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1880 mm機組新型高密花紋板軋制

2018-08-11 08:17供稿程宏遠張新楓王偉光CHENGHongyuanZHANGXinfengWANGWeiguang
金屬世界 2018年4期
關鍵詞:本鋼板形產線

供稿|程宏遠,張新楓,王偉光 / CHENG Hong-yuan, ZHANG Xin-feng, WANG Wei-guang

作者單位:本鋼集團公司熱軋廠,遼寧 本溪 117000

本鋼1880 mm機組主要承擔薄規格產品和花紋板生產軋制任務。隨著市場競爭形式越來越嚴峻,機組的生產品種規格也在逐年增加。挖掘產線潛能,開發適合的拳頭產品是提高本鋼品牌形象的有利條件。本鋼依靠自身雄厚的技術隊伍,在工藝裝備不變的情況下,自主研發新產品,在短流程生產線上軋制新型花紋板獲得成功。雖然本鋼軋制薄規格以及普通花紋板技術比較成熟,存在一定技術優勢,但是高密花紋板生產軋制在國內仍屬技術空白,因此利用現有設備,對花紋板軋制工藝、軋制模型進行改進優化,探討解決高密集型花紋板研制開發存在的問題,最終實現高密集花紋板的調試生產是本課題組研究的主要目標。

技術難點

軋制模型的建立

1880 mm機組(圖1)生產過程為全自動化控制,現有數學模型中沒有高密花紋板的控制模型,因此建立適合高密花紋板的控制模型是亟待解決的問題。

專用軋輥的開發

高密花紋板與普通花紋板相比不僅在單位面積內花紋密度要求更大,其紋高標準也是普通花紋板的兩倍之多,對花紋軋輥的刻輥工藝以及軋輥使用要求極為嚴格?,F有的花紋輥無法滿足要求,需要開發專用的花紋軋輥。

圖1 1880 mm機組軋制線

軋制工藝的建立

高密花紋板紋高要求非??量?,而在追求厚度規格減薄的同時還要兼顧板形的平直,因此需要建立一系列新的適合批量化生產的工藝制度。

新型軋輥及軋制模型

新型軋輥

本鋼1880 mm機組短流程軋制線專用軋輥是本鋼熱軋廠自主研發的一種新型高密花紋輥,并申請了技術專利。

新型高密花紋輥設置有與軋輥軸線呈45°或135°相互交替排列的扁長花紋槽,花紋槽的上邊沿至花紋槽的根部急劇變深收斂,并且在花紋槽的底部加工出圓弧形平坦面,使花紋板軋制過程可順利脫槽,同時增加了填充的作用,避免因花紋凹槽角度影響造成軋制過程中受力過大而導致的凹槽前緣邊角部應力集中問題,解決了常規花紋槽的應力集中及崩邊現象。軋制花紋產品紋高填充飽滿,較普通花紋產品紋高增加71.4%,軋制后的花紋板面因填充會形成明顯折角,增加了防滑性能。

新型軋輥花紋槽槽深提高至3.2 mm,增加了單位面積花紋數量,保證在20 cm×30 cm面積上的花紋數量為145個,花紋橫間距為30 mm,周向間距30 mm,花紋槽長度26.02 mm,花紋槽寬度6 mm,如圖2所示。

軋輥工藝制度

圖2 花紋豆形設計布置(單位:mm)

根據改造前花紋板的軋制情況,正常軋制時花紋輥輥壓為2.5~6.0 mm,但是考慮高密出口花紋紋高較大,因此生產標準更為嚴格。為了使花紋板軋制過程順利脫槽,保證軋制的穩定性,軋輥輥壓取上限配輥??袒y輥時,軋輥輥身必須經過嚴格超聲波探傷檢查,確認輥面正常?;y輥要求放在F5上輥,與其配對的下工作輥輥型為–60 μm凹輥,軋輥直徑盡量選用595~600 mm,保證與其配對的F5下工作輥直徑不小于590 mm,符合F5工藝配輥范圍。

軋輥花紋豆形

根據軋輥配備及輥壓情況對軋輥花紋豆形進行改良,使花紋豆形及填充達到最佳,同時便于板卷剝離。通過增大豆形槽橫截面積,同時減少豆形的邊部與軋輥輥身表面之間的角度,在軋制板卷過程中,使得帶鋼在長度方向延伸阻力降低,從而降低軋制力。增大豆形槽兩側與軋輥輥身表面之間的角度,增加豆形槽邊部強度,減少花紋板在軋制過程中由于軋件沿寬度方向竄動所產生的邊部交變沖擊載荷造成邊部豆形槽崩邊現象。在花紋槽底部加工成圓弧平坦面,使花紋板能夠順利脫槽,同時增加填充作用,避免因花紋凹槽角度影響造成軋制過程中受力過大而加速凹槽磨損導致凹槽前緣邊部應力集中問題。

高密花紋板模型

1880 mm生產線二級數學模型中沒有高密集型花紋板的模型,如果使用普通花紋板模型的話,首先,負荷分配無法保證成品紋高,板形控制參數也無法適用;其次,前滑、穿帶速度等重要軋制參數也都不能保證順利軋制。這些問題都將對產品指標和軋機安全運行帶來隱患。因此本課題組進行了充分的研究和準備工作:

如圖3所示,在二級模型表中選用花紋板家族1中的“13”、普通花紋板家族2中的“2”。在花紋板家族1下添加家族2中的“10”,將其設為高密集型花紋板模型層別,將BGHW的鋼種文件鏈接到該層別下。

圖3 二級模型家族表

在新的家族層別下,所有模型參數都為初始值,為了便于模擬調試,將普通花紋板的相關模型參數復制到該家族里,并將該家族下的所有在線參數由在線SCC數據庫寫入離線ORADB數據庫,在二級開發機環境中模擬軋制參數,對前滑、軋機速度、卷取張力、卷筒前滑以及負荷分配等軋制參數進行修改。

產品板形及優化

在調試軋制初期,成品帶鋼的凸度偏大,均值在65 μm左右,指標基本在40%左右。帶鋼平直度曲線顯示帶鋼頭部有短距離雙邊浪。為此,二級開發機增大了F1~F3的PC角上下限,同時鎖定PC角來保證帶鋼凸度,并減小F4、F5的彎輥力上下限來解決帶鋼頭部雙邊浪的現象。

調整PC角和彎輥力后,凸度和平直度情況良好,凸度均值可以控制在45 μm左右(由于花紋板有紋高的影響,因此凸度曲線存在鋸齒形波動),平直度曲線已經沒有明顯雙邊浪情況出現。

生產工藝條件的優化

軋制高密花紋板主要要求產品要具有整體平直性能,具有優良的排水性能和防滑性。因此花紋紋高成為花紋系統產品中最為關鍵的參數之一,紋高標準要求≥1.2 mm,隨著厚度逐漸減薄,軋制難度不斷加大。為保證高密花紋板能夠順利軋制生產,同時保證花紋板足夠紋高,1880 mm產線技術人員對影響紋高的各方面因素進行梳理分析,并根據以往軋制花紋板積累的現場經驗,通過采取以下措施滿足紋高、板形、卷形等技術要求,保證高密花紋板順利軋制。

溫度參數優化調整

高密花紋板軋制時,精軋負荷偏重,不利于板形控制及軋制穩定性,終軋溫度低,不利于高密花紋紋高控制。在卷取操作時,夾送輥壓力容易使花紋豆壓扁、變形,同時容易產生扁卷及饅頭卷,造成卷形不良。經過技術人員摸索,制定高密花紋板溫度控制規范,要求出爐溫度≥1100℃,FET溫度≥980℃,卷取溫度630±15℃,在爐時間要求控制在30~33 min。通過執行規定的溫度參數有效保證了高密花紋板在穿帶過程中的穩定性。

F5沖擊補償值調整

通過執行合理溫度控制規定相應配合調整軋制環節過程參數,少量提升F5軋機的穿帶速度,以適當增大終軋溫度,調整軋制過程中F5的沖擊補償輥值,由模型設定的“5”改為“4”,降低帶鋼穿帶過程中頭部對軋輥的沖擊瞬間導致的電流突然增大而出現軋機停車的隱患,降低F5軋制時的電流及負荷。

軋制計劃編排修訂

為了保證高密花紋板順利軋制,同時紋高、板形滿足要求,1880 mm生產線高密花紋軋制打破常規平板軋制負荷非配原則,成品機架的負荷較普通花紋軋制重的多,在計劃編排方面必須考慮軋輥疲勞與軋輥花紋豆形的磨損情況,現場必須同時配備2~3根高密花紋輥維持生產周轉使用。每次安排高密花紋板軋制時,周期盡可能安排在檢修中前期的設備運轉良好階段,而且編排周期內最多安排1000 t花紋板軋制。同時現場必須嚴格控制高密花紋輥軋制公里數,每軋制500 t后下機檢查輥面、花紋槽狀態,保持花紋輥軋制時狀態良好。根據軋輥熱凸度的穩定建立及規格過渡,實現模型穩定、軋制穩定、質量穩定。

調整優化層冷噴水模型

由于高密花紋板上表面花紋豆形對層冷水阻擋的影響,容易形成積水,造成帶鋼表面冷卻不均,內部應力狀態不穩定,開卷后極易產生浪形。通過調整二級模型,確定采用層冷系統底部冷卻優先使用,同時適度調整側噴水角度,增加層冷側噴水水量,并于1#卷取機前最后一組側噴水前加了3組側噴風。這樣可以有效避免花紋板上表面集水過多,避免因冷卻不均造成殘余應力惡化,導致鋼板飄曲及其他嚴重的后果。調整二級CTC模型中層冷噴水的先后順序,在每組BANK之間優先選擇噴下排水,這樣可以達到減少花紋板上表面積水的效果。由于原CTC模型中沒有關于反饋水控制的相關程序,為減少反饋水過多導致的帶鋼表面積水,二級CTC模型新添加控制程序,將第6組“BANK上噴”加入開關程序,可通過調整新增的參數來調節噴水組數,對于減少帶鋼表面積水效果很明顯。原來花紋板上表面積水嚴重,高溫儀檢測的卷取溫度曲線呈波浪狀,調整層冷部分模型控制程序和參數之后,帶鋼表面積水情況有明顯改善,整體溫度控制比較均勻。

卷形及卷徑控制

高密花紋板卷形控制是困擾花紋板生產的技術瓶頸,尤其是帶鋼規格在3.0 mm以下的卷形控制尤為困難。其主要原因是花紋板紋高控制現場干擾因素較多,常導致張力設定偏大或偏小,疊加后容易產生卷形不良,出現饅頭卷、塔形層錯等。根據1880 mm產線現場實際情況,技術人員通過跟蹤測算,進一步優化模型中的紋高占積率參數,對不同規格采用不同設定系數,同時對卷取機各導尺的動作時序及設定寬度都做了一定調整,從而保證高密花紋板卷形良好,由于薄規格2.8~3.2 mm的高密度花紋板軋制長度較大,導致實際卷徑接近2100 mm,卷取機無法完成自動卸卷,通過調整薄規格的來料坯重到18 t,保證了卷徑在2000 mm內,使自動卸卷正常工作。

產品質量控制

本課題組與質檢人員一起根據客戶的特殊要求,對高密花紋板的在線判定進行細化,重點對花紋密度、紋高以及實物板形進行檢查和監控。要求每生產三卷都要開卷檢查產品實物,測量紋高相關數據。規定取樣位置為尾部10 m,取樣點按照沿板面寬度在距邊部30 mm以內采集5個點的方式進行測量,檢測結果均達到要求才能合格放行。

結束語

通過對本鋼1880 mm產線生產高密花紋板的可行性分析和研究,通過對新型花紋輥的開發、軋制數學模型的建立等,使1880 mm產線具備生產高密花紋板的能力。通過對軋輥使用的優化、溫度制度的優化、工藝冷卻水的優化、軋制工藝參數的優化和計劃排布的優化等,保證了技術指標能夠有效滿足客戶要求。通過形成工藝制度和規范,使1880 mm產線具備了批量化生產高密花紋板新產品的能力,為1880 mm產線增添了又一個高附加值的拳頭產品。

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