前端、PCB振動加速度傳感器、GRAS聲學麥克和霍爾轉速傳感器等。圖1是傳感器布置位置,參考GB/T 18697[16],聲學麥克布置在后排座椅位置;振動加速度傳感器布置在橋殼表面的小齒輪外軸承座、橋殼底部、主減速器殼和橋殼后蓋等位置;霍爾轉速傳感器布置后橋輸入軸法蘭盤位置,采集后橋的輸入轉速。

圖1 整車試驗傳感器布置Fig.1 Sensor arrangementfor vehicle test

圖2 車內噪聲測試結果Fig.2 Measurement results of vehicle interior noise

圖2是車內噪聲的測試結果,從車內噪聲的階次追蹤圖上可以看出,車內噪聲主要以發動機的2階、4階和6階噪聲為主。后橋小齒輪齒數為9,每轉動一圈有9次嚙合沖擊,故9階噪聲是后橋齒輪的齒頻噪聲。從圖2(b)可以看出,齒頻噪聲在2 600 r/min附近存在明顯的峰值,車內乘員也能主觀感受到后橋的嘯叫。

圖3是橋殼振動的階次追蹤圖,可以看出在390 Hz附近存在明顯的共振帶,齒頻激勵與共振帶在2 600 r/min時重合,導致后橋的振動噪聲加劇。

圖3 橋殼振動測試結果Fig.3 Vibration test results

2 動力吸振器設計

2.1 動力吸振器原理

圖4是動力吸振器模型,主振系統忽略阻尼,系統運動微分方程為

(1)

式中:M和m分別為主振系統和動力吸振器的質量,k1和k2分別是是主振系統和動力吸振器的剛度,c是動力吸振器的阻尼,x1和x2分別是主振系統和動力吸振器的位移,F(t)為主振系統的激勵力。

圖4 動力吸振器模型Fig.4 Dynamic vibration absorber model

由式(1)推導得主振系統的位移對激勵力的動力放大系數為[17-19]

(2)

式中:g=ω/ωn為頻率比,ωn為主振系統的固有圓頻率;f=ωa/ωn為調諧比,ωa為吸振器固有頻率;μ=m/M為質量比;ηa為吸振器阻尼比。

最佳調諧比[18]

f=1/(1+μ)

(3)

最優阻尼比為[18]

1.2 手術方法 球囊擴張組:鼻竇球囊擴張術采用Wolf公司生產的鼻內鏡系統(型號:7230AA),其內窺鏡直徑為1.9~4 mm。40例患者均采用1%利多卡因+麻黃堿對鼻腔黏膜進行局部麻醉,在鼻內鏡直視下,將鼻竇球囊導管放置在目標竇口附近。推送發光導絲,觀察光斑確認目標竇口。推出球囊擴張管,確定其頭端球囊的近中部位于目標竇口,充水加壓膨脹(一般采用10個大氣壓),維持15 s后抽出液體回縮球囊。無彈性的骨性結構輕微骨折,有彈性回縮力的黏膜組織受到塑型,成功擴張目標竇口。撤出球囊導管和導絲,插入沖洗導管,對目標鼻竇沖洗治療。撤出整套器械,即可結束手術。

(4)

將式(3)和(4)代入式(2),可得

(5)

從式(5)可以看出,質量比越大,動力吸振器的吸振效果越好。但是在初始設計階段,常按實際要求來選擇,一般μ<0.5;若動力吸振器質量太大,采用動力吸振器方案來抑制主系統的振動已沒有太大的意義[17]。

2.2 參數設計

2.3 結構設計

動力吸振器采用圖5所示的結構,主要由五部分組成:質量塊、套管、螺栓、橡膠墊和底座。它們由螺栓連接裝配成一體,套筒控制兩質量塊之間的距離,可以通過套筒的長度調整橡膠墊的預緊力;底座用來跟后橋連接固定;橡膠墊提供彈性剛度和阻尼;質量塊相當于振動系統的質量。整個動力吸振器系統中,橡膠起到彈簧和阻尼器作用,是設計的關鍵部分,因此需要對剛度值進行有限元仿真分析,通過反復調整橡膠墊的直徑和厚度使得吸振器的剛度達到設計值。

圖5 動力吸振器結構圖Fig.5 Structure of dynamic vibration absorber

橡膠是典型的超彈性材料,其力學行為具有很強的非線性,在有限元分析中,橡膠材料的屬性至關重要。本設計采用橡膠的邵氏硬度為60。不同于金屬材料,橡膠的力學行為是用超彈性本構模型來描述,常用的本構模型有Mooney-Rivlin、Neoh-Hookean、Yeoh、Ogden等模型,本文采用Mooney-Rivlin模型,因為其結構簡單,能較好的描述橡膠的超彈性行為[20]。其一般形式為

(6)

(7)

求得橡膠的超彈性本構模型參數為C10=0.482 5,C01=0.120 625。

在CATIA里建立動力吸振器的三維數模,將數模以stp格式導入到Hypermesh中劃分網格,賦予網格材料屬性;再將網格以inp格式導入到ABAQUS軟件里,設置邊界條件和載荷,進行剛度仿真計算。加載時,固定動力吸振器的底座,給質量塊施加徑向位移。圖6是吸振器應變云圖,可以看出橡膠變形較大,仿真得到的橡膠徑向剛度徑向剛度為3 911 N/mm,跟理論值3 830 N/mm僅僅相差2%,可認為滿足設計要求。

圖6 動力吸振器應變云圖(徑向位移1 mm)Fig.6 Strain nephogram of dynamic vibration absorber

2.4 安裝位置

圖7是驅動橋總成的約束模態的仿真結果,模態頻率為400 Hz,且在350~450 Hz范圍內只存在這一個模態,可以確定驅動橋在2 600 r/min時的共振由此階模態引起。模態振型表現為主減速器殼在水平面內左右擺動。所以吸振器在安裝時保證其徑向跟Y向重合,這樣才能保證最優的吸振效果。

圖7 模態仿真結果Fig.7 Modal simulation results

考慮到安裝空間及主減速器殼的實際結構,安裝位置初步定為如圖8所示:動力吸振器的徑向和整車坐標系的Y軸、Z軸平行,動力吸振器軸向和整車坐標系的X軸平行。在安裝動力吸振器時,需要在主減殼上加工用于安裝吸振器的凸臺和螺紋孔。

圖8 動力吸振器安裝位置Fig.8 Installation position of dynamic vibration absorber

3 改進效果驗證

3.1 仿真驗證

如圖9所示,用ABAQUS軟件建立驅動橋總成和動力吸振器的剛柔耦合模型:驅動橋為完整的有限元模型,動力吸振器用質量點、彈簧和阻尼器代替。彈簧剛度為3 911 N/mm,阻尼比為0.05,質量點的質量為0.6 kg。

在小齒輪外軸承位置施加幅值為500 N、頻率為390 Hz的正弦載荷,時間長度為0.2 s。如圖10所示,提取主減殼表面同一位置改進前后的振動加速度響應信號,加裝動力吸振器后主減殼振動幅值衰減75%左右,減振效果明顯。

圖9 驅動橋剛柔耦合模型Fig.9 Rigid flexible coupling model of drive axle

3.2 試驗驗證

圖11是改進前后的驅動橋樣件,由于試驗條件的限制,無法對改進后的樣件進行整車試驗,故采用臺架試驗的方法,分析吸振器對驅動橋振動噪聲的改善效果。

圖10 主減速器殼體振動信號Fig.10 Vibration signal of main reducer housing

圖11 驅動橋改進前后樣件Fig.11 Specimen before and after improvement of drive axle

臺架試驗在傳動系試驗臺上進行,參考驅動橋的整車安裝狀態,固定板簧座位置;模擬整車行駛工況,在輸入端施加轉速,兩半軸端施加阻力矩。為了避免外界環境的影響,驅動橋的振動噪聲試驗應在消聲室內進行,但是由于實驗條件的限制,如圖12(a)所示,筆者利用硬質泡沫和吸音棉搭建“消聲室”,試驗之前測得消聲室內外的噪聲聲壓級差值為8 dB(A),可以認為消聲室能有效屏蔽外界噪聲,減少外界噪聲對試驗結果的干擾。

圖12 驅動橋臺架試驗Fig.12 Test of the drive axle

圖13是改進前后橋殼表面振動的階次追蹤圖,以輸入轉速為參考轉速,9階和18階分別為齒頻和2階齒頻。原結構在390 Hz附近存在明顯的共振帶,改進結構的共振帶消失,說明吸振器能有效降低橋殼在390 Hz的共振。

圖13 橋殼振動的階次追蹤圖Fig.13 Order tracking graph of drive axle’s vibration

圖14是改進前后的噪聲試驗結果,測點位置參考QC/T 533—1999[22],為主減殼上方300 mm處,可以看出:改進后總噪聲在2 600 r/min附近降低約3 dB(A),9階噪聲降低約6 dB(A)。綜上分析,安裝動力吸振器后,驅動橋在2 600 r/min附近的振動噪聲明顯改善。

圖14 改進前后的噪聲對比Fig.14 Comparison of noise before and after improvement

4 結 論

本文通過設計動力吸振器來降低驅動橋的噪聲,詳細闡述了動力吸振器的設計流程,并進行了仿真和試驗驗證,主要結論如下。

(1) 對于傳統內燃機汽車,車內噪聲主要是發動機階次噪聲;后橋齒輪噪聲不明顯。

(2) 當后橋齒頻激勵與橋殼固有頻率重合時,會引起橋殼共振,車內有可能聽到后橋嘯叫。

(3) 動力吸振器能有效抑制驅動橋共振,降低驅動橋的齒頻噪聲。

(4) 加裝動力吸振器后的驅動橋,后續還需試制樣件,并且在整車上進行驗證嘯叫的影響。

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